姚常鵬 李瑋 曹傳紅
(山東省日照港集團(tuán)有限公司,山東日照 276826)
日照港股份有限公司第三港務(wù)分公司位于日照港石臼港區(qū)西區(qū),地理區(qū)位獨(dú)特優(yōu)越,集疏運(yùn)方便快捷,是日照港從事大宗件散雜貨流通、存儲(chǔ)、裝卸中轉(zhuǎn)等服務(wù)為主的主力港埠公司之一,主要貨種有煤炭、焦炭、石油焦、鋼材等,年貨物吞吐量約3000多萬(wàn)噸。2015年,為應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力,公司積極進(jìn)行新貨種的開(kāi)發(fā),作為重點(diǎn)貨種的出口化肥,年吞吐量可達(dá)100萬(wàn)噸。
化肥具有吸濕性強(qiáng),易結(jié)塊、潮解的特點(diǎn),其裝卸作業(yè)方式多為“件入散出”,即袋裝棚車(chē)車(chē)皮集港、割包散貨裝船.為保證集港化肥成組運(yùn)輸、多層堆碼、理貨數(shù)字清晰,公司采用1800mm×1800mm專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)貨兜,每片網(wǎng)兜碼50包,每袋化肥50公斤,標(biāo)準(zhǔn)勾2.5噸,裝車(chē)、落垛時(shí)成組起吊,既能保障效率又能保證貨運(yùn)質(zhì)量。裝船時(shí),在船舶艙口處架設(shè)割包平臺(tái),由裝卸人員進(jìn)行割包、破碎作業(yè),破碎后的顆粒狀化肥通過(guò)割包平臺(tái)柵網(wǎng)自由落體進(jìn)入船艙。這種作業(yè)方式存在以下幾個(gè)弊端:(1)化肥港區(qū)內(nèi)牽引車(chē)水平運(yùn)輸時(shí)滿(mǎn)載率較低,運(yùn)輸效率較低,單噸貨物運(yùn)輸成本過(guò)高;(2)化肥庫(kù)內(nèi)落垛作業(yè)率低,下碼垛高度只能達(dá)到4層,庫(kù)房利用率較低;(3)化肥吸潮易板結(jié)的特性,在艙口割包破碎作業(yè)時(shí),需要裝卸工人使用重錘敲打,勞動(dòng)強(qiáng)度大,作業(yè)效率低,且存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于以上情況,為提高化肥裝卸效率,提高了作業(yè)人員安全作業(yè)系數(shù),縮短了船舶作業(yè)停時(shí),降低公司裝卸管理成本,公司針對(duì)化肥重點(diǎn)裝卸流程節(jié)點(diǎn),對(duì)相關(guān)工藝設(shè)備進(jìn)行了研制和改造。
本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)牽引車(chē)拖盤(pán)加寬技術(shù)研究改造,充分發(fā)揮了80T牽引車(chē)工作效能,提高了牽引車(chē)港內(nèi)水平運(yùn)輸滿(mǎn)載率。通過(guò)對(duì)叉車(chē)化肥專(zhuān)用吊臂屬具的研制,在原有叉車(chē)吊臂的基礎(chǔ)上,根據(jù)化肥標(biāo)準(zhǔn)勾的尺寸,研制一個(gè)框型結(jié)構(gòu),均勻設(shè)置6個(gè)掛點(diǎn),并連接自動(dòng)脫鉤器,實(shí)現(xiàn)叉車(chē)起吊能力和堆高能力的提升。通過(guò)對(duì)集化肥割包、破碎、輸送和堆高的流程作業(yè)線(xiàn)等機(jī)構(gòu)的研究設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)從袋裝板結(jié)化肥到化肥顆粒輸送、堆高的一體化作業(yè);通過(guò)改造二十尺集裝箱,實(shí)現(xiàn)化肥運(yùn)輸裝船過(guò)程的“散改集”,極大地提高了作業(yè)效率和貨運(yùn)質(zhì)量。
該項(xiàng)目的實(shí)施大大提高了作業(yè)安全性,提高了作業(yè)人員安全作業(yè)系數(shù),保證作業(yè)人員的人身安全。有效縮短了船舶作業(yè)停時(shí),縮短了船舶、車(chē)輛在港停靠時(shí)間,大大提高了化肥作業(yè)效率。為公司客戶(hù)提供了更好的服務(wù),吸引更多的客戶(hù)來(lái)港合作,為公司生產(chǎn)帶來(lái)較為長(zhǎng)遠(yuǎn)的收益。
在牽引車(chē)兩側(cè)分別設(shè)置3組4000mm×500mm翼板,通過(guò)高強(qiáng)度合頁(yè)焊接在托盤(pán)邊梁上,翼板展開(kāi)角為15°,托盤(pán)寬度達(dá)到4米,牽引車(chē)單次運(yùn)載袋裝貨物從原來(lái)的15噸/車(chē)提升至40噸/次,滿(mǎn)載率提升至50%。
在原有叉車(chē)吊臂的基礎(chǔ)上研制了2800mm×1250mm化肥專(zhuān)用吊架,加裝6組自動(dòng)脫鉤器,起吊重量達(dá)到7.5噸,碼垛高度達(dá)到5米,效率提高2倍。
由割包作業(yè)平臺(tái)、25米輸送皮帶機(jī)、擋板、地面破碎篩、20米堆高皮帶機(jī)等機(jī)構(gòu)組成,其中割包作業(yè)平臺(tái)焊接在25米輸送皮帶機(jī)上,板結(jié)化肥通過(guò)皮帶機(jī)輸送到破碎篩中,破碎篩利用電機(jī)驅(qū)動(dòng)渦桿齒刀旋轉(zhuǎn)進(jìn)行化肥破碎,破碎后的顆粒狀化肥再通過(guò)堆高皮帶機(jī)完成庫(kù)房?jī)?nèi)堆高或裝箱,單條作業(yè)線(xiàn)效率可達(dá)150噸/小時(shí)。
利用二十尺集裝箱改造,箱容可達(dá)25噸,并可通過(guò)門(mén)機(jī)開(kāi)閉繩吊鉤進(jìn)行整體傾倒。
充分利用牽引車(chē)托盤(pán)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),通過(guò)加裝可調(diào)節(jié)翼板,既提高了牽引車(chē)滿(mǎn)載率,又能兼顧其余件貨的運(yùn)輸。
由于港口普遍采用長(zhǎng)度為12米,寬度3米的半掛牽引車(chē),額定載重量為80噸,而化肥標(biāo)準(zhǔn)勾靜態(tài)尺寸為1.6米×1.2米×1米,受托盤(pán)寬度限制,為防止運(yùn)輸過(guò)程化肥掉袋,只能單排放置6組標(biāo)準(zhǔn)勾,總重量約為15T,滿(mǎn)載率僅為15.75%。
為了解決牽引車(chē)滿(mǎn)載率較低的問(wèn)題,我們對(duì)牽引車(chē)拖盤(pán)實(shí)施加寬改造,在牽引車(chē)兩側(cè)分別設(shè)置3組4000mm×500mm翼板,通過(guò)高強(qiáng)度合頁(yè)焊接在托盤(pán)邊梁上,翼板展開(kāi)角為15°,托盤(pán)寬度達(dá)到4米,使化肥裝車(chē)可達(dá)2層16組標(biāo)準(zhǔn)勾,牽引車(chē)單次運(yùn)載袋裝貨物從原來(lái)的15噸/車(chē)提升至40噸/車(chē),滿(mǎn)載率提升至50%,且翼板展開(kāi)后于盤(pán)面呈15°夾角,化肥向托盤(pán)內(nèi)側(cè)傾斜,避免了化肥運(yùn)輸當(dāng)中的掉袋現(xiàn)象。
在作業(yè)其余件貨時(shí),支撐桿收起,翼板自然下垂,不影響其他貨物的運(yùn)輸。
研制了框型吊臂結(jié)構(gòu),均勻設(shè)置6個(gè)掛點(diǎn),并連接自動(dòng)脫鉤器,實(shí)現(xiàn)起吊能力和堆高能力的雙提升。
傳統(tǒng)的叉車(chē)吊臂作業(yè)受到吊臂結(jié)構(gòu)及叉車(chē)起升能力的限制,庫(kù)內(nèi)作業(yè)單次只能起吊1勾化肥,碼四層高,否則就會(huì)出現(xiàn)載荷中心距的變化引起超載,給生產(chǎn)帶來(lái)一定的安全隱患。而由于化肥在車(chē)皮碼兜時(shí)使用攔腰繩2勾一捆扎,因此在庫(kù)內(nèi)卸車(chē)碼垛時(shí)還需要先解攔腰繩,作業(yè)效率低下,同時(shí)因碼垛高度只能達(dá)到4層,也造成了庫(kù)房利用率較低?;谏鲜銮闆r,我們對(duì)化肥作業(yè)用叉車(chē)吊臂進(jìn)行了研制改造。
根據(jù)叉車(chē)載荷曲線(xiàn)和化肥標(biāo)準(zhǔn)勾的尺寸,在原有叉車(chē)吊臂的基礎(chǔ)上使用Q235方鋼研制了2800mm×1250mm化肥專(zhuān)用吊架,并加裝6組自動(dòng)脫鉤器,減少人機(jī)配合環(huán)節(jié)。為防止吊臂發(fā)生折彎現(xiàn)象,吊臂采用兩段式結(jié)構(gòu),并加裝抗彎裝置。新型叉車(chē)吊架可吊起2組標(biāo)準(zhǔn)勾5噸化肥,效率提高1倍。同時(shí),碼垛高度可達(dá)5米,充分提高了庫(kù)房利用率。
研制了基于化肥割包、破碎、輸送和堆高集成的工藝作業(yè)線(xiàn),實(shí)現(xiàn)從袋裝板結(jié)化肥到顆?;实妮斔?、堆高、裝箱運(yùn)輸?shù)囊惑w化作業(yè)。
打破原船舶艙口割包、人工重錘破碎工藝,研究設(shè)計(jì)一種集化肥割包、破碎、輸送和堆高的流程作業(yè)線(xiàn),由割包作業(yè)平臺(tái)、25米輸送皮帶機(jī)、擋板、地面破碎篩、20米堆高皮帶機(jī)等機(jī)構(gòu)組成,其中割包作業(yè)平臺(tái)固定在25米輸送皮帶機(jī)上,板結(jié)化肥通過(guò)皮帶機(jī)輸送到破碎篩中,破碎篩利用電機(jī)驅(qū)動(dòng)渦桿齒刀旋轉(zhuǎn)進(jìn)行化肥破碎,破碎后的顆粒狀化肥再通過(guò)堆高皮帶機(jī)完成庫(kù)房?jī)?nèi)堆高或裝箱,單條作業(yè)線(xiàn)效率可達(dá)150噸/小時(shí)。
同時(shí),改造二十尺集裝箱,將箱頂整體切除,同時(shí)在箱體一側(cè)焊接45°外延交,保證箱體空間的有效利用,箱容可達(dá)25噸,并可通過(guò)門(mén)機(jī)開(kāi)閉繩吊鉤進(jìn)行整體傾倒,實(shí)現(xiàn)化肥運(yùn)輸裝船過(guò)程的“散改集”,極大地提高了作業(yè)效率和貨運(yùn)質(zhì)量。
目前,該項(xiàng)目已成功應(yīng)用到公司化肥裝卸作業(yè),使其裝卸作業(yè)的方式更加靈活,可根據(jù)船舶計(jì)劃情況,提前進(jìn)行化肥庫(kù)內(nèi)和碼頭前沿割包、破碎和堆高、散裝化肥集裝箱化運(yùn)輸?shù)取?/p>
該項(xiàng)目能夠充分發(fā)揮各環(huán)節(jié)作業(yè)機(jī)械的效能,作業(yè)效率得到了顯著提升,大大提高了裝船效率,縮短船舶在舶停時(shí),同時(shí)降低了人員在船舶艙口割包作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),由于叉車(chē)碼垛能力的提升,庫(kù)房利用率顯著提升,使化肥庫(kù)容得到了明顯提高,為化肥貨種的接卸提供了有力的保證,也為客戶(hù)貨物的倉(cāng)儲(chǔ)提供了較為安全、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
自研制改造化肥裝卸工藝設(shè)備以來(lái),公司年度完成化肥作業(yè)量為110萬(wàn)噸,經(jīng)測(cè)算,每年可為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益149.77余萬(wàn)元。
(1)在化肥作業(yè)水平運(yùn)輸環(huán)節(jié),改造前水平運(yùn)輸牽引車(chē)作業(yè)油耗約為1058.1升/萬(wàn)噸,改造后油耗為729.4升/萬(wàn)噸,按照0#柴油5.55元/升計(jì)算,燃油消耗費(fèi)用節(jié)約:(1068.1-729.4)升/萬(wàn)噸×220萬(wàn)噸(操作噸)×5.55元/升=40.98萬(wàn)元。
(2)庫(kù)內(nèi)落垛環(huán)節(jié),改造前叉車(chē)作業(yè)油耗為2318.5升/萬(wàn)噸,改造后油耗將至1669.3 升/萬(wàn)噸, 燃油消耗費(fèi)用節(jié)約:(2318.5-1669.3)升/萬(wàn)噸×5.55元/升×110萬(wàn)噸=39.63萬(wàn)元。
(3)化肥割包作業(yè)環(huán)節(jié),門(mén)機(jī)作業(yè)費(fèi)用節(jié)約110萬(wàn)操作噸×0.53元/操作噸=58.3萬(wàn)元,人力成本年度節(jié)約費(fèi)用(20人-6人)×5萬(wàn)元/年=70萬(wàn)元。
該項(xiàng)目的實(shí)施大大提高了作業(yè)安全性,提高了作業(yè)人員安全作業(yè)系數(shù),保證作業(yè)人員的人身安全。有效縮短了船舶作業(yè)停時(shí),縮短了船舶、車(chē)輛在港??繒r(shí)間,大大提高了化肥作業(yè)效率。為公司客戶(hù)提供了更好的服務(wù),吸引更多的客戶(hù)來(lái)港合作,為公司生產(chǎn)帶來(lái)較為長(zhǎng)遠(yuǎn)的收益。
[1]梅小冬,朱德龍,叉車(chē)用集裝箱內(nèi)貨物裝卸吊臂的研制應(yīng)用[J].港口科技,2007,(06):26-27.