杜焜+李艷松
【摘 要】中國石油化工股份有限公司洛陽分公司S Zorb裝置加工能力1.5Mt/a,于2013年10月建成投產(chǎn)。在2016年7月,因再生器取熱盤管泄漏,導(dǎo)致再生器二級(jí)旋分器料腿堵塞,吸附劑大量跑損,生產(chǎn)維持困難,進(jìn)行停工消缺。逐一切除6根取熱盤管,通過取熱盤管排凝排放、發(fā)現(xiàn)3#、5#取熱盤管泄漏。根據(jù)再生器器壁割除后的檢查情況,找到具體泄漏位置。分析得出故障產(chǎn)生的主要原因?yàn)槿岜P管在有介質(zhì)和無介質(zhì)的情況下的伸縮量較大,而固定取熱盤管的連接槽鋼與J型螺栓均固定過死,導(dǎo)致取熱盤管在應(yīng)力最集中部位開裂泄漏。在施工難度過大的情況下,提出解決措施與施工方案,通過容器器壁割除,對泄漏取熱盤管進(jìn)行整組更換。同時(shí)對取熱盤管的連接槽鋼與J型螺栓進(jìn)行改造,消除盤管過大的應(yīng)力。
【關(guān)鍵詞】S Zorb;再生器;取熱盤管;泄漏
一、故障描述
中國石油化工股份有限公司洛陽分公司S Zorb裝置加工能力1.5Mt/a,于2013年10月建成投產(chǎn)。在2016年7月,陸續(xù)出現(xiàn)再生器取熱盤管泄漏,導(dǎo)致取熱水汽漏入再生器內(nèi)。因再生器內(nèi)溫度達(dá)到500℃,所以暫時(shí)未有明顯故障現(xiàn)象。但隨著泄漏量增大,在再生器內(nèi)部二級(jí)旋風(fēng)分離器料腿處的流動(dòng)死區(qū),部分水蒸氣與吸附劑發(fā)生反應(yīng)。吸附劑本身含有ZnO和SiO2,在水熱條件下生產(chǎn)淺黃色固體Zn2SO4。Zn2SO4在高溫?zé)Y(jié)下形成固體硬塊,堵塞二級(jí)旋風(fēng)分離器料腿,造成再生器吸附劑的大量跑損。
S Zorb再生器共有六組取熱盤管。一旦懷疑盤管泄漏,就需要將六組盤管逐一切除,打開D123器壁前排凝,看是否有煙氣及吸附劑排出。若排出煙氣及吸附劑,說明該盤管發(fā)生泄漏。經(jīng)過2次排查后,確認(rèn)3#、5#取熱盤管泄漏。
為維持正常生產(chǎn),暫時(shí)將泄漏的兩組取熱盤管切除后加盲板隔離。再生器剩余4組盤管取熱量暫可維持再生器的正常運(yùn)行。但旋風(fēng)分離器的跑劑問題越發(fā)嚴(yán)重。裝置于2016年8月28日停工消缺。
二、故障解體檢查
通過對再生器器壁割除檢查取熱盤管,印證了之前3#、5#取熱盤管泄漏判斷。盤管泄漏部位有明顯的Zn2SO4結(jié)塊情況,且盤管內(nèi)部已被吸附劑堵實(shí)。剝?nèi)ケP管表面的Zn2SO4硬塊后,裂紋清晰可見。
檢查結(jié)果顯示,泄漏的2根取熱盤管都有以下幾個(gè)相同特點(diǎn):①固定取熱盤管的J型螺栓均變形與取熱盤管卡死;②泄漏點(diǎn)都在取熱盤管出口大小頭小頭處;③漏點(diǎn)均是焊縫的融合線開裂;④泄漏焊縫均是縱向環(huán)焊縫的正下方。1#、2#取熱盤管隨未發(fā)生泄漏,但大小頭小頭處焊縫也已開裂。
三、故障成因分析
根據(jù)盤管泄漏位置以及特征,分析有三種可能性導(dǎo)致焊縫本身存在缺陷:一是焊接質(zhì)量差導(dǎo)致焊縫開裂;二是腐蝕原因造成焊縫開裂;三是焊接部位存在應(yīng)力,造成焊縫開裂。
(一)焊接質(zhì)量問題
該三處焊縫,從外觀檢查焊縫外觀完好,僅在融合線部位出現(xiàn)二道環(huán)向凹槽。通過查閱再生器取熱盤管的質(zhì)量證明文件可知,該部位焊縫經(jīng)過射線、超聲波、磁粉檢測均合格。再次對該焊縫進(jìn)行光譜檢測,結(jié)果證明焊接所用材料沒有問題,對焊縫及母材進(jìn)行硬度檢測,也未發(fā)現(xiàn)異常。因此,可以證明焊縫本身的焊接質(zhì)量沒有問題。
(二)焊縫腐蝕開裂
根據(jù)再生器內(nèi)部環(huán)境分析,最有可能存在兩種腐蝕情況,即磨蝕和硫腐蝕。
1.磨蝕
再生器取熱盤管外表所處環(huán)境為吸附劑及高速風(fēng),且吸附劑據(jù)有較高的硬度。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),當(dāng)吸附劑線速超過4m/s時(shí),輸送管線以及再生器內(nèi)構(gòu)件會(huì)發(fā)生及其嚴(yán)重的磨蝕,但再生器內(nèi)吸附劑的平均線速為0.3m/s。因此,該焊縫的開裂與磨損無關(guān)。
2.硫腐蝕
再生器內(nèi)吸附劑含有6%左右的硫,經(jīng)過500℃高溫燃燒后,硫元素基本以二氧化硫的形式存在。而硫及硫化物在500℃的環(huán)境下腐蝕速率極低。因此,硫腐蝕與取熱盤管焊縫開裂無關(guān)。
(三)焊接部位應(yīng)力開裂
焊接必然會(huì)產(chǎn)生殘余應(yīng)力。在熔融冷卻及焊接熱循環(huán)的作用下,組織變化及偏析,是焊接接頭開裂的敏感性遠(yuǎn)大于母材。從受力角度考慮,取熱盤管受熱后會(huì)發(fā)生膨脹、形變,隨后J型螺栓會(huì)將取熱盤管的一端卡死。導(dǎo)致取熱盤管有簡支梁變?yōu)榕c再生器一體的固定件。但盤管本身仍要繼續(xù)膨脹,導(dǎo)致J型螺栓卡死處以及大小頭的焊縫處收到非常大的力。
而工藝在正常操作時(shí),隨著取熱負(fù)荷的變化,又隨意停、投取熱盤管,導(dǎo)致盤管長期受到膨脹、收縮的交變應(yīng)力。最終在其大小頭縱向環(huán)焊縫的正下方開裂。
四、解決措施
(一)取熱盤管更換
更換取熱盤管工作量小且節(jié)約成本,但缺點(diǎn)是再生器殼體內(nèi)空間狹小,內(nèi)徑僅有838mm,無法完成內(nèi)部焊接。因此,需將再生器殼體連同取熱盤管一起割除后再進(jìn)行盤管更換。整體步驟為:
(1)先預(yù)制盤管,按圖只預(yù)留套管法蘭與大小頭連接的一道焊口,其他焊口均按附圖尺寸提前焊好。預(yù)制好后所有焊縫焊后應(yīng)按照J(rèn)B/T4730.2-2005進(jìn)行100%射線檢測。缺陷等級(jí)II級(jí)為合格,照相質(zhì)量不小于AB級(jí)。所有焊縫焊后進(jìn)行消應(yīng)力熱處理。
(2)拆除設(shè)備保溫,及影響施工的護(hù)欄,在下部筒體上用20號(hào)工字鋼焊接4個(gè)支耳,支撐于平臺(tái)橫梁上,防止割開筒體后變形。之后將再生器器壁連同取熱盤管一起割除。
(3)割開后對盤管進(jìn)行更換,從大小頭與套管法蘭處將舊盤管割除,新套管焊接大小頭與套管法蘭焊口,焊后按第一條進(jìn)行檢測及熱處理。檢測合格后對加熱盤管進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力4.4MPa,所有焊縫30分鐘內(nèi)不得有滲漏。
(4)試驗(yàn)合格后恢復(fù)殼體焊縫,提前打磨坡口,按焊接工藝進(jìn)行焊接。焊接焊縫進(jìn)行100%滲透及TOFT檢測。割開段筒體整體進(jìn)行消應(yīng)力熱處理。驗(yàn)收合格后恢復(fù)各接口管線。
(二)取熱盤管的連接槽鋼與支持槽鋼改造
按照竣工圖紙的技術(shù)要求,所有槽鋼的連接螺栓、螺母均需與槽鋼點(diǎn)焊牢固。而正是因?yàn)槁菟?、螺母點(diǎn)焊牢固,導(dǎo)致J型螺栓與盤管卡死。因此對連接槽鋼的螺栓、螺母進(jìn)行改造。在施工時(shí)僅對螺栓、螺母進(jìn)行緊固,不再進(jìn)行點(diǎn)焊。這樣可使盤管始終處于一個(gè)簡支梁的狀態(tài),不再發(fā)生這種斷裂情況。
五、結(jié)論
再生器取熱盤管的連接槽鋼與J型螺栓固定牢固、點(diǎn)焊后,導(dǎo)致取熱盤管失去膨脹量。而工藝在操作上隨意停、投,導(dǎo)致盤管劇烈膨脹、收縮,最終導(dǎo)致薄弱部位疲勞失效。通過制定有針對性的施工方案,不僅完成了取熱盤管的整體更換,更消除了故障產(chǎn)生的根本原因。
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