【摘 要】伴隨鋼鐵市場長期持續(xù)低迷以及日益加大的環(huán)保壓力,鋼鐵企業(yè)立足自身、挖潛增效、節(jié)能減排將是一個永恒的話題。本文以唐山鋼鐵集團不銹鋼公司轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機房風(fēng)機控制系統(tǒng)為例,對基于轉(zhuǎn)爐耗氧量為主要參數(shù),并輔以吹煉、二次補吹、兌鐵、轉(zhuǎn)爐零位、濺渣護爐等參數(shù)為輔的風(fēng)機轉(zhuǎn)速優(yōu)化控制的一些思路和方法做了簡要說明
【關(guān)鍵詞】耗氧量 節(jié)能 優(yōu)化控制 階梯調(diào)速
1 項目背景
唐鋼不銹鋼公司煉鋼一次除塵風(fēng)機房有4臺南陽防爆公司生產(chǎn)的額定功率為2000KW的電機,除備用電機外,其余3臺電機配套兩臺西門子和一臺東芝變頻器,控制系統(tǒng)采用西門子s7-400PLC控制,對控制方式及現(xiàn)場條件優(yōu)化之前基于日益加大的環(huán)保壓力, 3臺大功率電機在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的大部分時間都高速運轉(zhuǎn)(出鋼后轉(zhuǎn)為低速),因此也帶來了電機耗能大、企業(yè)生產(chǎn)成本高、節(jié)能與除塵之間存在矛盾的問題。
隨著唐鋼不銹鋼公司對轉(zhuǎn)爐進行自動煉鋼改造,2、3號轉(zhuǎn)爐分別新上一套德國西門子公司轉(zhuǎn)爐煙氣分析系統(tǒng)(LOMAS),此分析系統(tǒng)與一級系統(tǒng)、二級系統(tǒng)一起共同對所裝鐵水重量、廢鋼重量、化學(xué)成分及煙氣元素的濃度等參數(shù)進行綜合分析,就可以計算出冶煉本爐鐵水所需耗氧量(可等效換算為吹氧百分比)以及實時跟蹤冶煉效果,并對計算值進行修正,隨著吹煉的開始,耗氧量從零開始逐漸接近計算得出的耗氧量目標(biāo)值,而在這一過程中,轉(zhuǎn)爐冶煉產(chǎn)生的各種煙氣濃度是不一樣的,此參數(shù)對風(fēng)機房風(fēng)機的高、中、低速運轉(zhuǎn)時機的選擇有非常高的參考價值,當(dāng)耗氧量達到一定數(shù)值后,轉(zhuǎn)爐雖然還在吹煉但此時煙氣中雜質(zhì)已經(jīng)比較少,風(fēng)機此時轉(zhuǎn)為中速或低速也能滿足環(huán)保要求,同時節(jié)省了相當(dāng)可觀的電能,故決定把耗氧量作為控制風(fēng)機速度的一個關(guān)鍵參數(shù),再綜合考慮轉(zhuǎn)爐兌鐵、出鋼、二次補吹、濺渣、煙罩上、下限位、氧槍槍位等情況對風(fēng)機實現(xiàn)不同工藝階段的差別速度控制。
2 項目實施
(1)首先對轉(zhuǎn)爐PLC與風(fēng)機房PLC之間的通訊進行重新優(yōu)化、配置,轉(zhuǎn)爐PLC與風(fēng)機房PLC之間由于距離較遠故采用光纜連接。
轉(zhuǎn)爐與風(fēng)機房通訊示意圖,如圖1所示。
(2)操作風(fēng)機時,操作人員可以在風(fēng)機HMI上人工設(shè)定不同的風(fēng)機高、中、低三檔速度設(shè)定百分值,如果操作畫面選擇自動,依據(jù)耗氧量大小、轉(zhuǎn)爐兌鐵、吹煉、二次補吹、出鋼等不同階段設(shè)定的不同風(fēng)機轉(zhuǎn)速,就可以實現(xiàn)風(fēng)機高、中、低轉(zhuǎn)速之間的階梯平滑轉(zhuǎn)換 。
風(fēng)機手自動控制畫面如圖5所示。
3 項目效果
3.1優(yōu)化控制之前
單煉周期大約為43分鐘左右,其中高速運行21分鐘,低速運行18分鐘,高速運行時電機功率約為1333KW,低速運行時電機功率約為120KW.每個冶煉周期耗電量約為(21分*1333KW+18分鐘*120KW+4分鐘*800KW)/60分鐘=556KW/H ,每個冶煉周期電費約為0.51元*556KW/H=286元,每年電費約為300天*3班*10爐*286元=257.4萬元
3.2件優(yōu)控制之后
其冶煉周期還按43分鐘左右計算,其中高速運行8分鐘, 中速運行13分鐘,低速運行18分鐘,高速運行時電機功率約為1333KW,中速運行時電機功率約為950KW,低速運行時電機功率約為120KW.每個冶煉周期耗電量約為(8分鐘*1333KW+13分鐘*1000 KW +18分鐘*120KW+4分鐘*800KW)/60分鐘=483KW/H ,每個冶煉周期電費約為0.51元*483 KW/H =246元,每年電費約為300天*3班*10爐*246元=221.4萬元
結(jié)論:一座轉(zhuǎn)爐每年可節(jié)約電費約為257.4-221.4=36萬元
4結(jié)語
項目實施之后為企業(yè)節(jié)能減排、增效創(chuàng)收做出了一定貢獻,達到了預(yù)期效果。
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作者簡介:趙迎秋(1977—),男,河北唐山人,本科,工程師,研究方向:冶金自動化。