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        降低高爐煉鐵燃料比的技術(shù)工藝研究

        2015-07-02 18:15:59張繼沛尹奎升高路路韓濤
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年12期
        關(guān)鍵詞:降低

        張繼沛++尹奎升++高路路++韓濤

        摘 要:燃料比是高爐煉鐵生產(chǎn)中的重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)。降低高爐煉鐵的燃料比,不僅符合我國高爐煉鐵技術(shù)工藝的發(fā)展與強(qiáng)化方向,而且也是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型現(xiàn)代化高爐的必由之路。本文結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),就如何降低高爐煉鐵燃料比的相關(guān)技術(shù)工藝進(jìn)行了探索與研究。

        關(guān)鍵詞:高爐煉鐵;燃料比;降低;技術(shù)工藝

        1 我國高爐煉鐵燃料比的現(xiàn)狀及降低途徑

        1.1 我國高爐煉鐵燃料比現(xiàn)狀

        據(jù)相關(guān)資料表明,目前國際先進(jìn)水平的煉鐵燃料比在450~500kg/t左右。而在2013年,我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵燃料比已降低到547.36kg/t。這也說明了我國已掌握了先進(jìn)的高爐煉鐵技術(shù),并且正在與國外領(lǐng)先技術(shù)水平不斷靠近,在未來較長一段時(shí)期都有較大的節(jié)能潛力可以挖掘。

        1.2 降低高爐煉鐵燃料比的技術(shù)工藝途徑

        降低高爐煉鐵燃料比的技術(shù)工藝途徑,主要可歸結(jié)為兩個(gè)方面:一方面是增加熱量的輸入,例如提高風(fēng)溫、風(fēng)壓,提高原燃料供應(yīng),改善燃燒效果,降低鼓風(fēng)濕度等等;另一方面則是減少熱量的輸出,例如減少硅的還原,減少熱量損失,提高還原效率等等。

        2 降低高爐煉鐵燃料比的具體技術(shù)工藝分析

        2.1 提高風(fēng)溫

        高爐煉鐵生產(chǎn)中需要大量的熱量,其熱量主要來源于燃料在爐缸內(nèi)的燃燒產(chǎn)生的熱量,以及鼓風(fēng)所帶入的熱量。當(dāng)鼓風(fēng)帶入的熱量越多,所需的燃料燃燒熱就越少。因此,提高風(fēng)溫,能夠有效降低燃料比和生產(chǎn)的成本。

        根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式可以得出,每提高100℃風(fēng)溫,可以降低燃料比15kg/t左右。因此,在保證生產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,可盡量提高風(fēng)溫以降低燃料比。

        2.2 提高頂壓

        提高爐頂壓力,能明顯降低爐內(nèi)的壓差,從而有利于加風(fēng)而增加產(chǎn)量。根據(jù)相關(guān)資料表明,當(dāng)爐頂高溫煤氣壓力每提高10kPa時(shí),燃料比會下降0.3%~0.5%左右,高爐也可增產(chǎn)1.9%。

        這是由于通過爐頂壓力的提高,一方面可以延長高溫煤氣在爐內(nèi)的滯留時(shí)間,使煤氣與鐵礦石之間的接觸時(shí)間增長,有利于高溫煤氣熱量向礦料進(jìn)行傳遞,促進(jìn)礦料間接還原反應(yīng)的發(fā)展;另一方面,頂壓的提高還有利于降低高溫煤氣流的流動(dòng)速度,增強(qiáng)煤氣流在爐內(nèi)的溫度性,從而使生產(chǎn)過程中爐塵的吹出量大幅度降低,并使得單位生鐵在生產(chǎn)時(shí)所需燃料量的降低。

        2.3 提高富氧率

        提高鼓風(fēng)中的氧含量,也有利于煉鐵燃料比的將比。理論上可認(rèn)為,當(dāng)鼓風(fēng)中富氧率每提高1%時(shí),就可以使高爐煉鐵增產(chǎn)4.76%,燃料比也能下降0.5%左右。這是由于一方面當(dāng)鼓風(fēng)中富氧率提高時(shí),高爐因產(chǎn)量的增長,每噸鐵所造成的熱損失也降低,燃料比相應(yīng)下降;另一方面則是由于富氧可以減少每噸鐵生產(chǎn)時(shí)煤氣的產(chǎn)生量,從而減少了高溫煤氣所帶走的熱損失。

        因此,在高爐煉鐵生產(chǎn)中,還應(yīng)盡量提高鼓風(fēng)中的富氧率。然而,富氧率的上限值會受到爐腹煤氣量上限值的影響,當(dāng)爐腹量達(dá)到上限值時(shí),再增加富氧率,將不能繼續(xù)起到增產(chǎn)的效果。為此,應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,將富氧率控制在4%~5%左右為最佳。

        2.4 降低鼓風(fēng)濕度

        當(dāng)高爐鼓風(fēng)中的水分吹入爐內(nèi)以后,會在風(fēng)口循環(huán)區(qū)高達(dá)2200℃左右的高溫環(huán)境中,被熱解為氫氣和氧氣,而這一熱解過程是一個(gè)吸熱反應(yīng),會導(dǎo)致風(fēng)口前的燃燒溫度相應(yīng)降低。而且由于鼓風(fēng)中水分往往會隨著晝夜和季節(jié)的變化而變化,將使得高爐爐溫也相應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng),而影響到生產(chǎn)的質(zhì)量。

        通過降低鼓風(fēng)濕度的措施,不僅能提高爐溫,節(jié)省能耗和降低煉鐵燃料比,而且還可起到穩(wěn)定爐況和提高生鐵質(zhì)量的效果。根據(jù)相關(guān)資料顯示,每降低鼓風(fēng)濕度1g/m3時(shí),可以降低煉鐵燃料比0.8~1kg/t左右,尤其是對于空氣濕度較大的地區(qū)效果將更為明顯。

        2.5 改善燃燒效果

        改善燃燒效果,以提高熱量的輸入,也是目前高爐煉鐵燃料比降低的主要途徑之一。首先,應(yīng)充分利用高溫煤氣帶來的物理熱能與化學(xué)能,以最大程度的提高高溫煤氣的利用效率,并有效降低爐頂?shù)臏囟?;其次,還應(yīng)保證煤粉得到充足的燃燒,可采用高風(fēng)溫、高富氧率、高頂壓,以及均勻噴吹等方式,以充分保證煤粉的燃燒,提高煤粉利用效率,降低煉鐵燃料比;第三,采取適宜的利用系數(shù)和冶煉強(qiáng)度,過去很長一段時(shí)間,我國部分鋼鐵企業(yè)中往往只重視提高利用系數(shù)和冶煉強(qiáng)度,而忽視了高利用系數(shù)所帶來的燃料比升高、安全事故增多的問題,因此在實(shí)際生產(chǎn)中必須應(yīng)以降低燃料比為重點(diǎn),以合理選擇冶煉的強(qiáng)度和利用系數(shù)。

        2.6 推行低硅冶煉

        低硅冶煉是當(dāng)前高爐冶煉煉鐵生產(chǎn)的重要技術(shù)性指標(biāo)之一。隨著近年來我國高爐煉鐵技術(shù)的不斷發(fā)展與進(jìn)步,低硅冶煉技術(shù)正日益受到鋼鐵企業(yè)的重視,并成為了高爐煉鐵生產(chǎn)中的重要技術(shù)性課題。當(dāng)高爐鐵水含硅量低時(shí),不僅可以降低燃料比與生產(chǎn)成本,而且還能有效滿足少渣冶煉的需要。同時(shí),在轉(zhuǎn)爐冶煉或是鐵水的“三脫”過程中,降低含硅量也是脫磷工藝的必要技術(shù)條件。

        目前,對鐵水硅含量有效控制的方法,主要有以下幾方面:一是控制硅的來源,通過盡量減少爐料中的二氧化硅含量,減少煤和焦炭中的灰分,以實(shí)現(xiàn)鐵水中硅來源的有效控制;二是控制鐵水的吸硅量,由于鐵水吸硅主要發(fā)生在爐內(nèi)的滴落帶,可通過控制爐內(nèi)軟熔帶高度、爐料結(jié)構(gòu)以及煤氣流分布等方面,以降低鐵水的吸硅量;三是提高爐缸的脫硅反應(yīng),由于爐缸的脫硅數(shù)量,主要受爐渣中二氧化硅活性度的影響,因此可通過對爐渣中堿性度和MgO含量的調(diào)整以影響二氧化硅活性度,進(jìn)而提高爐缸的脫硅反應(yīng)。

        3 總結(jié)

        降低燃料比是高爐煉鐵生產(chǎn)中,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和低成本生產(chǎn)的迫切需要,也是實(shí)現(xiàn)鋼鐵企業(yè)可持續(xù)化和健康化發(fā)展的客觀要求。本文從我國高爐煉鐵燃料比的現(xiàn)狀出發(fā),并著重就降低高爐煉鐵燃料比的技術(shù)工藝措施進(jìn)行了分析與探討,以此希望能促進(jìn)我國鋼鐵企業(yè)中高爐煉鐵燃料比進(jìn)一步降低,從而為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益上的提升。

        參考文獻(xiàn):

        [1]時(shí)彥林,包燕平等.煉鐵設(shè)備維護(hù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2013.

        [2]項(xiàng)鐘庸,王筱留.高爐設(shè)計(jì)煉鐵工藝設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2014.

        [3]劉全興.高爐開爐與停爐操作知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2013.endprint

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