摘 要:全自動沖壓設(shè)備安全可靠,應用越來越廣泛,為了更好的發(fā)揮設(shè)備的運行效率,本文以一臺全自動沖壓設(shè)備為例,把變頻電機控制的上、下料機構(gòu),步進電機控制的轉(zhuǎn)塔機構(gòu),伺服電機控制的運料機構(gòu)等分別進行系統(tǒng)的優(yōu)化,給出了提升設(shè)備運行效率的具體措施。
關(guān)鍵詞:自動沖壓機;效率提升;優(yōu)化措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.24.198
1 引言
傳統(tǒng)的沖壓設(shè)備很多采用手工操作,手工送料、取料,工人勞動強度較高,容易疲勞和產(chǎn)生安全事故,工人因操作不當導致身體損傷的情況時有發(fā)生,且工作效率不高。全自動沖壓設(shè)備由于安全可靠,效率較高,應用越來越廣泛,各種各樣的自動沖壓設(shè)備被研制出來。為了更好的發(fā)揮這些自動設(shè)備的運行效率,進行連續(xù)、高效生產(chǎn)活動,我們對一臺全自動沖壓設(shè)備進行仔細研究和試驗,在保證安全可靠的情況下,這臺設(shè)備的運行效率提升明顯。
2 自動上下料機構(gòu)原理分析及效率提升
(1)自動上下料機構(gòu)動作原理。這臺全自動沖壓設(shè)備的自動上下料機構(gòu),就是設(shè)備的原材料倉庫和成品庫,與二維送料機構(gòu)配合,實現(xiàn)原材料的出庫和加工后成品的入庫。主要運動部件是物料盤,物料盤采用三相交流異步電機帶動,交流異步電機采用了三菱變頻器驅(qū)動,物料盤由交流電動機帶動鏈輪、鏈條一起上下運行,具體位置由磁性傳感器無接觸感應控制,對于物料的取放,則采用了真空吸盤,實現(xiàn)了柔性抓取。
(2)自動上下料機構(gòu)運行效率提升。對于采用變頻器驅(qū)動交流電機的機構(gòu),我們重點對變頻器進行了研究和試驗,這款設(shè)備三菱變頻器采用FR-D720S-0.4K-CHT型號,與三菱PLC配合,可以輕松實現(xiàn)三相交流電機正反轉(zhuǎn)和多段速控制。這臺設(shè)備變頻器初始的設(shè)置是低速運行,采用10HZ的低速頻率,PLC控制也只采用了一種速度,以保證取、放料的可靠性。我們在效率優(yōu)化改進時,變頻器采用高、中、低3速設(shè)置,對應PLC也增加了兩路通信線。具體是,物料盤的空運行采用高速運行,變頻器輸出45HZ的頻率,物料盤快速到達取料位置,在真空吸盤抓取物料以后,采用20HZ頻率中速運行,保證物料盤吸住原材料穩(wěn)速到達放料位置,而在加工后成品入庫的位置微調(diào)過程中,采用10HZ低速運行,保證物料精準入庫。在以上效率提升改進中,充分發(fā)揮了PLC控制優(yōu)勢和變頻器的變頻調(diào)速優(yōu)勢,通過改進和調(diào)試,自動上下料機構(gòu)運行效率提升了一倍,取放料時間縮短為原來的一半。
3 二維送料機構(gòu)原理分析及效率提升
(1)二維送料機構(gòu)原理。這臺全自動沖壓設(shè)備的的二維送料機構(gòu)有上下兩層,主要由滾珠絲桿螺母副、工作臺、直線導軌副等組成,下一層實現(xiàn)X軸方向的直線往復運動,上一層實現(xiàn)Y軸方向的直線往復運動,上下兩層均采用伺服電機控制,以實現(xiàn)平面位置的精確控制。同時,為保證安全,兩層工作臺均安裝有極限位置傳感器,為實現(xiàn)工作臺快速回原點,兩層工作臺還設(shè)置了原點位置傳感器。這個二維送料機構(gòu)就是通過伺服電動機帶動工作臺在平面空間里自由移動,實現(xiàn)了物料精準移動,也實現(xiàn)了精確位置沖孔。
(2)二維送料機構(gòu)運行效率提升。這臺設(shè)備的二維送料機構(gòu)采用了交流伺服驅(qū)動,主要選用臺灣東元TSTE交流伺服驅(qū)動系統(tǒng)及其配套電機。在交流伺服驅(qū)動初始設(shè)置中,其電子齒輪比為3:1,PLC輸出的脈沖速率為20000PPS/S,二維送料機構(gòu)運行平穩(wěn),其運動速度可達30mm/S,但用時較長,效率低下。我們在效率優(yōu)化改進時,把電子齒輪比從3:1改為2:1,在PLC編程控制中,把二維送料機構(gòu)的PLC輸出脈沖速率設(shè)置為100000 PPS /S,這樣工作臺就能最快的速度到達指定位置,其運動速度可達100mm/S,同時,把脈沖輸出的加減速時間由100ms調(diào)整為300ms, 減少了二維工作臺的瞬時沖擊,保證了物料在夾鉗上的穩(wěn)定性,同時也保證了沖孔的精準度,使加工出來的產(chǎn)品合格率更高。通過以上改進,二維送料機構(gòu)的運行效率提升很多,用時為原來的三分之一。
4 沖壓機模具轉(zhuǎn)塔機構(gòu)的原理分析及效率提升
(1)沖壓機模具轉(zhuǎn)塔機構(gòu)的原理。這臺設(shè)備的轉(zhuǎn)塔機構(gòu)主要由上模盤、下模盤、鏈輪、鏈條、上下模盤定位支架、上下模盤定位銷、氣動定位裝置等組成,上下兩個模盤共有4個模具工位,可以安裝4種不同的模具。上下模盤運動采用步進電機驅(qū)動,步進電機通過減速機構(gòu)帶動兩個鏈輪、鏈條和一個軸同時運動,實現(xiàn)上下模盤的同步轉(zhuǎn)動,同時實現(xiàn)了上下模盤轉(zhuǎn)動角度的精確控制,可以方便的進行模具的自由調(diào)換。
(2)沖壓機模具轉(zhuǎn)塔機構(gòu)的效率提升。這臺設(shè)備轉(zhuǎn)塔機構(gòu)運動采用步進電機驅(qū)動,選用了深圳雷塞公司的M542步進驅(qū)動器,步進電機的型號是2GN30K,自帶減速器的減速比為1:30。在初始設(shè)置中,步進驅(qū)動器的細分為8000,PLC輸出控制步進驅(qū)動器脈沖速率為20000PPS/S,脈沖輸出加減速時間為100ms。在實際運行時,模盤運動較穩(wěn)定,但換模具的時間較長,大概需要7秒運轉(zhuǎn)90度,即最少需要7秒鐘換一個模具,且長時間運行時,容易出現(xiàn)模盤短時卡住,運動不到位的情況。我們在效率優(yōu)化改進時,步進電機的細分數(shù)改為10000, 轉(zhuǎn)塔機構(gòu)PLC輸出脈沖速率設(shè)置為60000 PPS /S,把脈沖輸出的加減速時間改為500ms, 改進后達到的效果就是模盤換模效率高了,模盤3秒鐘就能運轉(zhuǎn)90度,即最快3秒換一個模具,效率比原來提高了一倍。在穩(wěn)定性方面,由于把換模加減速時間由100ms改為500ms, 就算有短時卡盤現(xiàn)象,機構(gòu)也能自動調(diào)整,并通過定位銷重新精確復位,經(jīng)過長時間試驗驗證,模盤再也沒有出現(xiàn)卡盤和運動不到位情況,模盤運動穩(wěn)定性有了較大提高。
5 整機聯(lián)合調(diào)試及綜合效率提升
在上下料機構(gòu)、二維送料機構(gòu)和轉(zhuǎn)塔機構(gòu)三大部件優(yōu)化的基礎(chǔ)上,在整機運行聯(lián)合調(diào)試時,還進行了一些其它調(diào)整,以提高這臺設(shè)備的綜合效率。首先,這臺沖壓設(shè)備采用的是氣液增壓缸沖壓,由于氣液增壓缸耗氣量大,運動較為緩慢,所以在效率提升優(yōu)化時,適當?shù)奶岣吡藲庠吹膲毫?,有初始?.4MPa調(diào)整為0.8MPa, 沖壓缸運動速度快了很多。在觸摸屏控制和監(jiān)控顯示方面,實現(xiàn)了觸摸屏和工作臺按鈕聯(lián)合控制,即設(shè)備既可以用工作臺的按鈕啟動停止,又可以用觸摸屏上的虛擬按鈕進行啟停控制,同時還對加工物料的數(shù)量、加工時間、沖壓狀態(tài)等參數(shù)進行了監(jiān)控,實現(xiàn)了方便控制,在提高工人工作效率的同時提升了設(shè)備的綜合效率。
6 結(jié)語
通過這臺全自動沖壓設(shè)備效率優(yōu)化提升,我們研究了PLC聯(lián)合變頻器控制三相交流電機、PLC聯(lián)合伺服驅(qū)動器控制交流伺服電機、PLC聯(lián)合步進驅(qū)動器控制步進電機等多方面的效率提升問題,這為其它自動化設(shè)備的效率優(yōu)化提供了一些參考。同時說明,我們使用的各種自動化加工設(shè)備還有效率提升空間,需要我們不斷的研究和效率優(yōu)
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化,從而提高設(shè)備的加工效率,提高工人的勞動生產(chǎn)率。
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作者簡介:官倫(1974-),男,本科,高級實習指導教師,高級技師,官倫電工首席技能大師工作室主持人,從事電氣自動化領(lǐng)域的研究。