張聰,陶雪,李綱綱
中國石油大港石化公司
淺談常減壓裝置停工創(chuàng)新思路
張聰,陶雪,李綱綱
中國石油大港石化公司
常減壓裝置有固定的停工步驟,但是目前都會面臨蒸汽壓力不足、操作員勞動強(qiáng)度大等問題,因此不能一成不變的沿襲過去的操作步驟。需要創(chuàng)新工作思路,在停工過程中不斷改進(jìn)方案。
化學(xué)清洗;氣相清洗
我公司常減壓蒸餾裝置設(shè)計加工能力為500萬噸/年,在歷年停工過程中,面臨換熱流程長、換熱設(shè)備多、停工吹掃難度大、蒸汽供應(yīng)量不足,同時勞動強(qiáng)度高的問題。我公司于2011年成功實施了裝置換熱流程化學(xué)清洗方案,2014年實施氣相清洗技術(shù),基本解決了停工期間換熱設(shè)備吹掃難度大,耗費大量蒸汽仍吹掃不干凈等突出問題。
1.1 柴油化學(xué)清洗
在2011年停車中,首次將重油換熱系統(tǒng)及減壓塔下部填料進(jìn)行柴油化學(xué)清洗,以常壓直餾柴油為溶劑,置換主流程后,系統(tǒng)閉路升溫,通過加入油溶性清洗劑,改變油垢的溶解性能,使之溶解于柴油中,從而使勞動強(qiáng)度和換熱設(shè)備再次清理費用降低,縮短停工檢修時間,同時將污油回收回?zé)?,降低損失。從實施效果看,通過化學(xué)清洗,有效的解決了困擾常減壓停工的幾項難題:蒸汽量不足;勞動強(qiáng)度大,停工周期長;換熱系統(tǒng)等處理難度大。
通過柴油化學(xué)清洗,2011年常減壓檢修中,降低了換熱器管束檢修、清理費用,同時由于通過清洗,油泥減少,現(xiàn)場衛(wèi)生情況較以往大為改善,而且由于蒸汽合理使用,減二、減三等側(cè)線吹掃較以往干凈。2012年繼續(xù)沿用此方法進(jìn)行停工。
1.2 停工氣相清洗
2014年常減壓裝置停工引進(jìn)氣相清洗技術(shù)。在裝置降溫降量,主流程基本退油結(jié)束后,進(jìn)入蒸塔階段,首先使用D742試劑去除重油,然后使用D740試劑除臭、鈍化,消除裝置中硫化亞鐵和硫化氫、硫醇等有害物質(zhì)。由于試劑直接加入蒸汽中,隨吹掃蒸汽清洗設(shè)備,分布相對均勻,相比液相清洗和鈍化理論上優(yōu)勢明顯。從清洗效果上看,容器中下部清洗更徹底;未產(chǎn)生鈍化廢水等污染物,減輕了污水處理負(fù)荷(統(tǒng)計配劑用水10.76噸,而2012年液相鈍化用水236噸且鈍化產(chǎn)生的排污廢水需要單獨處理,增加了后續(xù)處理的費用)。停工過程時間分布更加合理。
對于500萬噸/年規(guī)模以上的常減壓裝置,在停工中同樣遇到蒸汽量不足的問題時,也可綜合考慮其他可采用的方式,如水基化學(xué)清洗的方式。停工清洗、鈍化流程:主流程及減壓蠟油流程進(jìn)行柴油置換→進(jìn)水退油→加藥循環(huán)清洗→進(jìn)清水退含油污水→系統(tǒng)排含油污水。化學(xué)清洗范圍:閉路循環(huán)系統(tǒng)(不包括電脫鹽)、常壓側(cè)線和中段回流系統(tǒng)、減壓側(cè)線和中段回流系統(tǒng)采用液相清洗;常頂、減頂冷凝冷卻系統(tǒng)采用蒸汽吹掃。化學(xué)清洗步驟:首先將藥劑進(jìn)行調(diào)和,在閃蒸塔底、常壓塔底、減壓塔底泵前與水進(jìn)行混合注入。該溶液通過脫前換熱器、脫鹽罐副線、脫后換熱器、閃蒸罐、加熱爐、常壓塔、減壓塔,開啟塔底泵溶液經(jīng)裝置閉路循環(huán)系統(tǒng)返回脫前換熱器建立大循環(huán),并且通過臨時管線進(jìn)入塔頂回流系統(tǒng),將液體送至常壓塔、減壓塔的上部以貫通塔及各側(cè)線進(jìn)行循環(huán)清洗。循環(huán)至8小時后,分析循環(huán)液內(nèi)的油含量,若超過5%,則進(jìn)新水重新置換系統(tǒng)至油含量低于5%(按照水頂油步驟進(jìn)行),然后繼續(xù)清洗循環(huán),每兩小時采樣分析一次,直至循環(huán)液內(nèi)的油含量不再變化,即作為循環(huán)的終點。污水經(jīng)過破乳進(jìn)入儲罐沉降之后,污油進(jìn)行回收、污水進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。
現(xiàn)將三個不同規(guī)模的常減壓裝置使用停工氣相清洗、水基清洗(柴油化學(xué)清洗)列表進(jìn)行比較:
表-1 三個不同規(guī)模常減壓停工情況對比
由此可以看出水基化學(xué)清洗優(yōu)勢:節(jié)省吹掃蒸汽使用量,保障蒸汽管網(wǎng)壓力。降低火炬排放壓力。裝置現(xiàn)場不用低點排放,安全環(huán)保。降低勞動強(qiáng)度。但是也產(chǎn)生新的問題:消耗大量新鮮水或軟化水,占用大量污水存儲空間,且COD值為17000ppm,處理難度大,處理進(jìn)度緩慢。停工時間較長,1000萬噸/年常減壓蒸餾裝置為期8天;600萬噸/年常壓蒸餾裝置為期6天。停工時間均長于大港石化蒸餾裝置的停工時間。
總體而言,常減壓停工無論是使用柴油化學(xué)清洗還是氣相清洗都會遇到一些問題不能盡如人意,而且在停工中也會因設(shè)備等原因造成一些困難,都需要根據(jù)實際情況逐一研究對策解決,打破原有的固定思維,充分利用現(xiàn)有技術(shù),提出創(chuàng)新思路,完善停工過程。