吳軍 鄭小軍
【摘 要】根據(jù)薄板類工件自動上下料的功能需求,設(shè)計了一套三坐標(biāo)式機械手裝置。其主要硬件機構(gòu)為三軸執(zhí)行機構(gòu)、氣動指狀抓手、控制系統(tǒng)、步進驅(qū)動器等。并利用西門子可編程軟件完成了系統(tǒng)使能啟動、手動控制、準(zhǔn)停輸出等功能程序的編制。該裝置的設(shè)計及應(yīng)用將提將大大降低操作人員的勞動強度,提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和精度。
【關(guān)鍵詞】PLC;坐標(biāo)式;抓手;直線模組
0 引言
隨著國家經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,人民生活水平日益提高,相應(yīng)的企業(yè)用工成本與日益萎縮的效益儼然成為了當(dāng)前各制造行業(yè)的重要矛盾。為了緩解這種矛盾,國家提出了傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級,相關(guān)領(lǐng)域需向工業(yè)自動化、智能制造等高科技高附加值方向轉(zhuǎn)變。因此,“機器換人”等戰(zhàn)略實施方案已在國內(nèi)悄然興起。
本文設(shè)計了一種簡易型坐標(biāo)式機械手,用以替代傳統(tǒng)人工操作,可用較低成本實現(xiàn)企業(yè)用工成本的降低。極大提高了設(shè)備生產(chǎn)效率、降低了因人力因素帶來的生產(chǎn)困擾。
1 總體設(shè)計方案
本機械手總體功能為:(1)實現(xiàn)X軸向的正負(fù)移動;(2)實現(xiàn)Y軸向的正負(fù)移動;(3)實現(xiàn)Z軸的正負(fù)移動;(4)氣動抓手能平穩(wěn)緊固的抓取薄板類工件。其主體部件為執(zhí)行X、Y、Z軸方向搬運的直線模組以及執(zhí)行工件抓取的氣動抓手。其總體結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 坐標(biāo)式機械手示意圖
2 硬件設(shè)計及選型
2.1 X、Y、Z軸執(zhí)行機構(gòu)
坐標(biāo)式機械手送料機構(gòu)承擔(dān)著取料、送料、加工定位的功能。其三軸(X\Y\Z)可采用直線模組形式進行直接搭配,也可采用滾珠絲杠搭配直線導(dǎo)軌進行自定義安裝。其中直線模組尺寸規(guī)格較為緊湊,無法進行大跨距拼接,而滾珠絲杠配合直線導(dǎo)軌則可按自定義尺寸進行搭接,配合同步帶輪工作后其可操作范圍更廣。圖2為市場上較為通用的直線模組。該模組由57步進電機和絲杠、導(dǎo)軌等組成。
2.2 夾持機構(gòu)設(shè)計和選用
由于被抓零件為薄板類工件,本機械手宜選用指裝機械結(jié)構(gòu)。同時考慮到該裝置的穩(wěn)定性,故采用MHC2-20D氣動指狀抓手,如圖3所示。
2.3 控制系統(tǒng)
本裝置的控制系統(tǒng)采用西門子ST60可編程控制器。利用該PLC控制器的輸出端口控制步進驅(qū)動器,從而達(dá)到控制57步進電機的轉(zhuǎn)速和距離,最終實現(xiàn)坐標(biāo)式機械手空間三軸移動。
2.4 步進驅(qū)動器
步進驅(qū)動器是驅(qū)動步進電機工作的必備裝置。本裝置將采用雷賽M542步進驅(qū)動裝置。為防止干擾,所有接線均采用雙絞線屏蔽電纜線。如圖5所示。
2.5 變壓器
由于設(shè)備整體供電采用220V交流民用電,而控制系統(tǒng)中的可編程控制器和步進驅(qū)動裝置均采用24V直流電源輸入。因此,本裝置還得外接220V交轉(zhuǎn)直流24V變壓器。如圖6所示。
2.6 氣源
由于夾持機構(gòu)采用氣動指狀抓手,因此本裝置還需增設(shè)0.8MPa壓力的無油靜音壓縮機一臺。
3 PLC控制程序
根據(jù)產(chǎn)品加工需要,特針對本裝置設(shè)定了相關(guān)控制程序。(1)使能啟動程序;(2)手動控制程序(3)定位輸出程序。
使能啟動程序為X、Y、Z軸的功能激活模塊,其程序如圖7所示:
如設(shè)備需進行各軸的手動移位控制,則需編制手動控制程序,如圖8所示:
為了保證設(shè)備的準(zhǔn)確定位,可通過GOTO功能模塊實現(xiàn)設(shè)備的準(zhǔn)停功能,如圖9所示:
4 結(jié)論
根據(jù)設(shè)備的功能需求,本裝置設(shè)計了并選配了相關(guān)裝置:(1)X、Y、Z軸執(zhí)行機構(gòu)(2)夾持機構(gòu)(3)控制系統(tǒng)(4)步進驅(qū)動裝置(5)變壓器等。本工作站采用西門子可編程自動控制器進行控制,實現(xiàn)了三軸空間移動,能較好的完成相關(guān)工廠任務(wù)。
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