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        M701F4型燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組調(diào)試問題及優(yōu)化措施

        2018-05-14 14:49:46朱放明
        工業(yè)設(shè)計 2018年2期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化措施

        朱放明

        摘要:機(jī)組在調(diào)試過程中出現(xiàn)問題,將增加調(diào)試周期,大幅提高調(diào)試成本。本文基于燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組在調(diào)試過程中遇到的問題,對M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)調(diào)試期間發(fā)生的如燃機(jī)震動噪音大、天然氣系統(tǒng)泄漏、臨時濾網(wǎng)堵塞等問題進(jìn)行了總結(jié)分類,對問題原因進(jìn)行了深入剖析,并提出優(yōu)化改進(jìn)措施,為同類型燃?xì)庹羝麢C(jī)組的調(diào)試提供了寶貴經(jīng)驗。

        關(guān)鍵詞:燃?xì)怆姀S;蒸汽循環(huán)機(jī)組;M701F4;“一拖一”;調(diào)試分析;優(yōu)化措施

        中圖分類號:TK26文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

        文章編碼:1672-7053(2018)02-0140-02

        某電廠采用日本三菱生產(chǎn)的M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)組建的“一拖一”多軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,主要設(shè)備包括M701F4型燃?xì)廨啓C(jī)、燃機(jī)發(fā)電機(jī)、余熱鍋爐、蒸汽輪機(jī)和汽機(jī)發(fā)電機(jī)等部分。在電廠設(shè)備調(diào)試過程中,出現(xiàn)了類似天然氣臨時濾網(wǎng)堵塞、燃機(jī)震動大、天然氣系統(tǒng)泄漏、TCA冷卻水流量低及BPT偏差大等問題,延長了設(shè)備調(diào)試運行周期,增加了調(diào)試成本。因此,對三菱M701F4燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組在調(diào)試過程中產(chǎn)生的問題進(jìn)行深入剖析,并針對相應(yīng)問題提出優(yōu)化改進(jìn)施,可為同類型機(jī)組調(diào)試提供寶貴的經(jīng)驗。

        1 M701F4型燃?xì)庹羝麢C(jī)組生產(chǎn)工藝

        M701F4重型燃機(jī)本體結(jié)構(gòu)主要可分為進(jìn)氣系統(tǒng)、壓氣機(jī)、燃燒器、透平和排氣系統(tǒng)等部分,輔助系統(tǒng)主要由潤滑油系統(tǒng)、控制油系統(tǒng)和TCA系統(tǒng)等組成。燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組正常運行可分為燃?xì)獍l(fā)電和蒸汽發(fā)電兩部分。

        1.1 燃?xì)獍l(fā)電

        燃?xì)獍l(fā)電主要由經(jīng)過處理的燃?xì)夂涂諝庠谌紮C(jī)燃燒器內(nèi)燃燒做功,并帶動燃機(jī)發(fā)電機(jī)旋轉(zhuǎn)來進(jìn)行發(fā)電。天然氣先后經(jīng)過調(diào)壓站、燃料加熱和分配系統(tǒng)等,進(jìn)行過濾、調(diào)壓、計量、加熱等處理,最后通過各噴嘴進(jìn)入燃燒器中。空氣則通過燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)過濾作用后,進(jìn)入壓氣機(jī)中壓縮升壓,最后進(jìn)入燃燒器與天然氣進(jìn)行充分的混合燃燒。燃燒過程中產(chǎn)生的高溫高壓煙氣,在燃機(jī)透平中進(jìn)行做功,推動透平轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),進(jìn)而帶動壓氣機(jī)和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。一般來說,壓氣機(jī)耗功約占透平輸出功率的2/3,另外的1/3輸出功率用于帶動發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能。

        1.2 蒸汽發(fā)電

        在燃機(jī)透平做功后的煙氣排出至余熱鍋爐,加熱余熱鍋爐各受熱面中的給水、飽和蒸汽,產(chǎn)生符合要求的高溫高壓蒸汽,進(jìn)入汽輪機(jī)中膨脹做功,帶動汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),最終帶動發(fā)電機(jī)做功產(chǎn)生電能輸出。

        1.3 聯(lián)合循環(huán)發(fā)電

        汽輪機(jī)做功后的乏汽進(jìn)入凝汽器中進(jìn)行冷卻凝結(jié),然后通過給水系統(tǒng)重新進(jìn)入余熱鍋爐中進(jìn)行除氧、加熱、蒸發(fā)等,形成燃?xì)庹羝h(huán)發(fā)電。

        2“一拖一”多軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組調(diào)試問題

        2.1 天然氣臨時濾網(wǎng)堵塞

        調(diào)試期間,天然氣管道中異物較多,為對燃機(jī)進(jìn)行充分的保護(hù),防止異物進(jìn)入燃燒器中造成損傷,某電廠在燃?xì)饨K端過濾器后各燃料集管處增設(shè)了臨時濾網(wǎng)。但在調(diào)試期間,即使已對天然氣管道進(jìn)行吹掃,仍會頻繁出現(xiàn)燃機(jī)剛開機(jī)不長時間后,臨時濾網(wǎng)的前后差壓就達(dá)到報警閾值的情況,導(dǎo)致機(jī)組無法繼續(xù)運行,只能停機(jī)將濾網(wǎng)清理干凈后再重新啟機(jī),大大降低了調(diào)試效率,增加了燃機(jī)的調(diào)試時間。

        2.2 TCA冷卻水低流量保護(hù)動作

        TCA系統(tǒng)即燃機(jī)透平冷卻空氣系統(tǒng),其主要功能是為透平轉(zhuǎn)子提供合格的冷卻空氣。TCA冷卻空氣從燃兼壓缸中抽出,經(jīng)過水冷式冷卻器冷卻和濾網(wǎng)過濾后進(jìn)入燃機(jī)轉(zhuǎn)子。TCA冷卻水取自給水系統(tǒng),為確保TCA的冷卻效果,機(jī)組配置了冷卻水低流量保護(hù)功能。在某電廠調(diào)試過程中,多次觸發(fā)TCA冷卻水低流量保護(hù)動作導(dǎo)致機(jī)組跳閘,使得調(diào)試工作無法順利開展,影響調(diào)試進(jìn)程。

        2.3 BPT偏差大保護(hù)動作

        BPT即葉片通道溫度,M701F4型燃?xì)鈾C(jī)組配制了20個熱電偶用于測定葉片通道溫度。當(dāng)某個熱電偶測量值與BPT平均溫度(去除最大值和最小值后的平均值)相差大于保護(hù)設(shè)定值都會觸發(fā)BPT分布偏差大保護(hù)動作。M70IF4燃機(jī)規(guī)定,當(dāng)某一點的BPT值與BPT平均溫度的差值大于20℃或小于-30℃,TCS將發(fā)生報警;若偏差大于25℃或小于-40℃,延時30秒自動停機(jī);若偏差進(jìn)一步擴(kuò)大(大于30℃或小于-60℃)則觸發(fā)跳閘保護(hù)。某電廠調(diào)試過程中,多次因BPT偏差大而導(dǎo)致的跳閘,影響調(diào)試進(jìn)度,且葉片通道溫度偏差大直接導(dǎo)致燃機(jī)葉片經(jīng)受的熱應(yīng)力也大,降低了機(jī)組運行安全和可靠性。

        2.4 天然氣系統(tǒng)管道泄露

        天然氣易在充氮接頭、管路焊接和連接法蘭等地方出現(xiàn)泄漏,且天然氣管路上設(shè)置的充氮口多采用卡套連接,易導(dǎo)致泄漏隱患,存在安全隱患,一旦遇到火花,后果不堪設(shè)想。天然氣管道出現(xiàn)漏點,只能進(jìn)行停機(jī)整頓處理,確保無任何泄漏后方可進(jìn)行下一步工作,影響了機(jī)組的安全運行和調(diào)試進(jìn)程。

        2.5 燃機(jī)振動

        某電廠在燃?xì)鈾C(jī)組調(diào)試初期,啟動升速過程中軸承振動超過預(yù)警值。當(dāng)燃機(jī)運轉(zhuǎn)正常后,振動值仍然很大,嚴(yán)重超過標(biāo)準(zhǔn)要求。燃機(jī)振動現(xiàn)象不僅大幅降低了燃機(jī)運行的安全性和可靠性,還嚴(yán)重影響軸承的密封性,且若振動大是由于壓氣機(jī)喘振而導(dǎo)致,還會使壓氣機(jī)出口進(jìn)氣壓力降低,使燃機(jī)不能正常工作。燃機(jī)振動對設(shè)備的損害也是巨大的,會大幅縮短燃機(jī)的使用壽命。

        2.6 油系統(tǒng)滲油或漏油

        由于本電廠的設(shè)備采用的“一拖一”多軸聯(lián)合模式,因此整套機(jī)組采用單軸的布局方式。由于空間限制及成本考量,采用一套潤滑油箱和交流泵為燃機(jī)本體、汽機(jī)本體及發(fā)電機(jī)各油系統(tǒng)提供供給。在機(jī)組調(diào)試過程中,出現(xiàn)了潤滑油油質(zhì)不合格及濾油時間過程、由于燃機(jī)軸承漏油導(dǎo)致燃機(jī)進(jìn)氣室進(jìn)油、發(fā)電機(jī)進(jìn)油(發(fā)電機(jī)氫氣置換過程中)等問題,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運行和調(diào)試進(jìn)度。

        3 問題原因分析及優(yōu)化措

        3.1 天然氣臨時濾網(wǎng)堵塞分析

        深入對比剖析臨時濾網(wǎng)堵塞的原因,可歸結(jié)為四種情況。(1)濾網(wǎng)與支架不緊密接觸,氣流沖擊導(dǎo)致間隙;(2)濾網(wǎng)間管道吹掃結(jié)束后,通氣時間間隔長,管道保護(hù)效果差;(3)上游供氣管網(wǎng)吹掃不徹底,或后期施工導(dǎo)致的金屬焊渣等雜物較多;(4)Y型濾網(wǎng)受熱效應(yīng)影響變形,導(dǎo)致實際高度與設(shè)計值存在誤差,存在一定的間隙。

        采取的應(yīng)對措施:(1)采用專用清洗劑及超聲清洗工藝對臨時濾網(wǎng)進(jìn)行徹底清洗或更換新濾網(wǎng);(2)管道吹掃后要做好成品保護(hù),碳鋼管道要充氮保養(yǎng);(3)Y型濾網(wǎng)加裝密封圈,確保密封良好的密封性;(4)可在上游過濾器處增加高溫磁棒,防止金屬雜質(zhì)進(jìn)入下游。

        3.2 TCA冷卻水低流量保護(hù)分析

        TCA系統(tǒng)存在的問題可概況為以下幾類:(1)升降負(fù)荷時,TCA出口冷卻水到高壓汽包或凝汽器的切換過程中,由于流量擾動較大可能導(dǎo)致冷卻水流量過低;(2)冷卻水至汽包的調(diào)節(jié)門未形成閉環(huán)控制,存在較大隱患;(3)發(fā)生高壓旁路系統(tǒng)快關(guān)時,會導(dǎo)致TCA冷卻水進(jìn)出口壓差降低,流量降低觸發(fā)保護(hù)機(jī)制。

        采取的應(yīng)對措施:(1)調(diào)整TCA出口冷卻水回高壓汽包和凝汽器的特性曲線,改善開關(guān)速度,確保兩種模式間的切換不發(fā)生冷卻水流量大幅波動;(2)調(diào)整TCA流量跳閘保護(hù)曲線,設(shè)定好減溫水低流量報警值。同時,加強(qiáng)巡視監(jiān)管,確保減溫水流量不低于設(shè)定值。

        3.3 BPT偏差大保護(hù)分析

        BPT偏差大導(dǎo)致跳機(jī)的原因可能是熱電偶的正負(fù)極接反,或是未正確連接屏蔽線,最終導(dǎo)致無法實現(xiàn)溫度補償。另外,還可能存在TCS顯示與保護(hù)信號不一致的情況,導(dǎo)致保護(hù)效率低,保護(hù)誤動率高。針對BPT偏差大的原因,主要采取以下措施:(1)認(rèn)真校正BPT熱電偶,測量根部標(biāo)準(zhǔn)信號是否正確,同時確保溫度顯示及變化正確。做好冷態(tài)信號相互對比工作,確保熱電偶的正確性和靈敏性。(2)改善BPT溫度顯示和保護(hù)系統(tǒng),實現(xiàn)可靠保護(hù)。

        3.4 天然氣系統(tǒng)管道泄露分析

        針對采樣管等測量點處易泄漏的問題,可將卡套連接方式轉(zhuǎn)換為焊接連接,消除安全隱患;同時,需要添加密封圈等密封裝置,降低天然氣泄漏率;對于已發(fā)現(xiàn)的因焊接工藝不過關(guān)或因管路損耗而導(dǎo)致的焊縫開裂等情況,要進(jìn)行重新焊接或封焊。

        3.5 燃機(jī)振動分析

        燃機(jī)振動的主要原因有兩個:(1)燃機(jī)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不均衡,旋轉(zhuǎn)過程中由于轉(zhuǎn)子的不均衡性導(dǎo)致運轉(zhuǎn)不平衡,產(chǎn)生較大的振動;(2)燃機(jī)運轉(zhuǎn)過程中,存在壓氣機(jī)旋轉(zhuǎn)失速的現(xiàn)象。

        針對以上問題,主要采取以下措施:(1)在調(diào)試前,要求廠家對燃機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行均衡性試驗,消除由于轉(zhuǎn)子的不均衡性導(dǎo)致經(jīng)的振動;(2)若存在壓氣機(jī)旋轉(zhuǎn)失速的現(xiàn)象,可對葉片進(jìn)行重新的計算選型,更換新設(shè)計的葉片;(3)燃機(jī)啟動時,增大IGV開度,并緊固機(jī)構(gòu)連桿螺栓,確保IGV系統(tǒng)正常;(4)修改燃機(jī)啟動時靜態(tài)變頻啟動裝置退出時間;(5)燃機(jī)啟動時,打開高壓防喘放氣閥,轉(zhuǎn)速達(dá)到一定值后關(guān)閉。

        3.6 油系統(tǒng)滲油或漏油分析

        通過對調(diào)試過程中出現(xiàn)的漏油滲油情況的分析,其主要原因可以總結(jié)為以下幾點:(1)在前期進(jìn)行油管道清理時,由于清理不夠徹底導(dǎo)致油的循環(huán)時間過長。(2)燃機(jī)軸承端蓋未能完全密封,導(dǎo)致油流入進(jìn)氣室。(3)在置換氫氣時,由于氫壓上升,排氫調(diào)節(jié)油箱旁路閥關(guān)閉,排氫調(diào)節(jié)油箱出油閥未打開,造成發(fā)電機(jī)內(nèi)進(jìn)油。(4)用潤滑油對機(jī)組的軸承進(jìn)行首次潤滑清洗過程中,由于潤滑油箱油煙風(fēng)機(jī)未運轉(zhuǎn),軸承回油不暢,造成油進(jìn)入發(fā)電機(jī)油煙風(fēng)機(jī)。

        針對滲油、漏油的問題,在調(diào)試過程中一定要加強(qiáng)清洗力度,注重質(zhì)量驗收過程中的特別注意檢測系統(tǒng)管路、閥門等的密封、清洗情況。同時,機(jī)組的首次投入使用過程中,嚴(yán)格按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程來進(jìn)行。

        4 結(jié)語

        基于某M701F4型燃?xì)鈾C(jī)組在調(diào)試過程中遇到的天然氣濾網(wǎng)堵塞、TCA冷卻水低流量保護(hù)及BPT偏差大等問題,對調(diào)試過程中問題進(jìn)行深入剖析、總結(jié)分析,制定了相應(yīng)的技術(shù)策略。一方面可為同行業(yè)同型號燃機(jī)機(jī)組提供借鑒和參考的價值,另一方面可大幅提高機(jī)組的使用壽命,產(chǎn)生更高的經(jīng)濟(jì)回報率。

        參考文獻(xiàn)

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