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        選礦廠提高鐵精粉品位的加工工藝改造

        2015-10-21 17:17:32韓勇田升
        關(guān)鍵詞:選礦廠

        韓勇 田升

        【摘要】文章對(duì)選礦廠工藝改造的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),分析了原流程中存在的問(wèn)題。明確影響鐵精粉品位的因素后重點(diǎn)探討加工工藝改造策略,結(jié)合圖表做出詳細(xì)講解,幫助工作人員明確回收流程以及技術(shù)要點(diǎn)。改進(jìn)后的工藝流程科學(xué)合理,符合科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),希望能夠?yàn)殍F精粉的加工工作提供一定的借鑒。

        【關(guān)鍵詞】選礦廠;鐵精粉;工藝改造

        近些年來(lái),隨著礦床開(kāi)采的不斷延深,使得原礦中的鐵品位逐漸下降,而且鐵的嵌布粒度漸趨細(xì)小,給鐵精礦的選別帶來(lái)了較大困難?,F(xiàn)在通過(guò)一段磨礦的浮選尾礦,以及經(jīng)兩段磁選選出的鐵精礦品位從原來(lái)的63.5%直線下降到了60%。所以急需通過(guò)工藝的改造提升鐵精粉的品位,從而提升其經(jīng)濟(jì)效益。

        一、原工藝流程及存在問(wèn)題

        選礦廠鐵精粉的提煉設(shè)備落后,并且在工藝上存在嚴(yán)重問(wèn)題,使得大量鐵資源流失,不能得到有效利用。原工藝只適用于少量的回收生產(chǎn),當(dāng)原料投入量增大后,設(shè)備并不能在短時(shí)間內(nèi)將其處理完全,并且混入其中的雜質(zhì)較多。研磨設(shè)備并不能觸及到底端沉積的物質(zhì),使得回收階段施工進(jìn)展不徹底,對(duì)流程的分段安排也存在不合理現(xiàn)象,缺少精細(xì)加工設(shè)備。受工藝流程的制約,選礦廠的作業(yè)量不能滿(mǎn)足供應(yīng)需求。分級(jí)溢流要先進(jìn)行混合浮選后,進(jìn)行分離浮選,回收銅、鈷,混浮尾礦經(jīng)三段磁選回收鐵。

        二、工藝改造

        1、三段磁選的安裝

        通過(guò)對(duì)采礦行業(yè)的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)近年來(lái)原礦鐵的品質(zhì)一直得不到提升,并且逐年呈下降趨勢(shì),這與資源的緊張程度相關(guān)。但同時(shí)冶煉工藝也會(huì)影響到鐵精粉提煉的質(zhì)量。現(xiàn)有的加工工藝存在很多缺陷,并不能滿(mǎn)足生產(chǎn)使用需求,將提煉后的鐵粉取樣檢驗(yàn),會(huì)發(fā)現(xiàn)其中含有大量雜質(zhì),遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到精粉的標(biāo)準(zhǔn)。為解決這一問(wèn)題,選礦廠對(duì)原有加工工藝進(jìn)行改造,引入三段磁選技術(shù)。鐵礦在提煉過(guò)程中容易混入泥土雜質(zhì),也是較難祛除的,國(guó)家對(duì)鐵精粉的純度要求是64%,改進(jìn)前的技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)相差1%左右。引入新工藝后,鐵精粉的純度提升了0.7%[1]。通過(guò)與原數(shù)據(jù)的對(duì)比可知,安裝新設(shè)備后產(chǎn)品品位已經(jīng)接近了規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),再結(jié)合后續(xù)改造,完全可以達(dá)到要求。

        2、小球磨、篩子與濃密槽的安裝

        隨著礦石性質(zhì)的變化,原礦鐵品位隨之降到了10%~19%,經(jīng)三段磁選后的鐵精礦品位也直線下降到60%左右。在對(duì)鐵精粉進(jìn)行篩選時(shí)需要參照標(biāo)準(zhǔn)表進(jìn)行,將其整理如下表1。

        上述表中標(biāo)明了鐵粉顆粒大小與純度之間的聯(lián)系。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的詳細(xì)分析,可在短時(shí)間內(nèi)確定最有效改裝方案。三段磁鐵應(yīng)用在生產(chǎn)提純階段后需要經(jīng)過(guò)一段試驗(yàn),確定準(zhǔn)確無(wú)誤后才可大批量使用,此階段出現(xiàn)任何微小的誤差都要得到重視,以取樣數(shù)據(jù)為準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行改造,直至得到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際生產(chǎn)環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)以下兩種問(wèn)題,首先是礦漿在篩選設(shè)備表面凝結(jié)。由于礦漿中含有物質(zhì)多樣,過(guò)濾雜質(zhì)需要經(jīng)過(guò)篩選環(huán)節(jié),此時(shí)漿料包裹的雜質(zhì)顆粒粘稠且尺寸較大,將篩孔堵住后礦漿不斷堆積在表面,最終凝固,使得篩選工作不能正常進(jìn)展。其次是沉積問(wèn)題。礦漿中顆粒物質(zhì)靜止?fàn)顟B(tài)會(huì)逐漸下沉,粘稠度不斷增大,使得打磨機(jī)不能運(yùn)轉(zhuǎn),從而引發(fā)故障產(chǎn)生,不利于鐵精粉品位的提升。其改進(jìn)后的工藝安裝圖如下:

        3、濃密槽與球磨機(jī)的安裝

        球磨機(jī)是生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要設(shè)備,在安裝過(guò)程中要對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行觀察,找到最恰當(dāng)?shù)慕嵌?。加工工藝改造并不是單純的引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備,更要結(jié)合廠區(qū)實(shí)際情況來(lái)設(shè)定,充分利用現(xiàn)有設(shè)備,做到清潔生產(chǎn)、節(jié)省成本。改進(jìn)后的加工工藝將濃密槽與球磨機(jī)相互結(jié)合。這種新型生產(chǎn)流程更為嚴(yán)謹(jǐn),將流經(jīng)的礦漿提純,可祛除雜質(zhì)。在對(duì)鐵精粉的純度進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),鐵礦石品位基本穩(wěn)定在65%,使用此類(lèi)工藝后鐵的有效利用率達(dá)到76%~80%,使得原工藝中因礦鐵品位低造成鐵精礦品位下降的問(wèn)題得到有效解決[3]。

        三、提高鐵精礦品位的措施

        1、提高球磨機(jī)磨礦細(xì)度

        第一,降低入磨粒度。生產(chǎn)實(shí)踐及試驗(yàn)表明,在一定范圍內(nèi),磨礦細(xì)度每升高1個(gè)百分點(diǎn),鐵精礦品位提高0.08個(gè)百分點(diǎn)。第二,合理配礦。選礦廠的礦石大多數(shù)來(lái)自不同的分礦,各分礦的礦石性質(zhì)差別較大,其可磨性和可選性存在明顯差異。為了穩(wěn)定球磨機(jī)的給礦性質(zhì),將3個(gè)采廠的入磨礦量按照其生產(chǎn)量做了嚴(yán)格的配比。當(dāng)3個(gè)采廠出礦不均衡時(shí),設(shè)立緩沖貯礦場(chǎng)以確保入磨礦石的配比。通過(guò)以上兩項(xiàng)措施,球磨機(jī)的磨礦細(xì)度基本穩(wěn)定在了生產(chǎn)工藝要求的范圍之內(nèi),為穩(wěn)定提高鐵精礦品位創(chuàng)造了條件。

        2、改造選別流程,改善工藝條件

        2.1 選礦廠原磁選流程為三段精選、一次掃選

        如圖1所示。CTB1024磁選機(jī)臺(tái)時(shí)處理能力為70~130t,而磨機(jī)的臺(tái)時(shí)處理量為140t,已大大超出其原始設(shè)計(jì)的處理能力,因而CTB1024磁選機(jī)已經(jīng)不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求[4]。具體表現(xiàn)為:磁選機(jī)作業(yè)空間不夠,沖散水添加不足,作業(yè)濃度很高,無(wú)法達(dá)到25%~35%的適宜的作業(yè)濃度要求,從而導(dǎo)致其選別效果不佳,影響了鐵精礦的質(zhì)量;磁聚機(jī)的操作條件比較復(fù)雜,工作狀況極不穩(wěn)定,選別效果差,產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)很大,同時(shí),返回的掃選精礦品位很低,又嚴(yán)重影響了磁聚機(jī)精礦的質(zhì)量。

        鐵礦將一、二段磁選機(jī)改為CTB1030磁選機(jī),三段磁選以CTB1024磁選機(jī)代替磁聚機(jī),去掉了掃選作業(yè)。2000年又將三磁磁選機(jī)改為CTB1030磁選機(jī),新流程如圖2所示。CTB1030磁選機(jī)滿(mǎn)足了生產(chǎn)要求,提高了磁選流程的處理能力,降低了磁選的作業(yè)濃度,磁翻滾次數(shù)增加一次。磁選機(jī)代替磁聚機(jī),疏通了工藝流程,穩(wěn)定了鐵精礦的質(zhì)量。改造后,磁選工藝年處理精礦能力達(dá)到了70萬(wàn)t,同時(shí),新工藝和新設(shè)備對(duì)提高鐵精礦品位和鐵金屬回收率都起到了關(guān)鍵作用。

        2.2 改造鐵精礦過(guò)濾機(jī)

        磁濾機(jī)改造后,其吸附面積增大,過(guò)濾機(jī)的單位處理能力得到提升,有效地解決了處理量加大所帶來(lái)的壓力。同時(shí),沿圓周方向上增加了兩組磁塊,增加了鐵精礦在吸附區(qū)的磁翻滾次數(shù),有利于夾雜在磁性礦物中的脈石被清洗出來(lái),進(jìn)一步提高了鐵精礦的品位。

        3、積極應(yīng)用新設(shè)備,提高裝備水平

        3.1 CTDG1010N型永磁干式磁選機(jī)的應(yīng)用

        原預(yù)選拋廢設(shè)備為1030mm×1045mm水冷式電磁磁滑輪。該設(shè)備存在諸多缺點(diǎn):(1)磁場(chǎng)力及其作用深度小,造成金屬流失;(2)磁系設(shè)計(jì)不合理,廢石夾雜于磁性礦石中間,影響精礦質(zhì)量;(3)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障頻繁,影響工藝流程的正常生產(chǎn)。1998年8月,以CTDG1010N型永磁干式磁選機(jī)代替了原有的電磁磁滑輪。CTDG1010N型永磁干式磁選機(jī)磁系設(shè)計(jì)合理,場(chǎng)強(qiáng)高,磁場(chǎng)作用深度大。改造后,沿圓周運(yùn)動(dòng)方向產(chǎn)生磁翻滾,每年多拋廢石11520t,同時(shí),入磨粉礦的鐵品位提高了1~2個(gè)百分點(diǎn),對(duì)提高鐵精礦的品位起到了重要作用。

        3.2 磁選尾礦泵改造

        一磁、二磁磁選作業(yè)的尾礦泵原為8/6E-AH渣漿泵,其處理能力最大為400m3/h。球磨機(jī)處理量加大以后,渣漿泵處理能力的不足制約了磁選機(jī)吹散水的加入,影響了一磁、二磁的作業(yè)濃度。2000年12月,投資12萬(wàn)元完成了磁選尾礦泵改造,改用200ZGB渣漿泵。改造后,尾礦泵滿(mǎn)足了生產(chǎn)需求,一磁、二磁磁選機(jī)達(dá)到了理想的工作狀態(tài),優(yōu)化了磁選機(jī)的選別效果。并且,尾礦泵的實(shí)耗功率降低40kW,每年節(jié)電30多萬(wàn)kW·h。

        四、生產(chǎn)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益分析

        以上措施的應(yīng)用,使鐵精粉品位呈逐年上升趨勢(shì)。2001年,鐵精粉外運(yùn)發(fā)車(chē)合格率(精礦品位不小于65.50%)已達(dá)100%,發(fā)車(chē)平均品位為66.37%。改造前后鐵精礦品位與產(chǎn)量指標(biāo)對(duì)比情況見(jiàn)表2。

        由表2可以看出,從1997年到2001年,在鐵精礦產(chǎn)量穩(wěn)步上升的同時(shí),鐵精粉品位提高了0.83個(gè)百分點(diǎn)。按2001年的銷(xiāo)售合同,每提高0.1個(gè)品位可獲經(jīng)濟(jì)效益0.7元/噸,年均增加效益160余萬(wàn)元[5]。

        小結(jié):文章所述流程的安裝在一定程度上解決了因原礦鐵品位過(guò)低而造成的精礦品位下降問(wèn)題,為擁有同類(lèi)型礦石的選礦廠在鐵精礦選別方面提供了一定的參考。同時(shí)在現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,為減小銷(xiāo)售難度、加快資金周轉(zhuǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 朱逢豪,李洪帥,侯華清,岳志鵬.申太選礦廠提高鐵精粉品位工藝改造[J].現(xiàn)代礦業(yè),2014(09).

        [2] 滕永波,安徽某鐵精粉細(xì)度合格率影響因素分析[J].中國(guó)礦業(yè),2015(01).

        [3] 王麗杰,楊秀坤,陳潔,高夢(mèng)淇,石金龍.鐵精粉鐵品位傳感器結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J].哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào),2013(02).

        [4] 付國(guó)龍,周鐵賓,李庚輝,牟景春.南芬選礦廠紅礦工藝改造實(shí)踐[J].現(xiàn)代礦業(yè),2014(04).

        [5] 高玉璽,胡樹(shù)偉,王靜,王寧,范曉峰.某金礦選礦廠工藝改造及生產(chǎn)調(diào)試[J].黃金,2013(02).

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