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        TDI生產(chǎn)硝化廢酸濃縮技術(shù)研究

        2016-03-13 14:56:05劉百中國藍(lán)星集團(tuán)股份有限公司北京101318
        化工管理 2016年9期
        關(guān)鍵詞:混酸廢酸硝化

        劉百(中國藍(lán)星集團(tuán)股份有限公司,北京 101318)

        TDI生產(chǎn)硝化廢酸濃縮技術(shù)研究

        劉百(中國藍(lán)星集團(tuán)股份有限公司,北京101318)

        基于TDI生產(chǎn)硝化單元下,大量硝化廢酸的產(chǎn)出不僅對生態(tài)環(huán)境造成了一定污染,同時也使得這一生產(chǎn)的綜合效益大大降低。因此,對于相應(yīng)的生產(chǎn)企業(yè)而言,要想確保實現(xiàn)自身的可持續(xù)發(fā)展,就要求在進(jìn)行TDI生產(chǎn)的過程中,針對硝化廢酸的產(chǎn)生落實相應(yīng)的濃縮回收技術(shù),以從根本上提升自身的經(jīng)濟(jì)效益并實現(xiàn)對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)。本文針對TDI生產(chǎn)硝化廢酸濃縮技術(shù)進(jìn)行了研究與探討,以供參考。

        TDI;硝化廢酸;濃縮技術(shù);研究

        在生態(tài)環(huán)境日益惡化與能源資源逐漸匱乏的背景下,全面落實保護(hù)環(huán)境這一基本國策是各行業(yè)在生產(chǎn)發(fā)展過程中所應(yīng)肩負(fù)起的重要職責(zé)。因此,針對當(dāng)面TDⅠ生產(chǎn)硝化環(huán)節(jié)下所產(chǎn)生的大量硝化廢酸問題,為了避免對環(huán)境造成污染,并實現(xiàn)對硝化廢酸的回收再利用,以提高自身的綜合效益,則就需要給予相應(yīng)的濃縮技術(shù)以充分重視。但是,如何實現(xiàn)這一技術(shù)的完善應(yīng)用,已成為當(dāng)前行業(yè)所關(guān)注的一大焦點。

        1 混酸硝化分類

        主要可分為如下兩類:第一,發(fā)煙硫酸與硝酸的混合系統(tǒng)?;谶@一硝酸混合系統(tǒng)下,由于硝化的過程需要以發(fā)煙硫酸混合來生產(chǎn)H2SO4,其濃度要求要在百分之一百以上,相應(yīng)廢酸為75%左右的硫酸以及一氧化碳等;第二,濃硫酸與硝酸的混酸系統(tǒng)。相應(yīng)硫酸的濃度在90%左右,同時產(chǎn)生了75%左右的硫酸與少量有機物,如亞硝酸等。這是TDⅠ生產(chǎn)過程中產(chǎn)生硝化廢酸產(chǎn)的典型代表。如上兩種混酸硝化系統(tǒng)下,在實際生產(chǎn)的過程中都會導(dǎo)致大量的硝化廢酸隨之產(chǎn)生,而將硫酸進(jìn)行回收與處理后,其回收再利用的價值較大。

        2 基于TDI生產(chǎn)下硝化廢酸濃縮回收的過程

        2.1脫硝

        這一環(huán)節(jié)實施的場所為:搪玻璃亦或是剛填料塔內(nèi),然后借助間接換熱組合與熱量的注入來實現(xiàn)。在實際操作的過程中,要想降低殘余硫酸與氮氧化物的含量,則就需要保證所使用的硫酸產(chǎn)品量在百分之六十七以內(nèi);在回收硝酸的同時,在實際操作的過程中,還能夠?qū)⒕哂袚]發(fā)性質(zhì)的有機化合物以及氮氧化物進(jìn)行回收利用。在進(jìn)行脫硝的過程中,促使原來的混酸編程了單一酸,且化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,同時有機物的脫除也阻止了化學(xué)反應(yīng)的繼續(xù),這就為提高酸的濃度并實現(xiàn)后續(xù)處理技術(shù)的落實奠定了基礎(chǔ)。

        2.2硫酸濃縮

        在進(jìn)行硫酸硝化的過程中,相應(yīng)硫酸的量并沒有發(fā)生較大的變化,所以在落實脫硝環(huán)節(jié)之后,則就需要實現(xiàn)濃縮技術(shù)的落實,在此過程中,需要將稀釋的硫酸以濃縮技術(shù)的應(yīng)用來提煉到最初的濃度標(biāo)準(zhǔn)。在實際踐行的過程中,傳統(tǒng)工藝技術(shù)下所采用的濃縮方法主要是以Chemico以及Pauling這兩種工藝來進(jìn)行,而在實踐的過程中,這兩種方法的缺點凸顯,基于其在進(jìn)行濃縮的過程中,所實施的環(huán)境是敞開的大氣環(huán)境,相應(yīng)單位傳熱的能力相對偏低,因此,就會導(dǎo)致易揮發(fā)性的酸成分等排放到了大氣中,進(jìn)而造成了二次污染。因此,替代工藝的出現(xiàn)與應(yīng)用則為解決這一問題提供了新方法,以SAC技術(shù)進(jìn)行濃縮處理時,所選擇的實施環(huán)境為真空環(huán)境,相應(yīng)酸的沸點隨之減低,所以在相應(yīng)材料選擇上的范圍上得到了擴(kuò)展,加上能夠以蒸汽來實現(xiàn)熱傳遞,進(jìn)而為有效提升濃縮工藝環(huán)節(jié)的效率奠定了基礎(chǔ)。

        3 當(dāng)前在處理TDI生產(chǎn)硝化廢酸過程中所采用的濃縮工藝技術(shù)

        第一,QVF技術(shù)。該技術(shù)的實施主要是借助水平蒸發(fā)器這一裝置來實現(xiàn)對稀硫酸的濃縮,因這一裝置采用的是由玻璃與鉭材加熱器構(gòu)成的,且是采用水平流向方式的,在進(jìn)行濃縮的過程中,通過提升對數(shù)平均溫度差,能夠為最大程度的提升濃縮的效率奠定基礎(chǔ),并提高濃縮的質(zhì)量。同時,這一技術(shù)下使得相應(yīng)的濃縮溫度降低,只要溫度達(dá)到180度就能夠?qū)崿F(xiàn)濃縮,能夠?qū)崿F(xiàn)對DNT的有效分離與回收再利用,進(jìn)而整體上的運行成本隨之大大降低。因此,該工藝技術(shù)的應(yīng)用體現(xiàn)出了良好的經(jīng)濟(jì)效益性,成為當(dāng)前主要采用的技術(shù)之一,但是,在實際應(yīng)用的過程中,要注意實現(xiàn)摚玻璃的規(guī)范安裝,并以精餾塔的安裝來進(jìn)一步提升硝酸的濃度。第二,PLⅠNKE技術(shù)?;谶@一技術(shù)下,相應(yīng)硝酸的濃度相對較高,能夠達(dá)到百分之五十,同時能夠?qū)崿F(xiàn)對濃縮過程中蒸汽消耗量的控制與降低;這一系統(tǒng)對于真空度的要求也相對較低,并且以導(dǎo)熱油系統(tǒng)的應(yīng)用來確保溫度達(dá)到要求,提高濃縮酸的質(zhì)量。在實際應(yīng)用的過程中,要在第四階段使用具備特殊性質(zhì)的耐酸材料,同時為了避免出現(xiàn)二硝基甲苯結(jié)晶的問題,要實現(xiàn)單硝機基甲苯的注入。第三,Aker Chemetics技術(shù)。這一技術(shù)的優(yōu)勢是能夠?qū)崿F(xiàn)對DNT的完全脫除,這就能夠確保在進(jìn)行酸濃縮的過程中避免設(shè)備出現(xiàn)故障問題;此外,還能夠?qū)崿F(xiàn)對低壓蒸汽的有效回收。但是,在實際應(yīng)用的過程中,由于該技術(shù)只需要兩個步驟就能夠?qū)崿F(xiàn)算的濃縮,相應(yīng)酸的濃度接近百分之九十,所以要想進(jìn)一步提高酸的濃度,則就需要采用其它的設(shè)備來進(jìn)行進(jìn)一步的濃縮提純操作。

        綜上,基于當(dāng)前針對TDⅠ生產(chǎn)硝化下會導(dǎo)致大量的硝化廢酸隨之產(chǎn)生,按照當(dāng)前的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)所提出的要求,對于相應(yīng)的生產(chǎn)單位而言,則就需要以相應(yīng)濃縮技術(shù)的應(yīng)用來實現(xiàn)對硝化廢酸的回收再利用,進(jìn)而在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的同時,提高這一生產(chǎn)的綜合效益?;诋?dāng)前現(xiàn)有的濃縮技術(shù)下,要想實現(xiàn)濃縮技術(shù)綜合效益的最大化,則就需要結(jié)合企業(yè)的實際狀況與需求特點來合理選擇相應(yīng)的濃縮技術(shù),并實現(xiàn)對技術(shù)工藝的完善落實,以充分實現(xiàn)濃縮技術(shù)的應(yīng)用價值。

        [1]硝化廢酸的濃縮套用[J].染料工業(yè),1976,06:31~33.

        [2]李洪波.DRH樹脂吸附法處理TDⅠ硝化堿洗廢水技術(shù)研究[D].南京理工大學(xué),2003.

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