科技簡(jiǎn)訊
山東晉煤明水化工集團(tuán)有多臺(tái)大型往復(fù)式壓縮機(jī),主機(jī)軸瓦均采用稀油站進(jìn)行油循環(huán)潤(rùn)滑。稀油站一般安裝2臺(tái)立式油泵(1開(kāi)1備)。在以往運(yùn)行中,因潤(rùn)滑油泵跳閘、濾網(wǎng)堵塞等原因造成主機(jī)跳閘甚至燒壞軸瓦,導(dǎo)致大型往復(fù)式壓縮機(jī)發(fā)生事故,嚴(yán)重影響生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
1 存在的問(wèn)題
(1)運(yùn)行過(guò)程中主油泵跳閘或損壞,輔助油泵不能及時(shí)自動(dòng)投運(yùn)。
(2)運(yùn)行過(guò)程中主油泵跳閘或損壞,輔助油泵雖然及時(shí)投運(yùn),但因備用立式油泵在備用時(shí)管道內(nèi)存在氣體,短時(shí)間內(nèi)無(wú)法建立油壓,導(dǎo)致油壓低聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作,主機(jī)跳閘。
(3)運(yùn)行過(guò)程中,因?yàn)V網(wǎng)長(zhǎng)時(shí)間不清洗,造成濾網(wǎng)前、后壓差增大甚至完全被堵死,油壓聯(lián)鎖保護(hù)跳閘。
(4)供油管路存在缺陷,雖然儀表顯示油壓正常,但實(shí)際油壓較低,導(dǎo)致軸瓦缺油運(yùn)行,如果不及時(shí)發(fā)現(xiàn),壓縮機(jī)繼續(xù)運(yùn)行會(huì)燒壞主機(jī)大瓦。
(5)操作工操作失誤,設(shè)備啟動(dòng)前將油泵控制系統(tǒng)選擇在手動(dòng)位置,主油泵跳閘或油泵不打量后輔助油泵不能自動(dòng)啟動(dòng),導(dǎo)致聯(lián)鎖保護(hù)跳閘。
2 改進(jìn)措施
(1)將稀油站頂部立式油泵全部改造成臥式油泵,并將油泵全部移至地面與油箱底部水平位置,消除油泵管路內(nèi)存在氣體的缺陷,保障輔助油泵啟動(dòng)后能立即建立油壓。
(2)為在潤(rùn)滑油斷油時(shí)短時(shí)間內(nèi)能及時(shí)恢復(fù),且在壓縮機(jī)不受損害的正常運(yùn)行的情況下,將油壓低聯(lián)鎖瞬時(shí)跳閘改造成延時(shí)5s跳閘。
(3)加強(qiáng)過(guò)濾網(wǎng)管理,定期對(duì)過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行倒換、清理,確保濾網(wǎng)前、后壓差<0.1kPa。
(4)加強(qiáng)儀表溫度點(diǎn)管理,每次設(shè)備停車(chē)必須對(duì)各軸瓦溫度點(diǎn)進(jìn)行校驗(yàn),確保溫度保護(hù)準(zhǔn)確、可靠,一旦軸瓦溫度超過(guò)警戒值迅速動(dòng)作,避免軸瓦燒壞。
(5)加強(qiáng)職工操作管理,正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)油泵必須處于自動(dòng)備用狀態(tài),不允許在手動(dòng)位置運(yùn)行,保障主泵出現(xiàn)故障時(shí)輔泵能自動(dòng)開(kāi)啟。
3 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)以上改造,基本消除了大型壓縮機(jī)系統(tǒng)因潤(rùn)滑油原因?qū)е碌耐\?chē)事故,保障了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。按每臺(tái)壓縮機(jī)每年因潤(rùn)滑油導(dǎo)致跳閘2次計(jì),每次停開(kāi)車(chē)造成的工藝氣放空及減量生產(chǎn)損失,再加上設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用,每次直接損失都在1萬(wàn)元以上,如果再加上安全效益,則該改造效果更加理想。
(山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司
山東章丘250204李會(huì)吉宋代剛牛余光)
山東瑞星集團(tuán)有限公司共有40多臺(tái)二氧化碳、氫氮壓縮機(jī)組,與其相配套的高壓電動(dòng)機(jī)多采用KYN28A-12型戶(hù)內(nèi)交流金屬封閉高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備供電,配VB5-12系列高壓真空斷路器,并配ISA-347G數(shù)字式電動(dòng)機(jī)測(cè)控保護(hù)裝置。
1 故障現(xiàn)象
現(xiàn)場(chǎng)操作人員發(fā)現(xiàn)正在運(yùn)行中的14#CO2壓縮機(jī)組突然停止運(yùn)轉(zhuǎn),現(xiàn)場(chǎng)操作臺(tái)上的跳閘指示燈點(diǎn)亮。經(jīng)檢查,未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致斷路器跳閘的故障點(diǎn)。
根據(jù)以上電動(dòng)機(jī)的配置情況,斷路器跳閘共設(shè)有6個(gè)并聯(lián)回路:①現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)跳閘回路;②本柜手動(dòng)跳閘回路;③保護(hù)跳閘回路,④勵(lì)磁跳閘回路;⑤儀表(即油壓)跳閘回路;⑥測(cè)振跳閘回路。只要具備任一跳閘條件,控制回路就會(huì)接通跳閘線圈,斷路器就會(huì)跳閘。一旦出現(xiàn)非正常停車(chē),必須逐一排查,一般很難找出真正的跳閘原因,工作非常繁瑣。
2 改進(jìn)措施及故障排除效果
圖1 改造后開(kāi)關(guān)柜斷路器跳閘控制電路接線原理
為此,對(duì)開(kāi)關(guān)柜斷路器跳閘控制電路接線進(jìn)行了改進(jìn)(部分線路見(jiàn)圖1),在難以區(qū)分且容易引起跳閘的控制電路中都串入新增加的信號(hào)繼電器(分別定義為跳閘繼電器KA1,KA2和KA3),再把該繼電器的一對(duì)常開(kāi)接點(diǎn)串入斷路器的跳閘指示電路中。在具備某一跳閘條件時(shí),KA1(或KA2或KA3)線圈首先通電,斷路器跳閘控制電路接通,同時(shí)其常開(kāi)接點(diǎn)閉合,現(xiàn)場(chǎng)跳閘指示燈LD1(或LD2或LD3)點(diǎn)亮,現(xiàn)場(chǎng)操作人員可根據(jù)跳閘指示燈提示,判斷引起機(jī)組停車(chē)的具體故障,便于維修人員及時(shí)查找故障點(diǎn)。改進(jìn)后,避免了查找故障時(shí)其他因素的干擾,實(shí)現(xiàn)了單一回路查找故障點(diǎn),檢修簡(jiǎn)便快捷。
(山東瑞星集團(tuán)有限公司
山東東平271509李東華)
2011年12月至2012月3日,河北冀衡(集團(tuán))化肥有限公司采用合同能源管理的合作模式,對(duì)脫碳、甲醇、造氣、脫硫貧液泵、脫硫富液泵循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能技改,安裝了EASTWELL高效節(jié)能泵。
1 技改原理
工業(yè)企業(yè)的工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)(包括脫硫貧富液系統(tǒng)),由于在設(shè)計(jì)選型時(shí),一般采用半經(jīng)驗(yàn)、半理論的方法選擇工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的動(dòng)力設(shè)備(水泵),在工程建設(shè)完工設(shè)備投入運(yùn)行時(shí),必然存在循環(huán)水泵與工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)匹配上的偏差,即系統(tǒng)與動(dòng)力設(shè)備(水泵)不完全匹配,造成了大量的能源消耗在克服工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的管路阻力及閥門(mén)阻力上。
EASTWELL節(jié)能改造技術(shù)提高了水泵自身效率,并通過(guò)檢測(cè)當(dāng)前運(yùn)行的工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的使用情況,分析判斷工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)各部分的能耗情況,盡可能降低工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)的管路阻力及閥門(mén)阻力,找出與工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)最佳工況相匹配水泵的最佳性能點(diǎn),按此定制高效節(jié)能的非標(biāo)泵來(lái)取代原水泵,使工藝?yán)鋮s水循環(huán)系統(tǒng)處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。
2 技改效果
2.1 改造前
為了準(zhǔn)確分析各循環(huán)水系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行工況,經(jīng)過(guò)流量計(jì)、高精度壓力表、功率表、溫度計(jì)等設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè),同時(shí)為了精確檢測(cè)各循環(huán)系統(tǒng)的水泵電機(jī)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)功率,對(duì)需技改的各系統(tǒng)運(yùn)行水泵電機(jī)安裝了電度表及累時(shí)器,得出結(jié)論及計(jì)算結(jié)果。
改造前各系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 改造前各系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
各系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行偏離最佳工況,機(jī)組運(yùn)行效率均很低,循環(huán)水系統(tǒng)閥門(mén)開(kāi)度很小,無(wú)效能耗高,各系統(tǒng)處于高功耗狀態(tài)下運(yùn)行。
2.2 改造后
根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀況,為各系統(tǒng)定制了高效節(jié)能泵。在不影響生產(chǎn)的情況下,各系統(tǒng)從備用泵入手,進(jìn)行在線改造,逐一更換,完成了節(jié)能改造工程。技改后,進(jìn)行了工程驗(yàn)收,各系統(tǒng)流量、壓力均在不低于技改前工況的情況下,節(jié)能效果顯著。
技改后各系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 技改后各系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)
3效益分析
根據(jù)技改前、后循環(huán)水泵電機(jī)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)功率對(duì)比,節(jié)電率達(dá)到40%以上。技改后,循環(huán)水泵每小時(shí)節(jié)電量為384.83kW·h,按循環(huán)水系統(tǒng)年平均運(yùn)行7920h、電價(jià)0.4元/(kW·h)計(jì),則年節(jié)電費(fèi)用約122萬(wàn)元。
(河北冀衡〔集團(tuán)〕化肥有限公司
河北衡水053400趙建威)