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        日產(chǎn)50萬m3沼氣工業(yè)化示范與研究

        2014-07-27 06:20:00陸浩洋劉純顯包恒亭
        創(chuàng)新科技 2014年22期
        關(guān)鍵詞:厭氧發(fā)酵沼氣氨氮

        陸浩洋 劉純顯 劉 克 趙 印 包恒亭

        (1.河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司,河南 南陽 473000;2.中聚天冠生物能源有限公司,河南 南陽 473000)

        日產(chǎn)50萬m3沼氣工業(yè)化示范與研究

        陸浩洋1劉純顯2劉 克2趙 印2包恒亭1

        (1.河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司,河南 南陽 473000;2.中聚天冠生物能源有限公司,河南 南陽 473000)

        利用薯類及谷物等淀粉質(zhì)原料生產(chǎn)燃料乙醇廢棄物,采用生物發(fā)酵技術(shù)開發(fā)工業(yè)沼氣,研究開發(fā)出了兩級(jí)厭氧及好氧處理工藝,實(shí)現(xiàn)大型發(fā)酵罐容積10000m3CSTR沼氣厭氧發(fā)酵裝置與啟動(dòng),并實(shí)現(xiàn)酸化與甲烷化平衡,達(dá)到穩(wěn)定連續(xù)產(chǎn)氣,形成日產(chǎn)50萬m3沼氣工業(yè)化示范工程,沼氣經(jīng)過PDS脫硫凈化可用作民用、發(fā)電、車用以及燃料等,替代化石燃料,年節(jié)約能源折標(biāo)煤12萬噸,減排二氧化碳111萬噸,減排氮氧化物等有害物質(zhì)4.5萬噸,對改善大氣環(huán)境,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排具有積極和示范作用。廢水經(jīng)好氧與物化深度處理,實(shí)現(xiàn)廢水處理達(dá)標(biāo)排放。

        燃料乙醇;廢棄物;資源化;沼氣工業(yè)化示范

        近年來,按照國家燃料乙醇發(fā)展戰(zhàn)略,以糧食為原料生產(chǎn)燃料乙醇調(diào)整為以非糧原料替代為主生產(chǎn)燃料乙醇,原料的調(diào)整以及燃料乙醇的大規(guī)模開發(fā),廢水處理的規(guī)模和難度受到進(jìn)一步挑戰(zhàn),面臨著一系列新的問題,加之能源價(jià)格不斷攀升,對該類廢水處理采用厭氧處理顯得尤為必要,利用厭氧處理方法綜合利用酒精廢糟液生產(chǎn)生物能源沼氣及廢水處理達(dá)標(biāo)排放,已成為燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的探索課題。河南某燃料乙醇企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大、原料復(fù)雜,因此,開發(fā)一種適合大規(guī)模生產(chǎn)、適合復(fù)雜水質(zhì)條件、能夠平穩(wěn)運(yùn)行的沼氣生產(chǎn)工藝系統(tǒng),低成本的解決乙醇糟液的處理處置,已成為迫在眉睫的首要問題。另外,能源和環(huán)境問題已經(jīng)成為當(dāng)今社會(huì)兩大突出問題,在不可再生能源日益減少和成本日益升高的情況下,資源的綜合利用及發(fā)展可再生能源已成為解決當(dāng)前能源和環(huán)境問題的重要手段之一。近年來,隨著燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對乙醇生產(chǎn)廢水資源化利用的研究開發(fā)具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。因此,開展對乙醇糟液的大規(guī)模資源化利用研究已成為當(dāng)務(wù)之急。

        1 廢水水質(zhì)

        燃料乙醇是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水處理進(jìn)行的,該廢水是一種高濃度的有機(jī)廢水,具有極高的污染負(fù)荷。該廢水水質(zhì)情況見表1:

        表1 廢水理化性質(zhì)

        2 工藝流程

        2.1 工藝流程總圖

        乙醇生產(chǎn)廢糟液經(jīng)過離心分離和沉砂池除去較重雜質(zhì),通過孔徑為0.5~1.5毫米的網(wǎng)板進(jìn)行渣慮,進(jìn)入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量、水溫,控制水質(zhì)均勻:CODCr=40 000~80 000mg/L,緩沖時(shí)間2~3h、水溫:55~60℃。一級(jí)厭氧為全混高溫厭氧發(fā)酵[1](溫度55±3℃),單座容積10 000m3以上,進(jìn)水COD濃度為40 000~80 000mg/L,去除率在80%以上,并內(nèi)置出水穩(wěn)流裝置,確保減少污泥流失率,提高抗沖擊能力,產(chǎn)生的沼氣收集利用。二級(jí)厭氧處理[2]前設(shè)施為脫氣冷卻裝置、沉淀池、氣浮裝置進(jìn)行合理串并聯(lián)做到固液分離,改善生物環(huán)境,達(dá)到滿足二級(jí)中溫厭氧的水質(zhì)要求。二級(jí)厭氧采用單罐容積4 000m3UASB厭氧反應(yīng)器,內(nèi)部配置U型布水系統(tǒng),控制溫度35±2℃,利用不同的微生物菌群[3-5]降解污水中的有機(jī)污染物產(chǎn)生沼氣收集利用,成份穩(wěn)定,甲烷含量高達(dá)60%。厭氧出水(CODCr≤2 000mg/l)進(jìn)入兩級(jí)氧化溝,進(jìn)一步去除有機(jī)污染物并根據(jù)氨氮指標(biāo)情況選用不同的脫氮工藝,獲得穩(wěn)定的脫氮效果,控制一級(jí)氧化溝污泥濃度4 000~10 000mg/L,溶解氧量1~4mg/L,停留時(shí)間25~40 h;控制二級(jí)氧化溝污泥濃度3 000~15 000mg/l,溶解氧量3~8mg/ L,停留時(shí)間30~45 h,并優(yōu)化配置缺氧區(qū)、好氧區(qū)、回流區(qū)及沉淀區(qū)成為改良型倒置A2O工藝,達(dá)到脫氮效果,可將二級(jí)厭氧出水氨氮含量降至15mg/l以下。兩級(jí)氧化溝出水進(jìn)入絮凝沉淀池進(jìn)行沉淀處理,絮凝劑采用聚雙酸鹽,絮凝沉淀處理進(jìn)一步去除磷,去除污染物達(dá)到COD濃度100mg/l以下,絮凝沉淀需加聚雙酸鹽15~25mg/l,絮凝反應(yīng)時(shí)間10~20分鐘,沉淀時(shí)間為2~4小時(shí),表面負(fù)荷1~2.5m/m2·h。

        圖1 工藝流程總圖

        2.2 中間處理單元工藝流程圖

        2.2.1 酒精糟液的預(yù)處理

        采用機(jī)械分離、沉砂、調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)對酒精糟液進(jìn)行預(yù)處理,滿足進(jìn)一級(jí)厭氧反應(yīng)器條件,保證設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、高效。

        圖2 預(yù)處理流程圖

        2.2.2 沼氣生產(chǎn)系統(tǒng)

        預(yù)處理后的糟液經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后,采用一級(jí)厭氧、氣浮裝置、二級(jí)厭氧反應(yīng)器處理工藝,最大限度的生產(chǎn)沼氣[6]。

        圖3 厭氧系統(tǒng)流程圖

        2.2.3 污水好氧處理系統(tǒng)

        厭氧出水采用A、B段氧化溝+絮凝沉淀池處理達(dá)標(biāo)排放,部分水經(jīng)活性炭過濾后回用生產(chǎn),污泥經(jīng)離心分離后作有機(jī)肥農(nóng)用。

        圖4 好氧系統(tǒng)流程圖

        3 主要生產(chǎn)設(shè)備

        3.1 大型生物能攪拌裝置的厭氧發(fā)酵裝置

        厭氧反應(yīng)采用一種新型生產(chǎn)設(shè)備,這是一種提高廢水處理效率、增加沼氣產(chǎn)量、保證發(fā)酵過程安全、穩(wěn)定、快速運(yùn)行的目的的自動(dòng)調(diào)壓生物能攪拌裝置的全混厭氧發(fā)酵裝置。該裝置[7]由發(fā)酵腔體(錐底板、柱形容器、弧形頂板組成)、底部排泥管和進(jìn)料管、出水口自動(dòng)調(diào)壓裝置、弧形頂板上沼氣除渣輸出管等主要部件組成,且內(nèi)部安裝生物能攪拌裝置,不需要外加動(dòng)能即可實(shí)現(xiàn)大型罐體內(nèi)部物流的均質(zhì)攪拌,降低能耗。本裝置進(jìn)料系統(tǒng)強(qiáng)化傳質(zhì)旋流布水,形成旋流,依靠能量來維持,而該能量來源于外部進(jìn)料的動(dòng)力,不同旋流需要相應(yīng)大小的能量和流速來實(shí)現(xiàn)。達(dá)到微生物與物料充分接觸的攪拌目的,加快消化速度,提高物料的轉(zhuǎn)化率。該裝置實(shí)現(xiàn)了旋流攪拌在理化和生化的連續(xù)作業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用,體現(xiàn)了渦旋能量的傳遞規(guī)律,降低了運(yùn)行成本,提高了廢水處理的負(fù)荷率和產(chǎn)氣量。該裝置的出水系統(tǒng)與自動(dòng)調(diào)壓裝置連接,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)進(jìn)水、連續(xù)出水,使裝置內(nèi)壓力保持在一定范圍內(nèi),增加了沼氣發(fā)酵系統(tǒng)運(yùn)行的安全、穩(wěn)定性。實(shí)現(xiàn)了厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的連續(xù)進(jìn)水和連續(xù)出水;裝置內(nèi)布水排泥均勻,不易堵塞;實(shí)現(xiàn)了資源充分利用,降低了運(yùn)行成本;結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行穩(wěn)定,便于日常維護(hù)和管理,提高設(shè)備利用效率。

        圖5 厭氧發(fā)酵裝置圖

        3.2 污水兩級(jí)氧化溝+絮凝沉淀處理系統(tǒng)裝置

        好氧處理[8]采用一體化倒置A2O氧化溝與合建式C-Orbal氧化溝結(jié)合處理酒精廢水裝置,用以對沼氣生產(chǎn)后的消化液進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)排放。本系統(tǒng)裝置將一體化倒置A2O氧化溝與合建式C-Orbal氧化溝串聯(lián),與其它處理設(shè)備相比,針對總氮含量在800mg/l以上的酒精廢水,可去除污水中更多的氮,脫氮效果可達(dá)到國內(nèi)外領(lǐng)先水平,同時(shí)此裝置的占地面積少,特別是通過共享墻體將二沉池和初沉池與氧化溝合建于一體,利用夾層空間設(shè)計(jì)消化液回流、污泥回流區(qū)、pH調(diào)堿區(qū)等,大大節(jié)省了占地面積,降低運(yùn)行費(fèi)用和投資。該套裝置通過合理配置缺氧區(qū)和好氧區(qū)循環(huán)處理,可不需要另外補(bǔ)充碳源即可對污水脫氮,組成良好的脫氮過程,好氧出水再經(jīng)絮凝反應(yīng)沉淀除磷,在整個(gè)工藝過程中,脫氮和除磷相對單獨(dú)獨(dú)立解決了脫氮和除磷相互影響機(jī)理,實(shí)現(xiàn)了高效的除磷脫氮。且該裝置優(yōu)化配置缺氧區(qū)、好氧區(qū)、回流區(qū)及沉淀區(qū)成為改良型倒置A2O工藝,達(dá)到理想的脫氮效果。

        圖6 好氧處理設(shè)施圖

        4 系統(tǒng)整體運(yùn)行狀況

        4.1 厭氧系統(tǒng)運(yùn)行情況.。采用兩級(jí)厭氧處理高濃度有機(jī)廢水工藝,使廢水中的有機(jī)物通過多重厭氧菌作用最大限度地產(chǎn)生沼氣,保證氣源量和處理水質(zhì)。大容積的CSTR與UASB聯(lián)合使用。開發(fā)出了單體容積10 000m3的超大型高溫厭氧發(fā)酵罐(CSTR)與單體容積4 000m3的UASB厭氧反應(yīng)器等裝置。設(shè)計(jì)并實(shí)施了單體容積10 000m3超大型厭氧發(fā)酵裝置,該裝置采用鋼制,柱錐形結(jié)構(gòu),同時(shí)配置了不需要外加動(dòng)能即可實(shí)現(xiàn)大型罐體內(nèi)部物料的均質(zhì)攪拌系統(tǒng),不僅降低能耗而且解決了大型罐體的攪拌不均的技術(shù)難題,并實(shí)現(xiàn)出水系統(tǒng)與自動(dòng)調(diào)壓裝置連接,實(shí)現(xiàn)連續(xù)進(jìn)水、連續(xù)出水,使裝置內(nèi)壓力保持在一定范圍內(nèi),增加了沼氣發(fā)酵系統(tǒng)運(yùn)行的安全、穩(wěn)定性。COD去除率在85%以上。二級(jí)厭氧采用大容積UASB反應(yīng)器,該裝置內(nèi)部布水系統(tǒng)底部裝有多個(gè)U形配水支管組,在UASB反應(yīng)器底部范圍外的U形配水支管組上的支管和進(jìn)水總管相連,使反應(yīng)器底部配水均勻,能迅速形成水力旋轉(zhuǎn)流進(jìn)行混合,全罐均質(zhì)效果優(yōu)良;個(gè)別配水支管發(fā)生堵塞時(shí),容易實(shí)現(xiàn)在線清通;配置的三相分離器可實(shí)現(xiàn)將泥水分離和氣水分離在不同部位完成,提高沼氣、出水和泥的分離效果,減少污泥流失現(xiàn)象,COD去除率在45%以上。厭氧產(chǎn)生的沼氣經(jīng)過PDS凈化后,供應(yīng)南陽市城市居民使用、脫碳變?yōu)樯锾烊粴?,作為車用燃料。部分沼氣作?2MW內(nèi)燃機(jī)和12mw燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電,余熱生蒸汽。實(shí)現(xiàn)冷熱電聯(lián)供,為我國已沼氣等生物質(zhì)為原料實(shí)現(xiàn)分布式能源供給模式提供示范。其一,厭氧處理COD變化。厭氧處理一級(jí)COD出水在4 000mg/L左右,去除率在85%以上;二級(jí)COD出水在2000mg/L以下,去除率在45%以上。

        圖7 厭氧處理系統(tǒng)COD變化圖

        厭氧系統(tǒng)高、中溫厭氧罐底部泥濃度分析由于高溫罐底部厭氧污泥濃度正??煞€(wěn)定在80~100mg/L,中溫罐底部厭氧污泥濃度正??煞€(wěn)定在25~35mg/L。保證了運(yùn)行效果。

        圖8 厭氧處理系統(tǒng)COD變化圖

        4.2 系統(tǒng)SS變化。上游來水經(jīng)沉砂池處理,物料中攜帶的砂、部分懸浮物沉淀入池中,去除約10%以上的SS,再經(jīng)兩級(jí)厭氧反應(yīng)以及氣浮、沉淀等去除大部分SS,厭氧反應(yīng)出水進(jìn)入好氧處理系統(tǒng)、絮凝沉淀及活性炭過濾,最終達(dá)到去除懸浮物的目的。

        表2 系統(tǒng)運(yùn)行SS變化表

        4.3 兩級(jí)好氧處理系統(tǒng)運(yùn)行情況

        厭氧出水氨氮一般在500mg/l,為實(shí)現(xiàn)氮的高脫除率,選擇脫氮效果理想的氧化溝工藝。結(jié)合好氧生化處理的機(jī)理,一級(jí)好氧處理主要研究將厭氧菌逐步轉(zhuǎn)化為水解及好氧菌,達(dá)到脫氮和為下一級(jí)氧化創(chuàng)造條件的目的,采用合建式氧化溝配置倒置A2/O工藝,生化處理的設(shè)置有缺氧區(qū)、好氧區(qū)及兼氧區(qū),簡稱為為倒置A2/O工藝,進(jìn)行生化處理,將各污染指標(biāo)處理至常規(guī)處理范圍。根據(jù)處理負(fù)荷的情況調(diào)整污泥和消化液回流比例有效控制脫氮效果。在好氧生化處理的氧化溝的中央島內(nèi)布置一定數(shù)量的曝氣器,對回流污泥進(jìn)行再生,增加其有效活性污泥濃度,既可增加生物量的目的,又可實(shí)現(xiàn)對進(jìn)水的預(yù)曝氣功能,從而實(shí)現(xiàn)氨氮及COD等污染指標(biāo)的去除;當(dāng)實(shí)際運(yùn)行過程中,進(jìn)水氨氮濃度低于設(shè)計(jì)值,可完全進(jìn)行生化處理時(shí),則減少曝氣量(或不曝氣),此時(shí)該區(qū)則可做為缺氧區(qū),與氧化溝(A/O)組成倒置A2/O工藝系統(tǒng),對廢水進(jìn)行生化處理。二級(jí)好氧為主生化反應(yīng)階段,進(jìn)一步消解有機(jī)質(zhì)去除污染物,采用改良的C-Orbal氧化溝。與一般的前置分離式厭氧—好氧(A/O)脫氮處理工藝不同,Orbal采取同步硝化與反硝化方式進(jìn)行脫氮處理。從空間上來看,Orbal的外溝位于曝氣區(qū)下游呈好氧狀態(tài),而其上游則呈現(xiàn)缺氧狀態(tài),因而類似多個(gè)好氧—缺氧反應(yīng)器的串聯(lián)系統(tǒng),污水在其中不斷地進(jìn)行硝化—反硝化,獲得脫氮除磷效果。為保證氧化溝內(nèi)維持足夠的污泥濃度,本研究將C-Orbal氧化溝使傳統(tǒng)工藝的外回流變成內(nèi)部回流,縮短了回流時(shí)間和活性污泥在沉淀區(qū)的停留時(shí)間,從而在保持出水質(zhì)量所需DO值恒定的條件下,大大降低了在此流程中MLSS內(nèi)源呼吸所消耗的DO,從而使全程氧消耗量降低,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。該工藝與一級(jí)氧化溝結(jié)合,可對厭氧出水起到較好的處理效果。

        4.3.1 好氧處理和物化處理COD變化

        厭氧出水COD濃度一般在2 000mg/l左右,經(jīng)初沉池沉淀后COD在1 000~1 500mg/l之間,經(jīng)初沉池沉淀后進(jìn)入A段氧化溝,將COD濃度降至900~1 100mg/l,A段氧化溝出水進(jìn)入B段氧化溝處理,處理后COD濃度在200~500mg/l之間,最后經(jīng)絮凝沉淀池沉淀后,出水COD濃度達(dá)到100mg/l以下。

        好氧、物化處理COD濃度變化如圖9

        圖9 好氧處理、物化處理的COD變化圖

        4.3.2 好氧處理氨氮指標(biāo)變化情況

        厭氧出水氨氮含量較高,一般在500mg/L以上,經(jīng)過好氧系統(tǒng)一級(jí)好氧A2/O氧化溝的處理,氨氮含量大幅降低,可達(dá)160 mg/L以下,再經(jīng)二級(jí)好氧C-Orbal氧化溝處理,氨氮含量降至10 mg/L以下。

        5 結(jié)論及存在的問題

        綜上所述,采用該技術(shù)工藝本著污水凈化及工業(yè)沼氣生產(chǎn)的雙重目的,促進(jìn)厭氧發(fā)酵高效、穩(wěn)定、徹底地進(jìn)行;好氧處理進(jìn)一步去除有機(jī)污染物并獲得穩(wěn)定的脫氮效果,絮凝沉淀池進(jìn)一步去除磷及有機(jī)污染物,在整個(gè)工藝過程中,脫氮和除磷相對獨(dú)立地解決了其相互影響,達(dá)到高效脫氮除磷。最終實(shí)現(xiàn)了以下處理效果:

        5.1 單體容積10 000m3超大型厭氧發(fā)酵裝置平穩(wěn)運(yùn)行,其進(jìn)料負(fù)荷由4KgCOD/m3·d提高到6KgCOD/m3·d,COD去除率達(dá)到80%以上;二級(jí)UASB反應(yīng)器的COD去除率達(dá)到45%以上,日產(chǎn)沼氣達(dá)到45萬m3以上。

        表3 好氧處理氨氮(m g/L)變化表

        5.2 最終出水COD濃度100mg/L以下,氨氮含量降至15 mg/L以下,達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)酒精行業(yè)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

        存在的問題:以淀粉質(zhì)為原料生產(chǎn)燃料乙醇的廢水經(jīng)過生化處理后,雖然可以實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,但因色度較大造成運(yùn)行費(fèi)用偏高,如何降低色度的問題是下一步技術(shù)攻關(guān)的方向。

        [1]張緒躍,李素貞.木薯酒精廢水全渣厭氧機(jī)理的探討[J].甘蔗糖業(yè).2006(3):33-39.

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        S216.4

        A

        1671-0037(2014)11-84-4

        陸浩洋,男,研究方向:能源與水處理技術(shù)。

        劉純顯,女,研究方向:生物發(fā)酵技術(shù)。

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