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        某大型水電站機組首次開機中下導瓦溫異常原因分析及處理

        2017-09-30 14:53:49田冰王繼承賈康王永洪田志剛
        科技視界 2017年13期
        關鍵詞:瓦溫分析處理

        田冰+王繼承+賈康+王永洪+田志剛

        【摘 要】某大型水電站8號機組在機組安裝后首次開機運行試驗中,發(fā)現(xiàn)下導瓦溫異常攀升,為避免出現(xiàn)燒瓦等惡劣影響,緊急停機檢查,在逐步分析排除瓦間隙、吸油效果、冷卻效果等因素后,確定了下導瓦溫異常的主要原因,并通過分解處理油槽內擋油筒間隙,解決了問題,為后期機組安裝提供了借鑒和寶貴經驗。

        【關鍵詞】大型水電站;下導;瓦溫;內擋油筒;分析處理

        0 概述

        某大型水電站發(fā)電機組為立軸半傘式布置,下導軸承位于下機架內,采用透平油自循環(huán)冷卻潤滑方式,軸瓦共12塊,瓦面為巴氏合金材質。下導瓦設計間隙為0.43mm±0.02mm,采用“支撐筋板+平鍵”的支撐結構,現(xiàn)場整體盤車合格后根據(jù)支撐環(huán)板與瓦背精加工面的實測距離確定平鍵機加工厚度。軸瓦支撐點偏向出油側,使運行時瓦面進油側間隙大于出油側,更利于油膜的形成。

        下導軸瓦與下端軸運行時磨損產生的熱量通過透平油介質釋放。軸瓦下方安裝有泵環(huán),泵環(huán)與軸領下端面形成3.5mm間隙,在額定轉速下依靠間隙泵效應為油槽內部油循環(huán)提供動力,熱油在循環(huán)過程中經下腔6臺油冷卻器冷卻降溫。

        下導油槽內擋油筒上根據(jù)現(xiàn)場預裝情況焊接一圈環(huán)板,環(huán)板上端面與軸頸端面形成3mm間隙,立面與軸頸立面形成5mm間隙。在機組運行時共同形成一個間隙泵,防止下導甩油和油霧從內擋油筒溢出。

        1 問題描述

        1.1 首次開機情況

        11月03日15:29,#8機組首次開機運行試驗,#8機下導軸瓦初始溫度為22.4℃。開機運行后下導瓦溫迅速攀升,15:56下導軸瓦溫度已達到60℃ ,相對于上導、水導瓦溫升溫明顯。下導瓦溫報警溫度為70℃,為防止#8機組下導瓦溫繼續(xù)升高導致燒瓦,手動緊急停機。

        1.2 首次處理情況

        根據(jù)以往溫升試驗出現(xiàn)的類似情況,初步判斷可能原因是下導瓦間隙偏小、進油邊吸油效果差,導致油膜厚度過小從而無法起到預期的冷卻效果,初步對下導瓦做了如下處理。

        1.2.1 放大瓦間隙:

        復測12塊下導瓦間隙,,按照要求通過重新加工下導瓦背鍵厚度對其進行放大,使瓦背鍵對面總間隙達到設計允許值的最大值,即0.86mm~0.88mm。

        2.2.2 加大進油邊倒角:

        經檢查,下導瓦進油邊倒角與圖紙實際值相比偏小,用刮刀及油石打磨進油邊至一定斜度,使下導瓦吸油效果更好 。

        1.3 第二次溫升情況

        11月5日17:53,#8機組第二次開機考驗瓦溫,18:22分左右,#8機組下導平均瓦溫已升至60℃以上,與首次開機無明顯改善,為避免燒瓦事故,手動停機。

        2 原因分析

        通過上述兩次開機情況判斷,下導瓦面間隙并非瓦溫升高的主要原因,必然有未發(fā)現(xiàn)的因素推升了瓦溫。推升瓦溫的主要因素還有:油槽內油循環(huán)受阻、油冷卻器堵塞、未知熱源等。

        為徹底排查原因,決定再次分解油槽進行全面檢查 ,檢查項目和依據(jù)主要有:

        2.1 下導軸領與內擋油筒環(huán)板端面3mm間隙檢查:

        若此處無間隙或因波浪度產生刮擦,則可能形成新的異常熱源,熱量將通過軸領傳遞給下導瓦導致溫升。

        2.2 下導軸領與內擋油筒環(huán)板立面5mm間隙檢查:

        原因同上。

        2.3 下導軸領與泵環(huán)3.5mm間隙檢查:

        此間隙是間隙泵的通道,要求在3.0~3.5mm之間,決定了冷卻循環(huán)油量,是影響下導瓦冷卻效果的關鍵因素。

        2.4 下導油冷卻器上側擋板至擋油板5mm間隙檢查:

        此間隙大小決定了油循環(huán)過程中通過冷卻器的油量,要求不得超過5mm,若間隙過大將造成大量熱油未通過冷卻器即參與循環(huán),使其對瓦面冷卻效果降低。

        2.5 下導6臺冷卻器全面檢查打壓:

        若冷卻器堵塞將導致冷卻效率大幅降低。

        3 檢查及處理措施

        3.1 冷卻器檢查及打壓

        拆卸下導油槽6臺冷卻器,用內窺鏡從冷卻器進、出水管伸入內部檢查,未發(fā)現(xiàn)堵塞或雜物情況。

        在回裝冷卻器前,用1.0MPa水壓對其進行打壓試驗,保壓30min,試驗無明顯壓降或漏點。

        3.2 泵環(huán)間隙檢查

        用塞尺檢查下導瓦下方泵環(huán)間隙,平均間隙為3.5mm,滿足設計要求。

        3.3 內擋油筒間隙檢查及處理

        將下導油槽下油盤連同內擋油筒拆卸,平穩(wěn)落在水發(fā)連軸法蘭面上,檢測發(fā)現(xiàn)內擋油筒環(huán)板已發(fā)生摩擦損壞,端面被磨掉約1.5mm厚度,四條組合縫均張開3~5mm,且組合縫處立面有明顯磨損痕跡。

        根據(jù)上述現(xiàn)象,初步推斷出下導瓦溫升高原因:內擋油筒環(huán)板安裝位置過高,占據(jù)了3mm間隙并與軸領發(fā)生接觸,運行過程中產生摩擦生熱,熱量通過軸領傳到至下導瓦面,導致瓦面溫度升高;而立面5mm間隙是由于內擋油筒被擠壓變形外擴,導致環(huán)板立面與軸領摩擦所致,是次生現(xiàn)象。

        為準確分析磨損情況,對內擋油筒環(huán)板3mm間隙進行了返點測量。用合像水平儀調整下油盤至水平放置,將水準儀架設在下機架上,利用鋼板尺讀數(shù),測量返點。

        4 結論

        11月8日10:35,第三次開機考驗瓦溫,溫升數(shù)據(jù)良好,下導瓦溫升高的根本問題已解決。

        通過上述檢查分析,下導瓦溫升高是下列原因疊加的結果:

        (1)供貨的內擋油筒環(huán)板比圖紙設計高出8mm左右;

        (2)機電安裝期間,在確定內擋油筒環(huán)板安裝高度時,使用了內擋油筒頂部端面作為基準面進行返點,將誤差傳遞給了環(huán)板,造成環(huán)板安裝偏高約8mm;

        (3)在使用水準儀返點復測環(huán)板端面間隙時,計算中的負號被忽略,誤以為滿足要求,錯過了最后的糾正時機。

        5 結束語

        在解決8號機組下導瓦溫異常問題過程中,反復通過推敲試驗排除可能原因,運用綜合分析和數(shù)據(jù)處理,確定問題關鍵在于內擋油筒環(huán)板的摩擦,并通過重新調整安裝徹底解決問題,達到預期目的,也為后續(xù)機組安裝及檢修工作提供經驗。

        【參考文獻】

        [1]李凌華.水電廠機組下導瓦溫過高處理[J].云南電力技術,2010(2).

        [2]張光宇.十三陵蓄能電廠2#機下導瓦瓦溫異常升高分析和處理[J].水利電力科技,2012(9).

        [責任編輯:朱麗娜]endprint

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