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        解決PA66細(xì)旦絲質(zhì)量問(wèn)題實(shí)例

        2014-08-11 05:20:03牟貞艷霍緒華
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年24期
        關(guān)鍵詞:質(zhì)量監(jiān)控

        牟貞艷 霍緒華

        摘 要:在PA66細(xì)旦絲的實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,控制好最基本的纖度指標(biāo),是其質(zhì)量生命的核心。文章從質(zhì)量管理的第一線出發(fā),將實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理實(shí)例進(jìn)行總結(jié)、升華,提煉出PA66細(xì)旦絲質(zhì)量控制的應(yīng)對(duì)策略。

        關(guān)鍵詞:細(xì)旦多孔DTY絲;細(xì)旦有光FDY絲;纖度指標(biāo);質(zhì)量監(jiān)控

        1 解決20D/20FPA66 細(xì)旦多孔DTY絲纖度異常問(wèn)題

        質(zhì)檢班組在某日染判襪筒時(shí),發(fā)現(xiàn)有17筒20D/20FPA66細(xì)旦多絲DTY絲襪帶偏薄,染色偏淺,后又相繼發(fā)現(xiàn)42筒染色偏淺。找到對(duì)應(yīng)的POY絲筒測(cè)試?yán)w度發(fā)現(xiàn)這些筒絲纖度為低于正常值(22-23.2dtex),均為某生產(chǎn)線13號(hào)位生產(chǎn),時(shí)間集中在連續(xù)的五天之內(nèi)。查找原因、分析過(guò)程及對(duì)應(yīng)措施:

        1.1 DTY加工過(guò)程的影響

        1.1.1 含油率影響:POY在加工DTY時(shí),卷裝之前要通過(guò)油輪對(duì)絲束加油,機(jī)臺(tái)240個(gè)錠位的狀態(tài)很難保證完全一致,因此各錠位絲筒上油量也有一定的差別,上油低的絲筒纖度會(huì)低一些,反之纖度會(huì)高一些。DTY正常含油一般在1-3%之間,20D/20FPA66 細(xì)旦多孔DTY絲纖度中心值在22.6分特左右,即使完全沒(méi)有上油,纖度降低值也不會(huì)超過(guò)3%,即纖度應(yīng)在21.9dtex以上,但我們發(fā)現(xiàn)的異常絲筒纖度較正常值低了17%以上,低于21.9dtex。通過(guò)對(duì)異常絲筒測(cè)試含油發(fā)現(xiàn),含油率也處于正常區(qū)間。因此,含油率的因素可以排除。

        1.1.2 拉伸倍數(shù)的影響:POY在加工DTY時(shí),經(jīng)過(guò)了進(jìn)一步的拉伸和加捻變形,因此DTY的纖度會(huì)低于POY纖度。(纖度中心值從28.3dtex降到22.6dtex,),同一組POY在加工DTY時(shí),拉伸倍數(shù)越高,所生產(chǎn)的DTY纖度越低。 但DTY機(jī)臺(tái)設(shè)備性質(zhì)決定了240個(gè)錠位的拉伸倍數(shù)是一致的,也就是說(shuō),如果拉伸倍數(shù)出現(xiàn)變化,將影響到全機(jī)臺(tái)所有DTY的纖度,而不是個(gè)別筒子的纖度。經(jīng)過(guò)后紡車(chē)間對(duì)DTY機(jī)臺(tái)的檢查,拉伸倍數(shù)沒(méi)有異常。因此,拉伸倍數(shù)的因素可以排除。

        1.2 POY纖度異常的原因

        在排除了DTY加工過(guò)程因素的影響之后,造成DTY纖度異常的原因只能是POY纖度有異常。

        1.2.1 操作問(wèn)題:在POY生產(chǎn)過(guò)程中飄絲會(huì)造成POY纖度偏低,進(jìn)而造成DTY纖度的異常。經(jīng)過(guò)對(duì)異常DTY絲進(jìn)行拆解數(shù)孔,均為20孔,排除。

        1.2.2 設(shè)備問(wèn)題:設(shè)備造成POY纖度異常的主要原因有四個(gè):計(jì)量泵傳動(dòng)銷(xiāo)有問(wèn)題,斷裂后虛連。計(jì)量泵或組件漏漿。計(jì)量泵變頻器故障、輸出頻率波動(dòng)大。輸料管道凝膠,供料不連續(xù)或不足。以上四條經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)檢查,并無(wú)異常情況,排除。

        1.3 POY生產(chǎn)過(guò)程中壓空問(wèn)題

        檢查紡絲曲線,組件壓力正常,但該線13號(hào)位泵前壓力曲線自此5日持續(xù)下降,從110bar逐漸下降,尤以中間兩日最低,只有57bar壓力。

        因此,確定是該線13號(hào)位在泵前壓力下降其間生產(chǎn)的絲筒纖度有偏低問(wèn)題。

        1.3.1 補(bǔ)救措施:(1)對(duì)生產(chǎn)20D/20FPOY絲的所有紡絲位計(jì)量泵變頻進(jìn)行監(jiān)控。(2)排查泵前壓力曲線下降原因。(3)對(duì)下機(jī)滿卷POY進(jìn)行稱(chēng)重,做記錄。(4)將未加彈的所有POY,加測(cè)測(cè)纖度。(5)將在加工DTY機(jī)臺(tái)清底了機(jī),DTY絲全部測(cè)纖度,清底完成后加工檢測(cè)后POY。(6)單開(kāi)機(jī)臺(tái)消化目前庫(kù)存的POY,所加工的DTY全部測(cè)纖度。(7)庫(kù)存的DTY絲加測(cè)纖度后,只能發(fā)給織襪客戶,不能發(fā)給織布客戶。

        1.3.2 防范措施:(1)對(duì)該生產(chǎn)線加裝計(jì)量泵變頻監(jiān)控,監(jiān)控計(jì)量泵轉(zhuǎn)速、壓力等的指標(biāo)。(2)對(duì)該生產(chǎn)線泵前壓力和泵后傳感器進(jìn)行線路測(cè)試,確保傳感器有效運(yùn)行。(3)泵前壓力低,與管路中的熔體壓力低有關(guān),將擠壓機(jī)壓力由120bar提高到130bar,泵前壓力維持在90bar以上,有效保證生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。(4)對(duì)計(jì)量泵傳動(dòng)銷(xiāo)、計(jì)量泵出料、組件出絲情況進(jìn)行定時(shí)定人巡檢。(5)繼續(xù)對(duì)下機(jī)滿卷絲進(jìn)行稱(chēng)重。(6)對(duì)該品種POY絲進(jìn)行重點(diǎn)纖度跟蹤測(cè)試。(7)POY合格絲上機(jī)加彈,對(duì)DTY落絲進(jìn)行了3天持續(xù)跟蹤測(cè)試,無(wú)不良品出現(xiàn),停止。(8)對(duì)DTY機(jī)臺(tái)下機(jī)的該品種絲進(jìn)行重點(diǎn)纖度監(jiān)測(cè)。

        借鑒本次處理經(jīng)驗(yàn),為了今后能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,對(duì)所有生產(chǎn)PA66的POY生產(chǎn)線均加裝了計(jì)量泵變頻監(jiān)控曲線,完善了生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)。

        2 解決12D/10FPA66細(xì)旦有光FDY絲的多缺根絲問(wèn)題

        客戶在使用PA66細(xì)旦有光FDY(12D/10F)絲時(shí),發(fā)現(xiàn)有一筒原料是2.22kg ,偏重(客戶要求滿卷絲重量為2kg)。收到客戶反饋回的這筒細(xì)旦有光FDY絲,規(guī)格應(yīng)為12D/10F,測(cè)試?yán)w度為14.1dtex,纖度超標(biāo);數(shù)孔后確定為11孔,比正常原料多一孔單絲,屬于操作工生頭分絲時(shí)出錯(cuò)造成。

        分錯(cuò)絲可使某紡絲卷繞位12筒絲中,至少出現(xiàn)1筒多根絲和1筒少根絲;或者12筒絲中,至少出現(xiàn)1筒少根絲。這兩種情況,統(tǒng)稱(chēng)多缺根絲。

        2.1 生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝過(guò)程回顧

        在生產(chǎn)過(guò)程中,車(chē)間按工藝流程、操作流程正常生產(chǎn)。在檢測(cè)過(guò)程中,物化實(shí)驗(yàn)室按標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)抽檢、測(cè)試。在包裝過(guò)程中,分級(jí)工按普通A級(jí)品標(biāo)準(zhǔn)把關(guān)包裝。

        2.1 通過(guò)對(duì)該產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝的過(guò)程分析

        發(fā)現(xiàn)按照現(xiàn)有的流程雖然能有效地把絕大數(shù)的不合格產(chǎn)品檢出,滿足大多數(shù)客戶的使用要求。但是仍不能避免多缺根絲漏驗(yàn)。

        2.3 多缺根絲問(wèn)題的產(chǎn)生

        該品種絲纖度中心值為13.3dtex,單絲纖度值為1.33dtex,孔數(shù)為10孔。操作工在分絲過(guò)程中,因?yàn)榻z束過(guò)細(xì)、孔數(shù)過(guò)多,單絲過(guò)細(xì),容易分錯(cuò)絲,造成多缺根絲。分絲細(xì)節(jié):(1)每個(gè)紡絲卷繞位排列12個(gè)噴絲板,出120根單絲,每10根單絲集束成1根絲束,共形成12根絲,出12筒絲餅。一個(gè)噴絲板噴出10根單絲。(2)在油輥上油分絲集束處易分錯(cuò)絲。一旦分錯(cuò)絲,生頭后很難從絲路檢查中發(fā)現(xiàn)多缺根絲。(3)在滿卷后的外觀檢查中,12D/10F的FDY滿卷絲,多、少一根單絲,在絲餅外觀上差異不大,很難從外觀上看出來(lái)。(4)該品種絲出現(xiàn)多缺根的情況很少,按常規(guī)抽測(cè)檢驗(yàn),檢測(cè)到多缺根絲的概率很低。

        經(jīng)過(guò)上述分析,要解決多缺根絲問(wèn)題,保證纖度正常,僅靠正常工藝、生產(chǎn)、檢驗(yàn)不能完全防止,必須進(jìn)行生產(chǎn)檢驗(yàn)過(guò)程優(yōu)化:(1)當(dāng)班紡絲卷繞操作工隨時(shí)巡檢,班長(zhǎng)每班巡檢兩次,一旦發(fā)現(xiàn)多缺根絲,立刻打斷絲路,重新分絲集束后,再重新生頭生產(chǎn)。絲路檢查要求:從噴絲板出絲、油輥分絲集束、卷繞上絲,沿絲路逐一檢查。做絲路檢查記錄。保證該品種在紡絲卷繞生產(chǎn)過(guò)程中的全面質(zhì)量監(jiān)控。(2)對(duì)于該品種滿卷絲,必須逐筒稱(chēng)重,做稱(chēng)重記錄。(因?yàn)闈M卷多缺根絲的絲餅重量會(huì)超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,所以選擇用稱(chēng)重方法,簡(jiǎn)便易行)。該品種滿卷絲重量范圍根據(jù)客戶要求定為:2kg+0.25kg-0.03kg≤滿卷絲名義重量≤2kg+0.25kg+0.03kg。保證消除該品種下機(jī)滿卷絲的多缺根現(xiàn)象。(3)對(duì)于該品種小卷絲,必須逐筒測(cè)試?yán)w度,做纖度測(cè)試記錄。(因?yàn)樾【斫z重量不固定,無(wú)法用直接稱(chēng)重方法發(fā)現(xiàn)多缺根絲,測(cè)試?yán)w度是最有效的檢測(cè)方法)。纖度控制范圍:12.7dtex至13.8dtex。保證消除該品種小卷絲的多缺根現(xiàn)象。

        PA66細(xì)旦絲的優(yōu)良品質(zhì)是其品種生命力的有力保障,只有在穩(wěn)定高效的工藝、生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程之中,才能得以實(shí)現(xiàn),成為化纖紡織領(lǐng)域光彩照人的明星產(chǎn)品。

        參考文獻(xiàn)

        [1]FZ/T 54013-2009 錦綸66工業(yè)用長(zhǎng)絲[Z].

        [2]FZ/T 54014-2009 錦綸66彈力絲[Z].

        [3]FZ/T 54025-2009 錦綸66預(yù)取向絲[Z].

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