摘 要:針對苯加氫裝置精餾系統(tǒng)運行存在的問題,研究改進方案,通過實施甲苯塔技術(shù)改造,很好的解決了二期裝置加氫、精餾系統(tǒng)處理能力匹配及甲苯塔塔頂采出純苯含水指標(biāo)偏高問題,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:苯加氫;甲苯塔;改造;實踐
中圖分類號:TB47 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)05(c)-0000-00
作者簡介:趙愛華(1980-)男,漢族,河南沈邱人,工程師,現(xiàn)從事煤化工生產(chǎn)技術(shù)管理工作,
唐山中潤煤化工有限公司(以下簡稱中潤公司)延伸焦化產(chǎn)業(yè)鏈,將焦化粗苯繼續(xù)深加工,引進國產(chǎn)化低溫氣相加氫、三苯萃取工藝技術(shù),建設(shè)了粗苯加氫精制裝置,裝置主要包括加氫系統(tǒng)、萃取精餾系統(tǒng)和芳烴精制系統(tǒng),2009年一期裝置開始投入工業(yè)生產(chǎn),2011年二期裝置竣工投產(chǎn),一二期年粗苯加工能力20萬噸左右。其中,原設(shè)計萃取精制單元以環(huán)丁砜為萃取劑進行萃取精餾,分離出芳烴與非芳烴,芳烴再依次經(jīng)過苯塔、甲苯塔和二甲苯塔精制得到苯、甲苯、C8+、C8-和二甲苯。
1 系統(tǒng)存在的問題
(1)為提高粗苯加氫精制裝置生產(chǎn)水平,中潤公司對系統(tǒng)進行相應(yīng)改造,針對加氫系統(tǒng),進行蒸發(fā)塔系統(tǒng)改造和系統(tǒng)進料方式改進,隨著改造工作的完成,加氫系統(tǒng)處理能力提升到20噸/小時;針對萃取精餾系統(tǒng),將萃取精餾塔盤實施由浮閥塔盤換為垂直篩板塔盤改造,提高萃取精餾系統(tǒng)處理能力,引進加氫油預(yù)分餾工藝技術(shù),在萃取精餾系統(tǒng)單元前實施了增加預(yù)分餾塔系技術(shù)改造, 將三苯萃取改進為二苯萃取,加氫油在預(yù)分餾塔分離出C8以上組分,減少了進入萃取的物料種數(shù),相當(dāng)于間接提高了萃取系統(tǒng)處理能力,但在芳烴精制部分,裝置原工藝設(shè)計,甲苯塔為塔頂采出甲苯,塔底采出C8重組分進入二甲苯塔進一步分離純化,在實施二苯萃取后,甲苯塔被閑置,考慮溶劑環(huán)丁砜再生提純需要,一期甲苯塔經(jīng)改造與苯塔并聯(lián)使用,二期甲苯塔未跟進匹配改造,用來進行裝置濕溶劑再生純化,致使二期純芳加工能力受限,影響加氫、萃取精餾系統(tǒng)運行。
(2)一期甲苯塔改造后,并聯(lián)使用過程中,甲苯產(chǎn)品采用塔底采出方式,純苯產(chǎn)品采用塔頂直接采出方式,實際生產(chǎn)中,純苯含水指標(biāo)一直偏高,表1為公司苯加氫一期裝置正常生產(chǎn)時段的甲苯塔所出純苯產(chǎn)品含水指標(biāo)統(tǒng)計。
表1 2014年9月份一期甲苯塔純苯質(zhì)量含水指標(biāo)統(tǒng)計
日 期 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
含水指標(biāo)/ppm 1045 1126 1138 1015 1108 1085 1130 1206 1180 1053 1135 1215 1095
2 改造方案
2.1 改造內(nèi)容
經(jīng)過對一二期精餾系統(tǒng)運行、一期甲苯塔運行情況對比分析和研究,本著工藝操作方面簡單、安全系數(shù)高、實施費用低、經(jīng)濟快捷的原則,確定對裝置精餾系統(tǒng)改造方案為:將二期甲苯塔改造為第二苯塔,與裝置原苯塔并聯(lián)運行,塔增加純苯產(chǎn)品側(cè)線采出,將一期甲苯塔純苯產(chǎn)品采出改進為側(cè)線采出。
一二期甲苯塔各增設(shè)一套側(cè)線采出裝置,其中包括一期一臺純苯產(chǎn)品冷卻器、一期二臺屏蔽泵、二期一臺純苯產(chǎn)品冷卻器和二期二臺屏蔽泵,產(chǎn)品冷卻器冷卻水介質(zhì)就近裝置循環(huán)水管網(wǎng)接入,純苯產(chǎn)品并入苯塔純苯產(chǎn)品管線輸送至罐區(qū),塔底甲苯產(chǎn)品并入苯塔甲苯產(chǎn)品管線輸送至罐區(qū)。
2.2 改造要點
(1)在二期芳烴精制部分,增設(shè)一條白土罐換熱器后至甲苯塔進料管線的管道,進入甲苯塔的純芳量通過原甲苯塔進料調(diào)節(jié)閥控制。
(2)分別更換一二期甲苯塔塔頂4臺回流泵,將塔頂泵更換為大流量屏蔽泵,確保改造后,塔頂回流量滿足生產(chǎn)需要。
(3)一二期甲苯塔分別增設(shè)一套側(cè)線采出系統(tǒng),一二期裝置分別各安裝一臺冷卻器,冷卻器循環(huán)水從裝置區(qū)就近接入,在原裝置一二期苯塔純苯泵基礎(chǔ)東側(cè)分別增建2臺泵基礎(chǔ),用于安裝換下的甲苯塔回流泵,將之作為甲苯塔側(cè)線采出泵,分別增設(shè)相應(yīng)的物料輸送管道。
(4)分別在一二期側(cè)線采出泵后各增設(shè)一套調(diào)節(jié)閥組,各增設(shè)一條采出泵到調(diào)節(jié)閥的管道,調(diào)節(jié)閥出口管道連接到原苯塔純苯采出調(diào)節(jié)閥后,甲苯塔側(cè)線純苯產(chǎn)品采出量通過該套增設(shè)的調(diào)節(jié)閥組進行調(diào)節(jié)。
(5)分別在一二期甲苯塔底泵之后增設(shè)一套調(diào)節(jié)閥組,各增設(shè)一條塔底泵到調(diào)節(jié)閥組的管道,調(diào)節(jié)閥出口管道連接到原苯塔甲苯產(chǎn)品冷卻器入口管道上,甲苯塔塔底甲苯產(chǎn)品采出量通過該套增設(shè)的調(diào)節(jié)閥組進行調(diào)節(jié)。
(6)對一二期新增設(shè)的側(cè)線采出管線進行伴熱保溫,因為純苯產(chǎn)品凝固點5℃,在寒冷的北方冬季,輸送過程中極易凝固形成固態(tài)苯,對管線伴熱保溫避免系統(tǒng)冬季運行純苯凝固堵塞管道,影響生產(chǎn)運行。
3 改造后的效果
3.1 改進精苯裝置精餾效果
中潤公司苯加氫精餾系統(tǒng)甲苯塔改造項目自2014年10月份完成投入運行之后,經(jīng)過一段時期對公司苯加氫裝置生產(chǎn)運行監(jiān)控表明,改造取得良好的運行效果。
(1)二期裝置由于增加甲苯塔作為第二苯塔進行純芳精餾分離苯和甲苯,每天可以增加純苯產(chǎn)品產(chǎn)量56噸,增加甲苯產(chǎn)品產(chǎn)量16噸,提升二期苯加氫裝置精餾系統(tǒng)加工處理能力,提高了裝置產(chǎn)品產(chǎn)量,很好的改善了改造之前二期裝置精餾系統(tǒng)與加氫系統(tǒng)處理能力不匹配的問題。
(2)對一二期裝置甲苯塔增設(shè)側(cè)線采出系統(tǒng),經(jīng)過與裝置苯塔運行控制對比,通過對甲苯塔壓力、溫度及回流量指標(biāo)的控制摸索,生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品苯,純度達到99.99%,甲苯含量低于100PPm,水含量低于300PPm,有效改善了一期甲苯塔之前運行中純苯含水指標(biāo)偏高的問題,保障了公司苯加氫裝置產(chǎn)品質(zhì)量。
3.2 經(jīng)濟效益:
通過對公司苯加氫精餾系統(tǒng)甲苯塔進行技術(shù)改造,很好的改善了苯加氫二期裝置精餾系統(tǒng)與加氫系統(tǒng)處理能力不匹配的問題,有效解決了裝置采用甲苯塔塔頂采出純苯質(zhì)量含水指標(biāo)偏高的問題,既提高了裝置產(chǎn)品產(chǎn)量,又提高了產(chǎn)品質(zhì)量,創(chuàng)造了良好的效益。除去各項成本,按照噸產(chǎn)品平均收益200元,裝置年運行330天計,則改造后年可創(chuàng)造經(jīng)濟效益:(56+16)噸/天×200元/噸×330天=475.2萬元。
4 結(jié)論
中潤公司苯加氫精餾系統(tǒng)甲苯塔改造項目,充分利用前期改造后閑置的甲苯塔資源,并聯(lián)為第二苯塔,且增設(shè)了側(cè)線采出系統(tǒng),很好的實現(xiàn)了二期裝置精餾系統(tǒng)與加氫系統(tǒng)處理能力的匹配及甲苯塔純苯含水指標(biāo)的達標(biāo),有效提高了公司苯加氫裝置產(chǎn)品產(chǎn)量,保障了裝置產(chǎn)品質(zhì)量,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。
參考文獻
[1] 李國忠, 趙守全. 粗苯加氫精制工藝的優(yōu)化與改進[J]. 煤化工, 2013(4): 26-28
[2] 趙守全. 粗苯加氫精制工藝優(yōu)化[D], 北京: 北京化工大學(xué), 2012