馮敏
(新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,烏魯木齊835000)
淺析水電站導(dǎo)軸承甩油問題技術(shù)改造
馮敏
(新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,烏魯木齊835000)
新疆恰海電站水輪發(fā)電機(jī)組在試運行期間,出現(xiàn)下導(dǎo)軸承擋油管甩油問題。通過與制造廠專家一起分析原因,討論解決辦法,成功消除了由于設(shè)計原因引起的機(jī)組下導(dǎo)擋油管甩油問題,為同類型機(jī)組擋油管甩油處理提供一定參考。
水電站;擋油管;技術(shù)改造
【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.07.032
新疆恰海電站裝有4臺立軸混流式發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量為80MW。發(fā)電機(jī)由哈爾濱電機(jī)有限責(zé)任公司設(shè)計制造,為立式三相凸極同步發(fā)電機(jī)。發(fā)電機(jī)組為兩導(dǎo)半傘式結(jié)構(gòu)。
發(fā)電機(jī)設(shè)上、下導(dǎo)軸承和一個推力軸承。上導(dǎo)軸承設(shè)置在上機(jī)架中心體油槽內(nèi),下導(dǎo)軸承設(shè)置在下機(jī)架中心體油槽內(nèi),推力軸承位于下機(jī)架下機(jī)架上的推力油槽內(nèi)。
上、下導(dǎo)軸承均采用12塊扇形瓦自調(diào)式結(jié)構(gòu)。在不干擾轉(zhuǎn)子、推力軸承盒集電環(huán)的情況下,可裝拆、更換、調(diào)整和檢修導(dǎo)軸承。導(dǎo)軸承為油浸式自循環(huán)和巴氏合金結(jié)構(gòu),潤滑油采用內(nèi)循環(huán)水冷卻方式,冷卻器在規(guī)定的溫度下,有足夠的冷卻能力。
1)發(fā)電機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機(jī)型號:SF80-34/8800
額定容量:80MW
額定電壓:13.8kV
額定電流:3 937.6A
額定頻率:50Hz
額定轉(zhuǎn)速:176.5r/min
飛逸轉(zhuǎn)速:320.4r/min
2)發(fā)電機(jī)運行環(huán)境
發(fā)電機(jī)安裝地面高程919.500m多年平均環(huán)境氣溫8.8℃
冷卻水最高溫度25℃
導(dǎo)軸承瓦溫升不超過65℃
電站1號機(jī)組安裝調(diào)試完畢后,機(jī)組進(jìn)行過速試驗時,
當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速達(dá)到150%額定轉(zhuǎn)速時,下導(dǎo)擋油管存在往外翻油現(xiàn)象;當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速降至額定轉(zhuǎn)速時,下導(dǎo)擋油管翻油現(xiàn)象消失。但由于機(jī)組未進(jìn)行商業(yè)運行,未發(fā)現(xiàn)機(jī)組正常運行時漏油,因此該現(xiàn)象未能引起運行單位的足夠重視。
機(jī)組經(jīng)72h試運行后,運行單位連續(xù)運行4d發(fā)現(xiàn),下導(dǎo)擋油管底部汽輪機(jī)油結(jié)成油滴,向下滴油;連續(xù)運行一個月后,運行人員發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)油槽油位下降約30mm,下導(dǎo)瓦溫有上升的趨勢。
在其它機(jī)組安裝時,針對漏油問題在擋油管上做了一些技術(shù)改造措施:在擋油管距上端80mm處加裝一道迷宮;在迷宮下部加焊若干個長度100mm的擋油板。然而,實際運行中,未能有效改善漏油的問題。
機(jī)組下導(dǎo)甩油問題造成軸承油位降低需經(jīng)常補(bǔ)油,同時造成瓦溫過高、報警停機(jī)。2006年3號機(jī)組第三次開機(jī)時下導(dǎo)瓦溫兩小時之內(nèi)迅速上升,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)瓦已燒損;4號機(jī)組試運行期間,發(fā)生下導(dǎo)瓦溫迅速上升,引起瓦溫超高報警停機(jī),停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)瓦已燒損。
甩油問題通過定期向下導(dǎo)油槽補(bǔ)充汽輪機(jī)油可避免燒瓦事故。但油霧通過油槽蓋溢出到發(fā)電機(jī)風(fēng)洞內(nèi)部,附著在定子、轉(zhuǎn)子上,對發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子線圈絕緣起到腐蝕,影響發(fā)電機(jī)的使用壽命;同時,漏油甩在水輪機(jī)室里襯壁上,造成水輪機(jī)室污染,嚴(yán)重污染水輪機(jī)室機(jī)電設(shè)備;并且,漏油滴在水輪機(jī)室的踏板上,易造成運行人員巡視水輪機(jī)室時滑到,引發(fā)人身安全事故。下機(jī)架示意圖如圖1所示。
圖1 下機(jī)架示意圖
機(jī)組下導(dǎo)軸承置于下機(jī)架中心體油槽內(nèi),采用12塊扇形瓦自調(diào)試結(jié)構(gòu),導(dǎo)軸承為油浸式自循環(huán)和巴氏合金結(jié)構(gòu),汽輪機(jī)油由裝在油槽內(nèi)的油冷卻器冷卻,汽輪機(jī)油在冷卻器與油槽間自動循環(huán)。
下導(dǎo)檔油管是分瓣結(jié)構(gòu),擋油管分兩瓣,安裝時,兩瓣擋油管套在發(fā)電機(jī)大軸上,組裝成整體然后安裝。由于制造工藝的要求,在兩瓣組合處設(shè)置把合立筋,每瓣擋油管的把合立筋中間還有2道軸向加強(qiáng)立筋10mm×50mm×714mm。
機(jī)組在轉(zhuǎn)動時,會帶動軸承內(nèi)的汽輪機(jī)油一起運動,油槽油面上升,沿著檔油管往上走,由冷卻器冷卻后自動循環(huán)到油槽內(nèi)。油流在高速運動過程中由于受到下導(dǎo)檔油管軸向加強(qiáng)筋板的阻擋,產(chǎn)生碰撞,使汽輪機(jī)油飛濺和霧化。由于上、下導(dǎo)油槽設(shè)計人員未設(shè)計油呼吸器,上導(dǎo)油槽和下導(dǎo)油槽內(nèi)汽輪機(jī)油運行過程中產(chǎn)生的油霧沒有排出通道,產(chǎn)生一定的壓力。油霧從檔油管內(nèi)部溢出,污染發(fā)電機(jī)風(fēng)洞;凝結(jié)后,沿著擋油管內(nèi)壁流到擋油管底部,形成油滴,甩濺到水車室內(nèi),造成污染;隨著機(jī)組轉(zhuǎn)速升高,汽輪機(jī)油沿筋板向上爬行,造成了機(jī)組過速試驗時下導(dǎo)大量翻油、漏油。
2)在距擋油管的上端部50mm、110mm處,加焊兩層環(huán)板,采用間斷焊接,其加工后的外徑為1190mm。
運行單位就以上問題及時與哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司取得聯(lián)系。制造廠派出設(shè)計人員到現(xiàn)場,經(jīng)過對電廠1號機(jī)、4號機(jī)的實物觀察與現(xiàn)場分析,對下導(dǎo)擋油管和下導(dǎo)瓦溫過熱問題,提出處理方案如下:
1)拆下?lián)跤凸?,取?6C9806擋板,把擋油管軸向上的筋板用角磨機(jī)去除。
3)在合縫板上開槽。槽上部距擋油管上端150mm,槽高20mm。在合縫板上開槽的外徑為R553mm(凸出擋油管外徑mm,擋油管外徑R545mm)。
4)在擋油管底平面大法蘭上的合縫板止口處去掉5mm,使底平面的積油聯(lián)通,以便于檢修。
5)對于下導(dǎo)12塊瓦的瓦溫相差較大的問題,重新調(diào)整瓦間隙,使單邊瓦間隙在0.15~0.20mm之間。
6)在擋油管底平面大法蘭上約R800mm處鉆攻M20× 1.5螺孔,便于檢修排油。
7)在發(fā)電機(jī)的上導(dǎo)油槽蓋板和下導(dǎo)油槽蓋板上加裝呼吸
器。擋油管改造前后分別見圖2、圖3(圖3中的指示箭頭)。
圖2 擋油管改造前
圖3 擋油管改造后
機(jī)組檢修時,運行單位采用上述方案,對3號發(fā)電機(jī)的下導(dǎo)擋油管進(jìn)行改造,在油槽蓋板上加裝呼吸器,對下導(dǎo)瓦間隙進(jìn)行了調(diào)整,并對油槽蓋板的接觸式油檔進(jìn)行了調(diào)整。通過1個月運行觀察,下導(dǎo)漏油現(xiàn)象基本消失,瓦溫也下降到允許值,油位沒有再發(fā)生下降,機(jī)組運行良好。
隨后,運行單位按照方案對其它3臺機(jī)組也進(jìn)行了同樣技術(shù)改造,取得了很好的效果。
水輪發(fā)電機(jī)組甩油、油霧問題在很多水電站中均有不同程度的存在。長期運行將造成定子線棒引線、轉(zhuǎn)子磁極、阻尼環(huán)的污染。油霧對線棒的絕緣造成腐蝕,加速老化。定子通風(fēng)格,磁極外表面等處的油霧清掃起來十分困難,加大檢修維護(hù)工作量等。
該類問題應(yīng)引起制造廠家及運行單位的重視,在設(shè)計時盡量采取規(guī)避措施。同時,對機(jī)組甩油及油霧問題的處理,應(yīng)根據(jù)機(jī)組的實際情況,進(jìn)行分析、改造。
運行單位經(jīng)過技術(shù)改造后,4臺機(jī)組沒有發(fā)現(xiàn)甩油現(xiàn)象,瓦溫也很穩(wěn)定,實踐證明,我們對4臺機(jī)組甩油的原因分析是正確的,采取的處理措施是合理的。
Analysis of Lower Guide BearingTubeTwists Out of Oil andTechnical Reformation
FENG Min
(Ily River Development,Constructionand Management Bureau,Wulumuqi 835000,China)
Duringhydrogeneratorunittrialrunning,guidebearingtubetwistsoutofoilfromthetop.Theproblemissolvedaftertheauthor analyzedanddiscussedthedesignlimitation,andgivessomereference.
hydroplant;tube;technicalreformation
TV734.2+1;TM312
B
1007-9467(2016)07-0129-03
2016-03-04
馮敏(1979~),男,吉林白山人,工程師,從事水電站安全管理研究,(電子信箱)fengmin_1022@163.com。