李翔(中國石油化工有限公司天津分公司煉油部, 300270)
提高加氫裂化裝置航煤收率的措施與討論
李翔(中國石油化工有限公司天津分公司煉油部, 300270)
本文從天津石化2#加氫裂化裝置的實際生產數據入手,通過分析影響航煤收率的各種因素,討論如何進一步提高航煤收率,并運用于生產實踐。
加氫裂化;航煤;應用研究
本裝置以減壓蠟油(VGO,360-510℃)為原料,采用單段雙劑串聯(lián)一次通過的加氫裂化工藝生產航煤,柴油,重整原料油,液化氣等產品。
加氫裂化是重油深度加工的主要技術之一,即在催化劑存在的條件下,在高溫高壓狀態(tài),使大分子的烴類轉化成為小分子的烴類,使油品變輕的一種加氫工藝。
目前認為加氫裂化過程的化學反應為平行,順序反應,使用加氫精制和加氫裂化催化劑,反應主要有烯烴飽和、芳烴飽和、加氫脫硫、加氫脫氮、加氫脫氧、加氫脫金屬、烷烴加氫裂化反應。
加氫裂化反應中裂解反應是吸熱反應,其他反應中大多數為放熱反應,總的熱效應是強放熱反應[1]。
加氫裂化裝置的主要工藝參數包括壓力,溫度,體積空速及氫油比[2]。
反應溫度是加氫過程的主要工藝參數之一。加氫裂化裝置在系統(tǒng)壓力,空速和氫油比確定之后,反應溫度是最行之有效的調控手段,調節(jié)反應溫度,對轉化率產生最直接的影響,兩者之間具有良好的線性關系。
反應壓力也是加氫裂化工藝中的重要參數,反應壓力越高對加氫裂化過程所涉及的化學反應越有利。在加氫過程中氫分壓具有重要意義。由于加氫裂化中眾多反應總體上是體積縮小的反應,提高壓力對加氫熱力學平衡有利。但操作壓力高,對反應器及相關容器的材質要求相應提高,耗費更高的成本。
體積空速是指單位時間內,單位體積的催化劑通過原料油的體積數。對于一定量的催化劑,增大進料量將增大空速,為確保一定的轉化率就需要進一步提高反應的溫度。空速小,油品在催化劑中停留的時間長,在反應壓力和溫度不變的情況下,裂解反應加劇,選擇性差,氣體收率增大。一般認為,在一定范圍內,提高反應溫度和降低體積空速的效果可以互補[3]。
氫油比,在工業(yè)上通用的氫油體積比,是指工作氫標準狀況體積流率與原料油體積流率之比。
(1)加氫裂化原料中硫含量對航煤質量的影響
原料中的硫含量對航煤中硫含量的影響十分明顯,本裝置設計硫含量≯3.5(w,%)。分析表明航煤中的硫主要是硫化氫和硫醇。裝置生產航煤控制銀片腐蝕等級為0級。
(2)原料密度對航煤密度的影響
噴氣燃料質量指標要求密度不小于775kg/m?。噴氣式飛行器連續(xù)續(xù)航時間長,飛行高度高,油箱的容積有限,這就要求其燃料的密度滿足一定的指標,在有限體積的燃料消耗下,最大限度的將化學能轉化成為機械能,且能量利用高效、安全。
在使用相同催化劑和相同的工藝條件下,產品的性質很大程度上取決于原料的性質,由圖表2-1中的數據可見噴氣燃料的密度與產品的密度變化趨勢一致,即原料密度高則航煤密度也高。
表2 .1 原料油密度與航煤產品的密度對照圖
(1)轉化率的產品分布的影響
加氫裂化過程是重油輕質化的過程,轉化率對產品的分布有重要的影響。轉化率越高尾油收率逐漸減少,輕組分收率逐步增加。通過查閱相關工藝研究結果表明[4],隨著轉化率的升高,130~260℃的航煤餾分增長幅度十分明顯。
(2)氫分壓的影響
加氫裂化反應過程同時也是一個加氫過程,通過將氫氣與重質原料反應,使產品氫含量增加。因此,氫分壓是影響加氫裂化反應過程重要的影響因素之一。低氫分壓對產品質量有明顯的不利影響。
根據噴氣燃料國家標準,航煤和柴油的切割調整范圍很廣,隨著航煤與柴油的切割點增加,航煤的收率逐漸增加,而柴油的收率逐漸下降。另外也有研究表明隨著航煤切重,其煙點有所降低[5]。
目前2#加氫裂化裝置加工量穩(wěn)定在219噸/小時,設計值為214噸/小時,裝置目前已達到最大負荷。操作壓力目前在15-16Mpa之間。高壓分離器入口溫度在245℃±4℃。設計值為245-250℃。系統(tǒng)壓力設計操作條件為15.5Mpa。精制反應器R101出口溫度在388-393℃左右,隨原料性質變化浮動。裂化反應器R102出口溫度在390-394℃左右,根據產品質量需要進行調節(jié)。當前反應溫度已達到更換催化劑后初期運行所能承載的最大溫度。從提高轉化率達到提高航煤產量的角度出發(fā),可調節(jié)余地已經很小。因此選擇通過從流程切割角度增產航煤。
(1)根據提高航煤收率的要求,拓寬航煤餾程,航煤干點由≯260℃提高至≯270℃,以提高航煤產品的收率,提高航煤干點至265℃(均值)。航煤干點由調整前平均值254℃提高至≮264℃。
(2)調整優(yōu)化措施,逐步將柴油抽出溫度由254℃提高至261℃,同時調節(jié)航煤抽出量,使航煤的抽出溫度由191℃提至193℃,主分餾塔C202二中回流量由85t/h降至70t/h,其他控制參數保持不變,觀察航煤干點的變化情況。
(3)調整階段,以每天提高柴油抽出溫度2℃的速度,逐步提高柴油的抽出溫度至261℃(調整前254℃),同時提高航煤抽出量提高航煤抽出溫度至193℃左右;根據航煤抽出溫度情況及主分餾塔C202塔頂熱負荷情況,逐步降低二中回流量至70t/h,調整過程中每天對產品化驗結果進行觀察分析。
維持柴油抽出溫度261℃左右,航煤抽出溫度193℃左右,持續(xù)觀察航煤終餾點及航煤收率的變化情況。見圖4.1,圖4.2。
圖4.1
圖4.2
通過優(yōu)化調整,取得了較好的效果,航煤干點(均值)由253℃提至265℃(均值),提高了12℃,航煤收率由調整前21.96提至24.2%,提高了2.24%。
通過以上的方案,提高了航煤的收率,但是與此同時,也產生了新的問題。由于航煤增產,本裝置輸送航煤的離心泵已達到較高負荷,有超額定電流的危險。航煤外送量增大,也使得航煤出裝置空冷器負荷增大,外送溫度有超標的危險。為應對以上問題,已加裝臨時水噴淋對航煤外送溫度進行控制。并在日常生產中時刻注意離心泵運行電流情況,擇機更換大功率電機。
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[1,2]金德浩,劉建暉,申濤.加氫裂化裝置技術問答[j].北京:中國石化出版社,2006.
[3]李立權.加氫裂化裝置操作指南[M].中國石化出版社,2010.
[4]韓崇仁.加氫裂化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2001.
[5]胡志海,熊震霖,聶紅.生產蒸汽裂解原料的加氫裂化工藝-RMC[J].石油煉油與化工,2005,36(1)∶1-5.