仲曄 劉正偉 劉新鋒 宋立輝 蔡綱(中海油田服務股份有限公司,天津 塘沽 300450)
渤海中部某礫石充填井短期內(nèi)防砂失敗案例探討
仲曄劉正偉劉新鋒宋立輝蔡綱(中海油田服務股份有限公司,天津 塘沽 300450)
渤海中部區(qū)塊物性較好,極易出砂,通常選擇礫石充填作為防砂增產(chǎn)手段。文中以渤海中部某礫石充填井(F井)為例,探討礫石充填成功,卻在短期內(nèi)防砂失效的主要原因,并從封隔器以上套管破損、充填滑套關閉不合格、生產(chǎn)制度控制不當、篩管破損等方面,逐一進行了分析。最終提出了綜合預防措施的建議與認識,并研討防砂完井作業(yè)改進方向。
渤海中部;礫石充填;防砂失??;原因分析
渤海中部區(qū)塊儲集層埋藏淺,成巖作用較弱,儲層砂巖疏松,物性好,屬于高孔、高滲儲層。2014年7月19日,F(xiàn)井機組故障停井。該井與周圍注水井連通性較好,綜合地質(zhì)油藏情況并結合動態(tài)分析,認為大修后能夠恢復到原來的產(chǎn)能,于2015年中旬進行礫石充填大修作業(yè)。F井是一口定向生產(chǎn)井,井深1935.53m,最大井斜64.3°,設計采用7"套管+4"優(yōu)質(zhì)篩管礫石充填完井方式。本次礫石充填防砂作業(yè),累計充填陶粒4646磅,充填系數(shù)58.36磅/英尺,盲管埋高12英尺(理論計算值),順利完成作業(yè)。但在投產(chǎn)2個月后,檢泵發(fā)現(xiàn)有出砂現(xiàn)象。經(jīng)過取樣實驗分析,得出樣本D50為273.86μm(如圖1所示),且均為地層砂。
該儲層埋藏淺,上覆巖層壓實效果不明顯,導致地層膠結程度疏松,成巖巖性差,是其出砂的根本原因[1][2]。大修前F井采用優(yōu)質(zhì)篩管簡易防砂,擋砂精度為120μm。大修再完井選定擋砂精度為120μm的4"金屬網(wǎng)布篩管加礫石充填防砂,在擋砂精度不變的情況下,增加了二級過濾陶粒層,理論擋砂能力優(yōu)于簡易防砂,因此,完井方式選擇符合設計要求;大修再完井后采用20~40礫石充填防砂,其礫石粒度中值為640μm,依據(jù)礫石粒徑與地層砂粒徑5~6倍匹配擋砂原則,理論上可以阻擋粒度中值大于128μm的粒度中值,而產(chǎn)出砂的粒度中值為276.86μm,遠大于篩管擋砂精度120μm,從砂樣粒度中值角度分析,防砂參數(shù)選擇符合防砂需求。經(jīng)過分析,該井短期內(nèi)防砂失敗的原因可能有:
(1)封隔器以上套管有破損;
(2)充填滑套關閉不合格;
(3)生產(chǎn)制度控制不當;
(4)篩管破損。
圖1 巖心粒度分析結果
F井建井已經(jīng)超過10年,屬于老井,巖石在復雜應力、高溫高壓下會產(chǎn)生蠕變、膨脹、滑坡以及斷層復活等復雜情況,均有可能使其在非均勻外力下擠壓產(chǎn)生破壞。期間多次酸化解堵加速套管破損:2011年11月4日,進行過酸化作業(yè)。酸化會對套管產(chǎn)生一定的腐蝕,以及酸化對地層產(chǎn)生溶洞和小孔,使圍壓不均勻,破壞套管平衡,損傷套管。
大修前最后一次檢泵(2014年9月11日),檢泵時發(fā)現(xiàn)地層出砂,洗井后正常生產(chǎn)13天后再次機組故障。說明地層已經(jīng)出砂,不能夠排除破壞了周圍巖石的壓力平衡,甚至發(fā)生坍塌,導致套管擠毀的可能。
充填滑套是礫石充填必須的通道,開啟關閉的控制要求比較嚴格,一般情況下作業(yè)結束需要對充填滑套進行驗證。充填滑套打開或者關閉不嚴經(jīng)常在海上的防砂作業(yè)中碰到,根據(jù)中海油內(nèi)部統(tǒng)計資料,2014年~2015年期間,綏中區(qū)塊不少于五口存在充填滑套打開或關閉不嚴導致出砂的問題。
硬卡導致關閉不嚴。本井在2015年4月8日12點45分開始充填,大約100分鐘后,突然起脫砂壓力,管柱內(nèi)還有大量的陶粒。作業(yè)結束后,上提管柱關閉滑套過程中,很可能有陶粒等雜質(zhì),卡住滑套,使滑套關閉不嚴,或者未關閉。同時,在提交的完工報告中,為發(fā)現(xiàn)有驗充填滑套的報告。
磕碰導致意外開啟。本井的最大井斜達到63.4°,管柱在井筒內(nèi)傾斜嚴重,檢泵過程或者起初管柱的同時,對滑套進行磕碰,有可能使滑套意外開啟。
油井的生產(chǎn)制度不合理,打破原有的生產(chǎn)平衡,尤其是生產(chǎn)初期,在沒有形成穩(wěn)固砂橋,可能導致油氣井提前出砂并促進防砂失效,在防砂失效的情況下,便可能進入到油井當中[3]。
大修前,F(xiàn)井投產(chǎn)檢泵均下入泵排量100m3/d,揚程1000m的電泵,平均產(chǎn)液量在70~80m3/d之間。大修后,油藏預計大修作業(yè)后日產(chǎn)液量120~150m3/d,日產(chǎn)油25~35m3/d。選擇電泵的額定排量為150m3/d,揚程為1200m。4月22日提頻至50Hz生產(chǎn),地層產(chǎn)液130m3/d,生產(chǎn)初期沒有形成穩(wěn)固的砂橋,過快的提高泵的頻率,會使生產(chǎn)過程中抽吸嚴重,生產(chǎn)壓差過大,井眼周圍巖石骨架應力變大,儲層結構破壞,同時油層中流體的流動阻力增大,容易導致油井出砂。
另外,油井的工作制度的突然發(fā)生變化(如近期的頻繁檢泵、開關井等)使油層巖石受力情況頻繁的發(fā)生變化,破壞裂縫內(nèi)穩(wěn)定的砂拱結構,容易引起油井的非預見性出砂。
防砂篩管破損是海上油井防砂失敗的主要原因。根據(jù)中國海洋石油總公司統(tǒng)計,約占到總防砂失效的三分之二(2010年數(shù)據(jù))。篩管破損主要可以分為篩管沖蝕破損和篩管腐蝕破損兩類。
篩管沖蝕破損。第一,篩管在打砂過程中,高速且?guī)樟5耐昃?,充填篩套環(huán)空、炮眼以及地層裂縫的同時也對篩管產(chǎn)生一定的沖擊,在控制返出速度不合理的情況下,有可能使其發(fā)生沖蝕破損;第二,控制生產(chǎn)壓差不合理,使產(chǎn)液量過大,沖蝕篩管嚴重,致使破損;第三,F(xiàn)井最大井斜超過60°,下入過程中不可避免的會對篩管進行磕碰、磨損或者刮傷,極有可能對篩管的機械性能產(chǎn)生一定的影響,甚至破損。
篩管腐蝕破損。該段地層水水型為NaHCO3型,礦化度平均約4500mg/L。有實驗證明,存在Cl~的情況下,管線鋼在NaHCO3溶液中會發(fā)生了點腐蝕,而且隨著溶液中Cl~含量增加,腐蝕坑的數(shù)量增多,腐蝕坑的直徑增大?,F(xiàn)場使用的完井液中,很大一部分為海水,不可避免的會帶有氯根,因此篩管肯定受到腐蝕。
篩管破損也存在其他的誘因。例如充填不合格導致篩盲管空間陶粒充填不均勻,甚至沒有充填,金屬網(wǎng)布篩管缺少陶粒的保護,間接性的導致篩管破損等復雜情況,地層砂可能透過篩管進入井筒。同時,為了封隔水層,在1778.26m增加一個隔離封隔器,封隔器的位置正處于射孔段(1757.8~1787.8m),膠皮正坐在射孔孔眼上。由于前期地層出砂、固井質(zhì)量等原因,可能使炮眼之間連通,充填過程中,可能會有一部分充填到下部封隔的地層甚至盲管段中,又因為充填砂橋等原因起脫砂壓力停止加砂。完工報告中,篩管埋高、充填系數(shù)均用充填量進行估算,可能存在一定的誤差。因此,存在充填不合格的可能。
油藏從建井到現(xiàn)在已經(jīng)有十余年,目前已進入高含水階段,油藏預計產(chǎn)出含水達到70%~85%,存在大段水淹情況,地下油藏地質(zhì)情況復雜難以預測,不確定因素眾多,很難得到一個準確的結論。而且現(xiàn)場出砂量比較大,可能陶粒沉降到口袋中被地層砂掩埋,而且取樣具有隨機性,因此取樣為地層砂并不能說明出砂中不含陶粒。因此,根據(jù)分析有如下認識與建議:
(1)礫石充填井防砂封隔器位置應選擇固井質(zhì)量較好、套管無變形、避開接箍的位置,保障封隔器的封隔能力,增加油井壽命;
(2)礫石充填結束后,進行驗滑套,保證滑套關閉,并能承接壓力,如果條件允許,生產(chǎn)管柱上增加隔離密封與定位密封配合封隔充填滑套,增加生產(chǎn)周期;
(3)選擇合適施工程序,避免封隔器與射孔段,套管接箍接觸,并驗充填,減少充填不合格,生產(chǎn)過程中的篩管破損;
(4)選擇合理的生產(chǎn)制度,既能保證產(chǎn)量又能減少篩管的破壞;
合理的篩盲管選擇,滿足不同井況下的需求。
[1]何生厚,張琪.油氣井防砂理論及其應用[M].北京:中國石化出版社,2003.30~34.
[2]張琪.采油工程原理與設計[M].東營:石油大學出版社,2000.333~336.
[3]萬仁溥.采油技術手冊防砂分冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1991.132~138.