喬俊杰,任德志
(河南科技大學(xué),河南 洛陽 471003)
國產(chǎn)D51系列立式輾環(huán)機(jī)一直采用人工操作的方式加工軸承套圈[1],該設(shè)備對操作工人的經(jīng)驗要求非常高,且勞動環(huán)境差、強(qiáng)度較大。由于產(chǎn)品尺寸不穩(wěn)定,需要通過外加整形機(jī)進(jìn)行尺寸矯正。
為保證小型立式輾環(huán)機(jī)的加工精度,提高產(chǎn)品加工效率,在D51Y-160E型液壓手動輾環(huán)機(jī)的基礎(chǔ)上研制出D51KY-160E型立式數(shù)控輾環(huán)機(jī),其結(jié)合軸承套圈熱輾擴(kuò)工藝的實際情況,采用PLC控制液壓伺服比例閥的方式推動主滑塊進(jìn)給,采用光柵尺主動測量輾擴(kuò)過程中軸承套圈尺寸變化,全自動化生產(chǎn),不需要人工干預(yù),保證了工件的輾擴(kuò)精度和零件尺寸穩(wěn)定。下文主要對該設(shè)備的控制系統(tǒng)進(jìn)行介紹。
D51YK-160E數(shù)控輾環(huán)機(jī)結(jié)構(gòu)如圖1所示,控制系統(tǒng)硬件組成如圖2所示。
1—伺服油缸;2—滑塊;3—滑塊光柵尺;4—輾壓輪;5—芯軸;6—推力輪;7—套圈;8—信號輪;9—測量光柵尺
圖2 控制系統(tǒng)硬件系統(tǒng)框圖
控制系統(tǒng)主要由PLC、觸摸屏、伺服比例閥放大器、光柵尺、高速計數(shù)模塊、數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊等組成。PLC作為整個控制系統(tǒng)的運(yùn)算處理中心,按照觸摸屏設(shè)定的工藝參數(shù)負(fù)責(zé)對整個加工過程進(jìn)行監(jiān)控,通過數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊完成對電液比例閥的實時控制,實現(xiàn)對液壓缸行程位置的控制,并通過編碼器接口控制獲得運(yùn)動位置反饋信息。利用光柵尺主動測量輾擴(kuò)過程中套圈尺寸實時變化狀況,當(dāng)尺寸達(dá)到產(chǎn)品預(yù)設(shè)值時,開始整圓。
PLC采用三菱公司FX3U-80MT小型高速邏輯可編程控制器,具有高速的運(yùn)算速度和豐富的運(yùn)算指令,還具有模擬控制、運(yùn)動控制、高速計數(shù)等專用模塊[2]。觸摸屏采用臺灣威綸公司的MT8010IE型10 in觸摸屏,為65K真彩顯示屏,支持配方存儲,使用簡單,性價比高。比例伺服閥采用意大利阿托斯DLHZO-TE-040-T型非線性比例伺服閥,具有高精度、高響應(yīng)、帶閥芯位置閉環(huán)反饋等優(yōu)點[3],能根據(jù)輸入指令模擬電壓的變化快速調(diào)整伺服比例閥的流量,進(jìn)而快速調(diào)整輾壓輪的進(jìn)給速度。
D51KY-160E型數(shù)控輾環(huán)機(jī)I/O口主要有數(shù)字量輸入、數(shù)字量輸出、模擬量輸入、模擬量輸出和高速計數(shù)5種。
按鈕輸入信號、檢測輸入信號、電磁閥輸出信號分配分別見表1~表3。
表1 按鈕輸入信號分配表
表2 檢測輸入信號分配表
表3 電磁閥輸出信號分配表
模擬量輸入模塊(FX3U-4AD)輸入點為V+,VI-,分別為伺服油缸液壓壓力+和伺服油缸液壓壓力-。模擬量輸出模塊(FX3U-4DA)輸入點為V+,VI-,分別為伺服比例閥控制信號+和伺服比例閥控制信號-。
高速計數(shù)模塊FX3U-1HC-ADP(信號輪光柵尺)分配見表4。
表4 高速計數(shù)輸入信號分配表
比例伺服閥和光柵尺測量信號電氣原理分別如圖3和圖4所示。
圖3 比例伺服閥控制電氣原理圖
圖4 光柵尺測量信號電氣原理圖
比例伺服閥PLC輸出模擬量控制信號采用調(diào)用子程序的命令,根據(jù)配方參數(shù)在自動加工過程中輸出不同的模擬信號控制比例伺服閥,進(jìn)而不斷改變油缸進(jìn)給速度。由于比例伺服閥受到油溫的影響會產(chǎn)生零點漂移,在控制程序中采用中斷的方式用鎖零程序來抑制零漂,防止在給定“零”信號的時候,滑塊由于比例伺服閥的零漂引起誤動作。鎖零程序如圖5所示。
圖5 比例伺服閥鎖零程序梯形圖
觸摸屏參數(shù)編輯輸入界面如圖6所示。
圖6 觸摸屏參數(shù)輸入界面
以圓錐滾子軸承572外圈毛坯為例,其外徑為142 mm,寬度為31.2 mm。產(chǎn)品試制效率為每分鐘12件,批量生產(chǎn)2 000件,隨機(jī)抽取200件測量外徑尺寸和圓度,結(jié)果表明,圓度和外徑散差都能控制在0.5 mm以內(nèi),產(chǎn)品尺寸精度完全滿足工藝要求。