俞 妍,鄧成林,龐海龍,資新運,卜建國
(軍事交通學院,天津 300161)
柴油機因其優(yōu)異的動力性、良好的燃油經濟性得到了廣泛的應用,但是,柴油機的PM和NOx排放一直是應用中的一個難點[1]。中國于2011年7月開始實施國Ⅳ乘用車排放法規(guī)標準,中重型柴油車國Ⅳ排放法規(guī)標準也即將實施。
面對日益嚴格的排放法規(guī)要求,軍事交通學院對滿足國Ⅳ排放法規(guī)的技術路線及措施進行了大量的研究。SCR技術路線是其中的重點選擇,通過機內優(yōu)化燃燒,機外采用SCR尿素噴射控制系統(tǒng)降低NOx排放,最終達到國Ⅳ排放標準。本研究基于SCR技術路線,研究了滿足國Ⅳ標準的SCR尿素噴射穩(wěn)態(tài)控制策略。
滿足國Ⅳ排放法規(guī)要求的尿素噴射控制策略算法包括尿素噴射系統(tǒng)自診斷,但不包括OBD診斷、傳感器診斷監(jiān)測、執(zhí)行器診斷監(jiān)測等。國Ⅳ排放法規(guī)的NOx排放限值是3.5g/(kW·h),氨氣泄漏量的要求是平均值小于25×10-6。雖然法規(guī)中沒有對泄漏量的瞬時峰值提出要求,但是從用戶的角度考慮,氨氣泄漏峰值也同樣不能超過25×10-6。
SCR后處理技術是通過向排氣管內噴入還原劑(通常是尿素水溶液),還原劑經過熱解、水解產生氨氣(NH3),NH3在催化器內與廢氣中的NOx反應,生成無害的N2(Nitrogen)和水。如果還原劑噴入過量,多余的NH3隨廢氣排入大氣,會造成二次污染;相反地,還原劑噴入量過少會導致SCR系統(tǒng)NOx轉化效率降低。在還原劑噴入量的實時精確控制中,SCR尿素噴射控制策略起著至關重要的作用[2]。
SCR尿素噴射控制策略包括尿素系統(tǒng)自診斷及控制策略和尿素噴射策略兩大部分。尿素系統(tǒng)自診斷及控制策略主要功能是尿素泵狀態(tài)控制,根據尿素泵的診斷信息進行相應的診斷控制[3]。
尿素噴射策略包括穩(wěn)態(tài)策略和瞬態(tài)策略,穩(wěn)態(tài)的尿素噴射策略是基礎策略,而瞬態(tài)策略是在穩(wěn)態(tài)策略的基礎上對尿素噴射影響因素的修正策略。本研究基于“八六三”課題“柴油車后處理器OBD及匹配測試技術研究”,著重對重型柴油車SCR國Ⅳ尿素噴射穩(wěn)態(tài)控制策略進行研究。
尿素系統(tǒng)的自診斷及控制是整個系統(tǒng)可靠運轉的關鍵。系統(tǒng)噴射前必須給尿素加壓,建立足夠的尿素驅動壓力;系統(tǒng)在停噴后必須進行管路清洗,以防止尿素結晶;同時系統(tǒng)工作過程中應該進行自診斷,并能自行處理相關故障[2]?;谶@些考慮,本研究提出了基于狀態(tài)機的系統(tǒng)控制策略(見圖1)。尿素泵的工作狀態(tài)劃分為系統(tǒng)自檢、關機(pump off)、清洗(purging)、尿素加壓(priming)、噴射(dosing)和故障診斷(diagnostic)6個狀態(tài)。
尿素噴射控制策略分為排溫模型、NOx預估模型、排氣流量模型、催化器效率模型、尿素噴射模型和SCR瞬態(tài)尿素噴射模型[3](見圖2)。
1.2.1 排氣流量模型
排氣流量作為反映催化劑特性的一個因變量,是尿素噴射控制中一個非常重要的變量。實際應用中排氣溫度很高(200~500℃),排氣流量很難進行測量,一般采用以下公式計算:
式中:Q為排氣流量;Qin為進氣流量;B為燃油消耗量。
根據由臺架試驗得到的有限個離散的自變量及其對應的函數值,采用內插法可求出其他未列及的自變量所對應的函數近似值[4]。運用 Matlab軟件可以得到如圖3所示的發(fā)動機工況與排氣流量之間的對應關系,MAP圖中轉速的步長為100r/min,相對負荷比的步長為4%。
對試驗數據插值后可以得到19×20的排氣流量矩陣A:
矩陣A中,Qmi,j表示排氣流量的插值結果,其中i∈ [l,19]且為自然數,j∈[1,20]且為自然數[4]。
1.2.2 排氣溫度模型
排氣溫度預測的準確性直接影響載體對NH3的吸附和解吸附,預測不準確會對NH3泄漏產生影響。排氣溫度是由催化器入口和出口溫度傳感器測得的,其模型控制策略見圖4。
1.2.3 催化器效率模型
1)催化器的空速比
空速比是影響催化器轉化效率的一個非常重要的指標。催化器空速比是指在規(guī)定條件下,單位時間單位體積催化劑處理的氣體量[5]。SCR后處理系統(tǒng)催化器的空速比可以用下式進行計算:
式中:SV為空速比;Qm為排氣流量;Vc為催化器體積,本研究中催化器的體積為25L。
2)催化器效率模型
催化器效率模型是控制策略中的一個重要模型,反映在控制程序中就是催化器的 MAP圖[6-7]。圖5示出根據匹配標定試驗得到的催化器效率MAP圖,反映了催化器效率與排氣溫度、空速比之間的關系。
1.2.4 NOx預估模型
1)原機NOx濃度
國Ⅳ排放法規(guī)對尿素噴射量的精度要求相對較低,尿素噴射不需要很精確。原機NOx濃度是基于發(fā)動機穩(wěn)態(tài)的排放數據,用二維散布點內插法處理后得到。圖6示出原機NOx的排放MAP。
插值后可以得到19×20的原機NOx排放矩陣B:
其中:NOxi,j表示原機NOx濃度的插值結果,其中i∈[l,19]且為自然數,j∈[1,20]且為自然數。
2)目標NOx濃度
NOx目標排放值是與催化器最大轉化效率相對應的,催化器的最大轉化率高一些,發(fā)動機出口的NOx目標排放值就會低一些。也就是說,確定目標排放值的過程就是確定催化器最大轉化效率的過程[8-9]。
3)NOx削減量
根據《車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》,由式(3)至式(5)可得到 NOx削減量。
式中:m(NOx)為 NOx質量流量;c(NOx)為原始排氣NOx平均濃度;GEXHW為原始排氣流量;KHD為溫濕度校正系數。
式中:A=0.309GF/GA-0.026 6,GF為燃料流量,GA為空氣流量;B=0.209GF/GA+0.009 54;Ta為進氣的絕對溫度;Ha為進氣的絕對濕度。
式中:Ra為進氣的相對溫度;pa為發(fā)動機進氣空氣的飽和蒸氣壓;pB為總大氣壓。
NOx預估模型控制策略見圖7。
1.2.5 尿素噴射模型
采用壓力—占空比計量的方式精確控制尿素噴射量。在壓力一定的情況下,計量閥占空比決定了尿素噴射速率[10]。通過標定試驗,獲得壓力、尿素噴射速率和占空比的MAP圖(見圖8),其控制策略見圖9。
試驗選用YC6L280—42發(fā)動機,該發(fā)動機為四沖程、水冷、直噴、渦輪增壓發(fā)動機,標定功率206kW,標定轉速2 200r/min,凈質量850kg,其基礎排放滿足國Ⅲ排放法規(guī)要求。
發(fā)動機試驗測試設備有APA308/3.5EU測功機、CEM301H排放試驗循環(huán)控制軟件、CEB—Ⅱ排氣分析儀。NOx排放通過CEB—Ⅱ型排氣分析儀監(jiān)測,并可以采集瞬態(tài)的數據,滿足ETC瞬態(tài)測試循環(huán)的需要。
試驗中所用催化器為國產25L釩鎢鈦體系SCR催化器,還原劑為車用尿素溶液。SCR后處理系統(tǒng)為自主研發(fā)的一種以壓縮空氣為驅動源的尿素供給系統(tǒng)。
在完成SCR系統(tǒng)控制策略及匹配標定試驗的基礎上,進行穩(wěn)態(tài)循環(huán)ESC試驗,以考核SCR系統(tǒng)的運行狀況。試驗發(fā)動機在測功機上遵循表1所列出的13工況運行。
在ESC試驗中,SCR系統(tǒng)根據發(fā)動機轉速、扭矩等參數自動運行,并對催化器前NOx濃度、催化器后NOx濃度、排氣溫度、還原劑噴射量等參數信息進行同步記錄。
圖10示出還原劑噴射速率隨ESC工況的變化。由于建立了穩(wěn)態(tài)控制策略的模型,其噴射速率可根據不同工況實時進行調整,以最大限度地降低NOx排放量。從圖10可以看出,還原劑的最大穩(wěn)定噴射速率可以達到3.7kg/h,瞬時噴射速率最大可以達到4.5kg/h。
圖11示出NOx濃度隨ESC工況的變化。從圖11可以看出,在ESC工況下,NOx體積分數最高可以達到1 500×10-6。SCR系統(tǒng)運行后,由于還原劑的添加,排氣中的NOx體積分數急劇降低,其最低穩(wěn)定值在100×10-6左右。在ESC工況下,其最高轉化效率可以達到90%,但在某些點上其轉化效率較低,如圖中所示原機NOx體積分數為500×10-6左右的幾個工況點,其轉化效率不到50%。其他ESC工況點轉化效率都在70%以上。
ESC的最終測試結果為NOx比排放量為3.03g/(kW·h),NH3泄漏量峰值為20×10-6。試驗結果滿足國ⅣESC穩(wěn)態(tài)排放法規(guī)的要求。
介紹了SCR國Ⅳ尿素噴射穩(wěn)態(tài)控制策略及實現流程??刂撇呗灾饕腔谂艤啬P?、NOx預估模型、排氣流量模型、催化器效率模型、尿素噴射模型的MAP圖及數學計算。通過臺架ESC試驗驗證,NOx排放是3.03g/(kW·h),NH3泄漏量峰值為20×10-6,滿足國Ⅳ穩(wěn)態(tài)排放法規(guī)的要求。
[1] ZHANG Ying-feng,DENG Cheng-lin,YU Yan,et al.Application Research on SCR Post-processing System in Non-electronic Diesel Engine of Vehicles[C].SAE Paper 2012-11-0311.
[2] 鄧成林,卜建國,俞 妍,等.基于SCR技術的尿素供給系統(tǒng)設計[J].汽車工程,2013(12):23-33.
[3] 張建銳.重型柴油機SCR尿素噴射控制策略研究[D].長春:吉林大學,2011.
[4] 張建銳.降低柴油機NOx排放的SCR系統(tǒng)控制策略研究[D].武漢:武漢理工大學,2007.
[5] 杜愎剛,朱會田,許 力.車用柴油機排放控制現狀與技術進展[J].內燃機工程,2004,25(3):71-74.
[6] 錢 楓.歐Ⅳ柴油機SCR系統(tǒng)電子控制單元的研發(fā)[D].武漢:武漢理工大學,2008.
[7] Yoon C S.Measurement of Soot Mass and Pressure Drop Using a Single Channel DPF to Determine Soot Permeability and Density in the Wall Flow Filter[C].SAE Paper 2007-01-0311.
[8] Tang W.A Lumped/1-D Combined Approach for Modeling Wall-Flow Diesel Particulate Filters[C].SAE Paper 2007-01-3971.
[9] 辛 喆.Urea-SCR催化器壓力損失及其對柴油機性能的影響[J].農業(yè)工程學報,2011,27(8):169-173.
[10] 唐曉龍,郝吉明,徐文國,等.固定源低溫選擇性催化還原 NOx技術研究進展[J].環(huán)境科學學報,2005,10(2):23-27.