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        談事中控制在中小電站循環(huán)流化床鍋爐安裝質(zhì)量控制工作中的運用

        2014-04-15 14:31:54朱衛(wèi)華
        建設監(jiān)理 2014年10期
        關鍵詞:質(zhì)量控制

        朱衛(wèi)華

        (浙江德鄰聯(lián)合工程有限公司, 浙江 杭州 310020)

        談事中控制在中小電站循環(huán)流化床鍋爐安裝質(zhì)量控制工作中的運用

        朱衛(wèi)華

        (浙江德鄰聯(lián)合工程有限公司, 浙江 杭州 310020)

        摘 要:結(jié)合桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司90T/H循環(huán)流化床鍋爐安裝案例,敘述了事中控制在質(zhì)量控制中的具體運用。

        關鍵詞:事中控制;循環(huán)流化床鍋爐安裝;質(zhì)量控制

        1 概 述

        循環(huán)流化床鍋爐具有燃料適應性廣、燃燒效率高、燃燒強度高、爐膛截面積小、燃料預處理和給料系統(tǒng)簡單、負荷調(diào)節(jié)范圍大且調(diào)節(jié)速度快、可以爐內(nèi)高效脫硫等優(yōu)點,非常適合我們國家現(xiàn)階段對節(jié)能和環(huán)境保護的要求,近年來得到迅速發(fā)展,產(chǎn)品也已經(jīng)系列化,在燃料上來看,有燒煤、燒農(nóng)村秸稈、燒生活垃圾等,其中在數(shù)量上投用較多的是 75 t、130 t、220 t 等級的循環(huán)流行化床鍋爐,多用于中小型電站,如,大型企業(yè)的自備電站,工業(yè)園供熱電站,農(nóng)林生物質(zhì)電站,垃圾焚燒電站。但是,它的缺點也有不少,主要有爐膛、分離器、返料裝置及其之間的膨脹和密封問題,設計和施工工藝不當導致的磨損問題,爐膛溫度偏高問題等。

        電站工程的循環(huán)流行化床鍋爐都是散件供貨,到達業(yè)主建設項目的現(xiàn)場后進行組合、安裝,良好的安裝質(zhì)量,對于鍋爐機組達到設計要求和安全經(jīng)濟運行有著重要意義。然而,循環(huán)流化床鍋爐安裝工作復雜,在質(zhì)量管理上工序銜接多、中間交接多、控制因素多、施工難度大、過程控制要求高、終檢局限性大,每一臺循環(huán)流化床鍋爐的安裝工作都是個案,實際工作中如何切實把好安裝質(zhì)量關,做好循環(huán)流化床鍋爐安裝質(zhì)量控制工作,對監(jiān)理人員是一個挑戰(zhàn)。

        筆者采用事中控制的方法,在監(jiān)理桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司 90 t/h 循環(huán)流化床鍋爐安裝工程項目中進行了實踐,并取得較好的效果。現(xiàn)談一下具體的運用情況,以供大家參考。

        2 工程情況

        2.1 業(yè) 主

        桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司是熱電聯(lián)產(chǎn)項目,坐落于浙江嘉興桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)新妙智村京杭大運河北岸,主要為桐鄉(xiāng)市濮院鎮(zhèn)(包括濮院毛衫城工業(yè)園和濮院鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū))和梧桐街道東北部工業(yè)園區(qū)提供工業(yè)生產(chǎn)用汽和生活用汽,原有規(guī)模為 3 臺 90 t/h 次高溫次高壓煤粉鍋爐,2 臺 15 MW 抽凝機組和 1 臺 6 MW 背壓機組,裝機容量為 36 MW,為滿足熱用戶增加的蒸汽需求量,本次工程擴建 4 號爐,上馬 1 臺90 t/h 次高溫次高壓循環(huán)流花床鍋爐及其相關配套設備。

        鍋爐由無錫華光鍋爐股份有限公司制造,型號為 UG-90/5.3-M2,額定蒸發(fā)量 90 t/h、蒸汽壓力 5.3 MPa、蒸汽溫度 485℃,蒸汽壓力和溫度與現(xiàn)有的 3 臺煤粉鍋爐蒸汽參數(shù)一致,給水溫度 150℃,單鍋筒橫置式、單爐膛自然循環(huán)、懸掛結(jié)構(gòu)、膜式水冷壁、汽冷式旋風分離器、全鋼架π型布置,鍋爐運轉(zhuǎn)層以上半露天布置,運轉(zhuǎn)層在 7 m,設計燃料為煙煤。業(yè)主的熱用戶蒸汽需求量有峰谷期,一年中供氣量并不均衡,在生產(chǎn)旺季的時候,蒸汽用量有時會超過日常平均量的 20%,因此,業(yè)主要求本臺鍋爐具有超負荷的能力,無錫華光鍋爐公司在設計時給出了在保證額定蒸發(fā)量 90 t/h 的情況下,可以短時 110 t/h 的超負荷蒸發(fā)量。

        2.2 本臺循環(huán)流化床鍋爐特點

        進場后不久,業(yè)主告訴筆者,有同一鍋爐廠家出產(chǎn)的一臺 90 t/h 循環(huán)流花床鍋爐安裝后,爐膛出口至汽冷旋風分離器處進口的水平煙道內(nèi),在運行中發(fā)生磨損爆管的問題。

        因此,本臺鍋爐的安裝具有以下特點:①在安裝中要注意克服循環(huán)流化床鍋爐的缺點;②在具備額定出力 90 t/h 的情況下,要保證本臺鍋爐的超負荷能力;③防止出現(xiàn)同型號循環(huán)流化床鍋爐發(fā)生的爆管問題。作為監(jiān)理人員,在鍋爐整個安裝施工過程中,除了需關注循環(huán)流化床鍋爐所具有的共性缺點問題外,本爐特有的這兩個個性問題,也必須要加以注意的。只有這樣,才能控制好鍋爐總體安裝質(zhì)量,做好這個工程項目。

        2.3 參建單位

        鍋爐安裝單位是江蘇華能建設工程集團有限公司,成立桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電 4 號爐擴建工程項目部,負責具體實施本臺鍋爐的安裝工作。筑爐廠家是宜興興貝耐火材料制品有限公司,成立桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電 4 號爐擴建工程項目部,負責鍋爐耐火材料的提供和筑爐工作。監(jiān)理單位是浙江德鄰聯(lián)合工程有限公司,成立桐鄉(xiāng)濮院協(xié)鑫環(huán)保熱電 4 號爐擴建工程項目監(jiān)理部,筆者負責本臺循環(huán)流化床鍋爐的監(jiān)理工作。

        鍋爐本體由鍋爐廠家供貨,將零部件用卡車陸續(xù)送進施工現(xiàn)場,工程于 2013 年 9 月底正式開始安裝,鍋爐安裝單位施工人員和監(jiān)理人員也同時進場了。

        2.4 循環(huán)流化床鍋爐安裝工藝流程

        循環(huán)流化床鍋爐工藝流程由前至后的順序如下:基礎驗收→鋼架安裝→汽包安裝→受熱面管排地面組合和吊裝就位→汽包內(nèi)部裝置檢查和安裝→本體水壓試驗→鍋爐輔機和附屬設備安裝→筑爐→烘爐、煮爐或酸洗→蒸汽嚴密性試驗→安全閥整定和沖管→鍋爐試運行。

        循環(huán)流化床鍋爐安裝的主要工作量集中在從開始時的“基礎驗收”一直到“筑爐”階段,質(zhì)量控制也主要集中在這一階段,后面的流程則進入到了鍋爐調(diào)試階段了。

        3 循環(huán)流化床鍋爐安裝質(zhì)量控制

        3.1 采用事中控制的方法,是根據(jù)現(xiàn)場實際狀況,經(jīng)過權(quán)衡后的選擇

        鍋爐安裝工作由基礎驗收和處理開始,鋼架立柱底板與混凝土基礎的連接方式,按常規(guī)是澆筑基礎時預留鋼筋,在混凝土基礎上面和立柱底板之間安裝成組的平、斜墊鐵,進行間隙找實和縱橫坐標、標高找正,鋼架安裝結(jié)束驗收完畢后,將圍繞立柱地底板的預留鋼筋煨彎,貼緊底板徑板焊上,然后對基礎進行二次灌漿。但是,本臺循環(huán)流化床鍋爐安裝單位,改變了在混凝土基礎上面和立柱底板之間安裝成組的平、斜墊鐵,進行間隙找實和縱橫坐標、標高找正的施工工藝,變更為在混凝土基礎上面和立柱底板之間安裝一塊整的鋼板,利用水平儀對此鐵板進行水平找平和標高找正,結(jié)束后就用高強度灌漿料對基礎灌漿至鋼板平,灌漿料凝固后,直接將鋼架立柱放在上面,待鋼架安裝結(jié)束再做下面的鋼筋煨彎焊接和二次灌漿工作。做了多年的鍋爐安裝方面工作,第一次遇到在鍋爐基礎方面這樣的施工工藝,安裝單位施工不安常規(guī)操作,如此施工,的確是簡化了原來的工藝,但是行不行呢?

        本臺鍋爐鋼架安裝方案是,將長方形鍋爐鋼架,先地面組合成片,然后吊裝就位,空中再裝上橫梁成型,最后將頂板放到上面,連接方式為現(xiàn)場焊接。鋼架共有 10 根立柱,分別在地面組合成 4 片,其中爐后 2 片為橫向二根立柱拼裝,爐前 2 片為縱向三根立柱拼裝。頂板為散根的梁地面組合成一個整體。

        鍋爐運行時的重量達上千噸,鋼架上的荷載必須順利傳遞給基礎,利用平、斜墊鐵進行找實,就是解決立柱底板到基礎之間空隙問題的,從而保證了鍋爐荷載通過鋼架立柱底板均勻地傳到混凝土基礎上。而采用鋼板找平的施工工藝,要想達到這樣的效果,就要做到:①現(xiàn)場鋼板 100% 水平;②鍋爐廠家制造的鋼架立柱與立柱底板 100% 垂直;③地面上用 2 根或 3 根立柱組合成片的鋼架,在組合時要保證立柱100% 垂直于底板,且各根立柱的底板 100% 的在一個水平面上。這種理想狀態(tài),在工藝上是做不到的,誤差總會存在,只是多與少的問題罷了。由此推定,其結(jié)果就是立起來的鋼架立柱底板與鋼板為線接觸或點接觸,不能做到面接觸,使荷載均勻能的傳遞給基礎,質(zhì)量上是存在缺陷的。

        監(jiān)理例會上,筆者將這個結(jié)論正式提了出來,指出這個方案不可行,安裝單位不肯接受,堅持認為他們的方案沒有問題,業(yè)主對于監(jiān)理的意見也未明確給予說法。鍋爐機組的建設,動則數(shù)千萬或上億元投資,因此,業(yè)主對選擇的安裝單位肯定是慎重的、認可的,作為剛進場的監(jiān)理,就要否定施工單位的方案,業(yè)主不可能一下子就接受的。于是,基礎的處理,安裝單位按照既定方案做了。安裝質(zhì)量事先控制的努力失敗。

        正式就位的日子很快到了。每片鋼架有 32 m 高,施工單位租用了一臺 260 t 的汽車吊作為主吊裝機具,另又配了一臺50 t 的汽車吊作為輔助,在鋼架由組合場的平面進行豎起時抬吊下部,260 t 汽車吊早上 5∶00 進場開始工作,忙到傍晚18∶00 ,4 片鋼架吊裝就位固定完成。第二天,上午完成了頂板穿吊桿和就位,下午運送汽包的卡車到達施工現(xiàn)場,卸下汽包后,260 t 的汽車吊退場。大型汽車吊的使用費用高,施工單位時間上計算很緊湊。第三天,架起經(jīng)緯儀開始對立起來的鋼架細調(diào)尺寸,此時,立柱地板與基礎上鋼板不能緊密貼合的問題暴露了。

        電站鍋爐安裝施工具有風險大、費用高、返工難度高的特點。在成本和作業(yè)風險的壓力下,安裝單位拒絕返工。筆者堅持要求對質(zhì)量缺陷予以處理。最后,安裝人員對地板與鋼板之間的縫隙用薄鋼板進行墊塞,進行了補救。如果不在鋼架安裝過程中解決此事,等后面的設備裝上后,在重壓下,要么基礎被壓碎,要么鋼柱內(nèi)部產(chǎn)生額外的內(nèi)應力。就此形成的缺陷無法解決或解決成本太大,事后控制往往很難做到,質(zhì)量問題必須在事中控制住。

        3.2 采用事中控制的方法,需要緊跟工序進展,把質(zhì)量控制落實在細節(jié)上

        本臺鍋爐的汽包采用支撐式支座。汽包在吊裝前進行劃線,將汽包中心線找出來。鋼架和頂板在安裝過程中,都會產(chǎn)生一些尺寸誤差。在汽包就位時,監(jiān)理要核查汽包中心線和鋼架中心線,一定要安裝單位做到重合。這樣才能保證爐膛的中心線位置正確。爐膛中心線是以汽包中心線來定的,鍋爐受熱面是以爐膛中心線對稱布置的,而受熱面設備,包括本臺循環(huán)流化床鍋爐的 2 只汽冷旋風分離器,是懸掛或支撐在鋼架上的,其固定位置在鋼架上已經(jīng)預先留置好。如果汽包中心線和鋼架中心線不重合,那么就會造成爐膛中心線位置與圖紙設計偏離,引起受熱面設備就位不正確;而且設備就位后,左右尺寸偏差糾偏非常難。一旦投入運行,煙氣流動會達不到鍋爐設計者所要求的狀態(tài),嚴重者,會造成局部過度磨損引起爆管,鍋爐被迫停爐,這是循環(huán)流化床鍋爐安裝時在質(zhì)量事中控制上特別要注意的。

        受熱面的安裝工作從水冷壁地面組合開始。對管子通球、吹掃,是受熱面管道安裝工作必須要做的準備工序,要保證做到對口焊接完畢的管子內(nèi)不能有雜物,否則點火運行后,雜物堵住管子使汽水流動停滯造成管子局部過熱而爆管。因此,所有受熱面管排通球、吹掃時,對本道工序進行全程旁站,進行事中控制。

        水冷壁管子對口的錯口率,筆者控制得非常嚴,從第一片水冷壁管排對口開始,就不停得在檢查,對出來的第一批10 個口中,要求殺口重對的就有 4 個,提高了允許誤差標準。因為本臺鍋爐要求能短時超負荷運行,受熱面過多的管子錯口,會使汽水在錯口處產(chǎn)生較大的節(jié)流,從而最終影響到鍋爐的出力。因此,對于本臺鍋爐的受熱面管子對口,是采取從嚴控制錯口問題的辦法,且一直堅持到安裝完畢。

        循環(huán)流化床鍋爐爐膛是由懸掛在頂板上的膜式水冷壁管圍合而成,對于水冷壁來說,錯口、折口現(xiàn)象越少越好,燃燒中顆粒會沿著水冷壁內(nèi)壁面向下流動,遇到臺階、凹凸處,便會反復地磨研它,不平值越大磨損得越厲害,越光滑的表面磨損度越輕,從降低磨損的角度出發(fā),對于現(xiàn)場組合安裝的水冷壁,內(nèi)部拼縫要求安裝人員進行滿焊并打磨平。循環(huán)流化床鍋爐是正壓燃燒,對密封性要求高,爐膛外部拼縫是要滿焊的,也就是說,水冷壁組裝時需要采取雙面焊工藝,這是鍋爐廠家在設計上對安裝的要求。但是,施工單位會偷懶僅僅外部單面焊完了事,本臺鍋爐的施工單位原來就打算這么做的,后來被筆者堅決要求執(zhí)行圖紙規(guī)定。這些,對于循環(huán)流化床鍋爐的長期正常運行很重要,安裝中,質(zhì)量上必須控制到位。

        現(xiàn)在工地上的不少施工人員職業(yè)水準和素養(yǎng)都是很不夠的,往往直接是未經(jīng)培訓的民工。承擔本臺鍋爐安裝單位是江蘇華能建設工程集團有限公司,實行項目負責制,其實就是個人承包,質(zhì)量員對于施工工藝執(zhí)行不嚴謹,隨意性大,現(xiàn)場安裝質(zhì)量管理工作是不到位的。作為監(jiān)理人員,在事中控制中,就要把質(zhì)量管控工作做細做實,切實控制住安裝質(zhì)量。

        3.3 采用事中控制的方法,要盡量爭取業(yè)主的支持,以推動工作的順利開展

        本臺循環(huán)流化床鍋爐采用左右 2 只汽冷式旋風分離器對稱布置,對爐膛煙灰進行氣固分離,通過上部吊桿懸掛于鍋爐中部的頂板上。汽冷旋風分離器內(nèi)徑為φ3 100 mm,12 m長,膜式壁結(jié)構(gòu),管子為φ38×4.5 mm,整體為蝸殼形,爐后墻一部分向后彎制形成分離器入口段。鍋爐廠家為了方便運輸,將本臺鍋爐汽冷式旋風分離器的筒體分為三片,和上下環(huán)形集箱一起散件發(fā)到現(xiàn)場,供安裝單位進行組合安裝。

        汽冷旋風式分離器是循環(huán)流化床鍋爐的核心部件,標志性設備,主要作用是將大量的高溫固體物料從氣流中分離出來,送回燃燒室繼續(xù)燃燒。汽冷旋風式分離器的原理是:高速的氣固混合煙氣,從爐后墻分離器進口段進入蝸殼式筒體,在重力和慣性的作用下,旋轉(zhuǎn)中的混合煙氣,重的顆粒被甩到筒體內(nèi)壁上后落下,通過回料腿回到爐膛進行再次燃燒,輕的煙氣上冒,被引導到鍋爐尾部煙道,如此完成氣固的分離。一個好的汽冷旋風式分離器,用起來應該是具有高的分離效率,分離效率越高,煙氣中的顆粒越少,布置在爐后煙道豎井內(nèi)蛇形管排磨損程度就越小,其安裝質(zhì)量關系著整個汽冷旋風式分離器的性能好壞。

        在我們國家,循環(huán)流化床鍋爐的歷史不長,尚在不斷的發(fā)展中,現(xiàn)有的相關規(guī)范標準里對其安裝要求方面說的比較籠統(tǒng),條款中提到的不是太多,本臺鍋爐安裝說明書里,鍋爐廠家寫道:“汽冷旋風式分離器的幾何尺寸非常重要,安裝中要保證?!比绾蝸肀WC呢?筆者根據(jù)多年積累的循環(huán)流化床鍋爐工程實踐的經(jīng)驗,汽冷式旋風分離器安裝質(zhì)量主要控制三個指標:垂直度、正圓度、同心度。

        (1)垂直度。不僅是要做到汽冷旋風式分離器筒體的直段保持垂直,還必須要做到整個分離器中心線的垂直。

        (2)正圓度。筒體直段部分和筒體錐段部分要保持正圓。

        (3)同心度。即上環(huán)形集箱的圓心、下環(huán)形集箱的圓心、筒體直段部分圓心,筒體錐段部分圓心,所有的圓心要在同一條垂直的中心線上。

        垂直的分離器中心線,是整個汽冷旋風式分離器組合與安裝的基準點,保證了同心度,就保證了分離器整體的垂直,同時使內(nèi)部結(jié)構(gòu)位置正確,從而保證旋風式分離器的分離效率。保證了正圓度,可以保證筒體就不會因為不圓而引起的局部偏磨問題,

        決定在汽冷旋風式分離器的安裝上,做好質(zhì)量控制工作。在汽冷旋風式分離器將要開始施工前的工地例會上,按旋風分離器的工作原理,對質(zhì)量上主要控制的垂直度、正圓度、同心度這三個指標,向業(yè)主和安裝單位進行了詳細的闡釋,并建議安裝單位在散件地面組合時,采取有利于控制質(zhì)量的垂直立式組合施工工藝。

        汽冷旋風式分離器的安裝工作開始了,安裝單位未重視監(jiān)理的意見,對第一個組合的鍋爐右側(cè)汽冷旋風式分離器,采用了臥式的組合方式。筆者在每天施工現(xiàn)場巡視的過程中發(fā)現(xiàn)后,當即向施工負責人指出這樣做在質(zhì)量上帶來的問題,對方認為以前在別的循環(huán)流化床鍋爐工程上都是這么做的,沒事。通知施工單位的項目經(jīng)理,請來業(yè)主方的鍋爐專工到場,繼續(xù)溝通,項目經(jīng)理堅持認為可以保證組合質(zhì)量。組合繼續(xù)進行,工作快速推進,上環(huán)形集箱和下環(huán)形集箱很快也焊上了,右側(cè)汽冷旋風式分離器組合成型。

        就此事,筆者主動去拜見業(yè)主的總工,向他進一步陳述了這樣組合,一旦安裝就位,對以后的運行所帶來的分離效率和磨損方面的問題,然后提出就分離器安裝的問題,開一次監(jiān)理工作專題會議,邀請他和業(yè)主方的項目領導出席。

        第二天上午專題會,施工、監(jiān)理、業(yè)主三方單位相關人員如約到場,筆者拿出了鍋爐廠家的安裝說明書和汽冷旋風式分離器的圖紙,指出了鍋爐廠家設計方面對安裝的要求部分,再一次說明了堅持在分離器組合的上,垂直度、正圓度、同心度這三個質(zhì)量控制指標的重要性和必要性,不拉中心線就進行環(huán)形集箱對口,尺寸無法保證,提出對已經(jīng)組合完成的右側(cè)汽冷旋風式分離器進行質(zhì)量驗收,如果合格,可以繼續(xù)組合左側(cè)的,否則不行,必須處理。這次會議上,業(yè)主明確表達了對質(zhì)量的高度重視,支持監(jiān)理工作,不能在安裝中留下缺陷。

        第三天早上一上班,接到安裝單位項目經(jīng)理電話,說決定返工,將已經(jīng)焊好的上、下環(huán)形集箱管口割下,拉起臥放著的筒體豎直,割開已經(jīng)點焊上的水平面膜式壁拼縫,用鋼絲吊掛分離器中心線,進行重新找正組合。

        返工重做的工作量很大,割掉的管口要重新做坡口打磨,探傷也要重新做的。這對獨立核算的施工方項目部就是帶來直接的成本增加。因為有了組合安裝前的質(zhì)量控制說明和要求,當右側(cè)汽冷旋風式分離器組合后出現(xiàn)問題時,再通過細致的工作,有理有據(jù)的溝通,對質(zhì)量負責任堅持的態(tài)度,爭取到了業(yè)主的有力支持,最終使安裝單位接受了監(jiān)理的意見,同意對質(zhì)量問題進行徹底處理,從而在汽冷旋風式分離器安裝過程中,順利落實了對其的事中質(zhì)量控制工作。

        3.4 采用事中控制的方法,針對工程中的個案問題,對質(zhì)量進行有效的管控

        本臺鍋爐安裝前,業(yè)主提出過有同類型的循環(huán)流花床鍋爐安裝后,爐膛出口至汽冷旋風分離器處進口的水平煙道內(nèi),在運行中發(fā)生磨損爆管的問題,其原因分析如下:所謂磨損,是含有顆粒的高速煙氣在局部形成亂流或渦流,不停地沖刷墻面,導致快速磨損,直至磨破管子形成爆管。根據(jù)此分析,分別在安裝方面采取了兩項措施。

        (1)汽冷旋風式分離器就位的位置尺寸控制。汽冷旋風式分離器地面組合完成,準備起吊了,要求安裝單位就位時,要保證爐后墻分離器入口段,和分離器進口段成一直線,對口處不能出現(xiàn)折口現(xiàn)象。旁站汽冷旋風式分離器就位,定位時,與安裝人員一起拉線復核分離器進口段尺寸,確認無誤后,點焊定位,在安裝上做到盡可能不增加煙氣在此處的阻力,為下面的筑爐工序施工打下一個好的基礎。

        (2)對爐膛到分離器進口部位爐墻筑爐時采取相應措施。爐膛到分離器進口部位爐墻結(jié)構(gòu)設計為絕熱式爐墻,工作層采用耐磨澆注料,絕熱層采用輕質(zhì)保溫澆注料。當后面的筑爐工作進展到這個位置時,和筑爐單位施工負責人溝通了此處有其他同類型的循環(huán)流化床鍋爐運行中,因磨損引起爆管的事情,要求在本臺鍋爐施工中克服掉這個問題,筑爐單位同意變更部分材料,在此處使用加強型耐磨澆注料進行爐墻的澆筑,以增強對流經(jīng)煙氣的耐磨性。檢查筑爐單位耐磨澆注料立模板的直線性和平整性,消除因澆筑成型后的墻面凹凸不平和臺階使混合煙氣形成渦流、亂流,不斷沖刷墻面而導致快速磨損的可能。要求筑爐單位做到,爐膛進分離器煙道轉(zhuǎn)角圓滑過渡,整個通道線型流暢。檢查設置在非金屬膨脹節(jié)處的膨脹縫,開口順煙氣流方向留置,過渡平整,膨脹縫內(nèi)填塞的硅酸鋁耐火纖維棉整齊,不因為膨脹縫施工不當,而對整體通道的質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。

        本臺循環(huán)流化床鍋爐于 2014 年 3 月初投運,運行至今此處未出現(xiàn)爆管的問題。當時施工中在質(zhì)量上采取的針對性措施有了效果,較好地解決了這個問題。

        4 結(jié) 語

        循環(huán)流行化床鍋爐技術(shù)是一項高效低污染清潔燃燒枝術(shù),廣泛地運用于中小電站。做好循環(huán)流行化床鍋爐安裝的質(zhì)量控制工作,是監(jiān)理人員應盡的職責。然而實際工作中,常常存在安裝單位的施工人員素質(zhì)不高、技能差的民工多、熟練的技工少、人員流動頻繁的現(xiàn)象,施工質(zhì)量保證體系僅僅停留在書面,難以有效運作,自檢、互檢、專檢三檢制度執(zhí)行被流于形式,監(jiān)理人員需要動腦筋想辦法對循環(huán)流行化床鍋爐安裝質(zhì)量進行有效控制和管理。強化事中控制,是一個可以實施的方法。

        中圖分類號:F407.9

        文獻標識碼:B

        文章編號:1007-4104(2014)10-0054-05

        收稿日期:2014-07-25

        通信地址:江蘇省鎮(zhèn)江市桃花塢路八區(qū)3棟204室,郵編:212000。

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