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        抽水蓄能機(jī)組導(dǎo)葉液壓鎖定卡澀原因分析及處理

        2017-01-17 07:33:42胡立昂高冠群
        水電站機(jī)電技術(shù) 2016年12期
        關(guān)鍵詞:缸體導(dǎo)葉密封圈

        盧 彬,胡立昂,高冠群,陳 超,張 帆

        (河北張河灣蓄能發(fā)電有限公司,河北 石家莊 050300)

        抽水蓄能機(jī)組導(dǎo)葉液壓鎖定卡澀原因分析及處理

        盧 彬,胡立昂,高冠群,陳 超,張 帆

        (河北張河灣蓄能發(fā)電有限公司,河北 石家莊 050300)

        分析了250 MW抽水蓄能機(jī)組一次發(fā)電啟動(dòng)過程中導(dǎo)葉液壓鎖定退出信號(hào)時(shí)間偏長(zhǎng)的原因,結(jié)合機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)油回路的聯(lián)系,對(duì)可能引起導(dǎo)葉液壓鎖定退出時(shí)間偏長(zhǎng)的各種因素進(jìn)行分析,準(zhǔn)確地診斷出導(dǎo)致導(dǎo)葉液壓鎖定本體卡澀故障,并進(jìn)一步提出有效的技術(shù)改造措施,最大限度的減少導(dǎo)葉液壓鎖定卡澀現(xiàn)象的發(fā)生,提高導(dǎo)葉液壓鎖定的使用周期,保證了良好運(yùn)行狀態(tài)。

        導(dǎo)葉液壓鎖定;異常分析;卡澀

        張河灣抽水蓄能電站機(jī)組調(diào)速器為ALSTOM廠生產(chǎn)的NEYRPIC 1500產(chǎn)品。NEYRPIC 1500調(diào)速器為比例、積分、微分調(diào)節(jié)規(guī)律的微機(jī)調(diào)速器。其微機(jī)控制電氣設(shè)備設(shè)置在發(fā)電機(jī)層的機(jī)旁盤電調(diào)柜內(nèi),機(jī)械液壓部分和液壓電磁閥集中布置在水輪機(jī)層的油壓裝置集油箱上。我廠抽水蓄能機(jī)組導(dǎo)葉接力器液壓鎖定安裝在主接力器上,由安裝在集油箱上的電磁閥AD130控制。液壓鎖定只在導(dǎo)葉全關(guān)位置時(shí)投入,是導(dǎo)葉全關(guān)位置檢修的安全措施。在導(dǎo)葉自動(dòng)控制流程中,接力器開啟動(dòng)作之前必須受到液壓鎖定全部退出的信號(hào),接力器全關(guān)信號(hào)收到后投入液壓鎖定。導(dǎo)葉副接力器上安裝有導(dǎo)葉全開機(jī)械鎖定,導(dǎo)葉全開時(shí)人工投入,是導(dǎo)葉全開檢修時(shí)的安全措施。

        針對(duì)我廠4號(hào)機(jī)組開機(jī)過程中導(dǎo)葉液壓鎖定退出時(shí)間偏長(zhǎng)問題,經(jīng)過詳細(xì)分析,準(zhǔn)備拆除導(dǎo)葉液壓鎖定,檢查液壓鎖定與接力器的結(jié)合面,對(duì)影響導(dǎo)葉液壓鎖定退出的部位進(jìn)行處理,達(dá)到解決液壓鎖定退出時(shí)間偏長(zhǎng)的問題,降低機(jī)組啟動(dòng)失敗的風(fēng)險(xiǎn),提高機(jī)組的可靠性。

        1 現(xiàn)象

        4號(hào)機(jī)組發(fā)電啟動(dòng)過程中,監(jiān)盤值守人員發(fā)現(xiàn)4號(hào)機(jī)組液壓鎖定退出時(shí)間偏長(zhǎng),對(duì)比其他機(jī)組發(fā)現(xiàn)4號(hào)機(jī)組液壓鎖定退出正常時(shí)間確實(shí)偏長(zhǎng)?,F(xiàn)地多次投退液壓鎖定發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉主接力器兩側(cè)液壓鎖定投入退出不同步,存在卡澀現(xiàn)象。

        2 原因分析

        首先從導(dǎo)葉液壓鎖定的控制回路及動(dòng)作原理來分析:

        a)電磁閥AD130閥芯卡澀;

        b)電磁閥AD130油口堵塞;

        c)電磁閥輸入電壓不穩(wěn)定;

        d)油管路堵塞,壓力不足;

        e)導(dǎo)葉液壓鎖定退出位置開關(guān)松動(dòng)或故障;

        f)液壓鎖定內(nèi)部密封損壞,投入腔與退出腔竄油。

        3 處理步驟

        (1)針對(duì)以上原因采取排查,對(duì)電磁閥AD130進(jìn)行處理,首先檢查電磁閥線圈電壓是否正常為DC220V,用外用表測(cè)量電壓正常。

        (2)用合適螺絲刀捅住閥芯進(jìn)行強(qiáng)制移動(dòng),發(fā)現(xiàn)液壓鎖定正常動(dòng)作,但依舊存在時(shí)間偏長(zhǎng)和接力器兩側(cè)液壓鎖定不同步的現(xiàn)象,初步判斷液壓鎖定電磁閥無卡澀,不然液壓鎖定應(yīng)該不會(huì)動(dòng)作,出現(xiàn)的應(yīng)該不止是不同步的現(xiàn)象。

        (3)對(duì)液壓鎖定電磁閥進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)出油口處有異物堵塞,清除異物后對(duì)電磁閥進(jìn)行仔細(xì)清洗后回裝?,F(xiàn)地動(dòng)作液壓鎖定,前二次液壓鎖定動(dòng)作正常,退出投入時(shí)間正常,從第三次開始依舊出現(xiàn)液壓鎖定不同步的現(xiàn)象發(fā)生。

        (4)檢查油壓裝置主油管路壓力為額定壓力6.4 MPa,壓力正常,不存在壓力不足,動(dòng)力無法滿足的情況。

        (5)檢查液壓鎖定傳感器,投退位置開關(guān)傳感器固定牢固,無松動(dòng)現(xiàn)象,并且手動(dòng)給傳感器信號(hào),監(jiān)控系統(tǒng)信號(hào)變化正常,證明傳感器無故障且信號(hào)傳輸回路正常。

        通過以上原因分析可以將故障集中在液壓鎖定本體上,需要利用機(jī)組檢修時(shí)間對(duì)該機(jī)組液壓鎖定進(jìn)行拆卸檢查并進(jìn)行處理。

        4 故障處理

        4.1 拆除傳感器

        拆除傳感器時(shí)做好相應(yīng)傳感器安裝位置記號(hào)?,F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備見圖1。

        圖1 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備

        4.2 拆除油管路,排出壓力油

        1)拆除油管路排油時(shí),先用扳手將螺絲少量旋轉(zhuǎn),慢排油,防止高油壓油量,逐步加大排油量。

        2)用布將相應(yīng)油管口包好,防止灰塵進(jìn)入油管路。

        4.3 除端蓋及活塞

        1)用內(nèi)六角扳手拆除螺栓,因端蓋設(shè)計(jì)上無“頂絲”,拆下端蓋十分困難。

        2)用“銅棒”斜著左右同時(shí)敲擊端蓋,使端蓋沿軸向產(chǎn)生位移。

        3)當(dāng)端蓋延軸向有一定的位移量時(shí),用“一字螺絲刀”蹩出。

        4)取下端蓋,檢查密封圈損壞情況,記錄密封圈安裝位置及方式,在端蓋上加裝2個(gè)平行(型號(hào)M10)的螺孔。加裝2個(gè)相對(duì)稱的頂絲(型號(hào)M10)以便下次拆除端蓋方便。

        5)在活塞原有螺孔處加裝吊環(huán),水平用撬棍將活塞緩慢移出。在拆除端蓋之前用油性筆在端蓋與其安裝處做好標(biāo)記,以便回裝時(shí)位置正確,在拆除活塞之前做好標(biāo)記,以便回裝。

        4.4 活塞及缸體表面劃痕分析原因及處理方法

        1)用清洗劑清洗活塞表面去除油污,發(fā)現(xiàn)活塞表面劃痕明線,由于活塞與缸體配合十分緊密,應(yīng)為活塞中混入鐵屑,應(yīng)對(duì)劃痕鐵刺進(jìn)行打磨。

        處理方法:細(xì)砂紙與油石蘸油打磨缸體與活塞表面

        2)活塞上有2道密封,一種為合金密封,一種為密封圈與背靠墊組合密封。由于密封圈嚴(yán)重?fù)p壞,對(duì)其進(jìn)行更換。

        3)“液壓鎖定與接力器活塞作用處”有明顯劃痕,從劃痕方向可以分析出,應(yīng)為接力器尚未全關(guān),液壓鎖定便已投入,產(chǎn)生輕微碰撞摩察。碰撞使缸體與活塞產(chǎn)生振動(dòng),缸體與活塞內(nèi)部配合十分緊密,碰撞會(huì)產(chǎn)生鐵屑。

        處理方法:

        由于液壓鎖定只是起到保護(hù)作用,防止接力器誤動(dòng)作,配合不需要很緊密,所以可將液壓鎖定此處進(jìn)行大量打磨,使之與接力器活塞之間的間隙增大。

        4)記錄端蓋密封數(shù)量及密封安裝狀態(tài)

        圖2 端蓋密封

        端蓋上總共有3道密封(如圖2所示),密封二與密封三為“O型硬密封”,密封形狀很有特點(diǎn),有一個(gè)邊為“凸起”狀態(tài),安裝狀態(tài)為靠端蓋兩側(cè)面均為“凸起”邊。

        4.5 分析結(jié)構(gòu),準(zhǔn)備回裝及注意事項(xiàng)

        1)活塞上的硬密封位置在第二個(gè)凸臺(tái)內(nèi),形成“兩個(gè)腔”,活塞上的第一道密封在第一個(gè)凸臺(tái)內(nèi),由于均是新更換的密封,密封比較緊,所以安裝要點(diǎn)在于第一道密封順利通過第一個(gè)凸臺(tái)。處理方法:將活塞表面及密封圈上抹上新透平油,安裝時(shí)將活塞抬起少許位置再往里裝,待第一道密封順利通過,再用“導(dǎo)向桿”往里回裝。

        2)回裝前,用“面團(tuán)”將缸體及活塞上的鐵屑及雜物處理干凈。

        3)回裝前,用“面團(tuán)”將安裝“密封”處處理干凈,有助于延長(zhǎng)其使用壽命。

        4)在整個(gè)缸體及活塞上涂滿“透平油”,有助于潤(rùn)滑,安裝順利。

        4.6 回裝

        1)依據(jù)拆裝之前做好的標(biāo)記,安裝活塞,保證其“同心度”,防止活塞與缸體產(chǎn)生劇烈摩擦碰撞。

        2)活塞過了第一道密封后,由于無法繼續(xù)安裝,所以用端蓋上的“螺孔”與“導(dǎo)向桿”配合壓入缸體中。

        3)回裝油管路。

        4)油壓系統(tǒng)升壓后,試驗(yàn)液壓鎖定投退無誤后,再安裝傳感器等附屬設(shè)備。

        注意事項(xiàng):1)兩個(gè)導(dǎo)向桿平行安裝(每次螺桿的深入長(zhǎng)度應(yīng)一致。2)安裝全過程保持缸體及活塞的干凈,防止異物侵入。3)安裝全過程保證其“同心度”,避免碰撞。4)安裝時(shí)注意“扳手”力度,不能硬裝。

        5 結(jié)束語

        針對(duì)我廠4號(hào)機(jī)液壓鎖定出現(xiàn)投退不同步現(xiàn)象,通過分析得出故障原因?yàn)橐簤烘i定本體故障。拆除液壓鎖定端蓋、取出活塞,發(fā)現(xiàn)活塞和缸體磨損嚴(yán)重,活塞表面有明顯劃痕。對(duì)活塞本體及其結(jié)合面用油石與百潔布打磨清洗、除去高點(diǎn)、更換密封圈。回裝后進(jìn)行試驗(yàn),液壓鎖定投退正常,缺陷消除。保證了液壓鎖定的良好運(yùn)行狀態(tài),確保了張河灣電站機(jī)組安全運(yùn)行。

        [1]梅祖彥.抽水蓄能發(fā)電技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社. 2000.

        TV734

        B

        1672-5387(2016)12-0069-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2016.12.025

        2016-10-20

        盧 彬(1988-),男,助理工程師,從事水電站運(yùn)行與維護(hù)工作。

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