史景波
摘要
結(jié)合DHXL-Ⅲ型鍋爐四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在京能(赤峰)能源發(fā)展有限公司2×135MW循環(huán)流化床機組(UG-480/13.7-M型)CFB鍋爐上的應(yīng)用情況,以及在實際應(yīng)用過程中遇到的問題和檢修、維護實踐,討論了針對正壓鍋爐四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)傳感器損壞頻繁、波導(dǎo)管及吹掃管路堵塞、結(jié)焦、監(jiān)測預(yù)警功能喪失等現(xiàn)象的原因及解決方法,通過分析、研究,探索出一套采用在波導(dǎo)管尾部加裝單向閥對吹掃系統(tǒng)進行改進的解決方案,系統(tǒng)運行實踐證明,通過改造,消除了四管泄漏聲波傳導(dǎo)管及吹掃管路堵塞、結(jié)焦及煙氣環(huán)流現(xiàn)象,有效降低了傳感器損壞率,大幅提高了系統(tǒng)功能及可靠性。為四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在CFB鍋爐上應(yīng)用和推廣的特殊設(shè)計提供了參考。
【關(guān)鍵詞】CFB鍋爐 四管泄漏 傳感器損壞堵塞 單向閥 改進
隨著CFB鍋爐的普及、發(fā)展和廣泛應(yīng)用,針對CFB鍋爐(正壓鍋爐)四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的特殊設(shè)計還有待完善,爐管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在CFB鍋爐上的應(yīng)用還不成熟、仍存在諸多技術(shù)難題。經(jīng)了解,國內(nèi)外正壓鍋爐爐管泄漏檢測裝置同樣存在傳感器易損現(xiàn)象,目前部分擁有同類型CFB鍋爐的公司,四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用尚未有效開展。四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在CFB鍋爐上的應(yīng)用研究,意義愈發(fā)重大。
1 DHXL-Ⅲ型爐管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)簡介
1.1 凝汽式供熱汽輪發(fā)電機組
京能(赤峰)能源發(fā)展有限公司2x135MW凝汽式供熱汽輪發(fā)電機組,配套鍋爐為無錫華光鍋爐股份有限公司設(shè)計制造的UG-480/13.7-M型高溫超高壓、一次中間再熱循環(huán)流化床鍋爐。在2010年分別加裝了DHXL-Ⅲ型鍋爐爐管泄漏自動報警裝置,該裝置在鍋爐上四周的水冷壁、過熱器、省煤器的管道處安裝了24個聲波傳感器,用于對鍋爐受熱面泄漏的監(jiān)測報警。
1.2 鍋爐爐管泄漏自動報警裝置
HXL-H1型鍋爐爐管泄漏自動報警裝置是集鍋爐、聲學(xué)、電子、計算機、機械等多學(xué)科技術(shù),通過增強型傳感器來獲取鍋爐內(nèi)爐管泄漏的噪聲信號,在消除鍋爐運行的各種復(fù)雜噪聲干擾的基礎(chǔ)上,利用計算機技術(shù),通過快速付里葉變換(FFT),進行聲譜分析,實現(xiàn)對鍋爐爐管泄漏的早期測報,并判斷出泄漏的區(qū)域位置及泄漏程度,使電站運行人員及時采取防護措施,防止事故擴大,縮短搶修時間,減少經(jīng)濟損失。
1.3 裝置組成
裝置由兩部分組成,包括信號采集系統(tǒng)和監(jiān)測系統(tǒng)。
1.4 設(shè)備主要構(gòu)成及信號采集系統(tǒng)
1.4.1 聲波傳導(dǎo)管
DH/XLB型/氣源吹掃型,傳導(dǎo)管固定在鍋爐爐壁上,用來提供信號通道,使傳感器與爐內(nèi)連通,保證真實采集鍋爐爐管泄漏所產(chǎn)生的聲頻信號。它包括金屬管、絕緣體、球閥、45度角三通和清灰機構(gòu)等構(gòu)件,整體密封。
1.4.2 傳感器
DH/XLB型,傳感器是用來接收爐膛內(nèi)的聲頻信號,當(dāng)鍋爐正常工作時,所接收的信號為背景噪音,其頻率主要集中在低頻段,而且聲音強度較弱,當(dāng)鍋爐爐管發(fā)生泄漏時,泄漏聲不僅使?fàn)t膛噪音強度明顯加強,而且其頻率主要集中在中高頻段,傳感器能將鍋爐爐內(nèi)噪音的強度、頻譜等真實情況靈敏地轉(zhuǎn)換成電流信號,傳輸給遠(yuǎn)在集控室的監(jiān)測系統(tǒng)。
1.4.3 監(jiān)測系統(tǒng)(24通道)
DH/XLB/24型,監(jiān)測系統(tǒng)放于電子間內(nèi),分為中心處理單元及顯示報警單元,組合在機柜中。通過界面用戶可以完成實時棒圖、實時頻譜、實時趨勢、爐膛模擬、歷史趨勢、歷史頻譜、泄漏追憶、堵灰指示、系統(tǒng)配置、圖形打印。
1.5 系統(tǒng)吹掃
可以通過自動和手動兩種方式對聲波傳導(dǎo)管內(nèi)積灰進行吹掃、除灰。“除灰間隔時間”用于設(shè)置自動除灰的時間間隔,可選擇“1天”、“3天”、“5天”、“7天”、“15天”、“30天”(原時間間隔設(shè)置為7天),自動除灰時間設(shè)置為指定日期的午夜零點。系統(tǒng)將每隔“除灰間隔時間”所設(shè)天數(shù),于零點打開“氣源吹掃”畫面進行自動除灰,除灰結(jié)束后自動關(guān)閉“氣源吹掃”畫面?!斑h(yuǎn)程手動除灰”用于選擇鍋爐左、右兩側(cè)之一,通過控吹掃制電磁閥進行手動除灰,選擇后按“除灰”按鈕即可。
2 系統(tǒng)應(yīng)用過程中遇到的問題
DHXL-Ⅲ型鍋爐四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)投入運行半年左右,相繼暴露出“傳感器燒損”、“波導(dǎo)管堵塞”、“吹掃管路及吹掃金屬軟管堵塞”、“波導(dǎo)管開口處結(jié)焦”“誤報警及監(jiān)測預(yù)警功能喪失”等故障。2011年4月~5月期間,通過對兩臺鍋爐的檢修發(fā)現(xiàn),四管泄漏系統(tǒng)存在著聲波傳導(dǎo)管及吹掃管路大面積堵塞(約占總設(shè)備的60%)、聲波傳感器損壞頻繁(己更換或維修10余個聲波傳感器)、多次出現(xiàn)誤報及漏報現(xiàn)象,嚴(yán)重影響爐管泄漏系統(tǒng)的正常監(jiān)測,大大降低了該系統(tǒng)應(yīng)有的功能和預(yù)期的意義。
3 原因分析
3.1 傳感器易損原因分析
通過討論、分析、判斷:造成傳感器損壞的主要原因是傳感器長時間處于高溫環(huán)境運行所致。傳感器受高溫影響有如下幾點:
3.1.1 熱傳導(dǎo)
爐內(nèi)溫度通過傳導(dǎo)管傳遞到傳感器。因為傳導(dǎo)管中部有隔熱法蘭連接,有效的降低了熱的直接傳導(dǎo);另外,傳導(dǎo)管與傳感器間的連接也采用了尼龍連接,再一次有效的降低了熱傳導(dǎo),所以該種方式的熱傳導(dǎo)影響非常小。
3.1.2 熱輻射
由于傳導(dǎo)管長1.35米,減低了熱輻射的能量;同時傳感器與傳導(dǎo)管為45°連接,再一次減低、阻隔了熱輻射的能量,輻射熱的影響也非常小。
3.1.3 熱對流
對于負(fù)壓運行的鍋爐來講,高溫影響傳感器的原因主要是熱傳導(dǎo)和熱輻射。對于正壓運行的循環(huán)流化床鍋爐,由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜、燃燒工況、煙氣流動更為復(fù)雜,同一標(biāo)高不同位置以及各測點處的爐內(nèi)壓力不同,存在嚴(yán)重的煙氣對流,是傳感器超溫工作的主要因素。舉例說明如下:以鍋爐前墻#5和#6測點為例,爐內(nèi)作用于兩測點處水冷壁的壓力肯定不同,假設(shè)煙氣作用于#5測點的壓力為P5,作用于#6測點的壓力為P6,且P5>P6,那么就會造成#5、#6測點間存在壓力差△P=P5-P6,在△P作用下,#5、#6測點間通過吹掃管路產(chǎn)生煙氣流動,形成高溫?zé)煔猸h(huán)流,從而產(chǎn)生熱對流,使得在吹掃間隔的時間段內(nèi),測點傳感器和聲波傳導(dǎo)管長時間處于高溫環(huán)境運行,這是造成傳感器損壞的主要原因。
3.2 傳導(dǎo)管堵塞原因分析
由于鍋爐四管泄漏測點之間通過吹掃管路是連通的,在吹掃間隔時間內(nèi),測點間壓力不平衡導(dǎo)致煙氣攜帶灰塵形成煙氣環(huán)流,長時間灰塵堆積是造成傳導(dǎo)管及吹掃管路大面積堵塞的原因。
3.3 要因總結(jié)
(1)四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在循環(huán)流化床鍋爐上的應(yīng)用技術(shù)尚不成熟,以往該系統(tǒng)多應(yīng)用于負(fù)壓鍋爐上,針對正壓鍋爐的特殊設(shè)計考慮不周。
(2)傳感器長期處于高溫環(huán)境運行導(dǎo)致易損現(xiàn)象發(fā)生。
(3)傳感器與傳導(dǎo)管間密封不良,存在高溫?zé)煔庑孤又貍鞲衅鞒瑴亍?/p>
(4)攜帶灰塵的煙氣環(huán)流導(dǎo)致傳導(dǎo)管及吹掃管路大面積堵塞。
4 系統(tǒng)改進
(1)在每支波導(dǎo)管尾部加裝一個單向閥,只允許氣體向爐內(nèi)流動,避免爐內(nèi)正壓高溫?zé)煔庠谙噜彍y點之間流動,消除高溫?zé)煔猸h(huán)流及因此產(chǎn)生的熱對流,使傳感器只受熱傳導(dǎo)和熱輻射的溫度影響。
(2)對所有傳感器進行全面檢查并重新安裝,必要時更換傳感器和密封件,確保傳感器與傳導(dǎo)管間密封完好,避免高溫?zé)煔庑孤?/p>
(3)對堵塞的傳導(dǎo)管及吹掃管路進行疏通,將無法疏通的吹掃管路進行全面更換、治理。
(4)適當(dāng)調(diào)整波導(dǎo)管吹掃時間間隔(將吹掃間隔由原來的每周一次調(diào)整到每天一次,每次吹掃時間由原來的30秒改為60秒),進一步防止傳導(dǎo)管及吹掃管路的堵塞。
5 改造前后效果對比分析
系統(tǒng)運行實踐證明,通過在每支聲波傳導(dǎo)管尾部加裝單向閥技術(shù)改造,基本徹底消除了四管泄漏聲波傳導(dǎo)管及吹掃管路堵塞現(xiàn)象,同時由于消除了各傳感器之間的煙氣環(huán)流,減少了熱對流對傳感器壽命的影響,有效降低了傳感器損壞率,經(jīng)統(tǒng)計,四管泄漏傳感器損壞率從改造前(上一個檢修期)的(23%/半年)下降至改造后的(7%/半年),大幅度提高了四管泄漏檢測系統(tǒng)的功能及可靠性,同時節(jié)約了大量檢修人力和維護成本。
從2011年6月至2012年5月機組檢修期,公司2臺鍋爐四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)共正確預(yù)警4次,尤其是2012年2月18日(臘月二十七)#1爐四管泄漏測點17報警,恰逢春節(jié)假期,通過合理準(zhǔn)備和調(diào)配檢修人員,機組于2月23日(正月初二)停機,2月26日順利完成搶修,機組啟動成功,確保了轄區(qū)的春節(jié)供暖。
6 結(jié)束語
爐管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)在CFB鍋爐上的應(yīng)用還不成熟、仍存在諸多技術(shù)難題有待進一步研究解決,如“正壓區(qū)測點保護”及“正壓區(qū)測點泄漏值設(shè)置”等(正壓區(qū)測點采用不間斷吹掃方式也是一種可行的方案)。實踐證明,必須有針對正壓鍋爐的特殊設(shè)計,在實踐中總結(jié)、研究、探索、改進,才能使CFB鍋爐四管泄漏監(jiān)測系統(tǒng)的應(yīng)用日漸成熟。
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