常 麗 李 健
(兗礦魯南化工有限公司山東滕州277527)
高壓洗滌器氣相帶液原因分析及處理措施
常 麗 李 健
(兗礦魯南化工有限公司山東滕州277527)
兗礦魯南化工有限公司尿素車(chē)間原有2套水溶液全循環(huán)尿素生產(chǎn)裝置,后經(jīng)雙結(jié)構(gòu)改造,增加1套CO2汽提法尿素生產(chǎn)裝置(3#尿素裝置),于2007年6月投產(chǎn)試車(chē)。試車(chē)后,裝置運(yùn)行較穩(wěn)定,但在高負(fù)荷生產(chǎn)后波動(dòng)較大,造成高壓系統(tǒng)超壓嚴(yán)重、低壓系統(tǒng)波動(dòng)、操作難度大,無(wú)法控制系統(tǒng)操作指標(biāo),多次減負(fù)荷運(yùn)行,嚴(yán)重影響系統(tǒng)的產(chǎn)量及安全運(yùn)行。
(1)高壓洗滌器氣相帶液對(duì)高壓系統(tǒng)的影響。甲銨液部分被高壓洗滌器出氣帶入低壓吸收塔,使得靠自身重力向下進(jìn)入填料層的循環(huán)甲銨液量減少。高壓洗滌器列管內(nèi)的鼓泡式冷凝吸收會(huì)因吸收液量不足而不能完成對(duì)尿素合成塔出氣的冷凝吸收任務(wù),使噸尿素消耗升高。由于吸收液量不足,高壓系統(tǒng)壓力偏高,高壓洗滌器出氣調(diào)節(jié)閥(HV6833)開(kāi)度需相應(yīng)增大,同時(shí)由于從高壓甲銨泵送至循環(huán)系統(tǒng)的甲銨液不能全部回收到高壓甲銨冷凝器、尿素合成塔而導(dǎo)致消耗升高。
(2)高壓洗滌器氣相帶液對(duì)解吸系統(tǒng)的影響。被高壓洗滌器出氣帶出的循環(huán)甲銨液進(jìn)入低壓吸收塔,未被吸收的氣體進(jìn)入排氣筒,冷凝后進(jìn)入氨水槽,造成氨水含量增高,解吸負(fù)荷重,蒸汽消耗增加。因氨水含量高,解吸塔加熱蒸汽消耗增加;解吸塔出氣中NH3和CO2分壓高,解吸系統(tǒng)壓力偏高,不利于解吸系統(tǒng)的操作和解吸廢液的達(dá)標(biāo)排放。
(3)高壓洗滌器氣相帶液對(duì)循環(huán)系統(tǒng)的影響。解吸塔出氣中NH3和CO2分壓高,故來(lái)自解吸系統(tǒng)的回流液含量高,加入循環(huán)系統(tǒng)低壓甲銨冷凝器中作為吸收液,造成低壓甲銨液含量偏高和循環(huán)系統(tǒng)壓力偏高。由于循環(huán)系統(tǒng)的分解和冷凝吸收在同一壓力下操作,因而在循環(huán)系統(tǒng)壓力偏高的情況下,甲銨分解率和總氨蒸出率下降,噸尿素消耗增大。
系統(tǒng)氣量加至20000m3/h時(shí),頻繁出現(xiàn)帶液現(xiàn)象。系統(tǒng)帶液前、后控制指標(biāo)的變化(表1)主要有:①高壓洗滌器出氣溫度趨勢(shì)呈直線(xiàn)下降;②高壓系統(tǒng)壓力突升;③低壓吸收塔壓力突降,出氣調(diào)節(jié)閥關(guān)至零位;④低壓吸收塔液位突升至100%,液位調(diào)節(jié)閥全開(kāi);⑤高調(diào)水溫差減小;⑥合成塔液位下降;⑦合成塔出液溫度、合成塔出氣溫度、高壓洗滌器出液溫度都有不同程度下降,系統(tǒng)被迫減量生產(chǎn),并降低一甲泵轉(zhuǎn)速。
表1 系統(tǒng)帶液前、后控制指標(biāo)的變化
由表1可以看出:帶液前、后部分控制指標(biāo)發(fā)生了變化,高壓系統(tǒng)壓力高于指標(biāo)壓力(13.8~14.4MPa),系統(tǒng)被迫減量生產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)2012年8月至12月高壓洗滌器帶液次數(shù):最多帶液次數(shù)為14次,最少帶液次數(shù)為3次,平均月帶液次數(shù)為9次。
3.1 高調(diào)水溫度高
高調(diào)水用于移走高壓洗滌器的反應(yīng)熱,高壓洗滌器甲銨液是由低壓甲銨冷凝器冷卻吸收精餾塔分解的尿素、甲銨混合液的氣相產(chǎn)生的。該甲銨液由高壓甲銨泵加壓后送至高壓洗滌器頂部填料段,經(jīng)中心管到達(dá)高壓洗滌器底部,流經(jīng)高壓洗滌器填料段,與合成塔氣相來(lái)的經(jīng)高壓洗滌器的氣體混合后進(jìn)入列管段,氣體被冷凝吸收,冷凝后的甲銨液經(jīng)高壓噴射器送至高壓甲銨冷凝器。在高壓洗滌器列管段未被冷凝吸收的NH3和CO2去鮑爾環(huán)填料段,與高壓甲銨泵送來(lái)的稀甲銨液逆向接觸,繼續(xù)噴淋吸收NH3和CO2,剩余的氣體通過(guò)尾氣排放閥排入低壓吸收塔,經(jīng)吸收后放空。在高壓洗滌器產(chǎn)生的甲銨反應(yīng)熱由高調(diào)水帶走。3#尿素裝置為新裝置,其高調(diào)水溫度控制在118℃。2012年3月10日,氣量18000m3/h,高調(diào)水溫度118℃,高壓系統(tǒng)壓力30min后上升至14.4MPa;經(jīng)調(diào)整,將高調(diào)水溫度降低1℃,高壓系統(tǒng)壓力下降至14.2MPa。
3.2 高壓洗滌器出口管道堵塞
系統(tǒng)于2012年3月停車(chē)檢修,經(jīng)過(guò)排塔、置換合格后,拆檢高壓洗滌器,發(fā)現(xiàn)其液相出口管道堵塞,高壓噴射器噴針處有填料碎片和尿液結(jié)晶。
4.1 調(diào)節(jié)高調(diào)水溫度
高壓洗滌器出口尾氣中含有CO2,NH3,H2,O2,N2等氣體,如冷凝溫度低,會(huì)造成尾氣中NH3和CO2含量下降,形成爆炸性氣體。高調(diào)水溫度控制在110~120℃,必須嚴(yán)格按照操作方法規(guī)定控制工藝指標(biāo),并與實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)照,逐步試驗(yàn)(圖1),分步調(diào)整高調(diào)水溫度,邊觀(guān)察分析邊調(diào)整高調(diào)水溫度。理論分析可知,高調(diào)水溫度降低后可減少氣體洗滌量和出氣量,減少帶液。
圖1 帶液次數(shù)隨高調(diào)水溫度變化趨勢(shì)
由圖1可以看出,高調(diào)水溫度由118℃降至113℃,帶液次數(shù)明顯減少。
4.2 改進(jìn)操作方法
針對(duì)帶液后氣相管道堵塞、高壓系統(tǒng)超壓現(xiàn)象,改進(jìn)后操作如下:①氣量20000m3/h時(shí),高壓系統(tǒng)壓力控制在14.1~14.3MPa;②減少回收水量,將常壓吸收塔、低壓吸收塔上部吸收液改為氨水,減少了部分進(jìn)入系統(tǒng)的水量,并將蒸汽溫度提高至230~250℃,使回流液位槽、低甲冷液位槽液位在50%~70%,不再用提高甲銨泵變頻來(lái)控制液位;③在精餾氣相吸收站加入一定量的液氨,提高甲銨液的氨含量,減少低壓系統(tǒng)的放空量;④在CO2氣量22000m3/h時(shí),低壓汽包的壓力保持在0.34~0.35MPa,中壓飽和器壓力最高可提至2.03MPa,通過(guò)提高CO2轉(zhuǎn)化率及汽提效率,進(jìn)一步減輕高壓系統(tǒng)負(fù)荷及低壓系統(tǒng)負(fù)荷。
4.3 改進(jìn)氣相出口管道沖洗方法
為避免沖洗后結(jié)晶,改進(jìn)了氣相出口管道的沖洗方法,減少?zèng)_洗水用量,使生產(chǎn)恢復(fù)正常,避免帶入的水量增多。具體操作方法:①高調(diào)水溫度提高至130℃以上,確保高壓洗滌器出液溫度在165℃以上;②降低CO2氣量;③打開(kāi)高壓洗滌器出氣閥(HCV6833);④啟動(dòng)高壓沖洗水泵,加壓至高于系統(tǒng)壓力2.0MPa后送閥前;⑤打開(kāi)高壓洗滌器氣相高壓沖洗水泵導(dǎo)淋閥,排盡管內(nèi)涼水后關(guān)閉導(dǎo)淋閥;⑥打開(kāi)高壓沖洗水根部閥,開(kāi)1/20圈,聯(lián)系控制室人員監(jiān)控、觀(guān)察高壓系統(tǒng)壓力、低壓吸收塔壓力和低壓吸收塔液位變化。
4.4 更換高壓洗滌器填料
一甲液由高壓洗滌器上部進(jìn)入,與底部進(jìn)入的氣體在填料表面進(jìn)行熱質(zhì)交換,液相進(jìn)入高壓噴射泵。由于高壓噴射泵通道環(huán)隙僅2mm,因此液相如果帶入填料碎片很容易堵塞,造成高壓噴射器噴針的抽吸能力降低,影響了液體向下流動(dòng),隨氣體帶出高壓洗滌器。2012年6月8日,3#尿素裝置停車(chē)大修,在檢修中清理了所有填料,用面團(tuán)仔細(xì)清除微小碎末,并用高壓水槍沖洗卡在物料通道內(nèi)的填料碎片,使高壓噴射器開(kāi)關(guān)自如;用空氣吹掃高壓洗滌器出液口至高壓噴射器進(jìn)口管道,確保填料碎片被徹底清除,不進(jìn)入高壓噴射器內(nèi)。為了查清填料破碎原因,用合金元素分析儀檢查填料化學(xué)成分,因填料破碎嚴(yán)重,原來(lái)的扁環(huán)已腐蝕成碎片,且填料已不能填滿(mǎn)填料層,無(wú)法滿(mǎn)足填料層氣液在此吸收效果,只能撿取仍比較成形的填料進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)檢測(cè),填料中的化學(xué)成分明顯低于標(biāo)準(zhǔn)值,因此,填料損壞的原因?yàn)樘盍现杏行Щ瘜W(xué)成分Cr,Ni,Mo含量低于標(biāo)準(zhǔn),造成填料腐蝕破碎。2012年6月20日,更換了填料。
改進(jìn)措施實(shí)施后,統(tǒng)計(jì)了3個(gè)月不同負(fù)荷下運(yùn)行指標(biāo)及高壓洗滌器帶液情況,系統(tǒng)氣量在18000~23000m3/h,高壓系統(tǒng)壓力在14.2MPa,低壓吸收塔壓力為0.28MPa,高調(diào)水溫度為113~114℃,高壓洗滌器出氣溫度在166~168℃,幾乎不再出現(xiàn)帶液現(xiàn)象,改造效果明顯。
2014-03-20)