亓祥飛,馬依文
(華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 天臺(tái)317200)
華東桐柏抽水蓄能電站位于浙江省天臺(tái)縣境內(nèi),電站接入華東電網(wǎng)。電站裝設(shè)4臺(tái)300 MW的可逆式水泵水輪機(jī),總裝機(jī)容量為1 200 MW,年平均發(fā)電量21億kW·h,年抽水電量28億kW·h。機(jī)組主要有發(fā)電、發(fā)電調(diào)相、抽水、抽水調(diào)相等4種運(yùn)行工況,在華東電網(wǎng)區(qū)域擔(dān)任調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相和緊急事故備用等任務(wù)。
桐柏電站機(jī)組在正常情況下,是由機(jī)組開??刂瞥绦蛐盘?hào)通過控制主壓水閥的啟閉,抽水調(diào)相工況(SCP)啟動(dòng)過程中,機(jī)組轉(zhuǎn)速>10%Nr時(shí),主壓水閥打開15 s壓水,若此時(shí)尾水水位還未達(dá)到停止壓水高程,間隔1 s后主壓水閥再次打開壓水,直到壓水至尾水管水位低于停止壓水高程后自動(dòng)關(guān)閉。因此主壓水閥位置反饋準(zhǔn)確是抽水調(diào)相過程中的重要環(huán)節(jié),是壓水成功的關(guān)鍵。
桐蒼5419線運(yùn)行,500 kV分段5012開關(guān)運(yùn)行,桐巖5420線運(yùn)行;1~4號(hào)主變運(yùn)行;1、3號(hào)機(jī)停機(jī)備用,2號(hào)機(jī)抽水運(yùn)行,4號(hào)機(jī)抽水調(diào)相開機(jī);1號(hào)廠變供10 kVⅠ段,2號(hào)廠變供10 kVⅡ段,10 kVⅢ段由坎頂變10 kVⅠ段供。
01:03:38 4號(hào)機(jī)在壓水過程中由于充氣壓水閥全關(guān)位置信號(hào)抖動(dòng),導(dǎo)致4號(hào)機(jī)壓水失敗,同時(shí)4號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)停機(jī)流程;01:07:05 4號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)為停機(jī)工況。
監(jiān)控報(bào)警記錄:
01:02:19 4號(hào)機(jī)抽水調(diào)相開機(jī)。
01:03:37 4 號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)速 <10% 否。
01:03:38 4號(hào)機(jī)充氣壓水閥位置 打開。
01:03:50 4 號(hào)機(jī)尾水水位太高 否。
01:03:54.352 4號(hào)機(jī)充氣壓水閥位置 關(guān)閉。
01:03:54.455 4 號(hào)機(jī)尾水水位低 是。
01:03:54 4 號(hào)機(jī)尾水水位高 否。
01:03:54 4 號(hào)機(jī)尾水水位太低 是。
01:03:55 4號(hào)機(jī)蝸殼泄壓閥位置 中間狀態(tài)。
01:03:55.830 4 號(hào)機(jī)充氣壓水閥位置 中間狀態(tài)。
01:03:56 4 號(hào)機(jī)壓水失敗 報(bào)警。
01:03:55 4號(hào)機(jī)蝸殼泄壓閥位置 打開。
01:03:56 4號(hào)機(jī)步序 S4S-4執(zhí)行超時(shí) 是。
01:03:56 4 號(hào)機(jī)流程報(bào)警 報(bào)警。
01:03:56 4號(hào)機(jī)停機(jī)轉(zhuǎn)換命令正在執(zhí)行 是。
01:07:05 4 號(hào)機(jī)停機(jī)工況 是。
值守人員在判斷4號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)停機(jī)流程后,換開機(jī)組并同時(shí)通知維護(hù)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、及時(shí)處理,事件處理后上位機(jī)將4號(hào)機(jī)抽水調(diào)相開機(jī)試驗(yàn)一次,試驗(yàn)過程中,4號(hào)機(jī)充氣壓水閥動(dòng)作正常,全關(guān)位置信號(hào)未發(fā)生抖動(dòng)且壓水成功,4號(hào)機(jī)順利并網(wǎng)抽水。
根據(jù)事件列表可知此次4號(hào)機(jī)組抽水調(diào)相開機(jī)失敗,是由于步序S4S-4執(zhí)行超時(shí),導(dǎo)致機(jī)組自動(dòng)轉(zhuǎn)停機(jī)。查看機(jī)組順控邏輯,分析得到可能導(dǎo)致步序S4S-4執(zhí)行超時(shí)報(bào)警的原因有以下2個(gè):①步序S4S-4執(zhí)行時(shí)間超過40 s;②步序S4S-4轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生壓水失敗報(bào)警信號(hào)。
結(jié)合事件列表分析可知,此次步序S4S-4執(zhí)行超時(shí)報(bào)警是由于壓水失敗信號(hào)(CTRL;b.DEWAT.FAIL)觸發(fā)。
圖1 步序S4S-4順控流程圖
查看機(jī)組壓水流程子程序,壓水流程子程序共分為5步,其中任意一步發(fā)生超時(shí)報(bào)警或者預(yù)條件丟失都將觸發(fā)壓水失敗報(bào)警信號(hào)。
圖2 壓水失敗報(bào)警邏輯圖
根據(jù)事件列表分析,在發(fā)出壓水失敗報(bào)警前,4號(hào)機(jī)蝸殼泄壓閥位置已經(jīng)在中間狀態(tài),因此當(dāng)時(shí)邏輯已經(jīng)執(zhí)行至壓水流程第5步,并發(fā)令開4號(hào)機(jī)蝸殼泄壓閥。因此可以判斷為壓水流程第5步的步序超時(shí)(CTRL;b.DEWAT.5.OT)或者預(yù)條件(CTRL;b.DEWAT.5.PC)丟失從而導(dǎo)致壓水失敗報(bào)警。壓水流程5步序時(shí)間為40 s,查看事件列表可知機(jī)組壓水流程啟動(dòng)時(shí)間為01:03:38,而壓水失敗報(bào)警時(shí)間為01:03:56,尚未達(dá)到40 s時(shí)間。因此可以確定為壓水步序5預(yù)條件(CTRL;b.DEWAT.5.PC)不滿足從而導(dǎo)致壓水失敗報(bào)警。
由圖3可知壓水步序5的預(yù)條件為壓水步序4執(zhí)行完成(CTRL;b.DEWAT.4.OK.)。查看壓水步序4邏輯可知,該步序反饋信號(hào)為充氣壓水閥關(guān)閉位置(PI;b.AIV.CL.)。查看事件列表可知在 01:03:55時(shí)出現(xiàn)了4號(hào)機(jī)充氣壓水閥位置中間狀態(tài)的信號(hào),說明此時(shí)4號(hào)機(jī)充氣壓水閥關(guān)閉位置丟失,而當(dāng)時(shí)正處于執(zhí)行壓水步序5的過程中。
圖4 壓水步序4邏輯圖
綜上述分析可知,導(dǎo)致4號(hào)機(jī)抽水調(diào)相開機(jī)失敗的直接原因?yàn)?號(hào)機(jī)充氣壓水閥關(guān)閉位置丟失。而導(dǎo)致該信號(hào)丟失的可能原因如下:
(1)充氣壓水閥位置反饋元器件故障。
(2)充氣壓水閥關(guān)閉位置信號(hào)輸送回路接線松動(dòng)。
(3)充氣壓水閥實(shí)際位置發(fā)生抖動(dòng)。
通過對(duì)3個(gè)原因的逐一排查,現(xiàn)場(chǎng)檢查元器件反饋正常,硬布線回路情況正常,最終確定原因是由于邏輯中反饋時(shí)間不合理造成。
表1 壓水流程步序執(zhí)行命令及反饋信號(hào)列表
機(jī)組壓水流程在大部分運(yùn)行期間只需充氣壓水閥打開一次便可將尾水管水位壓至水位太低,即機(jī)組壓水流程執(zhí)行完步序2時(shí),壓水步序3和步序4的反饋均已滿足,不再執(zhí)行步序3和4的命令。只有當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)輪室漏氣量較大,充氣壓水閥開啟15 s無法將尾水管水位壓至正常位置時(shí),邏輯才會(huì)執(zhí)行步序3和4,即再次開啟充氣壓水閥。
圖5 壓水步序2邏輯圖
查看事件列表,01:03:54時(shí)收到4號(hào)機(jī)充氣壓水閥在關(guān)閉位置,結(jié)合壓水步序2分析,在收到該信號(hào)延時(shí)1 s后步序2執(zhí)行完成,即在01:03:55時(shí)將執(zhí)行步序3的命令:開啟充氣壓水閥命令。
監(jiān)控系統(tǒng)在01:03:54.455收到“4號(hào)機(jī)尾水水位低”信號(hào),但因設(shè)置了1 s的延時(shí),所以步序3反饋滿足的時(shí)間為01:03:55.455,即在這個(gè)時(shí)刻步序4開始執(zhí)行。因此當(dāng)執(zhí)行至步序4時(shí),充水壓水閥打開命令才過0.103 s,而此時(shí)充氣壓水閥實(shí)際還處于關(guān)閉位置狀態(tài),步序4反饋條件滿足,導(dǎo)致未能發(fā)關(guān)閉充氣壓水閥命令,直接執(zhí)行步序5。但由于步序3中:開啟充氣壓水閥命令已經(jīng)發(fā)出,因此在01:03:55時(shí)收到4號(hào)機(jī)充氣壓水閥位置中間狀態(tài)(即充氣壓水閥關(guān)閉位置復(fù)歸),導(dǎo)致步序4反饋信號(hào)不滿足,步序4完成信號(hào)(CTRL;b.DEWAT.4.OK)復(fù)歸,而此時(shí)步序5正在執(zhí)行中,使得步序5的預(yù)條件不滿足,最終導(dǎo)致了壓水失敗報(bào)警。
圖6 壓水步序3邏輯圖
結(jié)合壓水步序邏輯的分析,當(dāng)充氣壓水閥邏輯步序3發(fā)出打開壓水閥的命令,如恰好在此后0~0.6 s內(nèi)尾水水位壓至正常位置,步序3反饋滿足進(jìn)而執(zhí)行步序4、步序5,將會(huì)出現(xiàn)上述壓水前提條件丟失的情況,而至于具體何時(shí)出現(xiàn)尾水水位壓至正常位置的反饋信號(hào)視當(dāng)日水位及漏氣情況本身存在1~2 s的誤差,由此導(dǎo)致邏輯執(zhí)行中存在一些時(shí)間配合上的巧合。綜上所述,我們判斷此次事件的故障點(diǎn)為:壓水邏輯設(shè)置不合理,有待進(jìn)一步優(yōu)化、完善。
在經(jīng)過多次試驗(yàn)后,將機(jī)組壓水步序5邏輯進(jìn)行優(yōu)化,在步序5預(yù)條件處增加2 s下降延時(shí),避免因壓水閥位置信號(hào)抖動(dòng)或由邏輯造成的短暫開啟引起的前提條件不滿足的問題。
綜上所述,機(jī)組在抽水調(diào)相開機(jī)執(zhí)行壓水邏輯過程中,由于壓水步序3的發(fā)令時(shí)間與反饋收到時(shí)間過短,導(dǎo)致充氣壓水閥實(shí)際位置未動(dòng)作開到位的情況下將流程執(zhí)行至壓水步序4,此時(shí)壓水步序4的反饋條件仍滿足。當(dāng)執(zhí)行到壓水步序5的過程中,充氣壓水閥實(shí)際位置動(dòng)作至中間態(tài),導(dǎo)致步序4反饋不滿足,即步序5的預(yù)條件丟失,從而產(chǎn)生壓水失敗報(bào)警信號(hào)。
抽水蓄能電站機(jī)組在啟停過程中位置反饋的信號(hào)十分重要,對(duì)反饋時(shí)間要求有著嚴(yán)格的規(guī)定,因此確保機(jī)組邏輯的正確,并進(jìn)行逐步完善,保證信號(hào)的正確反饋,從而降低機(jī)組啟停過程中易產(chǎn)生的位置反饋不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn),是機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障。