摘要:隨著國(guó)家環(huán)保部門對(duì)各企業(yè)廢水排放要求的嚴(yán)格限定,食品行業(yè)的高濃度有機(jī)廢水處理已迫在眉睫。其中,有一部分食品廠原來(lái)建有污水處理廠,但由于現(xiàn)場(chǎng)操作人員技術(shù)條件的欠缺,以及原污水系統(tǒng)本身設(shè)計(jì)就存在一定弊端等種種原因,系統(tǒng)一般不能正常運(yùn)行,急需進(jìn)行改造,以期滿足排放要求。本文將重點(diǎn)討論食品廢水處理系統(tǒng)的改造方案、改造過(guò)程存在的問(wèn)題以及解決方法。
關(guān)鍵詞:食品廢水 隔油 氣浮
中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-5336(2013)22-0072-02
0 引言
本文以一家奶酪廢水處理系統(tǒng)改造為例,對(duì)食品廢水的特點(diǎn),當(dāng)前處理工藝的弊端以及改造方法進(jìn)行闡述和說(shuō)明。食品工業(yè)廢水的特點(diǎn)是有機(jī)物質(zhì)和懸浮物含量高,屬于高濃度有機(jī)廢水,N、P含量嚴(yán)重超標(biāo),其危害主要是使水體富營(yíng)養(yǎng)化,以致引起水生動(dòng)物和魚類死亡,促使水底沉積的有機(jī)物產(chǎn)生臭味,惡化水質(zhì),污染環(huán)境。本文闡述的奶酪廢水處理系統(tǒng),由于奶酪廢水含大量油脂,而工藝中未考慮隔油措施,導(dǎo)致油脂隨著工藝布滿各個(gè)池體,尤其是生物接觸氧化池內(nèi)也含有大量浮油,致使活性污泥因缺氧而死亡,導(dǎo)致出水水質(zhì)嚴(yán)重惡化,需經(jīng)常更換活性污泥。針對(duì)這一現(xiàn)狀,我們對(duì)其水質(zhì)情況和工藝流程進(jìn)行了詳細(xì)的分析和研究,對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了改造,并已投入運(yùn)行。出水水質(zhì)能達(dá)到二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
1 原有奶酪廢水處理狀況分析
1)處理水量Q=150m3/d
2)原有系統(tǒng)處理工藝流程:格柵+中和+調(diào)節(jié)池+混凝沉淀+水解酸化+三級(jí)生物接觸氧化+二沉+中間泵池+石英砂過(guò)濾器+活性炭過(guò)濾器
3)原有系統(tǒng)廢水水質(zhì)水量的研究分析
自2013年4月29日投泥到5月12日,我們經(jīng)過(guò)近兩周的跟蹤調(diào)試,現(xiàn)場(chǎng)情況不容樂(lè)觀。出水水質(zhì)時(shí)好時(shí)壞。這是5月3號(hào)-5月10日的水質(zhì)情況。
從表1可以看出,車間清洗期間,特別是兩天內(nèi)連續(xù)沖洗兩次或以上的情況下,進(jìn)水COD均在8000mg/l以上,出水水質(zhì)明顯變壞。而且據(jù)我方了解,清洗時(shí)排水量大概在總排水量的80%左右,如此高水量和高濃度的廢水排入污水處理系統(tǒng),沖擊性是顯而易見(jiàn)的。而且進(jìn)水中還含有大量的乳化油,加藥混凝后,一沉池及中間泥池表面含大量油脂及浮渣,對(duì)后續(xù)生化工藝也造成了很大的沖擊。
從圖1可以看出,進(jìn)水COD變化較大,對(duì)廢水處理系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷較大,是系統(tǒng)出水水質(zhì)不能達(dá)標(biāo)的主要影響因素。
2 改造方案
2013年7月10日-8月10日,我們對(duì)該公司奶酪廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,主要改造項(xiàng)目為:
1)原污水中浮油濃度過(guò)高,在處理工藝最前端加設(shè)隔油池一座。在原提升井安置一座碳鋼小型隔油池,設(shè)備尺寸為1500×1000×1000mm。定期人工處理。
設(shè)備原理:隔油池是在傳統(tǒng)油水分離設(shè)備的基礎(chǔ)上新開(kāi)發(fā)的一種高效、無(wú)動(dòng)力油水分離裝置,能夠?qū)?0%以上的廢油去除。
2)原污水經(jīng)加藥混凝后,水中的懸浮油質(zhì)在初沉池形成大量浮油,應(yīng)改成破乳池+混凝氣浮系統(tǒng)?;炷龤飧〕胤旁谠O(shè)備間。設(shè)備尺寸為4800×1200×1200 mm。
設(shè)備原理:
a、破乳:采用酸化法進(jìn)行破乳預(yù)處理,向脫脂廢液中投加無(wú)機(jī)酸將pH調(diào)至2~3,使乳化劑中的高級(jí)脂肪酸皂析出脂肪酸,這些高級(jí)脂肪酸不溶于水而溶于油,從而使脫脂廢液破乳析油。
b、混凝氣浮池:氣浮主要用于除去食品工業(yè)廢水中的乳化油、表面活性物質(zhì)和其他懸浮固體。
3 改造成本分析
以下為這次改造的成本,其中土建部分主要為設(shè)備基礎(chǔ)的清理、規(guī)整和改造。設(shè)備部分主要包含隔油池、混凝反應(yīng)池、氣浮裝置、加藥裝置、相應(yīng)的管道部分改造以及電控系統(tǒng)的改造等。
根據(jù)表2可以看出,這種改造方案土建部分投資較少,主要為成套設(shè)備,施工難度小。造價(jià)相對(duì)較低。
4 改造效果評(píng)價(jià)
改造后隔油/氣浮池于2013年9月1日正式投入運(yùn)行,調(diào)節(jié)池和水解酸化池內(nèi)水質(zhì)獲得明顯改善,表面無(wú)浮油產(chǎn)生。投加活性污泥后,生物接觸氧化池內(nèi)活性污泥性狀良好,系統(tǒng)投入運(yùn)行一個(gè)月后,該公司委托環(huán)保部門進(jìn)行了水質(zhì)檢測(cè),取樣點(diǎn)為活性炭過(guò)濾器出水口。出水水質(zhì)如下:
從表3可以看出,改造后的出水水質(zhì)狀況良好,能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放的要求。
5 結(jié)語(yǔ)
對(duì)于食品廢水改造工程,采用隔油和氣浮等成套設(shè)備,運(yùn)行方式方便靈活,可以利用原有設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行改造,為后續(xù)生化處理工藝減輕了負(fù)擔(dān),大大改善了出水水質(zhì),且改造成本相對(duì)較低,運(yùn)行成本增加較少,是方便可行的技術(shù)改造。