摘要:技術領域:葡萄酒生產。主要內容:(1)利用淘汰技術落后的葡萄酒灌裝機的時機,淘汰了操作繁瑣、效率低、能耗高的舊清洗設備,購置安裝自動化CIP清洗設備。(可提供符合工藝技術要求的冷水、熱水、酸液、堿液)。(2)根據(jù)新工藝要求,設計、制作了管道分配盤。通過管道自動切換,實現(xiàn)了灌裝工藝的清洗、殺菌、灌裝、原酒回流等自動化功能。(3)淘汰高能耗離心泵,加裝變頻立式多級泵,實現(xiàn)恒壓節(jié)能供水。技術特點:(1)新灌裝機包含各種清洗、殺菌程序,配合新的CIP系統(tǒng),通過選擇程序實現(xiàn)對系統(tǒng)冷水、熱水、酸液、堿液的自動供給,實現(xiàn)全自動清洗、殺菌,有效提高了清洗、殺菌效果。(2)新CIP清洗工藝流程操作簡單、高效。在滿足工藝技術要求的前提下,精確控制,提高了蒸汽、水、清洗劑等的利用率,降低了各種能源消耗。(3)新設計的管道分配盤,操作方便、快捷,可在很短的時間內實現(xiàn)不同功能的切換。同時可有效防止操作人員誤操作。(4)新設計了恒壓供水系統(tǒng),避免不同用水量時供水壓力的波動,提高清洗效果,同時不需要在清洗、殺菌過程中單獨控制軟化水。
關鍵詞:葡萄酒 灌裝設備 CIP 清洗 殺菌 改造 清潔生產
中圖分類號:TS262 文獻標識碼:A 文章編號:1672-5336(2014)14-0039-02
在葡萄酒生產過程中,灌裝設備的清洗、殺菌一直是消耗水、電、汽的重要環(huán)節(jié)。一般會用到熱水(通常為85℃)、一定比例的堿液、酸液或蒸汽。對于我公司在系統(tǒng)升級前使用的方式及存在的不足:
(1)熱水的制備:使用一臺手動操控的離心泵將水處理車間的軟化水輸送到灌裝車間。在不銹鋼罐中加蒸汽盤管。罐中通入蒸汽,通過盤管換熱將水加熱。罐的容積是4噸,加熱一罐水至要求溫度85℃,需要約2小時。為保證罐中水溫均勻,在罐的頂部安裝一臺攪拌器。
不足:制備時間長、熱損失大、效率低。
(2)酸液、堿液的制備:通過操作人員手工配置。將一定量的濃酸液或堿液通過罐頂?shù)娜丝准尤氲焦拗?,攪拌后配制成符合技術要求濃度的酸、堿液。
不足:危險性高、勞動強度大。
(3)待灌裝葡萄酒儲罐的清洗:通過軟管將涼水接到相應的儲罐進行清洗。殺菌過程則是直接將1.5bar蒸汽通入罐中,持續(xù)30min。
不足:操作雖然簡單,但水壓低,清洗效果差。殺菌時消耗的蒸汽量大,蒸汽彌漫到整個儲罐間。
(4)舊灌裝機的清洗、殺菌:清洗時需要手動將36個簡易的CIP杯(假瓶)裝到灌酒閥上以打開灌酒閥,(參看圖1)然后再手動打開水泵,將水打入灌裝機的酒缸中,水從灌酒閥直接流出。殺菌過程也是直接將 1.5bar蒸汽從輸酒管道通入灌裝機,再從灌酒閥排出。
不足:清洗不便,效率低且效果不夠理想。
在公司淘汰技術落后的德國KHS葡萄酒灌裝機,更新為世界先進水平的全自動意大利bertolaso灌裝機時,鑒于舊的清洗、殺菌系統(tǒng)效率低、能耗高,技術水平落后。決定對其進行升級改造,主要內容及特點如下:
(1)購置安裝了一套自動化CIP清洗設備??勺詣犹峁┲苽浞瞎に嚰夹g要求的冷水、熱水、酸液、堿液。配合新灌裝機的可編程清洗、殺菌程序,實現(xiàn)設備的全自動清洗。其中制備85℃熱水僅需要10分鐘的準備時間,相比實施本系統(tǒng)前每天節(jié)省工作時間約2小時。
(2)根據(jù)新工藝要求,設計、制作了管道分配盤。通過分配盤的合理設計將待灌裝葡萄酒儲罐與國產CIP清洗設備和進口葡萄酒灌裝機合理聯(lián)系起來,形成一個科學、緊密而高效的系統(tǒng)。系統(tǒng)既能滿足對系統(tǒng)得清洗、殺菌的要求,又可以保證生產過程中輸酒、回流方面的要求。通過分配盤切換,可在很短的時間內實現(xiàn)灌裝工藝的清洗、殺菌、灌裝、原酒回流等功能,同時可有效防止操作人員誤操作。
(3)淘汰高能耗離心泵,由公司獨自設計完成了一套變頻控制的立式多級泵供水系統(tǒng),實現(xiàn)恒壓節(jié)能供水。系統(tǒng)供水量最大可達20t/h,水壓穩(wěn)定在3bar。避免不同用水量時供水壓力的波動,提高清洗效果(圖1)。
該清洗、殺菌系統(tǒng)經(jīng)實際使用和測算,自動化程度高且經(jīng)濟效益明顯。
(1)酵母菌檢驗合格率提高3個百分點,每年由此節(jié)約清洗成本約26000元。
(2)清洗殺菌班熱水制備環(huán)節(jié)節(jié)約工時約600小時,每個工費用約為120元。
(600/8)*120≈9000元
(3)灌裝設備清洗、殺菌年消耗蒸汽量相比舊系統(tǒng)節(jié)省約467噸,按1噸蒸汽需0.15噸標煤計算,折合標煤約70噸,1噸標煤約800元,節(jié)省費用800*70=56000元。
(4)清洗劑每年節(jié)約960L,每桶35L,每桶合人民幣約1000元,960/35*1000≈28000。
以上合計每年可節(jié)約費用約12萬元,此系統(tǒng)投資為65萬元,按此計算,約5.5年即可回收全部投資。
通過清洗、殺菌系統(tǒng)的升級改造:實現(xiàn)了可編程控制清洗、殺菌全過程,即實現(xiàn)全自動清洗。有效的控制了生產環(huán)節(jié)的微生物,減少了酸堿清洗劑消耗量,降低了操作人員的勞動強度,提升了工藝裝備水平,達到了清潔生產目的。