趙正
沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
某新機(jī)安裝邊的高效加工
趙正
沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司
安裝邊是一個(gè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量高、加工難度大的高溫合金精密薄壁鑄件而且還是環(huán)塊類零件,材料為鑄造高溫合金,直徑尺寸達(dá)1.3米,其兩側(cè)面分布多種孔,尺寸公差與技術(shù)條件要求嚴(yán)格,加工易變形,屬于精鑄環(huán)塊類零件中難加工的典型零件。鑒于零件材料和結(jié)構(gòu)加工異常困難、加工周期較長、效率較低、加工易變形、刀具消耗比較大等特點(diǎn)。本文針對(duì)這些問題,通過改進(jìn)夾具、改變加工方法和合理選用刀具降低刀具消耗方面進(jìn)行了詳細(xì)分析與實(shí)踐,并對(duì)加工中遇到的問題和采取的對(duì)策進(jìn)行了較為詳細(xì)闡述。
夾具改進(jìn);高效加工;刀具消耗;變形控制
某新機(jī)安裝邊是發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)械加工中結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,加工周期長,技術(shù)要求高,加工難度大的典型零件。該安裝邊毛坯材料為鑄造高溫合金,而且為環(huán)塊類結(jié)構(gòu),其最小壁厚1mm,兩側(cè)面分布多種不同大小的孔,形置公差及位置公差要求高給加工帶來了相當(dāng)大的難度。以前的加工過程中,尺寸超差多,加工周期長,成為生產(chǎn)加工周期中的“瓶頸”零件。這種現(xiàn)狀已不能適應(yīng)批量生產(chǎn),因此提高安裝邊的加工質(zhì)量和縮短加工周期勢在必行。
2.1技術(shù)指標(biāo)
通過該課題的研究,掌握控制高溫合金精密薄壁鑄件(環(huán)塊類)變形的方法,提高零件的加工效率,控制零件變形、降低刀具消耗。本課題安裝邊要達(dá)到的目標(biāo):數(shù)控銑螺紋提高加工效率近4倍,降低刀具消耗80%,降低刀具成本每臺(tái)(18件)約7700元;降低夾具成本兩萬余元,表面光度提高到3.2;零件變形及位置精度都得到了大幅度的提高,為零件批產(chǎn)鋪平了道路。
2.2研究內(nèi)容
本課題的研究,使我們掌握控制高溫合金精密薄壁鑄件(環(huán)塊類)變形的方法,提高零件的加工效率及表面質(zhì)量,控制零件變形、降低刀具消耗。
安裝邊是發(fā)動(dòng)的主要承力部件,其毛坯為小的扇形環(huán)塊類精密鑄件,它的組件是由18個(gè)這樣小的精密鑄件組成環(huán)形安裝邊,每個(gè)小的精密鑄件尺寸為弦長181.29,角度為20度,零件高度為137,外圓直徑接近1300mm。
3.1總體技術(shù)方案及其實(shí)施過程與效果
3.1.1夾具改進(jìn)
(1)從控制零件變形方面對(duì)夾具的改進(jìn):由于型面復(fù)雜,而且材料硬度高,加工過程中變形導(dǎo)致位置公差很難保證.為了控制加工過程中零件變形,由于毛料內(nèi)側(cè)留有4個(gè)冒口,導(dǎo)致凸耳兩側(cè)余量分布不均,內(nèi)側(cè)余量6個(gè)外側(cè)余量2個(gè),為了消除由于余量不均引起的變形,將夾具上增加了輔助支承來控制加工過程中的零件變形。
(2)從改進(jìn)工裝結(jié)構(gòu)及從節(jié)約工裝成本方面,原銑加工安裝邊兩個(gè)不同角度側(cè)面時(shí),使用兩套工裝進(jìn)行加工,工裝結(jié)構(gòu)復(fù)雜,使用不靈活,同時(shí)工裝成本較高。為此對(duì)現(xiàn)有工裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),通過改進(jìn)夾具的定位角度基準(zhǔn)將兩套工裝合并成一套工裝來實(shí)現(xiàn)安裝邊不同角度兩側(cè)面的銑加工,節(jié)約成本兩萬元以上。更改后工裝結(jié)構(gòu)見下圖:加工表面1和2通過改變夾具定位基準(zhǔn)角度3用一套工裝來實(shí)現(xiàn)。
3.1.2高效加工(高速切削數(shù)控倒角銑螺紋)
原手動(dòng)攻螺紋加工效率低:本次攻關(guān)將倒角手動(dòng)攻螺紋采用高速數(shù)控倒角銑螺紋,數(shù)控銑床銑螺紋解決了手動(dòng)攻螺紋需要兩次裝夾、加工速度較慢、螺紋加工表面質(zhì)量較低等問題。其中原手動(dòng)加工倒角攻螺紋,每件加工時(shí)間需80分鐘,現(xiàn)今采用高速數(shù)控倒角銑螺紋每件需20分鐘,加工周期縮短了四倍,大大提高了生產(chǎn)效率,表面質(zhì)量由6.3提高到3.2。
手動(dòng)攻螺紋及數(shù)控銑螺紋加工對(duì)比見圖1,圖2:
手動(dòng)攻螺紋(圖1)
高效加工數(shù)控銑螺紋(圖2)
3.1.3刀具消耗
由于材料硬度高,難加工,數(shù)控銑螺紋時(shí),每臺(tái)安裝邊消耗刀具量為1把,其刀具成本為5400元;手動(dòng)攻螺紋時(shí),則需兩錐進(jìn)行粗精攻螺紋,每臺(tái)安裝邊刀具消耗量為6把,其刀具成本為13080元。鑒于此,每臺(tái)安裝邊僅從刀具一項(xiàng)中,刀具成本節(jié)約7700元,大大降低了生產(chǎn)成本。
3.2達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)
控制零件變形對(duì)夾具進(jìn)行改進(jìn),增加輔助支撐及增加夾具定位角度,將四套工裝合并為兩套工裝,從而節(jié)約工裝成本兩萬元余元。
將普通設(shè)備鉆孔及手動(dòng)攻螺紋倒角改為數(shù)控銑側(cè)面孔及倒角攻螺紋的高效加工不僅提高了零件的加工效率,每臺(tái)安裝邊加工效率提高4倍,而且普通設(shè)備加工孔及手動(dòng)攻螺紋需兩次裝夾而數(shù)控設(shè)備一次裝夾完成孔及螺紋加工,大大提高零件的位置精度及表面質(zhì)量,表面光度提高到3.2,還大大降低了刀具消耗,由原來的每臺(tái)6把降為1把,節(jié)約刀具5把,降低刀具成本7700元。
目前此課題已用于實(shí)際生產(chǎn),取得了可觀的效益。取得成效如下:
高效:某新機(jī)安裝邊工藝規(guī)程的高效加工不僅提高了零件的加工效率,每臺(tái)安裝邊加工效率提高4倍,而且普通設(shè)備加工孔(普通機(jī)床)及攻螺紋(手動(dòng)攻螺紋)需兩次裝夾而數(shù)控設(shè)備一次裝夾完成孔及螺紋加工,大大提高零件的位置精度。
表面質(zhì)量:提高了螺紋的表面質(zhì)量,通過手動(dòng)攻螺紋及數(shù)控攻螺紋可見其光度得以大大提高,光度又原來的6.3提高到3.2。
刀具消耗:某機(jī)安裝邊普通加工孔刀具消耗為每臺(tái)為6把,而數(shù)控加工為每臺(tái)刀具消耗為1把,節(jié)約刀具5把,降低刀具成本7700元。
夾具改進(jìn):從控制零件變形方面對(duì)夾具的改進(jìn),增加輔助支撐。從改進(jìn)工裝結(jié)構(gòu)及從節(jié)約工裝成本方面,將定位銷角度進(jìn)行更改,從而節(jié)約工裝成本萬元以上。
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