宗慶云(長春軌道客車股份有限公司,吉林長春 130062)
關(guān)于深圳地鐵2&5號線制動系統(tǒng)調(diào)試試驗論述
宗慶云
(長春軌道客車股份有限公司,吉林長春 130062)
制動系統(tǒng)調(diào)試是城軌客室試驗的關(guān)鍵項目,制動系統(tǒng)正確簡便的調(diào)試操作有非常重要的意義。本文系統(tǒng)的介紹了深圳地鐵2&5號線制動系統(tǒng)各功能介紹及調(diào)試試驗,從管路部件檢查、電壓及線路確認(rèn)、空氣制動試驗、減壓閥B01.06測試、溢流閥B01.05試驗檢查。機(jī)械部分檢查、總風(fēng)壓力狀態(tài)壓力開關(guān)A04檢查是否良好,制動隔離試驗、總風(fēng)壓力和制動缸壓力調(diào)整、速度傳感器的檢測、空壓機(jī)試驗、總風(fēng)安全閥的檢測等一系列的項點(diǎn)的試驗。
電壓及線路確認(rèn) 空氣制動試驗 空壓機(jī)試驗 制動系統(tǒng)自檢試驗 速度傳感器
1.1 檢查管路及部件:確認(rèn)電壓及線路
(1)根據(jù)管路原理圖檢查各車的制動管路連接正確、緊固良好。
(2)檢查制動各部件的安裝正確、緊固良好及部件無損壞。
(3)檢查并記錄EP2002閥的編號及序列號。
1.2 空氣制動試驗
(1)總風(fēng)壓力狀態(tài)壓力開關(guān)A04檢查:通過調(diào)壓閥將壓縮空氣緩慢充入測試口A03中,當(dāng)壓力上升至700±20kpa時,壓力開關(guān)插座的1、2針斷開,再用調(diào)壓閥緩慢減壓,當(dāng)壓力下降到600±20kpa時,壓力開關(guān)插座的1、2針導(dǎo)通。
(2)減壓閥B01.06測試:確認(rèn)總風(fēng)壓力大于800kpa,用數(shù)字壓力表測量測試口B01.15的壓力應(yīng)為700±20kpa。
(3)溢流閥B01.05試驗:截斷試驗車輛車端總風(fēng)塞門和本車的B01.07塞門,分別在測試口B01.14(需緩解停放制動)和測試口B01.15連接數(shù)字壓力表,再打開總風(fēng)缸排水塞門排風(fēng),當(dāng)測試口B01.14處的壓力低于600kpa時,關(guān)閉總風(fēng)缸排水塞門,打開空氣簧風(fēng)缸排水塞門排空壓縮空氣(測試口B01.15壓力小于0.1bar并保持穩(wěn)定)后,通過控制車端總風(fēng)塞門打開角度緩慢給試驗車輛充風(fēng)(進(jìn)行M車試驗時斷開本車空壓機(jī)控制斷路器23-F01),當(dāng)測試口B01.15壓力持續(xù)上升時測試口B01.14的壓力為溢流閥開啟值:750±30kpa。
(4)制動隔離試驗:按下頭車司機(jī)室內(nèi)的停放制動緩解按鈕26-S02,緩解停放制動。截斷轉(zhuǎn)向架制動切除塞門B09.01,待排風(fēng)結(jié)束后。
確認(rèn)試驗車輛1位轉(zhuǎn)向架制動緩解(閘瓦與踏面分離)。
確認(rèn)司機(jī)室監(jiān)控屏顯示試驗車輛1位轉(zhuǎn)向架制動切除。
恢復(fù)轉(zhuǎn)向架制動切除塞門B09.01。
確認(rèn)試驗車輛1位轉(zhuǎn)向架制動再次施加(閘瓦與踏面貼合)。
截斷轉(zhuǎn)向架制動切除塞門B09.02,待排風(fēng)結(jié)束后。
確認(rèn)試驗車輛2位轉(zhuǎn)向架制動緩解(閘瓦與踏面分離)。
確認(rèn)司機(jī)室監(jiān)控屏顯示試驗車輛2位轉(zhuǎn)向架制動切除。
恢復(fù)轉(zhuǎn)向架制動切除塞門B09.02。
確認(rèn)試驗車輛2位轉(zhuǎn)向架制動再次施加(閘瓦與踏面貼合)。
(5)整車隔離塞門試驗:
按下頭車司機(jī)室內(nèi)的停放制動緩解按鈕26-S02,緩解停放制動。
截斷本車制動隔離塞門B01.08,待排風(fēng)結(jié)束后。
確認(rèn)試驗車輛整車制動緩解(閘瓦與踏面分離)。
恢復(fù)本車制動隔離塞門B01.08。
確認(rèn)試驗車輛整車制動施加(閘瓦與踏面貼合)。
(6)空載空氣簧壓力測量:在空氣簧充風(fēng)結(jié)束后(高度閥處無充風(fēng)動作),用數(shù)字壓力表測量網(wǎng)關(guān)閥、智能閥的4號、5號測試口的壓力后按要求計算平均值,確認(rèn)平均值壓力符合標(biāo)準(zhǔn)并記錄,具體標(biāo)準(zhǔn)為:Tc車網(wǎng)關(guān)閥平均值為332±20kpa,智能閥平均值為280±20kpa;Mp車全車平均值為284±20kpa;M1車全車平均值為281±20kpa, M2車全車平均值為279±20kpa。
(7)空載緊急制動壓力測量:在任一司機(jī)室按下緊急制動按鈕26-S07或26-S08后,用數(shù)字壓力表測量網(wǎng)關(guān)閥、智能閥的2號、3號測試口的壓力。
確認(rèn)其壓力為:Tc車240±20kpa,M車260±20kpa并記錄。
(8)停放制動壓力開關(guān)B01.13:通過調(diào)壓閥將壓縮空氣緩慢充入測試口B01.14中,當(dāng)壓力上升至480±20kpa時。壓力開關(guān)插座的1、2針斷開。
再用調(diào)壓閥緩慢減壓,當(dāng)壓力下降到380±20kpa時。壓力開關(guān)插座的1、2針導(dǎo)通。
(9)手動施加、緩解停放制動試驗:截斷本車制動隔離塞門B01.08,緩解空氣制動后,先按下停放制動脈沖電磁閥“R”側(cè)按鈕,再按下停放制動脈沖電磁閥“S”側(cè)按鈕。
確認(rèn)試驗車輛的停放制動施加(閘瓦與踏面貼合)。按下停放制動脈沖電磁閥“R”側(cè)按鈕。
確認(rèn)試驗車輛停放制動緩解(閘瓦與踏面分離)。
(10)空壓機(jī)試驗:在啟動空壓機(jī)之前,進(jìn)行空壓機(jī)外觀檢查。確認(rèn)各部安裝正確無缺失,無松動,從空氣壓縮機(jī)油鏡處觀察內(nèi)部空壓機(jī)油無凝固現(xiàn)象(如存在凝固現(xiàn)象,需等到空壓機(jī)油狀態(tài)恢復(fù)后再啟動空壓機(jī)),空氣壓縮機(jī)潤滑油在規(guī)定油位。(油位在油鏡約2/3以上),確認(rèn)安全閥A01.11安裝位置正確,1.3確認(rèn)過濾器A01.05安裝位置正確。
注:空壓機(jī)沒有自帶油時,需注入潤滑油型號為:殼牌P100??諌簷C(jī)風(fēng)源干燥器工作時每60±15s輪換一次,工作周期為120 ±30s。
(11)制動系統(tǒng)自檢試驗:在任一司機(jī)室建立緊急環(huán)路緩解緊急制動后緩解停放制動,進(jìn)入TCMS監(jiān)控屏上“維護(hù)”界面的測試端口,按下“制動自檢”按鈕。
(12)確認(rèn)自檢條件中“前半列滿足”和“后半列滿足”顯示綠色。按下制動自檢的“開始”按鈕,制動系統(tǒng)開始自檢。確認(rèn)試驗后TCMS監(jiān)控屏該界面上方車輛示意圖顯示綠色。
(12)速度傳感器試驗:依次拆下各車各軸速度傳感器插頭,用制動系統(tǒng)維護(hù)終端軟件檢查,制動系統(tǒng)維護(hù)終端軟件顯示相應(yīng)軸的速度傳感器故障,軸位順序是:2112,恢復(fù)各軸速度傳感器插頭后故障消除。
備注:試驗完成后將TCMS的HMI日期恢復(fù)成正確日期,并將所有開關(guān)和塞門恢復(fù)到正常位。
通過上述對深圳地鐵2&5號線制動系統(tǒng)功能與調(diào)試試驗描述,使工作方法試驗步驟清晰明確。在保證調(diào)試質(zhì)量的前提下又能提高工作效率節(jié)約勞動時間。這樣才能滿足大批量地鐵、城軌車輛的訂單需要,滿足地鐵、城軌車市場需求,占領(lǐng)城市軌道交通的市場。