張光利,崔海兵
濕排電石渣在預(yù)分解窯上的應(yīng)用
Application of Wet Discharged Carbide Slag in PrecalcinerKiln System
張光利,崔海兵
眾所周知,水泥建材和化工企業(yè)是能源消耗較大的兩個行業(yè)。目前,在烏蘭察布市察哈爾右翼后旗水泥建材和化工是兩大支柱產(chǎn)業(yè)。其中在察右后旗工業(yè)園區(qū)內(nèi)主要有白雁湖化工和內(nèi)蒙古蒙維科技有限公司(以下簡稱蒙維公司)等多家化工企業(yè)。蒙維公司一期工程,年產(chǎn)電石約135萬噸、VAC(醋酸乙烯)約10萬噸、PVA(聚乙烯醇)約5萬噸,為察右后旗地方的經(jīng)濟發(fā)展做出了重要的貢獻。但隨之排出的工業(yè)廢渣電石渣由于處理難度大,對周邊的環(huán)境造成了極大的污染。為促進兩個行業(yè)的健康發(fā)展,烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司(以下簡稱烏蘭中聯(lián))充分利用兩個行業(yè)的生產(chǎn)特點進行資源綜合利用,用電石渣代替部分石灰石配料,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料。
電石渣是電石水解獲取乙炔氣后以氫氧化鈣為主要成分的工業(yè)廢渣,俗稱電石渣漿(濕排電石渣)。電石渣漿經(jīng)重力沉降分離后進一步脫水,上清液循環(huán)再利用,剩下的含水率仍達(dá)40%~50%,呈漿糊狀,強堿性,同時含有硫化物、磷化物等有毒有害物質(zhì)。根據(jù)《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》(GB/5085—2007),電石渣屬Ⅱ類一般工業(yè)固體廢物,需做防護措施并妥善處理。若長期堆積不但占用大量土地,而且對土地有嚴(yán)重的侵蝕作用。
由于電石渣的主要成分是氫氧化鈣,分解后可獲得氧化鈣,所以能夠代替部分石灰石作為水泥熟料的生產(chǎn)原料來使用。用電石廢渣配料生產(chǎn)水泥熟料,在國內(nèi)已有眾多成熟的企業(yè),如吉林化工廠、天津化工廠、烏海君正能源化工股份有限公司等。其中有的在上世紀(jì)70年代初就己建成工業(yè)化規(guī)模處置裝置,有專用的一條水泥生產(chǎn)線消化電石渣。但多數(shù)是將電石渣沉降濃縮后在濕法窯上使用,熱耗較高,目前已被淘汰;也有少數(shù)企業(yè)將電石渣沉降、壓濾、烘干后在專門設(shè)計的低阻型預(yù)分解窯上使用,但工序復(fù)雜,生產(chǎn)成本較高,市場壓力大,制約廣泛推廣使用。因此,烏蘭中聯(lián)組織技術(shù)攻關(guān),將電石渣沉降濃縮后在堆場進行自然晾曬,在不經(jīng)過壓濾、烘干等工序處理的條件下,直接在預(yù)均化堆場按照一定的比例與石灰石進行預(yù)配料,然后在2500t/d預(yù)分解窯上煅燒,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)硅酸鹽水泥熟料,取得了突破性的成功,屬建材水泥生產(chǎn)行業(yè)新原料替代品研發(fā)應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域。
濕排電石渣代替石灰石配料的主要技術(shù)特點是:將濕排電石渣經(jīng)過沉降后代替一定比例的優(yōu)質(zhì)石灰石作為水泥熟料生產(chǎn)的主要原料,在堆場進行預(yù)配料。通過優(yōu)化配料方案,調(diào)整煅燒工藝參數(shù),并對堆場均化布料方式、料倉下料方式進行必要的技術(shù)改造,消除了濕排電石渣因水分高,極易造成粘倉堵料、計量困難等技術(shù)瓶頸問題。主要技術(shù)措施如下:
(1)將沉降濃縮后的電石渣在堆場進行自然晾曬,可控水分在35%左右。
(2)將晾曬后的電石渣存入堆棚備用,堆棚四墻透風(fēng),頂棚防雨。
(3)在石灰石預(yù)均化堆場,將一定比例(10%左右)的電石渣和石灰石進行預(yù)配混合料,實施均化布料,其工藝布置如圖1所示。
(4)將原有傳統(tǒng)的圓形貯庫改為錐斗形喂料倉,同時倉內(nèi)鑲砌高分子不沾板,提高物料的流動性,并在下料倉底安裝回轉(zhuǎn)攪拌下料器強制卸料,具體創(chuàng)新點如下:
a充分考慮了粉體力學(xué)的特性以及物料水分對料倉內(nèi)粉體內(nèi)摩擦力的影響等綜合因素,在料斗設(shè)計時合理考慮了料斗壁的斜度和材質(zhì)??刂苽}壁相交棱線與水平面的夾角為55°,同時在料斗內(nèi)壁鑲嵌黑色超高分子量聚乙烯不粘板。
b在料斗內(nèi)自行設(shè)計并安裝了雙螺旋回轉(zhuǎn)下料裝置,利用機械攪拌控制卸料,圖2為結(jié)構(gòu)簡圖。
c為了合理控制皮帶秤上料層的厚度,確保下料順暢、計量穩(wěn)定,在皮帶秤上安裝了料位自動感應(yīng)器,并與雙螺旋回轉(zhuǎn)下料器的變頻電機連鎖,在料層低于控制值時實現(xiàn)自動調(diào)速,補償下料。
d在下料倉外壁環(huán)形盤繞伴熱電纜后加裝保溫層,避免冬季粘附凍倉。
通過采取以上技術(shù)措施,徹底消除了濕排電石渣在喂料、輸送、計量及均化等生料制備工序過程中存在的問題。
圖1 預(yù)配料工藝布置
圖2 雙螺旋回轉(zhuǎn)下料裝置
表1 電石渣的化學(xué)成分,%
表2 結(jié)皮的化學(xué)成分,%
考慮到本試驗方案中采用電石渣配料,氫氧化鈣的分解溫度偏低,熟料燒成的共熔溫度降低,同時由于電石渣中磷等微量元素的引入,在水泥熟料的礦物形成過程中起到一種“晶種”的作用,誘導(dǎo)晶體礦物的形成,改善了生料的易燒性,故對原配料方案及操作參數(shù)進行了調(diào)整,電石渣的化學(xué)成分見表1。
3.1 配料方案
本方案適當(dāng)提高了硅酸鹽礦物的含量,提高了生料的耐火性。熟料率值控制如下:KH:0.900±0.02;SM:2.6±0.1;AM:1.4±0.1。
3.2 存在問題
隨著生產(chǎn)試驗的推進,預(yù)熱器系統(tǒng)開始出現(xiàn)大量結(jié)皮,主要富集在預(yù)熱器的五級旋風(fēng)筒以及分解爐鵝頸管處,其中分解爐鵝頸管處結(jié)皮厚約300mm。雖未造成預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞,但現(xiàn)場人工清堵十分困難,耗時費力,而且嚴(yán)重影響窯系統(tǒng)通風(fēng)和熱工制度的穩(wěn)定。后經(jīng)技術(shù)人員對分解爐和五級下料管結(jié)皮進行采樣分析,結(jié)果如下:
(1)結(jié)皮外觀多層狀,中間層發(fā)黑色,質(zhì)地堅硬,有陶瓷感,具體見圖3所示。
(2)從結(jié)皮的化學(xué)成分來看,結(jié)皮中的堿含量和氯離子含量較高,具體化學(xué)成分見表2。
(3)結(jié)皮機理分析:生料中的氯離子在預(yù)熱器中與堿反應(yīng)形成氯化堿,氯化堿的熔點低,最低熔點在650~700℃[1],其以熔融態(tài)粘附在物料表面形成液相粘膜,并與生料和飛灰一起構(gòu)成粘聚性物質(zhì),阻礙生料的顆粒流動,從而使物料在預(yù)熱器中流動不暢并粘附形成結(jié)皮。同時由于氯化堿的沸點低,揮發(fā)率高,再次富集的濃度高,從而導(dǎo)致氯化堿和堿的大量循環(huán)富集,成為預(yù)熱器粘結(jié)性結(jié)皮的礦化劑和促進劑,周而復(fù)始,逐層粘結(jié),越結(jié)越厚。
圖3 結(jié)皮樣本
表3 生產(chǎn)工藝控制參數(shù)
表4 熟料物理性能
表5 生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)
(4)控制要點:從上述分析可知,結(jié)皮形成的主要條件是溫度和有害成分。一方面要從源頭控制配料中的有害成分,如電石渣中的氯離子含量一定要小于0.015%;另一方面要從操作參數(shù)上進行調(diào)整,如通過調(diào)節(jié)三次風(fēng)閘板,強化窯內(nèi)通風(fēng),保證燃燒動力,抑制還原氣氛;同時降低分解爐溫度約30~40℃,避免尾煤過剩導(dǎo)致燃燒不完全,溫度倒掛、結(jié)皮堵料或尾溫過高、系統(tǒng)局部高溫富集結(jié)皮等,操作上實現(xiàn)“薄料快轉(zhuǎn)”,具體工藝主控參數(shù)如表3。
(5)試驗效果:經(jīng)過以上技術(shù)調(diào)整,烏蘭中聯(lián)將濕排電石渣沉降濃縮后在堆場進行自然晾曬,然后在預(yù)均化堆場按照一定的比例與石灰石進行預(yù)配混合料,與其他組分直接入磨粉磨成生料,然后在2500t/d預(yù)分解窯上煅燒,生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)硅酸鹽水泥熟料,取得了突破性的成功。而且用電石渣摻燒熟料,熟料的標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量下降,堿含量下降,性能好,強度高,同時節(jié)能效果顯著,窯臺時產(chǎn)量增加,煤耗同比下降,實現(xiàn)了經(jīng)濟和社會效益的共贏。熟料的質(zhì)量、性能和生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)見表4、5。
由于電石渣中<5μm的微粉含量占比約為38%以上,故入磨后可直接做為成品選粉收集,生料的粉磨工序電耗大幅度下降。同時,由于熟料煅燒的分解爐溫度控制較低,標(biāo)準(zhǔn)煤耗同比下降約1kg/t,生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)良好。
熟料按2012年實際產(chǎn)量249萬噸計,料耗按1.55計算,則每年消耗生料約為1.55×249=385.95萬噸;若按電石渣的摻燒比例10%計算,則每年消耗濕排電石渣約為385.95× 10%=38.595萬噸;若濕排電石渣的水分按35%計算,則每年消耗干基電石渣約為38.595×(1-35%)≈25.09萬噸??梢?,在烏蘭中聯(lián)三條2500t/ d熟料生產(chǎn)線上剛好消化目前蒙維公司一期工程干基電石渣的排渣量25萬噸/年。
按照生產(chǎn)驗證,使用電石渣摻燒生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥熟料,年節(jié)約標(biāo)煤2490t,節(jié)約用電622.5萬kWh,實現(xiàn)資源綜合利用退稅約2500萬元/年,經(jīng)濟效益十分顯著。
此項目每年消化電石渣約25萬噸,同時,每年少使用優(yōu)質(zhì)石灰石(平均品位按氧化鈣50%計)約33萬噸,相當(dāng)于減排二氧化碳約13.2萬噸,社會效益顯著。
烏蘭中聯(lián)將電石渣沉降濃縮后在堆場進行自然晾曬,然后在預(yù)均化堆場按照一定的比例與石灰石進行預(yù)配料,只需對喂料倉進行簡單技改,一次性投資不到5萬元,工藝裝備簡單,推廣使用前景好,是資源綜合利用、社會和經(jīng)濟效益雙贏的好項目。目前,已在兩條2500t/d預(yù)分解窯和一條2000t/d預(yù)分解窯上推廣使用,生產(chǎn)運行穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量合格。
⑴牛云輝.高氯電石渣生產(chǎn)水泥氯揮發(fā)研究[D].西南科技大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文.2011.6.13.■
TQ172.44
A
1001-6171(2014)05-0028-03
烏蘭察布中聯(lián)水泥有限公司,內(nèi)蒙古烏蘭察布012400;
2014-01-11;編輯:趙蓮