唐 玲
(東風(fēng)柳州汽車有限公司乘用車技術(shù)中心,廣西 柳州545000)
汽車密封性對汽車的整體性能產(chǎn)生的直接影響表現(xiàn)為:外部灰塵和濕氣的滲入量;隔音降噪效果,影響乘坐舒適性;空調(diào)效果,密封性能差將導(dǎo)致空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷加重,燃油經(jīng)濟(jì)性能變差。因此,提高整車密封性能既可以為顧客提供一個(gè)靜謐、舒適的駕駛環(huán)境,又可以改善空調(diào)靈敏度。而白車身氣密性是整車氣密性的基礎(chǔ),如何提高白車身氣密性顯得尤為重要。本文通過某款轎車白車身氣密性試驗(yàn),對白車身密封性能進(jìn)行分析與改善。
汽車氣密性試驗(yàn)也稱為靜態(tài)氣密性實(shí)驗(yàn),一般分為正壓法試驗(yàn)和負(fù)壓法試驗(yàn)[1]。本文采用正壓法,即通過鼓風(fēng)機(jī)向車內(nèi)輸送空氣,讓車內(nèi)的氣壓高于車外的大氣壓,通過分析當(dāng)時(shí)輸送的氣體量(或進(jìn)氣速率)和車內(nèi)氣壓情況,來衡量整車的氣密性。
車身泄露測試儀是測試汽車車身氣體泄漏量的儀器,監(jiān)測氣體進(jìn)入或者逸出車艙的量。泄露測試儀系統(tǒng)配置包含機(jī)械組件(鼓風(fēng)機(jī)、壓差表、空濾、壓力平衡棒、標(biāo)定校驗(yàn)環(huán)等)和電子組件(氣流量傳感器、氣流量數(shù)顯儀、流量電腦、變速馬達(dá)等),原理是使用一個(gè)裝在鼓風(fēng)機(jī)上的變速馬達(dá)來產(chǎn)生氣流,氣流速率通過氣流量傳感器測量,以SCFM(standard cubic foot per minute,標(biāo)準(zhǔn)立方英尺每分鐘)為單位。氣流速率由數(shù)字顯示器顯示讀取,該數(shù)值即表示車內(nèi)氣流泄漏量大小。
白車身氣密性試驗(yàn)在不可控狀態(tài)下進(jìn)行,即封堵四門兩蓋、前后風(fēng)擋、泄壓閥、空調(diào)進(jìn)氣以及所有與大氣相通的孔洞等孔洞,檢測車身鈑金焊縫和孔隙的泄漏量。試驗(yàn)設(shè)備與白車身試驗(yàn)簡圖如圖1所示。
圖1 試驗(yàn)設(shè)備與白車身
車輛在日常使用過程中,車內(nèi)最高氣壓一般不會達(dá)到90 Pa,參考行業(yè)內(nèi)整車靜態(tài)氣體泄露標(biāo)準(zhǔn),在對氣密性試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較時(shí),一般采用車內(nèi)氣壓為125 Pa下氣體的泄露數(shù)據(jù)[2]。測試時(shí),通過車身泄露測試儀控制車內(nèi)氣壓,記錄泄露位置及泄漏量。
圖2表示初始狀態(tài)下(即封堵與大氣相通孔洞),白車身內(nèi)氣壓由25 Pa依次增加至250 Pa對應(yīng)的氣流泄露速率。車內(nèi)氣壓為125 Pa時(shí),氣流泄露速率為89.5SCFM,泄漏量較大。由曲線可知,車內(nèi)壓力增大時(shí),氣體泄漏量也逐漸增大。同時(shí)現(xiàn)場測試表明,該款轎車白車身存在其他未被注意到的泄漏源,主要泄漏源對氣流泄露速率的貢獻(xiàn)量如表1所示。
圖2 整改前車內(nèi)氣流泄露速率曲線
表1 主要泄漏源試驗(yàn)結(jié)果
汽車白車身在設(shè)計(jì)、制造工藝(包含沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝)過程中,影響白車身密封性能的主要因素如圖3所示。同時(shí),根據(jù)表1的測試泄露數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)檢查、現(xiàn)場跟蹤確認(rèn),明確該轎車白車身的具體泄露原因,見表2.
圖3 影響白車身密封性能因素
表2 主要泄漏源原因分析
通過對比測試目前市場同類產(chǎn)品密封性能,該款轎車泄漏量偏大,對其進(jìn)行立項(xiàng)整改。綜合各方面情況,目標(biāo)設(shè)定為白車身車內(nèi)氣壓為125Pa時(shí),氣流泄露速率小于65SCFM。
根據(jù)表2泄露點(diǎn)原因分析結(jié)果,泄露主要由結(jié)構(gòu)內(nèi)部存在與外界連通的孔洞、漏液孔未封堵、現(xiàn)場工人涂膠不良等原因引起。將上述問題歸納為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝兩大類問題,聯(lián)合質(zhì)量、工藝、生產(chǎn)等相關(guān)部門,對車身的結(jié)構(gòu)、制造工藝進(jìn)行優(yōu)化整改,整改方案如表3所示。
表3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝整改方案
按4.1方案對該款轎車白車身設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、制造工藝進(jìn)行優(yōu)化和整改后,再次進(jìn)行氣密性測試,得到該狀態(tài)下的氣流泄露速率曲線,如圖4所示。其中,車內(nèi)氣壓為125 Pa時(shí),氣流泄露速率為38.3SCFM(見圖5),較整改前的89.5SCFM下降約51SCFM,泄漏量大大降低,表明整改措施有效,達(dá)到改善目標(biāo)要求。
圖4 整改前后車內(nèi)氣流泄露速率曲線對比
圖5 整改后白車身泄漏量(38.3SCFM)
同時(shí),對該轎車整改前后白車身對應(yīng)的整車狀態(tài)作了整車氣密性測試對比,整車氣流泄露速率由原始狀態(tài)的185.5SCFM下降至約125SCFM。數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明,白車身密性性能是否良好直接影響著最終整車氣密性狀態(tài)。
該款轎車白車身密封性能改善目標(biāo)達(dá)成后,對整改方案進(jìn)行固化以及推廣,構(gòu)建企業(yè)白車身密封性能設(shè)計(jì)、質(zhì)量、生產(chǎn)一致性控制體系,如圖6所示,從車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝過程質(zhì)量管控、生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)執(zhí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)保證車身密封方案得到準(zhǔn)確、有效、穩(wěn)定的實(shí)施,提升產(chǎn)品的密封質(zhì)量。
圖6 白車身密封性能一致性控制體系
(1)通過車身泄露測試儀對某轎車白車身進(jìn)行氣密性測試,查找泄漏源并分析原因進(jìn)行整改后,氣流泄露速率下降約51SCFM,白車身氣密性達(dá)到目標(biāo)要求。白車身泄漏量降低的同時(shí),整車密封性能得到同步改善,說明白車身密封改進(jìn)方案是必要且可行的。
(2)構(gòu)建了企業(yè)白車身密封性能設(shè)計(jì)、質(zhì)量、生產(chǎn)一致性控制體系,從車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制造工藝過程質(zhì)量管控、生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)執(zhí)行等各環(huán)節(jié)保證車身密封方案準(zhǔn)確、有效、穩(wěn)定實(shí)施。