周正偉 李顯偉 許雙全
摘 要:AGV小車技術(shù)是當(dāng)今汽車工業(yè)必不可少的技術(shù),而三舉升AGV小車的應(yīng)用更使汽車發(fā)動(dòng)機(jī)及后橋的裝配效率得到大大的提高。本文以上汽通用五菱寶駿基地總裝車間的AGV小車系統(tǒng)為例,講述了在AGV控制原理基礎(chǔ)上,通過各種改善,使AGV小車運(yùn)行效率得到明顯提升。
關(guān)鍵詞:AGV;運(yùn)行效率;原理;改善
中圖分類號(hào):TP242 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
1 AGV小車系統(tǒng)的控制原理
上汽通用五菱寶駿基地總裝車間的AGV小車系統(tǒng)包括13臺(tái)AGV小車、小車控制臺(tái)、無線電臺(tái)、充電器、小車地圖組成。小車控制臺(tái)通過無線電臺(tái)向13臺(tái)AGV小車發(fā)射和接收信號(hào),以小車在地圖上的運(yùn)行位置,并控制小車運(yùn)行及停止、故障報(bào)警等。
2 AGV小車本體的外觀結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)構(gòu)成
AGV是由機(jī)械部分和電氣部分組成。機(jī)械部分包括AGV車體、舉升機(jī)構(gòu)、控制箱、驅(qū)動(dòng)輪、從動(dòng)輪、保險(xiǎn)杠、電池箱和充電連接器。電氣部分包括AGV控制器(包括主控制器VCU300和運(yùn)動(dòng)控制單元MCU50),伺服驅(qū)動(dòng)器,電源和傳感器。
2.1 機(jī)械部分
AGV小車的機(jī)械部分主要由車體部分、舉升部分兩部分構(gòu)成。
車體部分包括車體框架、行走驅(qū)動(dòng)輪、行走隨動(dòng)輪、靜電輪、車體保險(xiǎn)杠、車體操作面板。舉升部分包括前后舉升機(jī)構(gòu)及舉升操作面板。
2.2 電氣部分
AGV小車的電氣構(gòu)成主要由電源、控制器、伺服系統(tǒng)、傳感器等構(gòu)成,其控制原理如圖1所示。
控制器包括主控制器VCU300和運(yùn)動(dòng)控制單元MCU50。VCU300使用PC104工業(yè)計(jì)算機(jī)作為核心處理器,WinCE操作系統(tǒng),配合車體控制軟件控制AGV運(yùn)行;MCU50可精確控制2路伺服驅(qū)動(dòng)軸,同時(shí)具有增量式編碼器信號(hào)的反饋輸入,完成位置信號(hào)的閉環(huán)控制,另外,MCU50還具有4路模擬信號(hào)輸入、2路模擬信號(hào)輸出、16路數(shù)字信號(hào)輸入和8路數(shù)字信號(hào)輸出,可滿足多種傳感器及外設(shè)信號(hào)的輸入輸出需要。VCU300和MCU50通過CAN總線進(jìn)行通信傳輸,高效準(zhǔn)確的控制AGV正常運(yùn)行。伺服系統(tǒng)用于驅(qū)動(dòng)AGV車輪電機(jī)及舉升電機(jī)等直流電機(jī)。傳感器包括導(dǎo)航傳感器、地標(biāo)傳感器、RFID站點(diǎn)識(shí)別傳感器、PSD傳感器、接近傳感器等。
3 AGV小車運(yùn)行情況
隨著AGV小車的使用,AGV小車故障頻繁,運(yùn)行效率低,故障率高達(dá)40%,為總裝車間所有設(shè)備故障之最,停線率亦高達(dá) 2.14%,經(jīng)實(shí)施各種運(yùn)行效率提升的改善措施,AGV小車故障率降至2%,停線率也明顯降低,并趨于穩(wěn)定。2015年AGV小車各月份停線時(shí)間及停線率見表1。
4 AGV小車運(yùn)行效率提升措施
AGV小車的高故障率嚴(yán)重影響總裝車間的汽車產(chǎn)能輸出,小車故障主要有控制臺(tái)報(bào)小車安全距離不夠故障,小車各驅(qū)動(dòng)伺服軸超差,小車載人舉升、發(fā)動(dòng)機(jī)舉升、后橋舉升各舉升伺服超差,發(fā)動(dòng)機(jī)舉升或后橋舉升無法上升,小車前保險(xiǎn)杠被按下,小車急停被按下無法復(fù)位,各小車舉升上升或下降速度不一致等。針對(duì)各故障,制定了一系列措施,具體如下。
4.1 校正地圖
由于控制臺(tái)地圖各站點(diǎn)之間的距離與小車實(shí)際運(yùn)行地圖的有較大偏差,但底盤一通過不同車型時(shí),因軸距不一,控制臺(tái)常報(bào)小車安全距離不夠,造成大鏈停止,每天至少停線3分鐘。經(jīng)測量,在發(fā)動(dòng)機(jī)及后橋合裝段的7、8號(hào)站點(diǎn)實(shí)際地圖493cm,控制臺(tái)地圖離僅475cm,誤差達(dá)到18cm,而8到14號(hào)各站點(diǎn)間實(shí)際距離比控制臺(tái)上的少3cm左右。經(jīng)精確計(jì)算,在控制臺(tái)地圖編輯軟件上重新畫地圖,確定各站點(diǎn)位置,安全距離不夠故障得到解決。
4.2 調(diào)節(jié)綠伺服(TPM400)
小車在運(yùn)行過程中常報(bào)伺服軸超差故障,為了降低該故障,統(tǒng)一對(duì)所有小車的伺服進(jìn)行調(diào)節(jié),使各伺服運(yùn)行狀態(tài)達(dá)到最佳。
首先連接好TPM400專用數(shù)據(jù)線,通過PC Probit,選擇“Comm”菜單中的“Connect”,連接TPM400和電腦,可以讀到TPM400的配置。進(jìn)入到Configuration Screen (配置界面),在Throttle Configuration (控制參數(shù)配置)內(nèi)選擇好給定輸入類型Bi(雙向)輸入,在Throttle Dead-bands (給定死區(qū))內(nèi)設(shè)置給定的中點(diǎn)電壓可以通過按下“Read”的按鈕設(shè)定中點(diǎn)(在AGV主界面下),最大值項(xiàng)設(shè)為0,最小值項(xiàng)設(shè)為5,Stop (停止)設(shè)為90,Run (運(yùn)行)設(shè)為20。同時(shí)啟動(dòng)給定失敗保護(hù)。在Voltage Configuration (電壓設(shè)置)使用原出廠設(shè)置。在Current Configuration (電流參數(shù)設(shè)置)中根據(jù)電機(jī)型號(hào)設(shè)置峰值電流和電機(jī)額定電流,對(duì)于沒有通過TPM400控制抱閘的系統(tǒng)可以將Regen Current (再生電流)項(xiàng)設(shè)為20,將Coasting Current (惰性電流)設(shè)為400。Allow Time (允許時(shí)間)和Reset Time (復(fù)位時(shí)間)均設(shè)為0 以避免系統(tǒng)震蕩。點(diǎn)擊Apply All,應(yīng)用所有。
AGV在運(yùn)行過程中,常因操作工誤碰防撞開關(guān)造成伺服軸超差故障,為了減少這一問題,對(duì)防撞開關(guān)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,縮短開關(guān)觸發(fā)桿長度,如圖2、圖3所示。經(jīng)調(diào)節(jié)綠伺服和優(yōu)化防撞開關(guān),小車伺服軸超差故障大幅減少。
4.3 更換程序并增加車型選擇按鈕
AGV使用過程中,每周都會(huì)AGV小車在合裝段,出現(xiàn)伺服超差故障,小車停止,但是大鏈未停,或者小車舉升將車身頂起,脫離定位銷,導(dǎo)致吊具上車身被拉歪,造成停線的同時(shí)也存在安全隱患,后更改AGV小車程序,增加載人平臺(tái)伺服超差故障報(bào)警,當(dāng)此故障出現(xiàn)時(shí),小車控制臺(tái)給大鏈信號(hào),使大鏈停止,并在小車上增加車型選擇按鈕,使各車型發(fā)動(dòng)機(jī)舉升高度受限,基本消除了這一隱患的存在。
4.4 降低舉升碰下限位故障
發(fā)動(dòng)機(jī)及后橋舉升存在零位開關(guān)和下限位開關(guān),正常情況下,舉升碰到零位開關(guān)就停,但由于慣性,舉升下降經(jīng)常碰到下限位開關(guān),此時(shí)舉升將不能上升,只能屏蔽下限位開關(guān)。在分析后,將零位開關(guān)上調(diào),是其到下限位開關(guān)的距離由原來2cm變?yōu)?cm,并將接近零位開關(guān)的速度由2cm/s改為1.7cm/s,舉升碰下限位故障基本消除。
4.5 確認(rèn)放行優(yōu)化
AGV在合裝完后需要按等各舉升下降到位,確認(rèn)放行,小車才能開出合裝段,但小車確認(rèn)放行裝在小車前部,操作工每次裝配完后都需從小車后部走到小車前部按確認(rèn)放行,增加步行10m,浪費(fèi)時(shí)間。將確認(rèn)放行按鈕放在小車后橋舉升按鈕盒上,并在程序中進(jìn)行更改,操作工無需等待各舉升下降到位,裝配完后直接按下確認(rèn)放行即可,節(jié)約了時(shí)間,人機(jī)工程也得到改善。
4.6 其他效率提升措施
除此之外,還進(jìn)行了前保險(xiǎn)杠的位置優(yōu)化,防止器刮到地面,地坪的處理,托盤的改造,載人舉升死擋的調(diào)節(jié)等。
結(jié)語
通過實(shí)施各項(xiàng)AGV運(yùn)行效率措施,AGV停線率得到大幅減少,但AGV很多故障的維修難度大,是目前我們遇到的最大困難。如何降低其故障的發(fā)生頻率及在最短時(shí)間將其故障修復(fù),仍是我們今后重要研究的內(nèi)容。
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