楊秀進(jìn)
[摘要]COD即化學(xué)需氧量,是在一定的條件下,采用一定的強(qiáng)氧化劑處理水樣時(shí)所消耗的氧化劑量。它是表示水中還原性物質(zhì)多少的一個(gè)指標(biāo)。水中COD越高,表明水體中還原性物質(zhì)(如有機(jī)物)含量越高,而還原性物質(zhì)可降低水體中溶解氧的含量,導(dǎo)致水生生物缺氧以至死亡,水質(zhì)腐敗變臭。我國(guó)水體中有100多種污染物,從目前水體中污染現(xiàn)狀看,最主要的代表物就是COD。我車(chē)間已在2010年末對(duì)裝置污水COD減排工作進(jìn)行探討和研究,并在2011年、2012年的實(shí)踐工作取得了良好的效果。
[關(guān)鍵詞]污水COD;丙烯酰胺裝置;有機(jī)物;含量
一、裝置簡(jiǎn)介
5萬(wàn)噸/年丙烯酰胺一車(chē)間是世界上最大的丙烯酰胺生產(chǎn)裝置,該裝置全套引進(jìn)日本三菱化學(xué)公司設(shè)備、技術(shù),于1995年8月投產(chǎn),并生產(chǎn)出第一批催化劑。裝置以丙烯腈、水為原料,并在自產(chǎn)金屬骨架銅催化劑作用下水合生產(chǎn)濃度為46%~50%之間的丙烯酰胺溶液。
丙烯酰胺為白色晶體化學(xué)物質(zhì),化學(xué)式為CH:=CHCONH:,是一種不飽和酰胺,其單體為無(wú)色透明片狀結(jié)晶。我車(chē)間生產(chǎn)的丙烯酰胺主要為生產(chǎn)聚丙烯酰胺提供原料,作為油田第三次采油的化學(xué)助劑,提高采油的收率。
二、裝置2010污水排放情況
經(jīng)統(tǒng)計(jì),2010年裝置排出口污水COD含量累計(jì)平均值為995mg/l,最低值為833mg/l,最高值為1217mg/l,直接接近裝置工藝卡片<1500mg/l指標(biāo)值。
三、導(dǎo)致裝置污水COD高的因素
(一)水合反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高
水合反應(yīng)中,催化劑的濃度、活性和反應(yīng)溫度是影響反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的主要因素,在反應(yīng)溫度不變的情況下,催化劑的濃度和活性高,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高,反應(yīng)副產(chǎn)物增多,同時(shí)在催化劑濃度和活性不變的情況下,反應(yīng)溫度高,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高,反應(yīng)副產(chǎn)物也相應(yīng)地增加,反應(yīng)液中副產(chǎn)物NTPA(氮基三丙酰胺)在精制系統(tǒng)塔D-324中樹(shù)脂處理,再生時(shí)排入廢水中,造成廢水COD升高。
(二)N-703中有機(jī)物、含硫化合物高
精制塔D-324中離子交換樹(shù)脂再生的含銅和NTPA等的酸性廢水儲(chǔ)存在N-703中,加入液堿和硫氫化鈉與含銅廢水在攪拌器攪拌狀態(tài)下反應(yīng)生成硫化銅沉淀物,攪拌時(shí)間不能過(guò)長(zhǎng),如果長(zhǎng)期攪拌,反應(yīng)生成的硫化銅可能和NTPA或其他排出物反應(yīng)形成化合物,這種化合物、銅和有機(jī)物可能溶解在廢水中,造成廢水COD高。
(三)催化劑制備輔料配比和反應(yīng)溫度控制不佳
在催化劑制備中,要定期加入硝酸根離子和鉻離子,鉻離子以硝酸鉻的形式加入,控制好各原料配比和反應(yīng)溫度制備優(yōu)質(zhì)的催化劑,反之則制備出低活性綠色的不合格催化劑,同時(shí)原料比例失衡,某些原料過(guò)剩,未能完全反應(yīng)溶解在水中,并在催化劑制備程序清洗步驟進(jìn)入廢水系統(tǒng),造成廢水COD升高。
(四)過(guò)濾器拆洗頻繁造成廢水COD高
在本裝置中,能夠影響廢水COD的過(guò)濾器有聚合物檢測(cè)器和催化劑檢測(cè)過(guò)濾器,此類(lèi)過(guò)濾器拆洗次數(shù)多,引起廢水COD含量高。濃縮系統(tǒng)是本裝置聚合物產(chǎn)生較多的地方,平均每天拆洗泵前過(guò)濾器10余次,黏附在濾筐上的聚合物被沖洗到廢水池,造成廢水COD高。
四、降低污水COD措施
(一)優(yōu)化操作參數(shù),減少聚合物的生成
通過(guò)工藝調(diào)整優(yōu)化參數(shù)使裝置各工序產(chǎn)生的聚合物量減少,以減少機(jī)泵過(guò)濾器和在線過(guò)濾器拆洗頻次,將產(chǎn)生的聚合物充分回收減少清洗水量,降低廢水池T-708廢水中的COD。
1.控制T-322入口溫度在41~42℃之間,且出入口溫差<2.5℃,T-322絕對(duì)壓力在6~9KPa,同時(shí)保證T-321鼓入的空氣量。
2.控制FC-347流量不低于6t/h,溶液進(jìn)料在D-322內(nèi)填料上分布均勻,保證丙烯酰胺溶液在塔內(nèi)的平穩(wěn)流動(dòng),減少聚合物的形成。
3.防止有鐵等雜質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)引起聚合物的增加,從而造成過(guò)濾器拆洗頻繁。
4.將拆洗過(guò)濾器的聚合物裝袋充分回收。
(二)控制N-703的攪拌時(shí)間
在常溫下,從D-324排放的含銅酸性廢水在N-703中與液堿和硫氫化鈉反應(yīng)的時(shí)間約2~3小時(shí),控制攪拌器攪拌時(shí)間不大于3小時(shí),減少?gòu)U水中有機(jī)物等化合物的溶解。
(三)優(yōu)化水合反應(yīng)條件,減少副產(chǎn)物的生成
嚴(yán)格控制反應(yīng)壓力在0.15~0.3MPa,溫度在90~97℃之間,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整合適的反應(yīng)溫度,精確計(jì)算催化劑配比值,準(zhǔn)確計(jì)量催化劑制備原料,控制反應(yīng)器內(nèi)催化劑濃度在20%~22%,活性在0.045~0.055的范圍內(nèi),調(diào)整反應(yīng)器催化劑進(jìn)料量,維持反應(yīng)工器中催化劑藏量與當(dāng)前負(fù)荷相匹配,控制良好的轉(zhuǎn)化率減少反應(yīng)副產(chǎn)物。
(四)實(shí)施效果對(duì)比情況
通過(guò)2010末對(duì)裝置污水COD減排工作的研究和實(shí)施,結(jié)果顯示2011年、2012年裝置污水COD均低于2010年活動(dòng)前的數(shù)據(jù),取得了較好的效果。
下表為2010年、2011年、2012年污水COD月平均值對(duì)比
總結(jié)
通過(guò)本文探討研究并用于實(shí)踐,取得了一定的效果,但在控制COD方面還有很大的空間,降低廢水中COD含量,減少對(duì)環(huán)境的污染,是企業(yè)首先要解決的問(wèn)題,在以后的生產(chǎn)工作中,我們將繼續(xù)努力降低生產(chǎn)中COD的產(chǎn)生。
參考文獻(xiàn):
[1]呂靜,郭繼鋒.5萬(wàn)噸丙烯酰胺操作規(guī)程[M].黑龍江:大慶繪本出版社,2006.