覃治國(guó)
摘 要:本文探討分析了寶一聯(lián)燃油工藝--降低能耗改進(jìn)方法遇到的問(wèn)題,并針對(duì)這些問(wèn)題提出具體的有針對(duì)性的解決措施,希望能為相關(guān)工作從事者提供有用的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:燃油、泵效低
一、寶一聯(lián)合站目前工藝存在問(wèn)題
寶一聯(lián)合站燃油系統(tǒng)自2003年投用以來(lái),已連續(xù)使用13年,工藝成熟,但目前存在的問(wèn)題有:寶一聯(lián)的燃油工藝復(fù)雜,各種相關(guān)設(shè)備較多,系統(tǒng)在運(yùn)行期間,耗電量較多;員工的勞動(dòng)強(qiáng)度大,燃油箱在上油期間,員工需要多次對(duì)簡(jiǎn)易脫水器、燃油箱放底水,同時(shí),還要多次及時(shí)啟運(yùn)燃油泵房液下泵、外輸泵房液下泵來(lái)處理底水,尤其簡(jiǎn)易脫水器與外輸泵房液下泵分別建在室外和室內(nèi),放底水時(shí)必須兩人同時(shí)配合操作才行,否則極易出現(xiàn)冒油情況。
二、造成能耗高的主要原因
1、燃油泵和液下泵配件磨損,泵效低
小組人員對(duì)2臺(tái)燃油泵、2臺(tái)液下泵運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),參數(shù)均正常。
2、燃油箱伴熱溫度低,沉降效果不好,原油含水高
加熱爐出口溫度穩(wěn)定在78~82℃,燃油箱伴熱水由加熱爐出口提供,也滿足生產(chǎn)需要。
3、燃油工藝流程不合理
自2003年建站以來(lái),寶一聯(lián)燃油工藝采取原油先從三相分離器油室進(jìn)入簡(jiǎn)易脫水器,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)易脫水器一次脫水,進(jìn)入燃油箱后再經(jīng)過(guò)加熱沉降二次脫水,原油含水由最初的20~30%,降到3~5%,最后由燃油泵24h增壓給加熱爐使用。
綜上分析,寶一聯(lián)燃油工藝環(huán)節(jié)較多,設(shè)備較多,操作繁瑣,是造成能耗高的主因。
三、實(shí)施對(duì)策
1、 解決措施一
2015年5月7日開(kāi)始,我們對(duì)寶一聯(lián)的燃油流程進(jìn)行了優(yōu)化改造,具體如下:
⑴在給油泵出口匯管上,新建φ60×3.5mm燃油管線50m和一個(gè)DN50mm規(guī)格的控制閘閥,新管線連至簡(jiǎn)易脫水器出油管線上,這樣就可以停用簡(jiǎn)易脫水器,同時(shí),外輸泵房的液下泵,也不用因簡(jiǎn)易脫水器放底水而頻繁啟運(yùn)。
⑵新燃油管線在室外需要增建伴熱管線,但這樣,員工的調(diào)節(jié)和巡檢環(huán)節(jié)勢(shì)必增加,無(wú)形中也相應(yīng)地增加了工作量。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)研究后,我們將新燃油管線與寶一聯(lián)外輸管線包在一起,利用外輸管線的油溫為新燃油線伴熱,不但簡(jiǎn)化了工藝,也解決了上述問(wèn)題。
2、 解決措施二
通過(guò)在給油泵出口新建燃油線改造,我們順利停用了簡(jiǎn)易脫水器,減少了外輸泵房液下泵的運(yùn)行時(shí)間,相應(yīng)的節(jié)約了電能。
但是,這只是完成了第一階段的優(yōu)化,而如何停運(yùn)燃油泵和燃油泵房的液下泵和燃油箱,還是沒(méi)有解決,這就需要我們繼續(xù)對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化,具體如下。
⑴燃油線進(jìn)燃油箱前新建一支線和球閥,連至燃油泵的出口管線上,這樣可以甩開(kāi)燃油箱和燃油泵(如下圖所示)
⑵為使燃油回流不再進(jìn)入燃油箱,我們又在回流線上新建了新燃油回流線和相應(yīng)的控制球閥,新管線接至分離器出口管線上(如下圖所示)。
四、效果及效益分析
1、效果驗(yàn)證
2015年5月份,經(jīng)過(guò)以上對(duì)策的研究與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,燃油流程優(yōu)化前需要經(jīng)過(guò)兩級(jí)沉降脫水,最后還要由燃油泵增壓等環(huán)節(jié),改為由給油泵“一泵到底”的直供加熱爐燃油,取消了之前的多項(xiàng)環(huán)節(jié),見(jiàn)效明顯,達(dá)到了當(dāng)日改造完當(dāng)日見(jiàn)效,目前已經(jīng)停用了燃油泵、燃油箱、簡(jiǎn)易脫水器、燃油泵房液下泵,達(dá)到了預(yù)期的目的。
燃油系統(tǒng)流程優(yōu)化前,上述設(shè)備每年耗電3.2576萬(wàn)度,改造后直接降到了零。
2、經(jīng)濟(jì)效益分析
1)節(jié)約動(dòng)力費(fèi):3.2576萬(wàn)度電,1.92萬(wàn)元。
2)節(jié)約設(shè)備維修費(fèi)用:1.22萬(wàn)元;
3)寶一聯(lián)燃油流程經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,取消了燃油箱上油環(huán)節(jié),相應(yīng)的節(jié)省了上油期間的1名用工量,年可節(jié)約人員費(fèi)用18萬(wàn)元!
年可節(jié)約運(yùn)行成本21.14(萬(wàn)元)
3、社會(huì)效益分析
寶一聯(lián)燃油系統(tǒng)工藝的優(yōu)化,也大大減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率。
上述優(yōu)化措施不但簡(jiǎn)單,改造成本低,最重要的是見(jiàn)效很快。對(duì)各生產(chǎn)單位存在相同問(wèn)題的解決也有參考意義。