候錄江,谷振富,潘雪石,溫佩佩
(1.河北易縣抽水蓄能有限公司籌建處,河北 保定 074200;2.河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)
機組瓦溫信號誤動引起跳機的原因分析與處理
候錄江1,谷振富2,潘雪石2,溫佩佩2
(1.河北易縣抽水蓄能有限公司籌建處,河北 保定 074200;2.河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)
針對2016年3月.張河灣電站3號機組出現(xiàn)推力瓦溫高引起跳機事件,本文對該故障進行了具體分析,確認是由一次信號波動引起的,并對此提出了整改措施,為避免再次出現(xiàn)類似事故提出了建議,以供其他單位借鑒。
跳機;誤動;PLC;信號回路
1.1 導(dǎo)軸承優(yōu)化的起因
2015年01月13日,3號機組發(fā)電機由于推力瓦溫超高導(dǎo)致機組機械跳機,當(dāng)機組跳機時,4個推力瓦溫測點僅第3個RTD處理模塊顯示溫度達到92°,其他3個RTD處理模塊顯示均35°左右。為進一步查找原因,進入風(fēng)洞內(nèi)對RTD傳感器回路進行檢查,未見接線端子松動,回路檢查正常,對傳感器本體測得電阻值正常,恢復(fù)接線后溫度顯示正常。初步判斷該溫度傳感器RTD工作不穩(wěn)定,為防止再次出現(xiàn)溫度異常導(dǎo)致機組跳機,并按照新源公司“關(guān)于機組機械保護自動化元件動作邏輯指導(dǎo)意見”,擬對推力、上導(dǎo)、下導(dǎo)及水導(dǎo)軸承瓦溫的所有溫度保護的跳機邏輯進行優(yōu)化。
1.2 以推力瓦溫的分析及優(yōu)化為例,推力瓦溫傳感器配置
圖1 推力瓦溫度傳感器布置
每臺機組共有9塊推力瓦,單號瓦各1個RTD,雙號瓦各2個RTD,共設(shè)置了21個RTD溫度傳感器(RT1~RT21),具體設(shè)置位置如圖1所示,其中13個傳感器使用中,8個作為備用。13個使用中的傳感器中分為兩個部分:
1)其中9個(為CT441~CT449)直接以RTD三線電阻值送至監(jiān)控輸入模塊,作為溫度監(jiān)視信號,僅用于報警;
2)剩余4個(為CT450~CT453)送至發(fā)電機輔機控制盤經(jīng)溫度處理模塊后作為瓦溫保護跳機出口,其跳機控制回路如圖2所示。
圖2 推力瓦溫度RTD跳機回路單線圖
由此可見,其一跳機邏輯設(shè)計不合理。發(fā)電機輔機控制柜內(nèi)4個測點分別為推力溫度1(CT450)、推力溫度2(CT451)、推力溫度3(CT452)、推力溫度4(CT453),4個測點設(shè)定80°顯示溫度高報警,90°顯示溫度高高跳機,只要4個測點有任意一個達到90°以上機組就會跳機,即CT450~CT453信號為單一RTD經(jīng)處理模塊直接出口動作跳機。其二機組經(jīng)過約6年時間運行,機組的自動化元件逐漸老化,以及中間轉(zhuǎn)接端子較多容易受到廠房振動及環(huán)境影響,而導(dǎo)致其運行可靠性降低,誤動幾率增加。
按照新源公司“關(guān)于機組機械保護自動化元件動作邏輯指導(dǎo)意見”,針對我廠實際情況,提出以下推力瓦溫跳機優(yōu)化方案。
2.1 優(yōu)化方案一
優(yōu)化控制回路如圖3所示:
圖3 張河灣推力瓦溫(13支RTD)跳機邏輯優(yōu)化方案一
如圖3,將傳感器CT450~CT453經(jīng)過發(fā)電機輔機控制柜內(nèi)的RTD溫度處理模塊處理后,取“或”后送至監(jiān)控DI板卡,形成第①路信號;
原監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)已有的9路RTD信號,對其進行9取1,形成第②路信號;
將第①路信號和第②路信號取“與”,并延時30 s動作出口啟動機械跳機程序。程序大致修改范圍如圖4所示:
圖4 程序修改范圍截圖
該方案的優(yōu)點:
1)每一塊推力瓦都保證至少有一路RTD傳感器用來監(jiān)視其溫度。
2)既考慮到了保留原設(shè)計的思路,同時又避免了RTD測溫值突變導(dǎo)致的誤動作。
3)跳機設(shè)定值來源于不同設(shè)備。4個(CT450~CT453)設(shè)定值設(shè)置在發(fā)電機輔機控制柜GA12內(nèi)的RTD溫度處理模塊內(nèi);9個(CT441~CT449)直接設(shè)置在監(jiān)控系統(tǒng)PLC程序內(nèi)。
4)監(jiān)控系統(tǒng)的采集點處于不同板卡。4路(CT450~CT453)經(jīng)開關(guān)量板卡采集,9路(CT441~CT449)經(jīng)RTD模擬量板卡采集,當(dāng)出現(xiàn)其中一塊采集板卡故障時仍可以對部分推力瓦溫進行監(jiān)視。
以上4個優(yōu)點,在滿足新源公司“關(guān)于機組機械保護自動化元件動作邏輯指導(dǎo)意見”要求的基礎(chǔ)上,更能夠兼顧到推力瓦本身的安全,從而進一步提高了機組的安全運行。
2.2 優(yōu)化方案二
優(yōu)化控制回路如圖5所示:
圖5 張河灣推力瓦溫(9個RTD)跳機邏輯優(yōu)化方案二
如圖5,需要有2處進行修改:
1)首先將4路(CT450~CT453)RTD信號在發(fā)電機輔機控制柜內(nèi)的RTD溫度處理模上拆除其跳機出口端子接線,但保留其報警出口;
2)原監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)已有的9路(CT441~CT449)RTD信號對其進行9取2,即9路RTD傳感器中任意2個發(fā)出瓦溫高高信號,就動作出口啟動機械跳機程序。
該方案相對于優(yōu)化方案一的優(yōu)點:
1)不用再增設(shè)電纜,節(jié)省了敷設(shè)電纜的費用及時間。
2)對于監(jiān)控系統(tǒng)而言,需要修改程序的工作量相應(yīng)減少。
該方案最大缺點是部分推力瓦(6號和8號)失去了跳機以及溫度高高報警功能,對推力瓦的安全運行過程有一定的隱患。
綜合以上分析,建議采取優(yōu)化方案一。
按照方案一的要求,對相應(yīng)設(shè)備和系統(tǒng)進行了改造,機組運行至今,未再出現(xiàn)由于某一個推力瓦溫度測點突變而引起的跳機,可見問題得到了徹底的解決。
TV734.2
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1672-5387(2016)12-0072-02
10.13599/j.cnki.11-5130.2016.12.026
2016-11-03
候錄江(1978-),男,工程師,從事抽水蓄能電站自動化工作。