■孫會敏
〔邯鄲金獅棉機有限公司國際部,河北 邯鄲 056003〕
在棉花加工企業(yè)的軋花工藝流程中,不孕籽棉的加工工藝占有較重要的地位,此部分的加工過程是否順暢,加工的產(chǎn)品質(zhì)量如何,對軋花企業(yè)的經(jīng)濟效益有較大的影響。因此,降低單位產(chǎn)品的能耗成本,提高產(chǎn)品的質(zhì)量,改進和使用好不孕籽棉提凈機,減少及避免故障的發(fā)生,顯得尤為重要。
根據(jù)國內(nèi)外的設計、安裝、調(diào)試及生產(chǎn)實踐情況的分析,筆者對不孕籽棉提凈機的改進及使用談一下個人的粗淺看法。
在工藝設計上,為了使軋花加工工藝流程順暢,把不孕籽棉的加工與軋花機和皮清機直接連接成了一條流水線。不孕籽棉從軋花機和皮清機排出后由絞龍輸送,再由集棉風機匯集到不孕籽棉提凈機的集棉塵籠,而后由提凈機進行清理。但由于不孕籽棉提凈機的故障率較高,經(jīng)常引發(fā)軋花機等主機不得不停機的尷尬情況,造成了輔機制約主機,從而大大降低了生產(chǎn)線的效率,因此筆者建議把此工藝流程進行改進,增加1臺小型集棉機直接收集不孕籽棉,然后再獨立加工,從而避免了輔機制約主機的弊端,保證生產(chǎn)正常進行,提高生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率,但不足之處是增加了成本及能耗。
對以上工藝的改進,是基于不孕籽棉提凈機故障率高的情況下所做的不得已的措施。如果能在原工藝上解決不孕籽棉提凈機故障率高的問題是最方便的。
在使用過程中發(fā)現(xiàn)不孕籽棉提凈機集棉塵籠由于采用托輥的方式,致使不孕籽棉進入塵籠時不僅含雜多且經(jīng)常不均勻,從而造成了塵籠容易偏離中心,導致塞車停機,因此筆者建議將塵籠托輥方式更改為總集棉機的總軸方式,這樣就可以解決偏離塞車的問題。
為了降低不孕籽棉中的含雜率,我們增加了一臺簡易三輥式清理機。雖然成本增加了,但是在使用中效果比較明顯,清雜效率顯著提高,明顯降低了雜質(zhì)對提凈機后續(xù)的清理所造成的故障率。
對不孕籽棉提凈機的清理部進行改進,原來一、二級清理在同一個水平上,羅拉與塵籠的間隙較小且不易調(diào)整。而在加工過程中,從一級清理到二級清理如果沒有落差,就容易造成堵塞,甚至引起失火。根據(jù)以上的情況,筆者把一級清理與二級清理形成落差,在二級清理時,不孕籽棉就能順利地進入,從而減少了堵塞,使生產(chǎn)出的不孕籽棉不僅含雜率低,外觀色澤明顯改善,而且棉胎均勻平整。
總之,通過以上的改進及正確的使用,在正式生產(chǎn)中不僅完善了加工工藝,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,增加了棉花加工企業(yè)的經(jīng)濟效益,而且得到了國內(nèi)外客戶的一致好評。