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        發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)流量降低處理方法淺析

        2017-04-20 12:35:55盧凱超孟洪漢孫幸光
        科技視界 2017年1期
        關(guān)鍵詞:控制分析

        盧凱超 孟洪漢 孫幸光

        【摘 要】核電秦山二期1和2號(hào)機(jī)組的兩臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)為哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司制造的QFSN-650-2型汽輪發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)采用整體全封閉、內(nèi)部氫氣循環(huán)、定子繞組水內(nèi)冷、定子鐵心及端部結(jié)構(gòu)件氫氣表面冷卻、轉(zhuǎn)子繞組氣隙取氫氣內(nèi)冷的冷卻方式。為了導(dǎo)出發(fā)電機(jī)定子線圈在正常運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的熱量,維持發(fā)電機(jī)在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的正常溫升值,設(shè)置有發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng),發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)是按照 QFSN-650-2 型發(fā)電機(jī)最大連續(xù)功率 689Mwe設(shè)計(jì)的,保證發(fā)電機(jī)所需冷卻水的水質(zhì)和水量,并滿足壓力和溫度的要求,該文結(jié)合秦山核電機(jī)組的運(yùn)行實(shí)際情況,分析探討發(fā)電機(jī)定值冷卻水系統(tǒng)流量降低對(duì)發(fā)電機(jī)的影響及處理方法。

        【關(guān)鍵詞】GST;定子冷卻水;斷水保護(hù);控制分析

        1 定子冷卻水系統(tǒng)的功能

        發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)的功能就是要提供合格水質(zhì)的發(fā)電機(jī)冷卻水,克服水在空心導(dǎo)線內(nèi)循環(huán)流動(dòng)的阻力,將線圈的熱量擴(kuò)散到發(fā)電機(jī)之外,保持發(fā)電機(jī)在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的正常溫升值。當(dāng)出現(xiàn)供水量不足或斷水故障時(shí),要有可靠的檢測(cè)環(huán)節(jié)和完善的保護(hù)措施,延時(shí)30秒實(shí)現(xiàn)跳機(jī)功能,起到對(duì)發(fā)電機(jī)的保護(hù)作用。

        2 定子冷卻水流量降低的風(fēng)險(xiǎn)及原因

        2011年4月份,1號(hào)機(jī)組108大修機(jī)組啟動(dòng)后1GST定子水流量較低,維持在75t/h左右,7月29日開始出現(xiàn)緩慢降低的趨勢(shì),至10月10日流量下降到約64t/h。

        定子水流量的下降存在三大風(fēng)險(xiǎn):1)發(fā)電機(jī)線圈冷卻不足,過(guò)熱損壞;2)由于發(fā)電內(nèi)定子線圈的堵塞導(dǎo)致GST水壓越來(lái)越大導(dǎo)致發(fā)電機(jī)進(jìn)水;3)分析得知如果由于堵塞造成的流量降低,發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)也不會(huì)觸發(fā),發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)邏輯如下, 012/013/014spd(60T/h)3取2+007sp(0.124MPa)+008sp(0.06MPa),從邏輯可以看出由于GST水壓差越來(lái)越大,007sp和008sp不會(huì)觸發(fā)低壓定值,當(dāng)流量低于60t/h時(shí),也不會(huì)觸發(fā)定子斷水保護(hù),起不到保護(hù)發(fā)電機(jī)的作用。

        同時(shí)積極同大亞灣交流,分析GST流量減少的原因,可能的原因有:1)線圈表層氧化腐蝕,生成氧化銅;2)運(yùn)行期間表層銅氧化物的轉(zhuǎn)化、釋放和沉積,表現(xiàn)為流量下降和溫度上升。

        3 定子冷卻水流量降低的處理方法

        3.1 控制發(fā)電定子冷卻水的氧含量,利用9ASG001DZ對(duì)SED水除氧后對(duì)1GST001BA補(bǔ)水

        1)啟動(dòng)9ASG001DZ用SED制水。

        2)初始向1/2ASG001BA沖洗30min左右(制水出水之后,在向ASG水箱供水同時(shí),可以略微開啟9ASG173VD,專工通過(guò)下游735VD沖洗管道,管道沖洗時(shí)間較長(zhǎng),兩次均在1h左右,水質(zhì)和合格后連接補(bǔ)水法蘭)。

        3)氧含量合格后切換至向REA制水。

        4)在向REA制水的同時(shí),專工通過(guò)9ASG735VD,1GST228VN,GST044VN,GST049VN向GST001BA 補(bǔ)水。

        5)一般補(bǔ)水至高液位后停止(650mm)

        6)若要進(jìn)行換水操作則將通過(guò)GST一個(gè)疏水閥放水,同時(shí)補(bǔ)水即可。

        3.2 發(fā)電機(jī)水—?dú)鈨上鄾_洗

        水—?dú)鈨上啻祾呒夹g(shù)原理就是在發(fā)電機(jī)線棒充滿無(wú)氧水,然后在充入一定壓力(0.3mpa)的氮?dú)?,通過(guò)瞬間釋放(時(shí)間越短越好)壓力,線棒中的水—?dú)饣旌衔镄纬珊芏嘈〉乃N和氣錘,對(duì)線棒進(jìn)行吹洗,使線棒上的腐蝕產(chǎn)物掉落,然后在發(fā)電機(jī)線棒兩端出口處收集。

        我廠進(jìn)行水—?dú)鈨上鄾_洗后,流量上升至約78t/h,定子水入口壓力0.36MPa,吹掃處的腐蝕產(chǎn)物取樣98%為CuO,吹掃后流量上升效果不明顯,仍不能解決流量下降問題,最終判斷是結(jié)垢導(dǎo)致。

        3.3 化學(xué)清洗

        大型發(fā)電機(jī)組經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行后,發(fā)電機(jī)空芯線棒由于定子內(nèi)冷水系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中pH和銅離子等因素的共同作用,會(huì)在表面結(jié)垢或部分堵塞使通流面積減少?gòu)亩斐蓛?nèi)冷水阻力加大,導(dǎo)致內(nèi)冷水流量降低、壓差增大、線棒超溫等一系列問題,對(duì)此需要進(jìn)行化學(xué)清洗。

        化學(xué)清洗方法可以在不腐蝕系統(tǒng)基體的前提下清除系統(tǒng)內(nèi)金屬表面積垢和腐蝕產(chǎn)物,確保內(nèi)冷水系統(tǒng)暢通,消除發(fā)電機(jī)的隱患。清洗后對(duì)內(nèi)冷水系統(tǒng)銅表面進(jìn)行活化預(yù)膜處理,以達(dá)到銅表面防腐蝕和控制運(yùn)行中銅離子濃度的目的。

        采用化學(xué)酸洗必須注意以下幾點(diǎn):1)酸洗本身會(huì)對(duì)系統(tǒng)、設(shè)備產(chǎn)生影響,在酸洗前,首先必須確定腐蝕產(chǎn)物(停機(jī)后取垢樣)的化學(xué)成分,依據(jù)垢樣的化學(xué)成分確定酸洗液的濃度和配比。2)化學(xué)清洗后最好不要直接排空水(避免線棒直接與空氣接觸、引起再次腐蝕),系統(tǒng)沖水需采用無(wú)氧水。3)化學(xué)清洗后的預(yù)膜工作非常重要。

        化學(xué)清洗后,定子水流量從77.9t/h上升至92.3t/h,經(jīng)過(guò)正向和反向酸洗各2次后,流量基本維持在92t/h左右,測(cè)量發(fā)電機(jī)直流電阻合格。酸洗結(jié)束后,加入預(yù)膜液開始24h鈍化作業(yè),其后進(jìn)行定子繞組的水壓試驗(yàn)合格,至此,1號(hào)機(jī)組定子冷卻水流量降低時(shí)間得到完美處理。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        1)日常運(yùn)行期間,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)定子冷卻水系統(tǒng)的溶解氧控制與監(jiān)測(cè),通過(guò)技術(shù)改造加裝了在線氧表。

        2)發(fā)電機(jī)定子冷卻水箱利用N2覆蓋,降低氧含量。

        3)加強(qiáng)檢修期間的設(shè)備保養(yǎng)。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)系統(tǒng)手冊(cè)[S].浙江:核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司,2005.

        [2]核電廠中級(jí)運(yùn)行[S].2版.浙江:核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司,2008.

        [3]發(fā)電機(jī)定子化學(xué)清洗重大檢修工作方案[S].浙江:核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司,2011.

        [4]運(yùn)行規(guī)程[S].浙江,核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司,2005.

        [責(zé)任編輯:田吉捷]

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