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        淺述炭素焙燒爐煙氣凈化技術(shù)的應用與發(fā)展

        2018-02-12 10:35:38郭俊
        經(jīng)營者 2018年19期
        關(guān)鍵詞:應用發(fā)展

        摘 要 本文論述了炭素焙燒爐煙氣凈化技術(shù)的應用與發(fā)展,對炭素焙燒爐煙氣凈化技術(shù)走可持續(xù)發(fā)展的道路提供了一定的見解。

        關(guān)鍵詞 炭素焙燒爐 煙氣凈化技術(shù) 應用 發(fā)展

        一、引言

        炭素焙燒爐排放的瀝青煙氣,因其中某些成分有致癌作用,日益受到人們的關(guān)注。隨著環(huán)境管理的深化和環(huán)保技術(shù)的發(fā)展,近年來國內(nèi)外瀝青煙氣的治理工作有了較大的進展。由于炭素焙燒工藝的不斷改進,焙燒周期逐漸縮短,以天然氣為燃料使用電磁脈沖控制系統(tǒng)的敞開式焙燒爐,焙燒周期已從早期的216h縮短為150h~160h。新焙燒工藝下焙燒爐煙氣中大量的瀝青、飛灰炭及瀝青粉塵混合物在電捕器內(nèi)沉積后難以清理,成為電捕法治理焙燒爐的難題之一。

        二、對炭素焙燒爐煙氣凈化技術(shù)應用的分析與認識

        (一)凈化方案之間的選擇比較

        凈化方案:

        由于焙燒爐不同,產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、廠區(qū)環(huán)境和地理氣象條件等諸因素的不同,煙氣的數(shù)量、溫度和成分差別很大。對于環(huán)式焙燒爐,分為密閉式和敞開式兩種爐型。密閉式焙燒爐中,瀝青揮發(fā)通過填料到達爐蓋下部空間,然后被抽入煙道排出。其密閉性好,摻入空氣量少,氧氣含量低,不能燃燒,因此煙氣溫度低,瀝青煙含量高,粉塵含量低。敞開式焙燒爐則不然,其大量空氣通過填充料層進入煙道,氧氣充足可引起部分揮發(fā)分燃燒。此時輕質(zhì)烴大多燒除,而殘留的主要是重餾分。由此可見,其煙氣溫度高,粉塵濃度高,焦油含量低,焦油成分中輕餾分少。兩種爐型煙氣狀況見表1。

        因而,合理選用凈化方案是設(shè)計者遇到的頭等問題。目前,國內(nèi)外采用的凈化方法有靜電捕集法、氧化鋁吸附凈化法、堿吸收濕法及焦粉吸附凈化法。焙燒爐煙氣成分因焙燒爐和工藝條件的不同而出現(xiàn)差異,使得各種凈化方法的使用各有利弊,即適用范圍和應用廣度也不同。

        第一,靜電捕集法。目前國際上密閉式焙燒爐煙氣治理以靜電捕集法為主(約占85%)。我國密閉爐煙氣凈化也基本采用此法,諸如吉林、上海、撫順、南通、成都炭素廠及貴州鋁廠陰極焙燒爐等。其主要凈化設(shè)備為電捕焦油器,有同心圓式電捕焦油器、普通臥式電捕焦油器和寬極距預荷電式電捕焦油器三種結(jié)構(gòu)形式。同心圓式電捕焦油器采用單電場,凈化效率不穩(wěn)定;普通臥式電捕焦油器凈化效率大于90%,比同心圓式電捕焦油器略有提高,運行穩(wěn)定性有所提高。寬極距預荷電式電捕焦油器極距加寬到400mm~500mm,在電捕焦油器前增加了全蒸發(fā)冷卻塔。該塔是利用水的汽化潛熱使煙氣降溫,通過控制水霧化質(zhì)量、塔內(nèi)流場等影響速率的因素,使液滴運動到塔壁和塔底之前全部蒸發(fā),塔內(nèi)壁無水滴,塔出口不帶水,出口溫度控制在80±5℃。煙氣降溫過程中,氣態(tài)焦油凝結(jié)成液滴,并使焦油滴粒徑增大,以利于電捕焦油器捕集。目前,吉林、撫順、貴州等鋁廠已采用此方法。其瀝青煙凈化效率可提高到98%,瀝青煙出口濃度低于20mg/Nm3。第二,焦粉吸附凈化法。該方法是采用生產(chǎn)原料焦粉作為吸附劑,以吸附煙氣中的瀝青煙,然后經(jīng)布袋除塵器實現(xiàn)氣固分離。其吸附瀝青焦油的凈化效率高,而且用過的吸附劑可返回生產(chǎn)系統(tǒng)使用。但其對鋁電解廠回用殘極的陽極焙燒爐產(chǎn)生的氣氟的吸附能力差。

        (二)凈化系統(tǒng)自動控制的應用

        設(shè)計者側(cè)重于對電捕集器著火防爆以及管道著火的控制與報警。對決定著電捕集器入口參數(shù)的全霧化噴淋裝置內(nèi)而言,其諸參數(shù)結(jié)構(gòu)的變化,對系統(tǒng)的影響還沒有給予重視。設(shè)計者大多還是根據(jù)工程經(jīng)驗進行設(shè)計。噴水量、冷卻水溫度、煙氣量等對煙氣冷卻的影響,許多文獻大多只是提及或沒有提及,更沒有給予量化,因而造成系統(tǒng)運行可靠性差,控制不到位等情況的發(fā)生。其成為系統(tǒng)頻繁發(fā)生故障或著火燃爆的罪魁禍首。同時,其也造成了系統(tǒng)能源和水資源的浪費。

        (三)炭素焙燒爐瀝青煙氣凈化系統(tǒng)可靠性研究

        由于炭素電極作為重要的導體和還原劑,在生產(chǎn)制造過程排出的瀝青煙氣中含有大量的有害物質(zhì)和粉塵,易發(fā)生煙道著火、電捕集器燃爆,嚴重時發(fā)生焙燒爐爆炸事故,因此其有必要對煙氣凈化系統(tǒng)進行可靠性分析。通過對其進行可靠性分析,得出炭素焙燒爐瀝青煙氣凈化系統(tǒng)可靠性差,危險性大。其中,煙道、霧化噴淋和電捕集子系統(tǒng)為重要環(huán)節(jié)。而且其噴淋霧化子系統(tǒng)對整個系統(tǒng)的可靠運行影響最大。該系統(tǒng)既是整個系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是最薄弱環(huán)節(jié)。

        在對瀝青煙氣凈化系統(tǒng)作可靠性分析時,將“煙氣排放超標T”這一事件作為系統(tǒng)的頂事件。其子事件有煙道著火A,霧化噴淋系統(tǒng)不能正常工作B,電捕集器故障C,排煙風機故障D,焙燒爐故障E等。其采用下行法分別對子系統(tǒng)A、子系統(tǒng)B和子系統(tǒng)C的故障樹求取最小割集,得出系統(tǒng)T頂事件發(fā)生的最小割集共有27個。而且系統(tǒng)T的子系統(tǒng)A、B、C、D和E的重要度順序為:

        I27(B)>I27(C)>I27(A)>I27(D)=I27(E)

        通過對瀝青煙氣凈化系統(tǒng)進行可靠性分析,得出以下結(jié)論:

        第一,系統(tǒng)T的故障樹與門少,或門多,最小割集共有28個,則頂事件(煙氣排放超標)的發(fā)生就有27種可能。這表明該系統(tǒng)可靠性差,危險性大。第二,子系統(tǒng)B的最小割集數(shù)量最多,達14個,說明該系統(tǒng)不穩(wěn)定,是整個系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié)。第三,電捕集器入口煙氣溫度的高低直接由噴淋系統(tǒng)對煙氣進行氣體調(diào)制過程控制,因此子系統(tǒng)C的底事件y2和y11是由子系統(tǒng)B引起的,子系統(tǒng)B在整個系統(tǒng)中的地位極其關(guān)鍵。第四,系統(tǒng)T頂事件的發(fā)生取決于子系統(tǒng)A、B、C的可靠性,其中子系統(tǒng)B對頂事件發(fā)生的影響最大,子系統(tǒng)C的影響次之,而子系統(tǒng)D和E對頂事件發(fā)生的影響較小。

        分析結(jié)果與工程實際是一致的。

        三、依靠技術(shù)進步,以促進炭素焙燒爐煙氣凈化技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展

        (一)稀相流化床法

        稀相流化床技術(shù)包括三個基本環(huán)節(jié):煙氣冷卻、吸附凈化、氣固分離。焙燒爐煙氣首先進入冷卻塔,采用噴霧冷卻的方法使煙氣溫度下降,造成焦油冷凝,第二步將煙氣導入一個使之加速,形成湍流的裝置,并從此加入吸附劑,使氣固充分接融,冷凝焦油附著于吸附劑表面,完成煙氣凈化,最后含有吸附劑的氣流通過布袋除塵器、固體被阻留、分離、回收,干凈氣體經(jīng)煙囪排入大氣。

        (二)濃相沸騰床法

        美國鋁業(yè)公司煙氣凈化一直使用沸騰床技術(shù)。焙燒爐煙氣凈化不僅要除氟,同時還要除瀝青焦油和降溫。仿照A-398法(鋁電解煙氣干法凈化技術(shù))試驗時,曾發(fā)現(xiàn)篩板堵塞,因而對沸騰床反應器做了相應的修改。新氧化鋁從一端以150kg/h~350kg/h的速率加入沸騰板的上部,從篩板底下鼓入新鮮空氣,使氧化鋁流態(tài)化,而煙氣從沸騰床的兩側(cè)進入床層,使煙氣與氧化鋁密切接觸,煙氣中的氟、瀝青焦油和粉塵被捕集于氧化鋁之中,排氣經(jīng)設(shè)在反應器上部的布袋濾塵器過濾后排空。新鮮空氣與煙氣量之比為1/5~1/8。煙氣冷卻降溫通過向沸騰床上噴水來實現(xiàn),水量須嚴格控制,不能造成“濕床”。降溫可促使焦油冷凝提高吸附效率,并可保護濾袋不被燒壞,減少細粒氧化鋁飛揚。

        (三)濕法凈化

        最近的“濕法”已非早期的水洗法可比。水洗法雖然設(shè)備簡單,但除焦油效率低,達不到排放標準。干電捕可以除焦油,但對于敞開爐又不甚適宜。濕法凈化一般均配濕式電收塵器,為凈化氟、硫等氣態(tài)污染物,尚需加一級洗滌吸收設(shè)備。以日輕為貴州鋁廠設(shè)計的陽極焙燒爐煙氣凈化裝置為例,煙氣首先經(jīng)過沉降室,噴霧使之飽和,分離一部分粗粉塵,避免收塵器極板上形成干區(qū),從而造成焦油和粉塵黏附。然后其進入空心洗滌塔,塔高25.7m,上、下部直徑分別為3.8m和5.7m,空塔速度3.6m/s~2.0m/s,塔頂部布置28個噴嘴噴淋稀堿液,以吸收氟和硫化物。煙氣溫度降至70℃左右,再進入雙室二電場濕式電收塵器,進一步捕集焦油和粉塵后排空。洗滌液送至水處理場,投加氯化鈣使之產(chǎn)生氟化鈣、硫酸鈣沉淀,以此為晶核促使焦油和粉塵分離,再加PA-322凝聚劑加速絮凝沉降,經(jīng)濃縮、過濾分離泥渣。其排水中含氟25.1mg/l,焦油13.4mg/l,而且與廠內(nèi)其他廢水混合后可以符合排放標準。但其仍不免有二次污染之嫌。

        (四)焦炭吸附法

        焦炭吸附法又稱“黑法”,即用生產(chǎn)炭素制品的原料炭粉作吸附劑,吸附焦油后可以用于配制生陽極。炭粉的比表面積約8m2/g~10m2/g,對瀝青焦油有良好的吸附性。AI公司處理敞開式焙燒爐煙氣的“黑法”流程是先向煙道中噴水冷卻煙氣,然后引入文氏管,并向其中加入炭粉,使二者充分接觸進行吸附。當新炭粉投入量為6g/m3~20g/m3,循環(huán)炭粉60g/m3~150g/m3時,凈化效率可達99%。若煙氣中含氟,需在后部再加一套洗滌裝置予以吸收。廢水用石灰中和后排放。法國彼施涅公司向青海鋁廠報價書中采用“黑、白法”,即煙氣經(jīng)炭粉吸附除焦油后,再加一段文氏管用氧化鋁吸氟。

        (五)干電捕法

        目前,國內(nèi)已有幾個工廠(上海炭素廠、吉林炭素廠、撫順鋁廠等)采用單電場立式同心圓電捕焦油器處理焙燒爐煙氣,回收瀝青焦油后排空。運行電壓30kV~40kV,煙氣通過速度1m/s~1.8m/s。此法系由煤氣行業(yè)移植而來,流程最簡單,焦油捕焦效率在90%左右,排氣含焦油濃度可低于50mg/m3。

        四、結(jié)語

        第一,充分利用自控手段提高凈化系統(tǒng)運行的可靠性,抓住系統(tǒng)關(guān)鍵環(huán)節(jié),重要參數(shù)實施實時監(jiān)控。第二,至今因為瀝青煙氣的復雜性,難于模擬以及炭素生產(chǎn)規(guī)模龐大,難于現(xiàn)場做試驗,還沒有人專門對凈化系統(tǒng)各安全影響因素進行定性定量研究,關(guān)于凈化系統(tǒng)的安全可靠性還沒做系統(tǒng)性考慮。第三,對于電捕集系統(tǒng),由于電捕集器極易著火,大部分設(shè)計者仍將重點放在該裝置上,采取的措施多是在電捕集器上端增加淋水裝置,以及自動切斷電源,改旁通煙道,直接將焙燒爐煙氣放于大氣。第四,加大故障發(fā)生源的研究。全霧化噴淋裝置在電捕集系統(tǒng)中起著重要的作用,對煙氣調(diào)質(zhì)效果的好壞,直接影響電捕集器捕集瀝青的效率,并且影響瀝青回收工作的順利完成。因此,研究者要將研究重點,改進措施著眼在該冷卻裝置。第五,將冷卻塔的研究成果用于全霧化噴淋裝置內(nèi)換熱換質(zhì)過程的研究中,以有效控制煙氣處理溫度,達到節(jié)約水資源,降低廢水處理量的目的。

        (作者單位為包頭鋁業(yè)有限公司)

        [作者簡介:郭?。?979—),男,工程師,主要從事鋁用炭素裝備的管理及技術(shù)研發(fā)的工作。]

        參考文獻

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