鄭亞中
(上海華潤(rùn)大東船務(wù)工程有限公司,上海 202155)
香港南方公司某輪6月進(jìn)廠修理,在出廠的前夜,出現(xiàn)了No.3艙艙蓋板開啟不能關(guān)閉的故障。同時(shí),No.2艙油馬達(dá)有漏油現(xiàn)象。據(jù)了解,船方?jīng)]有要求修理油馬達(dá)及閥件,工廠僅更換了幾根油管,而且,進(jìn)廠時(shí)的原始狀況不清楚。由于運(yùn)輸任務(wù)緊迫,第二天該輪將投入航線營(yíng)運(yùn)。當(dāng)天晚上船方船員、廠方工人師傅多次進(jìn)行檢查,調(diào)整和試驗(yàn),均未排除故障。
該輪共有7個(gè)貨艙,艙口蓋為左、右橫開式,它是通過6根鏈條組,由五星式油馬達(dá)正、反向轉(zhuǎn)來傳遞力矩,將艙蓋板拉開,反向拉閉。同時(shí)頂升油缸也是由換向閥組控制,液壓系統(tǒng)如圖1所示。
系統(tǒng)工作原理:三位六通轉(zhuǎn)向閥是控制頂升油缸的進(jìn)油與卸荷,并為三位四通轉(zhuǎn)向閥提供壓力油。左位起卸荷功能,艙蓋板關(guān)閉后,滾輪下落,然后封艙;右位為頂升油缸供油,同時(shí)另一路去三位四通閥,三位四通閥是油馬達(dá)工作的主要控制閥。本系統(tǒng)可雙泵工作,工作壓力為22 MPa,溢流閥調(diào)定壓力為24 MPa,回油管的單向閥起背壓平穩(wěn)作用,7個(gè)艙只能單獨(dú)操作,合用1根回油管。
一般情況下,影響艙蓋板不能關(guān)閉的因素大致有以下6個(gè)方面的原因。
1)進(jìn)油壓力不足,不能滿足油馬達(dá)回轉(zhuǎn)時(shí)所需要的工作壓力。
2)油馬達(dá)及閥件泄漏,壓力上不去。
3)油馬達(dá)帶動(dòng)的6根鏈條組松緊不一,艙蓋板滾輪不同步,產(chǎn)生摩擦阻力,負(fù)載大難以關(guān)閉。
圖1 液壓系統(tǒng)示意圖
4)整個(gè)液壓系統(tǒng)背壓高,油路不暢通,一種是操作閥不到位,第二種管路有節(jié)流因素產(chǎn)生。
5)泵站流量偏小,液壓泵效率偏低。
6)壓力調(diào)節(jié)閥調(diào)整不到位等。
啟動(dòng)液壓泵前,將有關(guān)人員分成兩組,一組人檢查各艙操制閥組是否在中位,兼顧檢查艙蓋板及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的變化,另一組人在泵艙檢查動(dòng)力部分,包括壓力表的變化情況。
條件具備后啟動(dòng)液壓泵,通過半分鐘的啟動(dòng)試驗(yàn),發(fā)覺存在以下4個(gè)問題。
1)啟動(dòng)前壓力表指針不在0位(注:當(dāng)時(shí)沒有合適的接頭,一時(shí)來不及換表,以下所述壓力為相對(duì)壓力)。
2)油馬達(dá)6組鏈條松緊不一。
3)No.4艙頂升缸油管冒油。
4)啟動(dòng)后壓力表接近5 MPa。
由液壓系統(tǒng)故障診斷[1]初步判定,油路不暢通。No.4艙油管補(bǔ)好后,調(diào)整了No.3艙6組鏈條,決定再試一次,并檢查前后7個(gè)艙的操作閥手柄位置。第二次啟動(dòng)泵,油壓還是照舊,瞬時(shí)操作No.3艙兩組換向閥,壓力表跳至24 MPa,油馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng),待鏈條拉緊后艙蓋板還是沒有移動(dòng)。這時(shí)No.4、No.5艙油馬達(dá)有不同程度的外泄漏,停泵檢查。
根據(jù)第二次試驗(yàn)產(chǎn)生的現(xiàn)象,可作如下判斷。
1)油馬達(dá)能轉(zhuǎn),加上負(fù)載后,觀察壓力表,壓力能上去,說明故障不在溢流閥,排除了進(jìn)油壓力不足,油馬達(dá)泄漏等。
2)對(duì)6根鏈條作了重新調(diào)整,應(yīng)該說關(guān)艙的拉力處于相對(duì)平衡,負(fù)載不會(huì)太大。
3)流程偏小,只要壓力能上去,油馬達(dá)也應(yīng)該轉(zhuǎn),只不過是速度問題,所以流量在這里也不是主要毛病。
4)再次證實(shí)了管路有阻尼,現(xiàn)場(chǎng)檢查換向閥都正常,只有進(jìn)口及回油單向閥可能有問題。從操作No.3艙時(shí),No.4、No.5艙油馬達(dá)會(huì)漏油這一現(xiàn)象看,壓力油不會(huì)進(jìn)入其它艙,與油馬達(dá)連通的只有回油管,那么最后認(rèn)定回油單向閥卡死和過濾器堵塞是產(chǎn)生啟動(dòng)壓力偏高的真正原因。
1)回油單向閥拆檢、清洗。
2)回油過濾器濾芯拉出清洗。
3)檢查油馬達(dá)密封圈,緊固螺栓換新。
1)單向閥進(jìn)口處布滿垃圾,彈簧腔最大顆粒為0.15 cm3,死死地卡住閥芯。
2)過濾器慮芯表面全是片狀顆粒,清洗后發(fā)現(xiàn)垃圾較多。
由于回油管不暢通,反映到壓力表上為空載壓力偏高。油馬達(dá)進(jìn)出口壓差小,顯得無力。
檢查合格后裝復(fù)元件,
啟動(dòng)泵,空載壓力為1 MPa,基本正常。操作No.3艙換向閥,艙口蓋順利關(guān)閉,此次維修只用半天時(shí)間,為該輪準(zhǔn)時(shí)出廠贏得了時(shí)間和信譽(yù),船方非常滿意。
艙蓋板液壓系統(tǒng)由動(dòng)力部分、控制部分、執(zhí)行部分等有機(jī)地結(jié)合在一起,系統(tǒng)的故障分析也是一個(gè)綜合影響的復(fù)雜問題。在修理中必須弄清整個(gè)系統(tǒng)的原理,開關(guān)艙的傳動(dòng)特點(diǎn),然后根據(jù)故障現(xiàn)象進(jìn)行判斷,逐步深入,采取順藤摸瓜、跟蹤追擊的分析方法,有目的有方向地逐步縮小可疑范圍,確定區(qū)域、部位。本文通過艙蓋板故障排除的工程實(shí)踐給出液壓系統(tǒng)的分析維修示例。
另一方面,從本案例中可獲得啟示,要注重液壓油的污染控制,尤其老齡船的修理,老管子內(nèi)壁銹皮多,本身污染物也多,現(xiàn)場(chǎng)要加強(qiáng)4S管理,防止新的污染物進(jìn)入系統(tǒng),調(diào)試前要將系統(tǒng)多循環(huán)幾次,把雜物清洗掉,只有這樣才能保證系統(tǒng)的正常工作。
[1] 張軍霞. 液壓系統(tǒng)故障診斷與維修典型案例的研究[D].北京:北京工業(yè)大學(xué),2013.