陳敦炳
(福建華電可門發(fā)電有限公司,福建 福州 350512)
某電廠二期2臺超臨界600MW機組采用超臨界參數(shù)變壓運行,采用螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結構Π型,露天布置,配置2臺靜葉可調軸流式引風機,電機功率為3 800kW。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術,按“一爐一塔”配置,配置1臺動葉可調軸流式增壓風機,電機功率為3 200kW。
該電廠脫硫系統(tǒng)中原設計有旁路煙道,按照國家環(huán)保部《關于火電企業(yè)脫硫設施旁路煙道擋板實施鉛封的通知》規(guī)定,電廠必須拆除旁路煙道,在2011年,該電廠二期工程中的2臺機組旁路煙道被拆除。
拆除脫硫旁路煙道后,在鍋爐風煙系統(tǒng)中,只有脫硫增壓風機而無備用風機設備,因此,脫硫系統(tǒng)在運行中存在較大的安全隱患,設備的可靠性直接影響機組運行。僅在2012年內,該電廠二期工程的2臺機組,就因增壓風機發(fā)生故障,引起主機3起非計劃停役事故。
根據(jù)電廠滿負荷試驗情況,引風機的實際全壓為4 350Pa,BMCR工況下的全壓為5 354.4Pa,與 TB工況下的全壓6 225.3Pa相比,尚有1 000Pa以上的裕量;增壓風機滿負荷時的運行壓力為1 400Pa,與TB工況下的全壓2 556Pa相比,也有1 000Pa以上的裕量。該電廠風機性能曲線,如圖1所示。
圖1 某電廠二期引風機性能曲線
有些火電機組主要承擔調峰任務,大部分時段處于低負荷運行狀態(tài),此時,鍋爐引風機和增壓風機的裕量更大,導致風機長時間遠離高效區(qū)運行,風機運行的經(jīng)濟性較差。
鑒于引風機和增壓風機在各種負荷下均有相當大的裕量,而單個增壓風機又是串聯(lián)風煙系統(tǒng)中的安全隱患,如果能在增壓風機進、出口之間增設旁路煙道和旁路擋板門,一旦增壓風機發(fā)生故障跳閘,聯(lián)啟旁路擋板門,機組同時減負荷,即可避免機組跳閘;當機組低負荷運行時,可停運增壓風機,采用引風機+增壓風機小旁路的方式運行,減少增壓風機運行電耗,降低廠用電率。
根據(jù)現(xiàn)場風道結構特點,小旁路煙道宜設置在引風機出口聯(lián)絡煙道和吸收塔入口煙道前。在現(xiàn)有引風機出口聯(lián)絡煙道中部新增9 000mm×6 300 mm開口,作為新裝增壓風機小旁路的煙氣引接口。對吸收塔入口煙道前第一個彎頭進行改造,作為小旁路煙道和主煙道的共同接入口。
小旁路改造時,需要增設小旁路煙道檔板門(電動頭可以利用原已拆除的脫硫旁路設備)和增壓風機出口擋板門,便于各工況間的切換,且在增壓風機故障時,可以隔離增壓風機進行檢修。為提高擋板門可靠性,擋板門應雙路供電,從對應機組MCC段和脫硫保安段兩段引接。某電廠二期增壓風機小旁路改造情況,如圖2所示。
圖2 某電廠二期增壓風機小旁路改造示意圖
(1)凈煙氣擋板門全開,且增壓風機旁路擋板門開到位或增壓風機旁路擋板門開度>90%。
(2)凈煙氣擋板門全開、增壓風機入口擋板門全開,且增壓風機出口擋板全開(增壓風機導葉開度>5%或增壓風機斷路器運行)。
當增壓風機保護停時(負荷高于330MW),RB目標負荷定為300MW;觸發(fā)RB同時開增壓風機導葉至70%,開啟增壓風機旁路擋板門;當旁路擋板門全開或開度大于90%時,再聯(lián)關增壓風機入口擋板門、增壓風機出口擋板門。增壓風機入口擋板門、增壓風機出口擋板門、增壓風機旁路擋板門、凈煙氣擋板門的開關信號送主控室進行顯示。
(1)有增壓風機運行的啟動步序
有增壓風機運行的啟動步序,如表1所示。
表1 有增壓風機運行的啟動步序
(2)增壓風機出現(xiàn)故障時的切換步序
當系統(tǒng)中有增壓風機,且增壓風機出現(xiàn)故障時的程序切換步序,如表2所示。
表2 增壓風機出現(xiàn)故障時的切換步序
(3)不啟動增壓風機運行煙氣系統(tǒng)時的啟動步序
不啟動增壓風機運行煙氣系統(tǒng)時的啟動步序,如表3所示。
表3 不啟動增壓風機的啟動步序
當機組負荷為400MW時,開啟增壓風機小旁路,同步關閉增壓風機旁路的運行程序,進入增壓風機小旁路運行模式。在該負荷下,待運行穩(wěn)定后,以負荷每上升20MW為一工況,逐步增加負荷,試驗至500MW負荷時,由于引風機出現(xiàn)搶風失速的征兆而停止。將負荷降到460MW后,再次啟動了增壓風機。從試驗情況分析,在460MW負荷以下,可實現(xiàn)小旁路無增壓風機狀態(tài)下的穩(wěn)定運行。
2014年3月,由于某機組的增壓風機運行不穩(wěn)定,但機組又必須帶滿負荷,因此進行了小旁路運行(增壓風機停止)的滿負荷試驗,5臺磨煤機運行,氧量按表4進行設置。
表4 氧量的設置
增壓風機前的風道壓力控制不超過2kPa(引風機出口到增壓風機入口煙道設計值),當壓力從1.7kPa開始升高時,每升高100Pa應保持運行2 h,經(jīng)全面檢查無異常情況后,方可繼續(xù)提升壓力(不超過2kPa)。試驗結果表明,在600MW滿負荷下可以連續(xù)運行,避免了機組非計劃停役。
小旁路改造后,如果增壓風機發(fā)生故障,可開啟小旁路運行,不會造成主機非計劃停役。根據(jù)測算,400MW負荷時每小時可節(jié)電850kW·h,因460 MW負荷下即可啟動增壓風機旁路運行模式,每小時節(jié)電約為800kW·h。據(jù)保守估計,每年停運增壓風機的小時數(shù)約為4 000h,每年可節(jié)約廠用電800×4 000=320萬kW·h。
小旁路改造后,在高負荷運行時啟動增壓風機,旁路擋板門存在密封不嚴的現(xiàn)象。當負荷在500 MW以上時,增壓風機的動葉開度比改造前增加6%~7%,說明增壓風機在運行時,有煙氣通過旁路煙道回流,增加了無用功耗。因此,需進一步采取措施,以提高煙氣擋板的密封性能。