摘 要:LG**井地質(zhì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,油氣活躍,井漏和油氣層壓穩(wěn)矛盾突出,地層承壓能力不能滿足壓穩(wěn)油氣層要求,固井施工漏失,導(dǎo)致環(huán)空液柱結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,水泥漿候凝失重過程中,井下壓力失衡發(fā)生氣侵溢流。本文對固井候凝期間溢流原因做簡要分析。
關(guān)鍵詞:井身結(jié)構(gòu);分級固井;水泥漿;壓力平衡;
LG**井位于塔里木盆地塔北隆起輪南低凸起東部斜坡,目的層位為奧陶系。設(shè)計井深6110m。二開中完井深5905 m,裸眼段長4402m,穿越多套不同壓力體系地層,鉆井液ρ1.51 g/cm3,氣侵嚴(yán)重;ρ1.52 g/cm3發(fā)生井漏。地層承壓能力不滿足壓穩(wěn)氣層要求,下入Ф200.03 mm套管雙級固井。一級施工因井漏環(huán)空壓力體系改變,導(dǎo)致候凝期間發(fā)生溢流,節(jié)流壓井,泥漿密度1.60 g/cm3,建立壓力平衡,實施了雙級固井作業(yè)。
1 井況簡介
二開穿越新近、古近、白堊、侏羅、三疊、石炭及奧陶系良里塔格組七套地層。一級封固白堊系以下多套砂礫巖,煤層,粗砂巖及灰?guī)r地層。
油氣層及鉆井液密度:侏羅系煤層氣1套,厚度2m;三疊系氣層3套,累厚15m;石炭系氣層3套,累厚7m;奧陶系氣層3套,累厚15m。鉆井中泥漿密度:古近系ρ1.15 g/cm3;白堊系ρ1.26 g/cm3;侏羅系1.30 g/cm3;三疊系1.45 g/cm3;石炭、奧陶系ρ1.51 g/cm3,氣侵嚴(yán)重,上竄速度104.8 m/h。密度提至1.52 g/cm3發(fā)生井漏,累計漏失量224.59m3。
1.3 井身結(jié)構(gòu):¢273.05mm表套下深1503m;二開¢241.3mm井眼鉆至奧陶系良里塔格組5905m,下入¢200.03mm套管分級固井。分級箍深度3002.13m;三開鉆穿奧陶系一間房組主油氣層裸眼完成。
2 固井施工難點:封固多套不同壓力體系地層,地層承壓能力低,防漏、防竄、壓穩(wěn)是主要技術(shù)難點。施工井漏導(dǎo)致環(huán)空液柱壓力失衡,氣竄及井控風(fēng)險。
3 主要技術(shù)措施
采用雙級固井,階梯密度多凝水泥漿體系,平衡壓力固井,水泥漿失重狀態(tài)下,氣層壓穩(wěn)系數(shù)Fb≥1;優(yōu)化施工參數(shù),施工最大動液柱壓力不大于地層漏失壓力。
優(yōu)選水泥漿體系,控制水泥漿低失水和良好的防竄性能,直角稠化,縮短稠化失重期,防竄系數(shù)SPN≤3。
施工前注入, 相容性良好的低黏切先導(dǎo)泥漿20m3,充分置換不規(guī)則大井徑段含油高黏切鉆井液;ρ1.55g/cm3的黏性加重隔離液,隔離段長500m,提高頂替隔離效率。
4 漿體設(shè)計
4.1 一級水泥漿配方及性能,配方如下,性能見表1
領(lǐng)漿Ⅰ:“G”級水泥+漂珠+微硅(100:10:10)+4.0%LANDY-806L降失水劑 +2.0%LANDY-606L緩凝劑+0.5%LANDY-906L分散劑+0.2%LANDY-19L消泡劑;領(lǐng)漿Ⅱ以領(lǐng)漿Ⅰ為基液,降低液固比;尾漿Ⅰ:“G” 級水泥+硅粉(100:35)+4.2%LANDY-806L +0.8%LANDY-606L+0.5%LANDY-906L+0.2%LANDY- 19L;尾漿Ⅱ:阿G+硅粉(100:35)+4.0%LANDY-806L+0.7% LANDY-606L+0.5% LANDY-906L+0.2% LANDY-19L。
4.2 一級固井環(huán)空液柱結(jié)構(gòu)及平衡壓力設(shè)計
隔離液ρ1.56 g/cm3,占環(huán)空段長500m;水泥領(lǐng)漿Ⅰρ1.60g/cm3,封固3500~4880m;領(lǐng)漿Ⅱρ1.64g/cm3,封固4880~5050m;水泥尾漿Ⅰρ1.85 g/cm3,封固5050~5450m;尾漿Ⅱρ1.90 g/cm3,封固5450m以下井段。
水泥漿失重當(dāng)量ρ1.07g/cm3;地層壓力系數(shù)Fd以鉆進(jìn)泥漿密度為當(dāng)量;各段水泥漿分別失重時,對應(yīng)氣層壓穩(wěn)系數(shù)Fb>1.0, 計算公式Fb=Ph/Pd
4.3 防氣竄性能及壓穩(wěn)系數(shù)評價
水泥漿防氣竄系數(shù)SPN=
B為水泥漿API失水量,t30BC、t100BC分別為30BC和100BC的稠化時間。
評價標(biāo)準(zhǔn):SPN值≤3為防氣竄性能好;SPN值4~6防氣竄性能中等;SPN值≥6防氣竄性能差。從表1可以看出每段水泥漿均有較好的防氣竄能力。
當(dāng)Fb<1,水泥漿失重時,環(huán)空液柱壓力不能壓穩(wěn)油氣層,發(fā)生氣竄;
Fb=1,水泥液失重時,環(huán)空液柱壓力與地層壓力平衡,防氣竄能力取決于水泥漿性能系數(shù)SPN;
Fb>1且SPN值≤3狀態(tài)下,防氣竄效果最理想。綜合以上因素,一級水泥漿防竄性能較好,液柱壓力平衡,防氣竄效果較為理想。
5 施工作業(yè)工況
一級固井注低黏切先導(dǎo)泥漿20 m3,ρ1.51 g/cm3;注隔離液10.6 m3;水泥領(lǐng)漿Ⅰ31m3;領(lǐng)漿Ⅱ5.5 m3;水泥尾漿Ⅰ9 m3;尾漿Ⅱ10.5 m3;注壓塞液2.2 m3,ρ1.03 g/cm3;頂替液143 m3,ρ1.51 g/cm3,一級作業(yè)結(jié)束,施工漏失量59.7 m3;投分級箍開孔塞,打壓9Mpa開孔;循環(huán)泥漿至領(lǐng)漿稠化60 min后,改為間斷循環(huán),候凝16 h時,井口發(fā)現(xiàn)似溢流,關(guān)井觀察,立壓4MPa,套壓4.5MPa;節(jié)流壓井并分離排氣點火,壓井液密度由ρ1.51 提至1.60 g/cm3,建立壓力平衡;控制井口環(huán)空回壓3 MPa完成二級施工,作業(yè)漏失量92.02 m3。
6 固井質(zhì)量檢測及分析
二級水泥返高1534m,兩級封固段銜接,質(zhì)量合格。分析為:主要漏層在三疊及石炭系,二級控制回壓施工,水泥漿沿一級封固段氣竄通道進(jìn)入漏層,對氣竄封固段進(jìn)行了二次封堵補救。
7 固井候凝期間溢流原因分析
井身結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,井深5905m,只下表套1503m,二開裸眼段長4402多米,鉆越多套不同壓力體系地層。井漏與壓穩(wěn)矛盾不可調(diào)和,是導(dǎo)致井下復(fù)雜的根本原因。
地層承壓能力低,不具備壓穩(wěn)油氣層條件,井漏無法根本解決。下套管前雖進(jìn)行了堵漏,但承壓能力未滿足下套管固井需要,井漏導(dǎo)致固井后平衡壓力體系破壞,壓力失衡是油氣上竄的主要因素。
固井前循環(huán)泥漿,入口密度1.51 g/cm3,出口密度1.50 g/cm3,未實現(xiàn)壓力平衡;油氣上竄速度不滿足<15 m/h的氣井固井條件。
分級箍開孔后循環(huán)泥漿時間,雖然大于水泥漿稠化時間,理論上已渡過膠凝失重期。但由于井漏、水泥漿污染等諸多因素影響,水泥漿性能發(fā)生改變,稠化時間延長,水泥強度未達(dá)到阻止氣竄能力。環(huán)空循環(huán)流阻附加壓力解除,也是氣竄因素之一。
8 教訓(xùn)和認(rèn)識
合理的井身結(jié)構(gòu)設(shè)計,是完成復(fù)雜地質(zhì)條件下鉆井和固井的基礎(chǔ),是預(yù)防井下復(fù)雜和實現(xiàn)壓力平衡的先決條件。封堵漏層,提高地層承壓能力,壓穩(wěn)油氣層,建立井下壓力平衡,是固井成功的基礎(chǔ)。
水泥漿稠化是一個水化、膠凝過程,強度發(fā)展受井下諸多因素影響,其真實性能,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到室內(nèi)試驗數(shù)據(jù)。固井后關(guān)井候凝,可有效預(yù)防溢流發(fā)生。
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作者簡介:劉振通(1961-),男,河北任丘,工程師,從事固井技術(shù)工作。