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        某型飛機發(fā)動機操縱系統(tǒng)鋼索斷裂故障分析及設計改進

        2015-04-03 06:51:56胡斌吳洵敏
        教練機 2015年3期
        關鍵詞:鼓輪包角鋼索

        張 斌,胡斌,吳洵敏

        (駐320廠軍代表室,江西 南昌 330024)

        0 引 言

        某型飛機發(fā)動機采用直推式油門操縱系統(tǒng),主要由前、后艙油門操縱臺及離合裝置組成,各部件之間通過鋼索和滑輪連接實現(xiàn)操縱。2012年,該型飛機發(fā)動機操縱系統(tǒng)油門操縱子系統(tǒng)進行壽命試驗時,推、拉油門大約600個循環(huán)后,一處油門鋼索發(fā)生斷裂,斷裂位置如圖1所示,該鋼索連接離合裝置和后艙油門操縱臺左發(fā)手柄滑塊發(fā)生斷裂后,通過對油門操縱子系統(tǒng)整體檢查發(fā)現(xiàn),還有部分鋼索出現(xiàn)斷絲現(xiàn)象。

        1 問題定位

        為確切查找原因,本文對鋼索斷裂問題進行了故障樹分析(見圖2)。

        1.1 裝配不正確

        圖1 斷裂鋼索位置

        圖2 故障樹

        經(jīng)查該3項產(chǎn)品均有合格證,出廠前通過了功能、性能檢查,產(chǎn)品按飛機上使用狀態(tài)1:1定位安裝在試驗臺架上(見圖3),試驗臺架產(chǎn)品的安裝孔位是采用三維紅外定位打孔,孔位尺寸精度較高,確認產(chǎn)品裝配、安裝正確后,進行功能試驗前的調(diào)試,再將試驗件分解至最小可拆卸單元以檢查各轉(zhuǎn)向滑輪摩擦痕跡,均未出現(xiàn)鋼索與輪緣摩擦的痕跡,說明鋼索安裝正確。結(jié)合以上情況分析,可以排除裝配不正確問題。

        圖3 油門操縱子系統(tǒng)安裝情況

        1.2 鋼索質(zhì)量問題

        本批油門操縱子系統(tǒng)裝配使用的鋼索、鋼索收接頭及鋼球使用情況是:鋼索具有合格證,規(guī)格為6x7-2.15+IWS(金屬股芯繩)YB5197-1993標準航空用鋼絲繩,材料為碳素鋼;在使用該鋼索收球頭和接頭前,按照HB5-16-83《帶接頭的鋼絲繩技術》條件,取鋼絲繩破壞載荷的50%進行預先拉伸,每次拉伸1分鐘,鋼絲繩沒有斷絲;收完接頭、鋼球后,所有鋼絲繩均做重復拉伸試驗,所用載荷為鋼絲繩破壞力的50%,時間為5分鐘,鋼絲繩沒有斷絲;本批帶接頭的鋼絲繩100%進行了外觀檢查和尺寸測量,并且本批還抽取3根帶接頭鋼絲繩按HB5-12-83中的規(guī)定載荷進行了破壞性試驗,均滿足標準要求。結(jié)合以上情況分析,鋼索及鋼索組件質(zhì)量符合相關標準,因此排除該問題。

        1.3 操作不正確

        無論是在前艙油門臺,還是在后艙油門臺控制飛行,飛行員推拉油門手柄的運動都會通過鋼索、滑輪、齒條和齒輪傳動傳遞到安裝于后艙油門臺的RVDT,通過RVDT輸出的電信號,實現(xiàn)操縱油門的目的。油門操縱臺的操作方法為:沿導軌方向推、拉油門手柄通過鋼索帶動RVDT輸出與油門桿位相關的電信號,實現(xiàn)對飛機油門的控制。此次試驗過程中,相關人員都在現(xiàn)場,鋼索斷裂時沒有出現(xiàn)野蠻操縱油門手柄的情況,所以可排除操作不正確問題。

        1.4 鋼索受應力過大

        鋼索安裝的張緊力值在現(xiàn)有標準中無可參考的定量要求,本系統(tǒng)借鑒國內(nèi)某型飛機發(fā)動機操縱系統(tǒng)鋼索張緊力10~15kgf,推、拉單個油門手柄的力在4~4.5kgf范圍內(nèi),均遠低于鋼索的破壞載荷不小于367kgf的要求。鋼索是在推拉了600個左右循環(huán)周期后斷裂的,符合疲勞破壞發(fā)生在遠低于破壞載荷時發(fā)生破壞的規(guī)律,所以不能排除鋼索受應力過大,導致發(fā)生疲勞斷裂的情況。

        2 機理及故障分析

        鋼索安裝分布情況見圖4~圖6,經(jīng)進一步分析得出,影響鋼索所受應力及壽命的主要因素有:滑輪與鋼索直徑比、鋼索在滑輪上的包角、鋼索張緊力和鋼索扭轉(zhuǎn)及二次彎曲。

        2.1 滑輪與鋼索直徑比分析

        1)鼓輪與鋼索的直徑比分析

        鼓輪用于固定鋼索并傳遞鋼索運動,鋼索接頭固定在鼓輪槽中某一點以便傳遞鋼索系統(tǒng)的載荷,離合裝置內(nèi)共有4個尺寸相同的鼓輪,鼓輪槽底直徑為Φ74.45mm,鼓輪與鋼索直徑比為74.45÷2.15= 34.6,鋼索使用載荷÷鋼索破壞載荷=190N÷3800N= 0.05,與飛機設計手冊推薦表1要求相比,鼓輪與鋼索的直徑比優(yōu)于手冊推薦的20,因此,鼓輪對鋼索壽命影響不大。

        圖4 后艙操縱臺左手柄鋼索分布情況

        圖5 后艙操縱臺右手柄鋼索分布情況

        圖6 后艙操縱臺左手柄鋼索進入離合裝置情況

        表1 鼓輪推薦直徑

        2)導向輪與鋼索的直徑比分析

        導向輪用于控制鋼索走向。油門操縱子系統(tǒng)共有28個尺寸相同的鋁合金導向輪,輪槽底直徑Φ22mm,導向輪與鋼索直徑比為22÷2.15=10.2,但在文獻及標準中無該直徑比定量要求,經(jīng)咨詢有使用經(jīng)驗的鋼索專業(yè)廠家,推薦該比值應大于20,即2.15鋼索導向滑輪直徑應達到43以上比較合適。因此,本系統(tǒng)導向輪因直徑較小,對鋼索壽命影響較大。

        2.2 鋼索在滑輪上的包角分析

        滑輪包角是指滑輪上與鋼索相切兩點之間的角度,如圖7,包角大小將直接影響系統(tǒng)摩擦力和鋼索壽命。包角越小,系統(tǒng)摩擦力則越小,對鋼索壽命影響也越小,因此,在滿足系統(tǒng)傳動要求的前提條件下,應盡量減小滑輪包角。但相關資料只有關于包角的定性說明,沒有包角與鋼索壽命及摩擦力的量化推薦值。經(jīng)統(tǒng)計分析,本系統(tǒng)滑輪包角范圍為11.68°~107.31°,鋼索斷裂處的滑輪包角為11.68°,是所有包角中最小的一處。因此,鋼索在滑輪上的包角大小不是影響鋼索斷裂的原因。

        圖7 包角圖

        2.3 鋼索張緊力分析

        鋼索張緊力是為了消除系統(tǒng)空行程和從一定程度上防止鋼索從輪槽中脫出,張緊力的確定應綜合考慮鋼索直徑、長度、跨度等因素,但張緊力的大小在現(xiàn)有標準中沒有可以參考的定量要求,本子系統(tǒng)使用的張緊力是參照某型飛機油門操縱臺張緊力值,已經(jīng)有較豐富的使用經(jīng)驗,且遠小于鋼索破壞載荷力,因此,可以排除張緊力的影響。

        2.4 鋼索扭轉(zhuǎn)及二次彎曲分析

        扭轉(zhuǎn)力是指鋼索受到的使鋼索產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)趨勢的力,二次彎曲則是指鋼索受壓的一側(cè)在經(jīng)過另外滑輪時又受拉的情況。本系統(tǒng)離合裝置的部分鋼索存在二次彎曲及扭轉(zhuǎn),如圖8,前艙油門操縱臺與離合裝置連接的鋼索在71mm范圍內(nèi)通過中心軸線不共面、不平行的3個導向滑輪,見圖8右側(cè)上、下兩根綠色鋼索;后艙油門操縱臺與離合裝置連接的鋼索在110mm范圍內(nèi)連續(xù)通過中心軸線不共面、不平行的4個導向滑輪,見圖8左側(cè)上、下兩根紅鋼索,該處鋼索承受二次彎曲及扭轉(zhuǎn)最嚴重,且試驗時鋼索斷裂就發(fā)生在此處。

        圖8 離合裝置鋼索二次彎曲及扭轉(zhuǎn)

        經(jīng)上述分析,鋼索斷裂的主要因素是:導向滑輪與鋼索直徑比較小和鋼索存在扭轉(zhuǎn)及二次彎曲,從而導致鋼索受到較大的應力,在該應力作用下,鋼索經(jīng)過一定循環(huán)運動后發(fā)生疲勞斷裂。

        3 采取的措施及驗證

        3.1 更換鋼索和導向滑輪材料

        根據(jù)某型飛機的使用經(jīng)驗,將鋼索材料由碳素鋼更換為不銹鋼,并將鋼索直徑由2.15mm減小為1.8mm,增強鋼索的柔韌性,同時將導向滑輪材料由鋁合金改為酚醛塑料,減小滑輪在傳遞運動時對鋼索的摩擦,從而提高系統(tǒng)的抗疲勞性和使用壽命。

        3.2 增加導向滑輪直徑

        如圖9、圖10所示,前艙油門操縱臺導向滑輪直徑由Φ22 mm提高到Φ68mm,鋼索直徑比為68.2÷ 1.8=37.8;后艙油門操縱臺導向滑輪直徑提高到Φ73.2 mm和Φ83.7mm,鋼索直徑比為75.4÷1.8=40.7和83.7÷1.8=46.5,都大于主機所經(jīng)驗值20,可以進一步降低鋼索的應力。

        圖9 更改后的前艙油門操縱臺

        圖10 更改后的后艙油門操縱臺

        3.3 減少鋼索扭轉(zhuǎn)及二次彎曲

        后艙操縱臺與離合裝置連接的鋼索由原來通過4個導向滑輪,改進為只通過1個導向滑輪 (如圖11);前艙操縱臺與離合裝置連接的鋼索在由3個導向滑輪,改進為只通過一個導向滑輪(如圖12),油門操縱子系統(tǒng)鋼索整體受到的扭轉(zhuǎn)和二次彎曲應力大幅度減小,鋼索受到的應力也相應降低。

        圖11 后艙油門操縱臺與離合裝置鋼索連接更改前、后對比圖

        圖12 前艙油門操縱臺與離合裝置鋼索連接更改前、后對比圖

        4 結(jié) 論

        通過更換鋼索和導向滑輪材料、增加導向滑輪直徑和減少鋼索扭轉(zhuǎn)及二次彎曲的一系列措施,對油門操縱子系統(tǒng)進行設計改進,之后經(jīng)過功能和225000次循環(huán)壽命試驗考核,系統(tǒng)工作正常,大大提高了發(fā)動機操縱系統(tǒng)的可靠性。

        [1]陳嵩祿.飛機設計手冊第13冊[M].北京:航空工業(yè)出版社,2006.

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