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        大秦線普通列尾裝置運(yùn)用分析

        2013-08-15 00:46:26
        鐵道貨運(yùn) 2013年10期
        關(guān)鍵詞:中繼器尾部排風(fēng)

        張 煒

        (大秦鐵路股份有限公司 大同站,山西 大同 037005)

        大秦線為全國(guó)煤炭運(yùn)輸主要干線,提高大秦線鐵路運(yùn)輸?shù)陌踩杂葹橹匾?,特別是在貨物列車(chē)取消守車(chē)后,列尾裝置是保證列車(chē)安全運(yùn)行的重要裝置,目前普通列尾裝置已經(jīng)廣泛應(yīng)用于大秦線貨物運(yùn)輸,湖東站作為組合分解技術(shù)作業(yè)站日均開(kāi)行1.5 萬(wàn) t 和 2 萬(wàn) t 列車(chē) 60 多列 ( 均攜帶普通列尾裝置 );單元萬(wàn)噸、組合萬(wàn)噸 20 多列 ( 均掛有普通列尾裝置 )。湖東站現(xiàn)有列尾主機(jī) 666 臺(tái)、列尾中繼器 825 臺(tái)。單元、組合萬(wàn)噸列車(chē)的前、中、后部通過(guò)機(jī)車(chē)司機(jī)控制盒、列尾中繼器、列尾主機(jī) 3 者建立“一對(duì)一”關(guān)系后,司機(jī)可以隨時(shí)監(jiān)控列車(chē)列管風(fēng)壓的變化。為保證列尾裝置上線正常使用,需要車(chē)務(wù)人員、機(jī)車(chē)乘務(wù)人員、維修技術(shù)人員相互配合,減少列尾裝置故障率。

        1 普通列尾裝置的組成及工作原理

        1.1 普通列尾裝置

        普通列尾裝置主要由以下 3 部分組成。

        (1)列車(chē)頭部。在機(jī)車(chē)上安裝有列尾裝置的司機(jī)控制盒、通信電臺(tái)、通信電臺(tái)的固定天線及 110 V電源線。

        (2)列車(chē)中部。在列車(chē)中部 ( 機(jī)后 65~70 位 ) 掛有列尾中繼器。

        (3)列車(chē)尾部。在列車(chē)尾部安裝有列尾主機(jī)。

        1.2 工作原理

        (1)當(dāng)機(jī)車(chē)司機(jī)操作司機(jī)控制盒功能鍵,列車(chē)的頭部 ( 機(jī)車(chē) )、中部、尾部以無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸方式傳遞信令,其信令通過(guò)列車(chē)頭部的通信電臺(tái)發(fā)送出由列尾中繼器中轉(zhuǎn),列尾主機(jī)接收到司機(jī)控制盒發(fā)出的信令后,列尾主機(jī)對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,其響應(yīng)信息以同樣的方式返回到司機(jī)控制盒,機(jī)車(chē)司機(jī)通過(guò)司機(jī)控制盒合成的語(yǔ)音信息了解列車(chē)尾部風(fēng)壓及列尾主機(jī)的工作狀態(tài)。

        (2)列車(chē)中部 ( 機(jī)后 65 位~70 位 ) 掛有列尾中繼器,在因線路復(fù)雜造成通信困難的區(qū)段,列尾中繼器發(fā)揮中轉(zhuǎn)信號(hào)作用。

        1.3 主要功能

        (1)查詢列車(chē)尾部風(fēng)壓,檢測(cè)列車(chē)列管風(fēng)壓首尾是否貫通。

        (2)當(dāng)發(fā)現(xiàn)列車(chē)某處折角塞門(mén)關(guān)閉時(shí),司機(jī)可操作司機(jī)控制盒的“排風(fēng)鍵”輔助排風(fēng)制動(dòng),防止列車(chē)放飏事故發(fā)生。

        (3)列車(chē)尾部低風(fēng)壓報(bào)警。

        (4)列尾裝置主機(jī)電池電量不足報(bào)警。

        (5)列車(chē)尾部標(biāo)識(shí),保證列車(chē)完整性。

        2 普通列尾裝置故障原因

        2.1 普通列尾裝置故障原因

        (1)通過(guò)無(wú)線電臺(tái)轉(zhuǎn)播進(jìn)行普通列尾裝置的首尾聯(lián)系,存在同頻或外界信號(hào)干擾等問(wèn)題。

        (2)車(chē)務(wù)、機(jī)務(wù)部門(mén)在摘掛、回送列尾主機(jī)、中繼器的過(guò)程中出現(xiàn)磕、碰、摔現(xiàn)象。

        (3)車(chē)務(wù)列尾作業(yè)員、機(jī)車(chē)乘務(wù)員操作列尾裝置不熟練,由此導(dǎo)致列尾裝置故障。

        2.2 普通列尾裝置故障案例分析

        2.2.1 案例 1

        2011年12月 23日某列車(chē)司機(jī)反映列車(chē)尾部風(fēng)壓異常,列車(chē)到達(dá)陽(yáng)原站后,車(chē)站派人到列車(chē)尾部對(duì)列尾主機(jī)重新上電、置號(hào)、建立“一對(duì)一”關(guān)系后,列車(chē)尾部風(fēng)壓恢復(fù)正常。列車(chē)開(kāi)車(chē)運(yùn)行 2 min 后,其尾部風(fēng)壓又出現(xiàn)異常。太原鐵路局調(diào)度員下達(dá) “列尾故障列車(chē)準(zhǔn)運(yùn)行”調(diào)度命令,列車(chē)運(yùn)行至化稍營(yíng)站后分解。分析列車(chē)尾部出現(xiàn)風(fēng)壓異常的原因如下。

        (1)先對(duì)列尾主機(jī)進(jìn)行列尾檢測(cè)臺(tái)檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)均正常;后抽取主機(jī)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn) 1∶37 分列車(chē)尾部分壓值 600 kPa;1 ∶ 39 分列車(chē)尾部分壓值 0 kPa,技術(shù)人員提出列尾主機(jī)的副控板 50 位插針存在隱患。

        (2)對(duì)列尾主機(jī)拆開(kāi)檢查后確認(rèn)第 15# 和第 38#插針斷裂,插針斷裂直接影響列尾主機(jī)傳感器風(fēng)壓的采集,一旦傳感器故障,將無(wú)法準(zhǔn)確提供列車(chē)尾部風(fēng)壓值。

        (3)造成列尾主機(jī)副控板內(nèi)部插針斷裂的主要原因。使用單位摘掛、回送列尾主機(jī)、中繼器的過(guò)程中出現(xiàn)磕、碰、摔造成隱患,列尾主機(jī)在靜態(tài)檢測(cè)時(shí)正常,當(dāng)其掛在列車(chē)尾部,在運(yùn)行中晃、震、顛引起插針?biāo)查g斷裂,從而影響列車(chē)正常運(yùn)行。

        2.2.2 案例 2

        2011年12月 14日,某次列車(chē)運(yùn)行至里八莊—韓家?guī)X區(qū)間上行線 28 km 處停車(chē),司機(jī)匯報(bào)列車(chē)尾部自動(dòng)減壓停車(chē),只得將列車(chē)退回里八莊站內(nèi)。造成旅客列車(chē)在站內(nèi)停車(chē) 9 min,影響旅客列車(chē) 1 列,貨物列車(chē) 3 列。分析列車(chē)尾部自動(dòng)減壓停車(chē)的原因如下。

        (1)在司機(jī)沒(méi)有采取制動(dòng)時(shí)列車(chē)突然停車(chē),這是由于列尾主機(jī)排風(fēng)造成的。

        (2)機(jī)車(chē)在大新站掛列尾主機(jī),應(yīng)與 9176 號(hào)機(jī)車(chē)建立“一對(duì)一”關(guān)系。但當(dāng)時(shí)大新站列尾作業(yè)員把機(jī)車(chē)號(hào)“9176”錯(cuò)誤輸入為“9076”。司機(jī)駕駛列車(chē)運(yùn)行至里八站時(shí)發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題。

        (3)此時(shí)里八莊站內(nèi)停有 1 列車(chē),該列車(chē)正在站內(nèi)進(jìn)行分解作業(yè),當(dāng)站內(nèi)列車(chē)司機(jī)聽(tīng)到司機(jī)控制盒提示尾部風(fēng)壓異常時(shí),多次進(jìn)行查詢尾部風(fēng)壓的動(dòng)作并按壓司機(jī)控制盒“排風(fēng)鍵”進(jìn)行排風(fēng)試驗(yàn),結(jié)果造成正在區(qū)間運(yùn)行的列車(chē)排風(fēng)制動(dòng),列車(chē)尾部突然減壓停車(chē)。

        (4)造成事故主要原因。①大新站列尾作業(yè)員錯(cuò)輸機(jī)車(chē)號(hào);②該次列車(chē)司機(jī)開(kāi)車(chē)前未按規(guī)定查詢本列車(chē)的尾部風(fēng)壓,沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)機(jī)車(chē)與列尾主機(jī)未建立“一對(duì)一”關(guān)系,并在列車(chē)運(yùn)行時(shí)查詢列車(chē)尾部風(fēng)壓情況。

        2.2.3 案例 3

        2012年12月 20日,列尾裝置故障咨詢中心 ( 列尾“120”) 接太原鐵路局調(diào)度員電話,反映車(chē)次Z872613,機(jī)車(chē)掛列尾主機(jī)和中繼器,并且“一對(duì)一”關(guān)系已建立,司機(jī)進(jìn)行排風(fēng)試驗(yàn)時(shí)列車(chē)尾部不輔助排風(fēng),列車(chē)在燕子山站停車(chē)等待處理。經(jīng)維修人員檢查后,發(fā)現(xiàn)列尾主機(jī)故障導(dǎo)致列車(chē)尾部不輔助排風(fēng),更換列尾主機(jī)后,尾部風(fēng)壓正常,排風(fēng)試驗(yàn)正常,列車(chē)開(kāi)車(chē)。

        經(jīng)過(guò)維修技術(shù)人員開(kāi)蓋檢查后,發(fā)現(xiàn)列尾主機(jī)鉤底座內(nèi)部的電磁閥傳感器線圈卡簧片脫落傳感器線圈彈出,影響列尾主機(jī)“排風(fēng)”。針對(duì)此故障現(xiàn)象,維修技術(shù)人員提出了“預(yù)防維修”的辦法,組織人員對(duì)每臺(tái)列尾主機(jī)傳感器線圈螺桿的卡簧片前端加裝螺母緊固,以防止卡簧片彈出,杜絕了此類故障的發(fā)生。

        2.2.4 案例 4

        2013年3月 5日,列尾“120”接太原鐵路局調(diào)度員電話,某次列車(chē)運(yùn)行至大同縣—陽(yáng)原站區(qū)間時(shí),司機(jī)查詢不到列車(chē)尾部風(fēng)壓,列車(chē)現(xiàn)停在陽(yáng)原站 6 道等待處理。經(jīng)維修人員檢查后發(fā)現(xiàn)是列尾主機(jī)故障,更換列尾主機(jī)后,查詢尾部風(fēng)壓正常,列車(chē)開(kāi)車(chē)。

        經(jīng)過(guò)維修技術(shù)人員開(kāi)蓋檢查后發(fā)現(xiàn),由于電臺(tái)托架折斷導(dǎo)致電臺(tái)脫落,致使電臺(tái)與主機(jī)主控板的數(shù)據(jù)線根部抻斷。維修技術(shù)人員針對(duì)此故障現(xiàn)象提出了“預(yù)防維修”辦法,組織人員將每臺(tái)列尾主機(jī)內(nèi)部的電臺(tái)與托架捆綁一體,防止托架斷裂后電臺(tái)脫落導(dǎo)致數(shù)據(jù)線根部抻斷,減少此類故障的再次發(fā)生。

        總之,在列尾裝置上線運(yùn)行中,發(fā)生種種影響列車(chē)正常運(yùn)行的列尾故障,其主要原因是機(jī)車(chē)乘務(wù)員、列尾作業(yè)員對(duì)列尾裝置操作不熟練;列尾裝置存在故障“隱患”等問(wèn)題。因此,維修人員應(yīng)具有較高水平的維修技能,只有對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行準(zhǔn)確、判斷,才能確保列尾裝置安全使用。

        3 普通列尾裝置常見(jiàn)故障處理方法

        3.1 建立普通列尾裝置與機(jī)車(chē)“一對(duì)一”關(guān)系

        (1)通過(guò)查看列尾主機(jī)液晶顯示窗口是否閃爍( 晝間使用遮擋物遮擋顯示窗 2 s 以上 ),判斷列尾主機(jī)是否上電。

        (2)使用確認(rèn)儀檢查是否存在信道占用,占用時(shí)確認(rèn)儀紅燈常亮,并伴有雜音,屬干擾造成,立即報(bào)列車(chē)調(diào)度員后,按其命令辦理。

        (3)通過(guò)列尾主機(jī)顯示窗口,確認(rèn)所顯示的機(jī)車(chē)號(hào)碼是否正確。

        (4)有確認(rèn)儀時(shí),在有效范圍內(nèi)使用確認(rèn)儀查詢尾部風(fēng)壓是否正常;如正常,派人到機(jī)車(chē)跟前用確認(rèn)儀查詢是否正常;如正常,可判定為司機(jī)控制部分故障。無(wú)確認(rèn)儀時(shí),可查詢機(jī)車(chē)另一端的司機(jī)控制盒能否查出風(fēng)壓;如仍無(wú)法查出,則通知通信段派人處理。

        (5)要求司機(jī)檢查司機(jī)控制盒電源開(kāi)關(guān)是否開(kāi)啟,檢查司機(jī)控制盒與列尾電臺(tái)接口連線是否松動(dòng),或機(jī)車(chē)天線與列尾電臺(tái)接口處是否松動(dòng)。

        (6)上述檢查正常,仍然無(wú)法查詢尾部風(fēng)壓時(shí),如果更換主機(jī)后正常,判定為列尾主機(jī)故障。

        3.2 查詢列車(chē)風(fēng)壓

        (1)基本判定為有 2 臺(tái)或多臺(tái)列尾主機(jī)與本務(wù)機(jī)車(chē)建立“一對(duì)一”關(guān)系,將本列列尾主機(jī)斷電后再次查詢列車(chē)風(fēng)壓,如果仍然有風(fēng)壓或零風(fēng)壓,說(shuō)明站內(nèi)有未斷電的主機(jī),應(yīng)立即查找。

        (2)如果仍然找不到未斷電的主機(jī),在有列尾確認(rèn)儀的車(chē)站,應(yīng)利用確認(rèn)儀在列車(chē)尾部查詢本列車(chē)得主機(jī)風(fēng)壓,判斷主機(jī)風(fēng)壓是否與列車(chē)主管風(fēng)壓一致。當(dāng)主機(jī)風(fēng)壓與列車(chē)主管風(fēng)壓一致時(shí),應(yīng)向列車(chē)調(diào)度員及司機(jī)說(shuō)明情況,經(jīng)列車(chē)調(diào)度員同意后,司機(jī)開(kāi)車(chē),列車(chē)運(yùn)行一段距離后司機(jī)再次查詢風(fēng)壓正常,通知路局調(diào)度員,說(shuō)明列尾裝置正常。在沒(méi)有確認(rèn)儀的車(chē)站,通知維修單位到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)機(jī)車(chē)設(shè)定一個(gè)假想的機(jī)車(chē)號(hào),用假想的機(jī)車(chē)號(hào)與列尾主機(jī)建立關(guān)系,再次查詢列車(chē)風(fēng)壓正常后開(kāi)車(chē)。

        3.3 解決同頻或外界信號(hào)干擾

        (1)當(dāng)存在同頻或外界信號(hào)干擾時(shí),司機(jī)控制盒無(wú)法查詢尾部風(fēng)壓,此時(shí)打開(kāi)確認(rèn)儀聽(tīng)到“嚓嚓”連續(xù)聲響,接收紅燈常亮,當(dāng)距離稍遠(yuǎn)時(shí)無(wú)法查詢尾部風(fēng)壓,判斷為其他機(jī)車(chē)列尾裝置的通信電臺(tái)處在常發(fā)射狀態(tài),造成本站站場(chǎng)區(qū)域內(nèi)列尾裝置無(wú)法使用的狀況。關(guān)閉本站站場(chǎng)區(qū)域內(nèi)全部機(jī)車(chē)的列尾裝置通信電臺(tái)的電源開(kāi)關(guān),發(fā)車(chē)時(shí)打開(kāi)列尾裝置通信電臺(tái)的電源開(kāi)關(guān)。

        (2)在出現(xiàn)同頻或外界信號(hào)干擾時(shí),及時(shí)報(bào)告太原鐵路局調(diào)度員,并按其調(diào)度命令辦理。

        3.4 控制盒報(bào)語(yǔ)音“風(fēng)壓 789”

        (1)當(dāng)本務(wù)機(jī)車(chē)離機(jī)務(wù)段或折返段較近時(shí),機(jī)務(wù)段的模擬司機(jī)控制盒檢測(cè)儀開(kāi)啟時(shí),容易造成附近站場(chǎng)某臺(tái)機(jī)車(chē)查詢風(fēng)壓時(shí)報(bào)出“風(fēng)壓 789”語(yǔ)音,這是由于模擬司機(jī)控制盒檢測(cè)儀功率過(guò)高造成。

        (2)由車(chē)站或本務(wù)司機(jī)通知機(jī)務(wù)段或折返段,相關(guān)人員關(guān)閉模擬控制盒檢測(cè)儀電源開(kāi)關(guān)后,司機(jī)再次查詢風(fēng)壓,列車(chē)尾部風(fēng)壓正常后開(kāi)車(chē)。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)以上關(guān)于大秦線重載列車(chē)列尾裝置故障案例分析及故障處理方法,主要目的是使車(chē)務(wù)列尾摘掛人員和機(jī)務(wù)乘務(wù)員能夠科學(xué)合理地安裝、摘掛和操作列尾裝置。同時(shí),對(duì)車(chē)站維修技術(shù)人員提出更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求,只有不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)經(jīng)驗(yàn),才能快速、準(zhǔn)確地解決在工作中出現(xiàn)的實(shí)際問(wèn)題,確保重載列車(chē)的運(yùn)輸安全。

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