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        污水汽提裝置原料水罐VOCs治理

        2016-09-16 01:38:54閆文利天津辰鑫石化工程設(shè)計有限公司天津300270
        化工管理 2016年9期
        關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)罐頂汽提

        閆文利(天津辰鑫石化工程設(shè)計有限公司,天津 300270)

        污水汽提裝置原料水罐VOCs治理

        閆文利(天津辰鑫石化工程設(shè)計有限公司,天津 300270)

        煉油廠污水汽提裝置的原料水罐是VOCs重要的污染源之一,介紹了VOCs常用治理技術(shù)及特點,污水汽提裝置原料水罐尾氣治理采用的方案和工藝控制路線。

        原料;水罐;VOCs;排放;治理

        煉油廠污水汽提裝置的原料主要是來源于常減壓、延遲焦化、催化裂化、加氫等生產(chǎn)裝置的含硫污水,經(jīng)原料脫氣罐后進(jìn)入原料水罐。隨著加工原油硫含量的不斷增加,污水汽提裝置原料水罐揮發(fā)氣體的惡臭程度越來越嚴(yán)重。對于惡臭的治理大多數(shù)煉油廠采用了原料水罐頂加安全水封罐,頂部通氮?dú)獗Wo(hù),排放的惡臭氣體通過堿洗或其它惡臭處理后排放大氣。

        國務(wù)院辦公廳在2010年5月發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)[2010]33號),首次提出在重點區(qū)域、重點行業(yè)開展揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)污染防治工作。2014年底,環(huán)保部頒布《關(guān)于印發(fā)石化行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合整治方案的通知》,我國VOCs監(jiān)測治理首份國家級行業(yè)治理政策出臺。提出2017年全國石化行業(yè)基本完成VOCs綜合整治工作,建成VOCs監(jiān)測監(jiān)控體系,VOCs排放總量較2014年削減30%以上的目標(biāo),標(biāo)志著我國VOCs治理行業(yè)政策出臺進(jìn)入實質(zhì)性階段。各級環(huán)保部門陸續(xù)頒布了VOCs治理和排放的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。

        某煉油廠的污水汽提裝置原料水罐針對惡臭的治理選用了降膜旋流高效堿液吸收處理,惡臭廢氣處理后排放濃度達(dá)到《惡臭污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554~1993)中所規(guī)定的惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值,硫化物去除效果明顯,但揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)無去除作用,尾氣中污染物排放濃度仍很高。為滿足國家和地方環(huán)保部門對VOCs排放要求,需要對原料水罐尾氣排放進(jìn)行治理。

        1 原料水罐現(xiàn)狀

        現(xiàn)有2座5000立方米原料水罐,罐頂分別設(shè)有水封罐、氮封管線及壓力檢測,罐頂尾氣經(jīng)油氣連通管進(jìn)入惡臭治理設(shè)施,堿洗脫臭后經(jīng)15米高排氣筒排入大氣。水封罐一旦超壓排放,經(jīng)放空口排入火炬系統(tǒng)。

        經(jīng)監(jiān)測惡臭治理設(shè)施排氣筒VOCs濃度在103~105mg/m3之間,有機(jī)硫化物濃度可達(dá)幾百或上萬mg/m3。

        2 治理方案

        2.1VOCs治理方法

        經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)有較多的VOCs污染末端治理技術(shù)應(yīng)用于石化行業(yè),并產(chǎn)生了很好的社會經(jīng)濟(jì)效益。針對企業(yè)自身的廢氣排放特點,因地制宜的選取合適的處理工藝,必要時采用兩種或多種工藝聯(lián)合、多級處理,可實現(xiàn)企業(yè)有機(jī)廢氣的達(dá)標(biāo)排放。目前常用的VOCs治理技術(shù)見表1。

        表1 常用VOCs控制技術(shù)特點

        2.2原料水罐尾氣采用治理方案

        經(jīng)過多方調(diào)研并結(jié)合煉油廠現(xiàn)場的實際情況,在滿足裝置生產(chǎn)工藝要求的前提下,本著安全、經(jīng)濟(jì)、實用、節(jié)約投資的原則,最大化依托現(xiàn)有設(shè)施進(jìn)行原料水罐尾氣治理。

        經(jīng)專業(yè)監(jiān)測,尾氣排放濃度(mg/m3)為H2S5×103~3×104;苯3.76×103;甲苯1.33×103;二甲苯160;VOCs5.22×105。經(jīng)核算尾氣熱值大于7880kJ/Nm3,氧氣含量小于2%(v%)。

        治理方案采用的是將2座原料水罐尾氣通過連通管線經(jīng)增壓風(fēng)機(jī)加壓后送低壓瓦斯管網(wǎng)進(jìn)氣柜回收,經(jīng)脫硫后并入全廠瓦斯管網(wǎng)作燃料。當(dāng)尾氣不能滿足進(jìn)入瓦斯管網(wǎng)要求時,開啟原有的惡臭治理設(shè)施。

        新增設(shè)備有緩沖罐1臺,增壓風(fēng)機(jī)2臺及集液罐1臺;罐頂新增壓力高、低報警,罐頂尾氣管道設(shè)置阻爆轟型管道阻火器、壓力開關(guān)閥,進(jìn)入風(fēng)機(jī)前設(shè)氧含量分析檢測儀。增壓后進(jìn)入瓦斯管網(wǎng)前設(shè)壓力報警及聯(lián)鎖。

        當(dāng)儲罐進(jìn)料或溫度升高,罐頂壓力達(dá)到設(shè)定值時,壓力開關(guān)閥打開,罐頂尾氣經(jīng)阻火器排入緩沖罐。待緩沖罐壓力達(dá)到設(shè)定值,開啟增壓風(fēng)機(jī)將尾氣送入瓦斯管網(wǎng)。因污水汽提尾氣管道易堵塞,每個原料水罐各設(shè)水封罐一個,未設(shè)置呼吸閥。當(dāng)出料或溫度降低,罐頂壓力降到設(shè)定值時,打開氮封壓控閥向罐內(nèi)補(bǔ)充氮?dú)庵猎O(shè)定壓力。增壓風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速系統(tǒng),既保證罐頂排氣通暢,又能起到節(jié)能的作用;風(fēng)機(jī)入口設(shè)置氧含量分析檢測儀,保證進(jìn)入管網(wǎng)的氣體氧含量不高于2%(V%);尾氣進(jìn)入聯(lián)通管前設(shè)壓控切斷閥、阻火器,將每個儲罐隔離;每個儲罐設(shè)獨(dú)立的氮封系統(tǒng),以及時補(bǔ)氣,防止儲罐形成負(fù)壓、吸入空氣;為防止管網(wǎng)壓力超高倒竄入本系統(tǒng),進(jìn)入管網(wǎng)前設(shè)壓力報警及聯(lián)鎖。

        2.3工藝控制路線

        (1)每個儲罐罐頂設(shè)立獨(dú)立的壓力控制,當(dāng)進(jìn)料或因溫度升高,壓力超過設(shè)定值時,罐頂壓控閥打開,向外排氣,低于某一設(shè)定值時,壓控閥關(guān)閉;當(dāng)出料或因溫度降低,罐頂壓力低于某設(shè)定值時,氮封閥打開,向儲罐補(bǔ)氮?dú)?,?dāng)高到某一設(shè)定值時,氮封閥關(guān)閉,停止補(bǔ)氮?dú)?。通過合理設(shè)定排氣壓力、氮封壓力值,保證儲罐操作過程中正常呼吸,又避免儲罐一直補(bǔ)氮?dú)?,造成浪費(fèi)。

        (2)增壓風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)速系統(tǒng),將聯(lián)通管背壓控制在較低的設(shè)定值內(nèi),保證罐頂排氣通暢,又起到節(jié)能的作用。

        (3)瓦斯管網(wǎng)操作壓力在4~10kPa之間,正常操作時,增壓風(fēng)機(jī)出口壓力保證尾氣能通過管網(wǎng)進(jìn)入氣柜。當(dāng)管網(wǎng)壓力超高時,為防止管網(wǎng)壓力倒竄入本系統(tǒng),聯(lián)鎖關(guān)閉風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)出口切斷閥。

        (4)風(fēng)機(jī)入口設(shè)置氧含量測定儀,當(dāng)尾氣中氧含量超過2% (V%)時,停止尾氣外送,聯(lián)鎖關(guān)閉風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)入口切斷閥。

        (5)尾氣進(jìn)入聯(lián)通管前設(shè)壓控切斷閥、阻火器,將每個儲罐隔離。每個儲罐設(shè)獨(dú)立的氮封系統(tǒng),以及時補(bǔ)氣,防止造成儲罐負(fù)壓、吸入空氣。尾氣中含有粉塵、銨鹽易堵塞氣路時,設(shè)有水封罐,阻火器一開一備,并伴熱。

        (6)為滿足環(huán)保要求,裝置緩沖罐凝液回收至地下集液罐,再用氮?dú)鈮核椭猎纤蕖?/p>

        3 結(jié)語

        原料水罐尾氣治理采用瓦斯管網(wǎng)回收后,既降低VOCs排放量又回收燃料,滿足了環(huán)保和節(jié)能的要求,理論上是可行的。根據(jù)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于“進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知”(安監(jiān)總管三[2014]68號)要求,多個化學(xué)品儲罐尾氣采用聯(lián)通回收系統(tǒng),還需經(jīng)安全論證合格后方可投用。

        [1]王瓊,巫明娟VOCs治理對石化企業(yè)的影響及應(yīng)對措施[J],煉油技術(shù)與工程2015,45(8).

        [2]葉建平,趙建國等石化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及VOCs控制技術(shù)研究[J],廣州化工2011,39(24).

        作者:閆文利,工程師,1990年畢業(yè)于石油大學(xué)(華東)石油加工專業(yè),一直從事石油化工工藝安裝設(shè)計工作。

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