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        俄霍布拉克煤礦新主井原煤提升及篩分儲裝運系統(tǒng)制約因素分析與技術(shù)改造研究

        2015-05-30 12:30:17陳國強
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年28期
        關(guān)鍵詞:篩分制約因素改造

        摘 要:文章針對俄霍布拉克煤礦新建南主井生產(chǎn)系統(tǒng)在主井皮帶原煤提升、篩分儲裝運系統(tǒng)方面存在的制約因素進行分析研究,找出問題癥結(jié)所在,提出了解決辦法并付諸實施,逐步消除了各制約環(huán)節(jié),系統(tǒng)運行順暢,促進了礦井安全生產(chǎn)和效益提升,效果良好。

        關(guān)鍵詞:提升;篩分;儲裝運;制約因素;問題分析;改造

        1 概述

        俄霍布拉克煤礦是徐礦集團早期援疆企業(yè),坐落在庫車縣北山礦區(qū),2002年建礦,設(shè)計能力為90萬噸/年,后逐步改擴建于2008年達到280萬噸/年水平,當年再次啟動400萬噸/年改擴建工程,離北主井工廣5km處新建南主井及相應(yīng)生產(chǎn)系統(tǒng),待南主井生產(chǎn)系統(tǒng)建成投產(chǎn)后,停用北主井生產(chǎn)系統(tǒng)。整個工程于2014年完工并試生產(chǎn)。由于礦井規(guī)劃設(shè)計早,建設(shè)年限長,南主井生產(chǎn)系統(tǒng)在設(shè)計理念、篩選工藝、生產(chǎn)流程、設(shè)備選型、施工工藝方面存在較多問題。特別在主井皮帶提升、篩分儲裝運系統(tǒng)方面問題較多,一度制約礦井生產(chǎn),后經(jīng)過多次分析論證和技術(shù)改造,逐步消除了制約環(huán)節(jié),各系統(tǒng)運行順暢,目前產(chǎn)能達600萬噸/年,并啟動700萬噸/年產(chǎn)能核定,成為新疆最大的現(xiàn)代化井工煤礦。

        2 新主井提升及篩分儲裝運系統(tǒng)存在的主要制約因素

        2.1 新主井皮帶能力不足

        主井皮帶型號:DTL160/230/4×1500S,額定提升能力2300t/h,設(shè)計為四驅(qū)動,功率1500KW×4,由于訂貨時間較早,考慮當時實際煤炭市場需求和企業(yè)經(jīng)濟承受能力只采購了2個驅(qū)動,安裝運行后,提升能力只達到1300t/h,由于皮帶驅(qū)動力不足,當給煤機流量放大后,經(jīng)常出現(xiàn)壓皮帶悶車現(xiàn)象,重新重載啟動需要以0.5m/s低速運行15min,待皮帶卸載后,才能以額定速度運行,低速拖動時電控柜功率元件發(fā)熱嚴重,加速電氣老化損壞,主井提升能力卡脖子嚴重影響生產(chǎn)能力發(fā)揮。

        2.2 篩分系統(tǒng)的設(shè)計缺陷和生產(chǎn)影響因素

        2.2.1 客觀因素——入篩原煤中大塊煤、矸較多

        主要影響因素如下:

        (1)受南疆市場因素影響。南疆4地州對中塊和大塊煤的需求旺盛,長年有較大市場,價格也較高。為保證原煤塊煤率,井下的原煤不能破碎的過小,工作面破碎機破碎粒度最大為300×300mm左右。

        (2)受回采工藝影響。綜采放頂工作面由于現(xiàn)場操作原因,為使頂炭放盡,部分矸石放煤時混入煤流中;一次采全高工作面的部分偽頂由于采高控制不好的原因,少量大塊混入煤流;堅硬頂板工作面由于周期來壓頂板下沉,工作面片幫,造成大塊煤較多。

        以上二個因素客觀上導(dǎo)致了原煤中大塊煤矸較多,對篩分系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)影響較大。

        2.2.2 篩分系統(tǒng)設(shè)計缺陷,影響篩選

        主要影響因素如下:

        (1)設(shè)計沒有考慮大塊煤矸預(yù)選系統(tǒng)造成的影響。篩分系統(tǒng)設(shè)計流程是,井下原煤上井后,直接經(jīng)原煤入篩皮帶進入配煤刮板運輸機,配煤給2臺振動雙層香蕉篩,經(jīng)分層篩選后得到成品煤,設(shè)計時沒有考慮原煤中大塊煤矸預(yù)選系統(tǒng),這種方式帶來的后果是:a.溜煤導(dǎo)槽易卡堵,砸壞。大塊煤矸對導(dǎo)槽的沖擊大,頻繁砸壞、涮透導(dǎo)槽,且極易在原煤機尾承載點、機頭卸載點發(fā)生卡堵,處理導(dǎo)槽內(nèi)卡堵不方便,影響生產(chǎn)。b.配煤溜子事故率高。配煤溜子的底板、側(cè)板、上蓋板是封閉結(jié)構(gòu),采用底鏈刮板帶炭到漏煤口卸載,上鏈回空方式運行,當煤流中大塊較多時,極易發(fā)生漏煤口大塊下落時,被運行中刮板抵住,造成刮板機憋卡,拉壞鏈條、刮板、連接環(huán),耦合器頻爆易熔塞事故;或者大塊卡在了上下刮板間,造成刮板憋卡,溜子底板頂鼓事故;或者垂直下落大塊將鏈道砸變形錯茬,刮板憋卡事故。c.香蕉篩事故率高。由于香蕉篩的篩板采用鋼板外履聚氨酯材料,有一定強度,但當大塊重量超過限度,從高處垂直下落時,將篩板砸彎變形,篩梁砸開焊、砸斷,造成篩面垮塌,大塊煤矸進入中塊系統(tǒng),中塊煤矸進入沫煤系統(tǒng),使得篩分失去作用。

        (2)中塊煤選矸工藝不合實際,處理效果差。由于礦井產(chǎn)能大,中塊產(chǎn)量占日產(chǎn)量的8%左右,即日產(chǎn)30000×8%=2400t/d左右,設(shè)計選用了FGX復(fù)合式干選機,該設(shè)備采用自生介質(zhì)與空氣組成氣固兩相混合介質(zhì),借助機械振動使物料做螺旋翻轉(zhuǎn)運動進行多次分選,再充分利用逐漸提高的床層密度產(chǎn)生的浮力效應(yīng)進行分選的原理,經(jīng)過實際使用,由于俄礦的中塊煤密度與矸石相差不大,存在大量水分、煤泥,因此選矸困難,且揚塵較大,環(huán)境保護困難,該機不適合俄礦使用;而后又改用人工手選方式,但混矸太多,選不盡,效率太低而放棄。

        (3)設(shè)備選型與工藝不配套問題。香蕉篩篩板孔徑、孔形設(shè)計不合理易堵塞。香蕉篩篩板一層選用的是80mm-150mm的“田”字格篩眼,二層選用的是25mm-80mm的“田”字格篩眼,這種篩眼雖然篩板開孔率高,但篩眼極易發(fā)生堵塞,造成篩子不能正常工作。

        (4)溜煤導(dǎo)槽設(shè)計缺陷。主要表現(xiàn)在:a.導(dǎo)槽的斷面普遍設(shè)計較小,易發(fā)生卡、堵。b.部分導(dǎo)槽角度不合理,部分角度太大,煤流速度過快沖擊大砸壞轉(zhuǎn)載點皮帶及托輥,甚至煤矸飛出轉(zhuǎn)載點;部分導(dǎo)槽角度太小,造成煤流速度過慢,在槽底滯煤形成堆積最終形成堵塞。c.部分導(dǎo)槽為直槽,垂直下落的大塊直接砸皮帶或篩面,造成皮帶硫化接頭砸裂,或篩面變形,篩梁砸斷。d.部分導(dǎo)槽導(dǎo)槽設(shè)計強度不夠不耐磨。導(dǎo)槽的鋼板不是耐磨板,四周封板也未襯砌耐磨減震襯塊,槽底封板易砸鼓變形,時間長后被刷透。

        (5)篩分樓設(shè)計缺陷。主要表現(xiàn)在:a.篩分樓震動大,安全隱患突出。篩分樓為一獨立6層建筑,總高度36m,按照篩選工藝,6樓布置原煤皮帶機頭,5樓布置配煤溜子,4樓布置香蕉篩,3樓布置手選皮帶機,2樓布置中塊及沫煤皮帶機,1樓為電控室。篩子溜子等噸位大的重型裝備約200t左右,布置在4-6樓高層,造成篩分樓“頭重腳輕”,所有設(shè)備的基礎(chǔ)是和篩分樓的大梁結(jié)構(gòu)連為一體的,設(shè)備運行時篩分樓振動劇烈:2-6樓出現(xiàn)樓層地板跳動,墻體出現(xiàn)裂縫,特別是香蕉篩運行時與樓發(fā)生共震,篩分樓5-6樓出現(xiàn)明顯晃動,安全危險性大。b.卸載點過高,塊煤碎化。樓層間距最大達到9m,帶來的直接后果是卸載點高,下行煤流的沖擊慣量大,對篩子篩面、導(dǎo)槽、皮帶承載點破壞力大,加速設(shè)備損壞;大塊煤由于轉(zhuǎn)載點多,落差大受連續(xù)的撞擊,破碎嚴重,造成塊煤銳減,影響效益,粉碎的沫煤、中小塊混在大塊里,影響煤質(zhì)。c.原煤入篩皮帶與香蕉篩位置布置缺陷。設(shè)計時采用篩子中心線與入篩皮帶中心線成90°交角布置,造成入射點偏篩面一側(cè),煤流不能正面撞擊篩面,側(cè)向沖擊篩面后形成縱向下滑煤流,在整個篩面不能均勻散開,篩選效果較差。

        (6)無原煤應(yīng)急出煤通道設(shè)計。由于篩分系統(tǒng)環(huán)節(jié)多,設(shè)備多,且都處于一個連續(xù)工作鏈上,當系統(tǒng)中某臺設(shè)備出現(xiàn)故障時造成全線停機,主井皮帶被迫停運,井下儲煤井滿倉時,井上下停產(chǎn),對生產(chǎn)造成重大影響。因此,無應(yīng)急出煤系統(tǒng)及回煤系統(tǒng)不能保證生產(chǎn)組織的從容進行。

        2.2.3 儲裝運工藝缺陷

        主要缺陷如下:

        (1)中塊、沫煤成品不落地系統(tǒng)的缺陷。初始設(shè)計時,考慮環(huán)保因素,系統(tǒng)設(shè)計為中塊、沫煤成品不落地系統(tǒng),即成品沫煤進3個2500t的沫煤倉,中塊進1個2500t的中塊煤倉,大塊進專用堆場,中塊與沫煤交替通過快裝皮帶和火車快裝站發(fā)運,大塊在堆場用裝載機裝運方式,這實際為理想化方式,由于南疆市場分散,大部分用戶火車倒運不到,需要多次轉(zhuǎn)場,運費高,火車發(fā)運量只占少部分,大部分要靠地銷,由汽車裝車外運。由于設(shè)計缺少汽車地銷裝載系統(tǒng),構(gòu)成發(fā)運制約,當火車外運受限制時,相當部分沫煤、中塊在煤倉滿倉時就要進入地面堆場存放,否則,就要停產(chǎn)。

        (2)局部設(shè)備能力不配套。中塊及轉(zhuǎn)載皮帶,原煤入篩皮帶,倉頂配煤皮帶能力過小,滿足不了800~1000萬噸/年的產(chǎn)能,要改造增加運能,形成喇叭口式的外運能力。

        2.2.4 缺乏系統(tǒng)集中調(diào)度自動控制系統(tǒng)

        由于系統(tǒng)尚未配置生產(chǎn)調(diào)度及集控系統(tǒng),設(shè)備由人工就地控制,用人多,效率較低,相互聯(lián)系靠電話和電鈴信號,反應(yīng)過程慢,當系統(tǒng)中間環(huán)節(jié)有問題時,前后上下級設(shè)備不能及時停機,造成埋機頭,堵溜煤口現(xiàn)象時有發(fā)生;全線停車,啟動用時較長,制約整體生產(chǎn)能力發(fā)揮。

        2.2.5 環(huán)保工程設(shè)計缺陷

        主要缺陷如下:(1)生產(chǎn)過程噪音過大。篩分樓各樓層相通,與皮帶廊相連,生產(chǎn)過程中皮帶機、配煤刮板機、香蕉篩設(shè)備運行噪音,溜煤槽受砸噪聲,混在一起,廠房內(nèi)噪音最高達105dB,損壞工人聽力,嚴重影響工作人員的身體健康。(2)生產(chǎn)過程粉塵濃度過高。粉塵產(chǎn)生原因:室內(nèi)部分由于轉(zhuǎn)載點多造成拋煤揚塵,篩子振動揚塵,皮帶機運行揚塵。室外部分由于煤炭落地,炭場露天,風力揚塵,汽車,裝載設(shè)備揚塵。由于室內(nèi)設(shè)計僅僅考慮沫煤與震動篩采用布袋除塵器,其余轉(zhuǎn)載點采用噴霧防塵,室外安裝防風抑塵網(wǎng)的方案,總體除塵效果差,煤塵濃度高,影響工作人員身體健康。

        3 問題解決方案或改進策略

        3.1 主井皮帶機提升能力不足問題

        解決辦法如下:(1)按設(shè)計要求,增加2個驅(qū)動,構(gòu)成4驅(qū)動,提高驅(qū)動力,使原煤提升能力達到額定2300t/h;(2)解決多驅(qū)動方式下4臺電機的同步和功率平衡問題。

        3.2 篩分系統(tǒng)沒有大塊煤矸預(yù)選系統(tǒng)問題

        篩分系統(tǒng)沒有大塊煤矸預(yù)選系統(tǒng)直接篩選是造成導(dǎo)煤槽卡堵、香蕉篩、配煤刮板運輸機損壞故障高的根本原因。解決方法如下:

        (1)在保證一定塊煤率的前提下,強化井下生產(chǎn)組織管理,適當控制破碎機破碎粒度,控制大塊煤的上井量;(2)在主井皮帶機頭卸載電處增加重型棒條篩一部,將大塊煤矸在進入原煤皮帶之前預(yù)選出來,+300mm以上大塊配合新安裝的2部皮帶機進入原大塊手選系統(tǒng),-300mm以下部分進入原篩選系統(tǒng),大塊煤矸分離,并實現(xiàn)工藝閉合,避免香蕉篩、配煤刮板運輸機和導(dǎo)槽的損壞,降低事故。

        3.3 中塊煤選矸工藝不合理問題

        針對俄礦中塊的含矸情況,經(jīng)過比選和現(xiàn)場實際試驗,選用國內(nèi)ZM400型礦物高效分離機,該機引進美國賽博瑞特干法分離脫水技術(shù),專門針對高低密度混合物的分離。是一種高密度礦物含量高的難分離物料的環(huán)保模塊集成化干法分離、脫水設(shè)備。在分離的同時脫去一定水分,進一步提高煤炭發(fā)熱量。具有產(chǎn)量大、分離效率高、煤質(zhì)好、污染小、噪音低,合符環(huán)保要求的特點,特別適合俄霍布拉克煤礦高寒缺水戈壁灘內(nèi)煤礦的選煤加工。

        3.4 香蕉篩篩板孔易堵問題

        解決辦法如下:(1)增大篩孔直徑。上層篩孔由80mm-150mm改為150mm-200mm,下層篩孔由25mm-50mm改為50mm-80mm;(2)更改篩孔孔型。篩孔孔型由“田”字型改為橫放的“目”字型,格條由扁鋼改為圓鋼,這樣在煤流方向上沒有太多橫格條阻擋,也便于煤流下滑不易堵篩孔。

        3.5 溜煤槽不合理問題

        根據(jù)不同卸煤點位置具體分析,解決方法如下:(1)適當增大導(dǎo)槽直徑便于物料下滑;取消導(dǎo)槽的直筒設(shè)計,改為斜導(dǎo)槽,根據(jù)反復(fù)試驗結(jié)果,為使煤流具有合理下滑速度,導(dǎo)槽角度30°-35°為宜,不因速度過快產(chǎn)生過大沖擊力而又不因速度過緩而淤積堵塞導(dǎo)槽;(2)高處下行煤流沖量大,在靠導(dǎo)槽下出口處設(shè)計自填充抗砸槽,可緩沖煤流速度,減小對卸載點的沖擊。

        3.6 篩分樓振動問題

        解決方法如下:(1)將香蕉篩的基礎(chǔ)獨立出來,在4樓用鋼結(jié)構(gòu)與篩子的基礎(chǔ)大梁相連接并頂上勁,用鐵板抱箍穿3層樓板后落地,并增大落地點閥板的面積和承重量。(2)加固皮帶機、溜子的基礎(chǔ)水泥梁,用鋼結(jié)構(gòu)相互連起來,合力共載。(3)通過調(diào)整篩子、刮板機、皮帶機的變頻器的工作頻率,躲過與篩分樓的共振區(qū)。

        3.7 卸載點過高問題

        樓層間距過大造成卸載點過高是設(shè)計固原缺陷,無法改變,采取解決方法如下:(1)改變導(dǎo)槽結(jié)構(gòu),由直槽改為斜槽,長槽中增加阻尼板,出口增加緩沖擋鏈來控制煤流速度;(2)將大塊預(yù)選系統(tǒng)逆煤流方向前置,由篩分樓6樓改到主井皮帶卸載點處,高度由36m降為5m;(3)在承載點增加緩沖床或緩沖托輥,減少沖擊力。

        3.8 香蕉篩與入篩煤流方向偏置問題

        解決方法:加工特殊的給煤導(dǎo)槽,改變煤流方向。導(dǎo)槽分為3節(jié),第一節(jié)直筒結(jié)構(gòu);第二節(jié)內(nèi)置擋煤板,導(dǎo)槽口旋轉(zhuǎn)45°結(jié)構(gòu);第三節(jié)內(nèi)置擋煤板,導(dǎo)槽口再旋轉(zhuǎn)45°,三節(jié)依次連在一起,這樣導(dǎo)槽入出口相對旋轉(zhuǎn)90°,使得最終從導(dǎo)槽出來的煤流方向與篩面垂直,煤流分散性好,便于篩選。

        3.9 沫煤、中塊不落地問題

        解決方法如下:(1)原煤倉分倉改造,火車運輸與汽車運輸分流,1~3號倉作為火車專用倉,4號倉作為汽車運輸專用倉,4號倉底改造,安裝2部汽車快速裝車皮帶機,配套建設(shè)皮帶廊、汽車裝車棧橋,保證1.5min裝滿一輛車。(2)在沫煤皮帶廊中部安設(shè)刮煤器,在倉滿時將沫煤掛下落地進地面堆場,不能因倉滿影響生產(chǎn)。

        3.10 儲裝運設(shè)備能力不配套問題

        解決方法如下:認真分析系統(tǒng)實際產(chǎn)能和每部皮帶能力,將中塊及轉(zhuǎn)載皮帶、原煤入篩皮帶、倉頂配煤皮帶的帶寬增加,帶速提高,以滿足最大流量需求。

        3.11 集控與自動化系統(tǒng)問題

        解決方法如下:根據(jù)自動化系統(tǒng)要求,整個系統(tǒng)增加以下3部分:(1)計算機集中控制系統(tǒng)。負責對生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備實現(xiàn)集中監(jiān)控。所有設(shè)備的操作和系統(tǒng)的控制主要在集中控制中心完成。所有設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)、各工藝參數(shù)、各種保護裝置動作情況、各儀器儀表、傳感器的測量結(jié)果等均能在上位機上顯示、存儲、檢索、打印。(2)電話調(diào)度系統(tǒng)。由主機、調(diào)度臺、調(diào)度分機等幾部分組成;具備生產(chǎn)調(diào)度、行政電話交換、廣播擴音喊話一體化語音通信功能。(3)大屏幕監(jiān)控系統(tǒng)。直觀顯示篩選儲裝運工藝流程和設(shè)備運轉(zhuǎn)情況,各作業(yè)點的實時動態(tài)情況。

        以上三部分構(gòu)成全工廣的綜合自動化系統(tǒng),實現(xiàn)相互聯(lián)通、資源共享,達到減少事故提高開機率、減人增效的目的。

        3.12 環(huán)保問題

        解決辦法如下:(1)噪音問題。溜煤導(dǎo)槽改造,直筒改為緩坡斜槽,槽內(nèi)壁襯貼抗砸、耐磨、減振三合一的復(fù)合材料,槽筒外部包裹吸聲棉;篩子調(diào)整頻率,保證篩選情況下,減頻、減振、降噪,敞口處改為封閉口并加隔音皮;皮帶采用硫化接頭杜絕金屬接頭,托輥運轉(zhuǎn)靈活減噪。(2)粉塵問題。各皮帶機轉(zhuǎn)載點增加與皮帶機聯(lián)動的噴霧裝置;產(chǎn)塵大的篩子和沫煤卸載點增加布袋除塵器;大廠房內(nèi)安裝超聲波除塵器;定期對機道、機頭尾、廠房大廳沖洗消塵。室外部分增加炭場自動化防塵系統(tǒng),建設(shè)防風抑塵網(wǎng),盡量使用煤倉儲煤,減少地面風吹揚塵,設(shè)備揚塵、煤炭倒運揚塵。

        3.13 應(yīng)急出煤通道問題

        解決方法如下:在主井原煤機頭增加一套原煤應(yīng)急出煤系統(tǒng),這樣,即使篩分系統(tǒng)停運,而主井仍可運行,保證井下生產(chǎn)不中斷。即在主井機頭設(shè)置可調(diào)整方向的導(dǎo)槽,正常情況煤流入棒條篩篩選,當后方篩選系統(tǒng)故障停車時,調(diào)整導(dǎo)槽的方向,給位于機頭前方的應(yīng)急皮帶上煤,應(yīng)急皮帶將原煤拉入應(yīng)急堆場儲存;在系統(tǒng)正常后,利用堆場內(nèi)的斗輪式裝煤機配合返煤皮帶向棒條篩給煤,重新入篩。

        4 實施情況

        新主井運煤系統(tǒng)、原煤篩分及儲裝運系統(tǒng)的優(yōu)化改造工程,分系統(tǒng)進行,共約1年時間。期間主要有以下項目:提高主井皮帶機提升能力;篩分系統(tǒng)增加大塊預(yù)選系統(tǒng);篩分樓振動改造;篩子、導(dǎo)槽改造;沫煤、中塊煤倉改造,增加汽車地銷系統(tǒng)和地面存放堆場;環(huán)保工程改造;應(yīng)急出煤通道建設(shè);自動化系統(tǒng)改造等方面。各個系統(tǒng)改造工作做到了事先論證、超前準備、分系統(tǒng)進行,施工利用生產(chǎn)間隙和休息日時間進行,整個工程有條不紊,互不干涉,對生產(chǎn)影響較小。

        5 結(jié)束語

        改造后系統(tǒng)運行表明:礦井生產(chǎn)卡脖子環(huán)節(jié)打通;篩分樓安全隱患消除;導(dǎo)槽卡堵事故,香蕉篩、配煤溜子、各轉(zhuǎn)運皮帶事故大大降低,生產(chǎn)連續(xù)性、開機率提高;篩選煤質(zhì)合格率大為提升;裝車外運系統(tǒng)順暢;篩選、操車自動化提高了運行效率,達到減人增效目的,改造工作獲得成功,值得借鑒與推廣。

        作者簡介:陳國強(1972-),男,江蘇金壇人,畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)礦山機電專業(yè),碩士研究生,現(xiàn)為徐礦集團天山礦業(yè)有限責任公司機電副總經(jīng)理,高級工程師。

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