威海職業(yè)學(xué)院(山東 264210) 梁典民
數(shù)控加工中心卸刀困難是常見故障之一,但由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜,涉及到電氣、機(jī)械、氣動、液動等,任何一個回路環(huán)節(jié)失效都會引起機(jī)床卸刀故障。本文以一臺VC1055數(shù)控加工中心的維修案例為例,依據(jù)數(shù)控加工中心主軸結(jié)構(gòu)和原理分析了卸刀常見故障特點,并針對故障特點對故障維修進(jìn)行探討,以供借鑒。
我中心有一臺VC1055數(shù)控加工中心,換刀過程中非常困難,換刀時需用銅錘或其他金屬進(jìn)行碰擊,振動方可取下刀柄。這樣勢必存在安全隱患,長時間碰擊造成刀柄損傷,影響主軸精度。
部件的結(jié)構(gòu)如圖1所示,主軸前端有7∶24的錐孔,用于裝夾錐柄刀柄 (見圖2),為了實現(xiàn)刀具的自動裝卸,主軸內(nèi)設(shè)有刀具自動夾緊裝置。從圖中可以看出,該機(jī)床是由拉緊機(jī)構(gòu)拉緊錐柄刀夾尾端的軸頸來實現(xiàn)刀夾的定位及夾緊的。
(1)夾緊刀夾時,液壓缸B腔進(jìn)油,彈簧6推活塞3上移,處于圖示位置,拉桿5在蝶形彈簧4的作用下向上移動。帶動彈簧6上移,進(jìn)入套筒1中,從而壓縮彈簧6,實現(xiàn)夾緊刀夾。刀桿依靠摩擦力緊固在主軸上。
(2)松開刀夾時,液壓缸A腔接通進(jìn)油,壓縮彈簧4、拉桿5下移,帶動彈簧6及刀柄下移,彈簧離開套筒1的約束,彈簧6松開,刀柄拉釘脫開套筒1的約束,取下刀柄。
(3)壓縮空氣由管接頭經(jīng)活塞和拉桿上的中心通孔吹入主軸裝刀孔內(nèi),把切屑或臟物清除干凈,以保證刀具的裝夾精度。機(jī)械手把新刀裝上主軸后,液壓缸A接通回油,碟形彈簧又拉緊刀夾,刀夾拉緊。
圖1 數(shù)控加工中心主軸結(jié)構(gòu)圖
圖2 加工中心主軸刀柄
(1)檢查液壓缸,活塞桿端部是否有磨損情況,造成拉桿下移行程不夠,無法頂?shù)嚼敗?/p>
(2)檢查拉釘直徑及高度尺寸,檢查拉釘與刀柄螺紋結(jié)合是否可靠,否則容易造成拆卸刀困難。
(3)檢查彈簧6及套筒1的變形情況及磨損情況,這是數(shù)控銑床或加工中心拆卸刀困難的主要原因所在。數(shù)控機(jī)床在加工過程中,因為工人的熟練程度和技術(shù)水平的原因,不可避免的存在闖刀現(xiàn)象,造成彈簧6和套筒1變形,造成拆卸刀困難。檢查過程中如發(fā)現(xiàn)有磨損變形應(yīng)及時更換。更換時要保障與原零件尺寸形狀的一致性。
(4)7∶24錐孔內(nèi)表面要經(jīng)常保養(yǎng),不允許有磕碰拉傷或銹蝕現(xiàn)象,否則容易造成刀柄的徑向跳動、軸向竄動超差,影響加工精度。
(5)套筒1內(nèi)孔面及外表面是否有拉傷現(xiàn)象,如果有輕微拉傷可用油石進(jìn)行修整,如果拉傷較重需更換零部件。主要原因是:主軸裝刀孔臟物清除不徹底,或者壓縮空氣壓力不足,無法起到清除污物的作用。
我們這臺加工中心經(jīng)過解剖檢查發(fā)現(xiàn),故障產(chǎn)生的原因為:行程開關(guān)經(jīng)過一段時間使用后,緊固螺釘松動,致使行程開關(guān)定位不準(zhǔn)確,液壓缸活塞下行距離不足,造成拉桿對刀柄拉釘下壓力不足,折刀困難。我們重新對控制下行的行程開關(guān)進(jìn)行調(diào)整定位后,問題徹底解決,故障現(xiàn)象消失。