王永剛+劉如宜+陳振
摘 要:本文針對液壓支架推移裝置設(shè)計和使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入剖析,總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn),不斷優(yōu)化產(chǎn)品的設(shè)計,有效減少設(shè)備的事故率。
關(guān)鍵詞:液壓支架;推移裝置;推移桿;連接頭
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.19.023
1 引言
液壓支架是綜采設(shè)備中重要的支護(hù)設(shè)備,其主要由頂梁、立柱、掩護(hù)梁、底座、推移裝置、連桿、閥類及管路系統(tǒng)等組成,推移裝置包括推移桿、推移千斤頂、連接頭等主要零部件,其中推移桿是決定推移裝置形式和性能的關(guān)鍵部件。
推移裝置與刮板機(jī)相互配合,在綜采工作面的生產(chǎn)過程實現(xiàn)推溜推鎦工序。推溜工序:當(dāng)液壓支架前移并重新支撐后,操縱閥轉(zhuǎn)到推移位置,打開供液閥時,高壓液體由主進(jìn)液管經(jīng)操縱閥、液控單向閥進(jìn)入到推壓千斤頂?shù)幕钊麠U腔,活塞桿腔的油液經(jīng)油管和操縱閥流回主回液管,推移千斤頂?shù)幕钊麠U伸出,以液壓支架為支點,把運輸機(jī)推移到新的工作位置。
2 推移桿滑道問題
問題:液壓支架推移桿在推溜時出現(xiàn)飄溜現(xiàn)象。
剖析:支架正常推溜時十字頭前部銷軸應(yīng)滑動至刮板機(jī)推移耳斜孔上端,推移桿伸出時會給推移耳斜孔處一個斜向上的合力F(包括一個水平向前分力F1和一個垂直向上分力F2),分力F2會一定程度的避免飄溜現(xiàn)象。 支架在設(shè)計時推移桿和底座全部帶有長滑道,由于滑道配合間隙小,限制了推移桿上擺的角度,導(dǎo)致推溜時十字頭前部銷軸未能滑動至刮板機(jī)推移耳斜孔上端,分力F2過小,再加之刮板機(jī)前部浮煤過多未能及時清理,從而出現(xiàn)推溜時易出現(xiàn)飄溜現(xiàn)象。
優(yōu)化措施:優(yōu)化推移桿滑道形式,將推移桿的長滑道改為圓軸式,避免因滑道間隙小而限制推移桿上下擺動的角度,如圖2所示。
經(jīng)驗總結(jié):推移桿和底座的滑道不只是簡單的導(dǎo)向和限位作用,要根據(jù)不同架型綜合考慮,限位作用有多重:一是防止井下使用時推移桿下陷壓到底座下面(底板軟);二是防止推移桿上漂損壞抬底千斤頂或推移千斤頂,或者與過橋干涉(薄煤層);三是限制推移桿左右擺動的角度不易過大(大傾角),但是上下限位角度絕對不能過小,否則會導(dǎo)致飄溜和推溜困難等現(xiàn)象發(fā)生。
3 連接頭斷裂問題
問題:液壓支架與刮板機(jī)連接的連接頭出現(xiàn)斷裂。
剖析:原因一,工作面傾角大支架下滑,推溜時支架推移桿與刮板機(jī)推移耳中心不在一條直線,推溜時導(dǎo)致連接頭單邊受力斷裂;原因二,連接頭材質(zhì)性能達(dá)不到設(shè)計要求;原因三,設(shè)計時未嚴(yán)格進(jìn)行受力分析。
解決方案:一是采用三維設(shè)計軟件Solidworks進(jìn)行3D模型設(shè)計,并結(jié)合simulation動態(tài)仿真模塊,提高設(shè)計質(zhì)量;二是優(yōu)化更改設(shè)計,同時將連接頭改為鉚焊件,避免了連接頭折斷;三是改變連接頭材質(zhì)。
4 結(jié)語
以上提到的問題都是在設(shè)計中及井下設(shè)備運行中常出現(xiàn)的問題,忘廣大設(shè)計者引起重視,但其也僅是冰山一角,滄海一粟,不妥之處望同行批評指正。
作者簡介:王永剛(1988-),男,山東招遠(yuǎn)人,本科,助理工程師,研究方向:機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(或礦用液壓支架)。endprint