楊海軍
(河北唐山開灤集團(tuán)東歡坨礦業(yè)公司,河北 唐山 063026)
3088工作面為礦井第二生產(chǎn)水平中央下段首采區(qū)8煤層第一個(gè)高端綜機(jī)工作面,也是礦井3000kt/a續(xù)建工程投產(chǎn)標(biāo)志工程。工作面位于地表以下683 m~701 m之間,煤層厚度2.4~4.7 m,平均3.35 m,煤層平均傾角 19.80°,工作面正常涌水量3.94 m3/min,最大涌水量5.0 m3/min,煤層絕對瓦斯涌出量為2.74 m3/min、自燃煤層,煤塵具有爆炸性,爆炸指數(shù)為39.19%??刹勺呦蜷L度2029m,工作面斜長143m,自2010年1月至2011年9月安全高效開采煤炭2130.7kt,工作面自設(shè)計(jì)、施工、綜機(jī)設(shè)備安裝、開采和收尾進(jìn)行了一系列技術(shù)優(yōu)化,2011年6月通過礦井3000 kt/a續(xù)建工程項(xiàng)目安全驗(yàn)收。
按照地質(zhì)條件和采區(qū)準(zhǔn)備巷道布局,3088高端工作面設(shè)計(jì)采煤方法為走向長壁后退式綜合機(jī)械化采煤,安裝了 MG650/1515-WD采煤機(jī)、ZY9200-22/46液壓支架和SGZ960/1050采面輸送機(jī)等配套設(shè)備;上風(fēng)道1887 m、下運(yùn)道1997 m、泄水巷2065 m、切眼135 m,回采巷道為29U型支承鋼14m2拱形支架支護(hù)。工作面走向長1607m,可采儲(chǔ)量94.72萬噸,日產(chǎn)4.225 kt,月產(chǎn)126.8 kt。雖然工作面進(jìn)行高端設(shè)計(jì),但在實(shí)際生產(chǎn)過程依據(jù)具體情況進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化,從而使3088高端工作面形成了適應(yīng)具體條件的和比較完善工程設(shè)計(jì),創(chuàng)造出了安全開采業(yè)績,實(shí)現(xiàn)了較高的經(jīng)濟(jì)效益。
1.1.1 切眼位置設(shè)計(jì)優(yōu)化
切眼位置設(shè)計(jì)優(yōu)化主要是擴(kuò)大工作面走向長度,增加工作面可采儲(chǔ)量,為充分發(fā)揮高端綜采設(shè)備能力提供更充足資源保證。
按照工作面三維地震提供的資料,該工作面區(qū)域有 DF9、DF10、DF12、DF13、DF14 等五條正逆斷層,斷層落差5 m~17 m,工作面切眼是距DF14斷層 30 m 布置[1]。
3088高端工作面三條順槽施工過程中,地測部門通過對原三維地震提供的斷層進(jìn)行了超前探測,發(fā)現(xiàn)DF9、DF10、DF12等斷層以煤層硬度變化為主,并無明顯斷裂現(xiàn)象,通過實(shí)際掘進(jìn)施工也證明了這個(gè)現(xiàn)象,于是,以此推斷以DF14斷層為界切眼不合理,為此優(yōu)化切眼位置設(shè)計(jì),延長走向長度337 m,增加可采儲(chǔ)量367.8 kt,使該工作面走向總長達(dá)2029 m、傾斜長達(dá)143 m、可排產(chǎn)儲(chǔ)量2000 kt,大大提高了工作面高端綜采設(shè)備的效率。
1.1.2 優(yōu)化回采巷道支護(hù)適應(yīng)高端綜采大型設(shè)備運(yùn)輸安裝
礦井常規(guī)回采巷道采用25U型支承鋼10.4m2拱形支架支護(hù),無法滿足高端綜采支架重32 t、高2.60 m、寬1.75 m等大型設(shè)備運(yùn)輸要求,為此,打破常規(guī)大膽設(shè)計(jì)并施工了29U型支承鋼14 m2拱形支架支護(hù),巷道凈寬增加0.30 m、凈高增加0.50 m,形成凈規(guī)格4.80 m×3.30 m,不僅巷道空間滿足高端綜采設(shè)備運(yùn)輸安裝要求,同時(shí)大大增加了巷道支護(hù)強(qiáng)度,減少巷道維護(hù)套修費(fèi)用。工作面在18個(gè)月開采過程中,上風(fēng)道2215 m節(jié)省套修費(fèi)用443萬元。
根據(jù)我國緩傾斜、傾斜煤層回采巷道圍巖穩(wěn)定性分類方案,3088高端工作面直接頂為Ⅱ類。初選認(rèn)為該工作面可使用支撐掩護(hù)式或掩護(hù)式液壓支架,并進(jìn)行了具體參數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算。
1.2.1 支架工作阻力
根據(jù)公式:
式中:K——安全系數(shù),7;
M——最大采高,4.4 m;
R——巖石容重 2500 kg/m3。
最終在3088工作面采用了75組ZY9200-22/46型、5組 ZY9200-20/42型以及 2組ZYG9200-22/46型支撐掩護(hù)式液壓支架支護(hù)頂板,支架強(qiáng)度為0.92 MPa>0.75 MPa,滿足支護(hù)強(qiáng)度要求。
1.2.2 支架高度選擇
3088工作面最小煤厚Mmin=3.24 m,最大煤厚Mmax=4.08 m。
支架最小結(jié)構(gòu)高度Hmin=Mmin-0.3=2.94 m,考慮現(xiàn)有設(shè)備情況選擇2.1m。
支架最大結(jié)構(gòu)高度Hmax=Mmax+0.2=4.28m,考慮現(xiàn)有設(shè)備情況選擇4.6m。
1.2.3 支架的伸縮量
因3088工作面為一次采全高綜機(jī)開采,最大煤厚為4.08 m,考慮選擇公司現(xiàn)有設(shè)備,伸縮量2.40 m。
依以上參數(shù)分析設(shè)計(jì),選取綜采支架為ZY9200/22/46型支撐掩護(hù)式液壓支架。主要技術(shù)參數(shù)為支護(hù)強(qiáng)度1.1~1.18 MPa;支架高度2.20~4.20m,工作阻力9200KN,伸縮量2.40m,架間距1.75 m,適應(yīng)傾角35°以下。
3088高端工作面為礦井首個(gè)單產(chǎn)1500kt/a以上高產(chǎn)工作面,礦井原主運(yùn)輸系統(tǒng)不能滿足要求。為提高主運(yùn)輸能力,于2006年至2009年,為保證3088高端工作面開采先后改造了上倉皮帶機(jī),增建-500水平皮帶石門和-480皮帶巷,并安裝大功率皮帶機(jī),中央下段采區(qū)皮帶機(jī)為大功率電機(jī)拖動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)礦井運(yùn)輸能力達(dá)3000kt/a。
對上倉皮帶機(jī)的升級改造,是在原皮帶機(jī)基礎(chǔ)上增加二套驅(qū)動(dòng)電機(jī)(N=2*160 kW),膠帶由PVG1600S增至PVG2000S,皮帶延長100 m,運(yùn)輸能力達(dá)由500 t/h增加至1200 t/h。
新建了一條-500水平皮帶石門,新開鑿巷道570 m和直徑5 m煤倉兩個(gè),安裝一部帶寬1.2 m、電機(jī)功率3*160kw的ST800S型膠帶輸送機(jī),運(yùn)輸能力1200t/h。工程于2006年12月開拓施工至2007年12月底皮帶機(jī)安裝完成。該工程重點(diǎn)解決了-690水平中央下采區(qū)-480 m皮帶巷至-500 m上倉煤炭運(yùn)輸問題,從而結(jié)束了本礦井下礦車運(yùn)輸煤炭的歷史。
對中央采區(qū)下段皮帶上山優(yōu)化改造,是在上山安裝一臺全公司首個(gè)大功率(4*400 kW)、大傾角(22°)和高強(qiáng)度ST4000S型膠帶輸送機(jī),長度860 m、輸送能力達(dá)1200 t/h,為暢通原煤運(yùn)輸提供了有力保證。
對-480皮帶巷道施工與皮帶機(jī)安裝工程優(yōu)化改造體現(xiàn)了本礦高水平的技術(shù)與管理。-480皮帶巷全長2500 m,到2008年6月安排計(jì)劃時(shí)發(fā)現(xiàn),剩余1200m巷道還沒有掘出,安排常規(guī)工藝施工已無法滿足2009年底形成運(yùn)輸能力的要求。公司及時(shí)調(diào)整施工安排和增加機(jī)械裝備,首先是增加施工隊(duì)伍集中施工,安排兩個(gè)隊(duì)伍同時(shí)從北一和中央采區(qū)兩個(gè)工作面進(jìn)行施工;其次是投入新型設(shè)備提高施工單進(jìn),投資700萬元投入使用EBZ200H硬巖掘進(jìn)機(jī),直接工時(shí)節(jié)約了166%,直接費(fèi)用降低了32%,掘進(jìn)速度較炮掘提高了2倍以上,最高每月進(jìn)尺達(dá)到200m,巷道于4月23日提前4個(gè)月全線貫通?;ü景惭b的1460 m一部膠帶輸送機(jī),機(jī)頭前270 m處原安裝著SSJ-1000/75*2型臨時(shí)膠帶輸送機(jī),為掘進(jìn)出煤所用,只有在3088工作面形成后方可拆除。在安裝過程中各方積極配合,采用后部與前部兩段分開安裝,先行安裝不受3088工作面掘進(jìn)出煤影響的后部1160 m膠帶輸送機(jī),并在12月15日試轉(zhuǎn)成功[2]。
2.2.1 巷道掘進(jìn)施工生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化
3088工作面掘進(jìn)煤運(yùn)輸系統(tǒng),按照正常進(jìn)程需2009年12月形成。為此,在卡脖子的-480 m巷道安裝了SSJ-150型臨時(shí)膠帶輸送機(jī),確保了2009年2月3088工作面按時(shí)掘進(jìn)。
輔助運(yùn)輸系統(tǒng)優(yōu)化。在采區(qū)軌道上山未能達(dá)到輔助運(yùn)輸能力的情況下,通過反復(fù)論證,采取了多種安全技術(shù)措施,將回風(fēng)上山下段應(yīng)用作輔助運(yùn)輸巷道。
通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化。組織施工輔助3088工作面回風(fēng)巷道,解決了3088工作面三條順槽同時(shí)掘進(jìn)通風(fēng)問題。
2.2.2 3088工作面巷道支護(hù)優(yōu)化
3088運(yùn)道采用φ22*2.400 mm高強(qiáng)頂錨桿、T型頂鋼帶、φ20*2000 mm等強(qiáng)幫錨桿、鋼筋梯子梁、雙趟φ17.8*7500 mm錨索配合25U梯形棚子對頂板支護(hù),月進(jìn)尺最高達(dá)到310 m,平均月進(jìn)290 m。
3088風(fēng)道采用29U14.0m2棚子支護(hù)并加補(bǔ)φ20*2200 mm等強(qiáng)頂幫錨桿進(jìn)行支護(hù),為提高架棚掘進(jìn)效率,研發(fā)了機(jī)載托梁器,月進(jìn)尺最高達(dá)到470 m,平均月進(jìn)370 m。
3088切眼大斷面(7.5 m*3.1 m)采用φ22*2400 mm高強(qiáng)頂錨桿、T型頂鋼帶、φ20*2000 mm等強(qiáng)幫錨桿、鋼筋梯子梁、四趟φ17.8*7500 mm錨索進(jìn)行支護(hù)。
支護(hù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)施,不僅保證了掘進(jìn)工程的安全高效,而且對頂板起到了積極的支護(hù)作用,從監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,支護(hù)效果較好,為以后安全高效回采奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.2.3 3088工作面巷道勞動(dòng)組織和掘進(jìn)工藝優(yōu)化
勞動(dòng)組織優(yōu)化。3088工作面施工量近8000 m,為確保10月15日實(shí)現(xiàn)貫通,三條順槽安排兩個(gè)掘進(jìn)區(qū)三條作業(yè)線同時(shí)施工,即掘一區(qū)一個(gè)隊(duì)施工上風(fēng)道和切眼、掘二區(qū)兩個(gè)隊(duì)分別施工邊眼、主運(yùn)道和泄水巷。
掘進(jìn)工藝優(yōu)化。由于主運(yùn)道全部為錨桿支護(hù)速度相對泄水巷慢,采取泄水巷快速施工至1750 m處時(shí),兩隊(duì)再對主運(yùn)道進(jìn)行同時(shí)施工,確保3088工作面按期貫通。
3088高端工作面采用3300 V供電,配套MG630/1500型采煤機(jī)、ZY9200/22/46型液壓支架、SGZ-900/1050型刮板運(yùn)輸機(jī),SZZ-960/400型轉(zhuǎn)載機(jī)、SJJ-1200/2*250皮帶輸送機(jī),全部設(shè)備均安裝自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)到地面控制中心,上風(fēng)道安裝無級繩梭車輔助運(yùn)輸,解決了2000m長距離輔助運(yùn)輸難題。工作面支架設(shè)備安裝與主運(yùn)道轉(zhuǎn)載機(jī)破碎機(jī)、兩部皮帶輸送機(jī)安裝平行作業(yè),大大提高了工作面安裝進(jìn)度。
上風(fēng)道安裝JWD110BJ型無級繩絞車,長2224 m。礦井首個(gè)無級繩絞車解決了3088高端工作面順槽長距離設(shè)備大噸位運(yùn)輸問題。節(jié)省8部JD-55型絞車安裝,大縮短運(yùn)輸時(shí)間、消除了多部絞車運(yùn)輸安全隱患,運(yùn)輸效率提高一倍。
2.4.1 大傾角俯斜開采技術(shù)難題處理
3088高端工作面切眼位于礦井主向斜軸,工作面俯斜開采,傾角達(dá)到25°~270°,該段走向長160 m,工作面涌水達(dá)3.94 m3/min,開采難度很大。通過優(yōu)化設(shè)計(jì)與施工,及時(shí)解決了開采過程中遇到的技術(shù)問題,實(shí)現(xiàn)了安全高效生產(chǎn)。特別是在工作面涌水達(dá)3.94 m3/min條件下,月產(chǎn)煤量為30.0~44.7 kt。3088高端工作面大傾角俯斜開采期間產(chǎn)量情況表如下。
表1 3088高端工作面大傾角俯斜開采期間產(chǎn)量情況
1)解決采煤機(jī)容易滑靴損壞問題
俯采角度增大,采煤機(jī)下滑分力增加,造成機(jī)組滑靴與溜子齒軌之間的磨擦力增大,使采煤機(jī)運(yùn)行阻力增大,導(dǎo)致滑靴磨損嚴(yán)重,甚至損壞滑靴。解決的措施,一是使用臺階式俯采法,結(jié)合采煤機(jī)本身的臥底量,配合吊緊鏈板輸送機(jī),嚴(yán)格控制俯采角度。二是降低采煤機(jī)的運(yùn)行速度,當(dāng)俯采角度超過15°時(shí),最高牽引速度不得超過3m/min。三是嚴(yán)格控制面鏈板輸送機(jī)彎曲段長度,保證推溜千斤頂水平角度不超過2°,即每組支架頂50mm左右,16組支架后頂?shù)轿弧?/p>
2)工作面液壓支架防倒、防滑管理
俯采角度對液壓支架的工作阻力有顯著影響,工作面俯角增大時(shí)支架工作阻力明顯降低。隨著俯角的增大,支架所受的垂直應(yīng)力減小,水平應(yīng)力增加,支架在自身重力的作用下快速前移,不僅損傷液壓部件,有可能發(fā)生倒架、咬架現(xiàn)象,甚至發(fā)生人身傷害事故,因此必須加強(qiáng)支架的防倒、防滑管理。解決措施一是適當(dāng)增加支架的初撐力,加強(qiáng)礦山壓力觀測,對達(dá)不到初撐力要求的要經(jīng)常二次升架,保證支架達(dá)到規(guī)定的工作阻力。二是采用帶壓移架,盡量少降架,利用支架頂梁和頂板間的摩擦力來抵消支架本身的下滑力。三是加強(qiáng)支架的檢修,防止出現(xiàn)支架自降或串液現(xiàn)象[3]。
3)解決采煤機(jī)裝煤困難
采煤機(jī)靠滾筒的螺旋葉片配合面溜得鏟煤板裝煤,俯采角度增大時(shí)采煤機(jī)裝煤效率降低,經(jīng)過觀測,當(dāng)俯采角度超過15°時(shí),采煤機(jī)無法正常裝煤。解決措施一是將采煤機(jī)的兩個(gè)滾筒對調(diào),改變滾筒的旋轉(zhuǎn)方向,通過實(shí)踐取得很好的效果。但采煤機(jī)前后20 m范圍不能有人,防止?jié)L筒甩出煤矸傷人。二是調(diào)整采煤工藝,實(shí)行單向割煤,下行割煤,上行返空刀裝煤[4]。
4)解決上下順槽出口矸石滾落問題
由于俯采角度過大,上下出口采空區(qū)冒落大塊容易滾落傷人,尤其在初次來壓和周期來壓時(shí)期。解決措施一是采面每推進(jìn)5 m,使用蛇皮袋裝煤矸碼墻,將采空區(qū)封閉。二是在出口處設(shè)置閘板,防止走支架時(shí)大塊滾落傷人。三是當(dāng)發(fā)生透水時(shí)可以起到緩沖作用,起到預(yù)警效果。
2.4.2 大水工作面高效開采
3088工作面上有本煤層頂板水和5煤層砂巖頂板強(qiáng)含水層水,下有本煤層底板水,工作面正常涌水量3.94 m3/min,最大涌水量5.0 m3/min。
通過一系列防治水工程,3088高端工作面月產(chǎn)原煤保持在120 kt以上,最高月產(chǎn)原煤量達(dá)174.7 kt,月進(jìn)度達(dá) 162.8 m。
3088高端工作面原煤月產(chǎn)量保持在120 kt以上,最高月產(chǎn)原煤量達(dá)174.7kt,月進(jìn)度達(dá)162.8m。3088高端工作面各月推采進(jìn)度和產(chǎn)量表如下。
表2 3088高端工作面各月推采進(jìn)度和產(chǎn)量表
[1] 李建民.開灤礦區(qū)深部復(fù)雜地質(zhì)條件安全開采技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2011
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華北科技學(xué)院學(xué)報(bào)2013年2期