賀孝明
我司“松”字號系列船舶主機(jī)為MANB&W.MEC;6S50MEC電噴柴油機(jī),在運(yùn)行中排氣閥曾發(fā)生嚴(yán)重的敲擊聲,后來在機(jī)務(wù)管理人員,MAN廠家,船員的共同努力下,將這一問題予以解決,在此將這一故障產(chǎn)生的原因,解決的過程,以及管理的對策進(jìn)行總結(jié),以便和同行們一起探討與學(xué)習(xí)。
MEC主機(jī)采用的是目前最先進(jìn)的電噴共軌技術(shù),對柴油機(jī)燃油的噴射,氣閥的啟閉,換向啟動(dòng)操作都由電控單元ECU控制完成,并且主機(jī)運(yùn)行的各參數(shù)都可通過CoCoS-EDS系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測,因此排氣閥的開啟定時(shí),閥桿的開啟行程,關(guān)閉延遲時(shí)間都可進(jìn)行在線監(jiān)測。
1.故障現(xiàn)象
首先在主機(jī)MOP電腦上發(fā)出ExhaustValveClosingTooSlow報(bào)警,查看CoCoS-EDS主機(jī)在線監(jiān)測系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)排氣閥的關(guān)閉延遲時(shí)間(ExhaustValveCloseDelay)為95msec.左右,并且逐步變大,當(dāng)延遲時(shí)間達(dá)到105msec.左右時(shí)便發(fā)出巨大的敲擊聲,主機(jī)減速運(yùn)行后,敲擊聲又會(huì)消失。當(dāng)發(fā)生敲擊聲時(shí),觀察該缸的運(yùn)行參數(shù),排煙溫度,缸套冷卻水出口溫度,活塞冷卻油溫度都沒有明顯的變化。
2.故障的原因分析
從主機(jī)的運(yùn)行參數(shù)與監(jiān)測報(bào)警來看,就只有排氣閥關(guān)閉太慢(ExhaustValveClosingTooSlow)報(bào)警,關(guān)閉延遲時(shí)間增加,其它的參數(shù)都正常,所以也就是排氣閥關(guān)閉太慢,當(dāng)該缸達(dá)到發(fā)火時(shí)間時(shí),排氣閥還沒有完全關(guān)閉落座,此時(shí)氣缸內(nèi)燃燒壓力急劇增大,強(qiáng)大的燃燒壓力頂起排氣閥桿,迫使該閥急速落座,排氣閥桿與閥座發(fā)生強(qiáng)烈撞擊,而發(fā)出巨大的敲擊聲。從主機(jī)各缸的排煙溫度,冷卻水溫度,油門負(fù)荷沒發(fā)生明顯變化的情況來看,也排除燃燒敲缸的可能性。當(dāng)發(fā)生敲擊時(shí),打開該缸的示功考克,發(fā)出敲擊聲的時(shí)刻,示功考克有火舌冒出,這也更證明敲擊聲是該缸發(fā)火時(shí),燃?xì)馄仁乖撻y急速落座發(fā)生的。對發(fā)生過敲擊的排氣閥進(jìn)行更換檢修,從檢修的情況看,排氣閥桿與閥桿導(dǎo)套結(jié)碳較多,但并沒有卡死,執(zhí)行液壓活塞,阻尼活塞,空氣活塞等各運(yùn)動(dòng)部件之間并沒有發(fā)現(xiàn)明顯的撞擊痕跡,這從側(cè)面說明排氣閥的敲擊聲也就是閥桿與閥座相撞擊發(fā)出的。
3.導(dǎo)致排氣閥關(guān)閉延遲的因素與管理對策
3.1空氣彈簧氣缸內(nèi)空氣壓力不足
排氣閥的開啟是由液壓驅(qū)動(dòng)執(zhí)行活塞,將排氣閥打開,而排氣閥的關(guān)閉是由空氣彈簧受壓后的膨脹力將閥關(guān)閉,如果空氣壓力不足就會(huì)導(dǎo)致排氣閥的關(guān)閉延遲。導(dǎo)致空氣氣缸內(nèi)空氣壓力不足的因素有以下幾方面:
(1)空氣氣缸的密封令失效,導(dǎo)致空氣漏泄嚴(yán)重??諝鈿飧椎拿芊饬詈芏啵杏透着c氣缸分隔法蘭上面的三道密封令,空氣活塞上面的四道密封令,其中最關(guān)鍵的一道是排氣閥導(dǎo)套內(nèi)的密封令,這也是MEC機(jī)與MCC機(jī)排氣閥不同的地方,MCC機(jī)排氣閥導(dǎo)套與閥桿之間采用的是多道氣封環(huán),而MEC機(jī)排氣閥對此進(jìn)行了改進(jìn),采用了油封方式,就只有一道密封令,因此這道密封令的作用很關(guān)鍵,檢修時(shí)需予以關(guān)注。
(2)密封油控制單元(SealOilControlUnit)失效。采用密封油控制單元,向排氣閥桿與閥桿導(dǎo)套之間定時(shí)定量注入少量機(jī)油,對其進(jìn)行潤滑與密封。這是MEC機(jī)排氣閥設(shè)計(jì)改良的一大特點(diǎn),其密封與潤滑原理見上圖。
按照設(shè)計(jì)要求,每個(gè)排氣閥的密封油控制單元往空氣彈簧氣缸底部的導(dǎo)套注油量為每天1Lit左右,這樣就能對閥桿與導(dǎo)套之間形成有效油封,并且進(jìn)行潤滑。同時(shí)耗油量少,達(dá)到了經(jīng)濟(jì)有效的目的。如果密封油控制單元功能異常,若注油量太大,不但亂費(fèi)機(jī)油,而且會(huì)導(dǎo)致排氣閥桿與導(dǎo)套之間結(jié)碳嚴(yán)重,增大閥桿與閥桿導(dǎo)套的磨擦阻力,進(jìn)而會(huì)加劇排氣閥關(guān)閉的延遲程度;如果注油量太小,則不能形成有效油封,空氣漏泄增加,會(huì)導(dǎo)致空氣彈簧壓力下降,導(dǎo)致排氣閥關(guān)閉延遲而發(fā)生敲擊。所以平時(shí)需加強(qiáng)對密封油控制單元的檢查,主機(jī)運(yùn)行時(shí)確認(rèn)注油閥桿左右運(yùn)動(dòng)自如,拆開注油接頭,檢查排氣閥每次啟閉時(shí),是否有少量的機(jī)油注出。按說明書的要求定期對各部件進(jìn)行拆檢,對注油通道與節(jié)流孔進(jìn)行檢查清通,確保其工作正常。
(3)空氣彈簧的補(bǔ)氣不暢。正常情況下,排氣閥在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生空氣消耗,消耗的空氣由排氣閥控制空氣及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充,保持空氣彈簧的工作壓力不變。但是如果補(bǔ)充氣路不暢通,補(bǔ)充空氣管徑太小,流阻大,空氣壓力損失大,空氣中的水分油泥多,造成管路與閥件部分堵塞,單向閥的性能不好,造成節(jié)流與壓力損失,導(dǎo)致排氣閥空氣氣缸內(nèi)實(shí)際工作壓力不足,使排氣閥關(guān)閉延遲過大。從本船的這次故障來看,位于空氣氣缸下部的補(bǔ)氣單向閥的性能不好,是導(dǎo)致排氣閥敲擊的主要因素之一。起初使用的是國產(chǎn)單向閥,排氣閥時(shí)有敲擊,后來換用MAN廠家原裝單向閥,在空氣彈簧壓力相同的情況下,發(fā)現(xiàn)排氣閥的關(guān)閉延遲時(shí)間縮短了15mSec.左右,對兩種單向閥進(jìn)行拆檢對比發(fā)現(xiàn)二者存在如下不同之處:(1)國產(chǎn)單向閥的閥芯直徑為8mm,原廠閥芯為10mm。(2)國產(chǎn)閥的彈簧粗硬,原廠閥的彈簧比較柔軟。從二者的對比結(jié)果分析得出,國產(chǎn)單向閥的閥芯小,彈簧粗硬,從而其啟閥壓力較大,流通面積小,補(bǔ)氣時(shí)形成節(jié)流,壓力損失大,造成補(bǔ)氣不足,空氣彈簧的實(shí)際工作壓力降低?,F(xiàn)在為節(jié)約成本,降低備件費(fèi)用,公司號召使用國產(chǎn)備件,所以以后在使用這種國產(chǎn)閥時(shí),要特別留意,將彈簧改換成尺寸相當(dāng),彈性系數(shù)較小的彈簧,同時(shí)在使用中進(jìn)行跟蹤觀察。為防止故障的發(fā)生,保證補(bǔ)氣暢通,從日常維護(hù)方面應(yīng)做好以下工作:(1)經(jīng)常泄放控制空氣中的殘水,防止空氣管路中的水分油泥太多而產(chǎn)生堵塞。(2)檢查保持空氣彈簧的工作壓力正常,一般為0.7MPa,經(jīng)常對控制空氣系統(tǒng)進(jìn)行查漏,防止空氣漏泄。(3)定期對控制空氣減壓閥進(jìn)行拆檢,對其濾塞進(jìn)行清潔,保證其工作正常。(4)如果補(bǔ)氣管徑太小,可以考慮將各缸的供氣總管改成較大一號的尺寸,以減小流阻損失,保證各缸的供氣壓力一致,同時(shí)較大尺寸的總管也可以起到一個(gè)氣容穩(wěn)壓的作用。(5)定期拆檢單向閥,保證其開啟自如,關(guān)閉嚴(yán)密。
3.2排氣閥油腔上部積存有空氣
當(dāng)排氣閥油腔頂部積存有空氣時(shí),就相當(dāng)于在執(zhí)行活塞上部形成一個(gè)空氣彈簧,影響著排氣閥的開啟與關(guān)閉??諝廨^多時(shí),會(huì)使排氣閥關(guān)閉延遲時(shí)間增加,產(chǎn)生敲擊。為減少空氣的積存,需加強(qiáng)機(jī)油的管理,減小機(jī)油中的含氣量。加強(qiáng)機(jī)油的循環(huán)分離,降低機(jī)油中的水分含量,因?yàn)樗衷趬毫ψ兓瘯r(shí)容易產(chǎn)生水汽氣泡。保持主機(jī)循環(huán)柜為較高的油位,防止機(jī)油泵吸空的可能,將空氣帶入機(jī)油工作系統(tǒng)中。保證主機(jī)循環(huán)柜透氣管的暢通,以提高油氣的分離效果。加強(qiáng)主機(jī)高壓油泵燃油與機(jī)油泄放管路的檢查,防止燃油對機(jī)油造成污染。如發(fā)現(xiàn)泄漏,及時(shí)對高壓油泵進(jìn)行拆檢,更換密封原件,因?yàn)樵诟邏河捅弥虏渴侨加团c機(jī)油的共同泄放區(qū),如果同時(shí)發(fā)生機(jī)油與燃油泄漏,這說明高壓油泵頂蓋的U型密封令失效,同時(shí)液壓柱塞的密封令失效,這樣燃油與機(jī)油就在此相匯,燃油就有可能漏入機(jī)油中,對機(jī)油造成污染,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響到整個(gè)主機(jī)電噴系統(tǒng)的正常工作,同時(shí)也會(huì)降低機(jī)油的閃點(diǎn),使機(jī)油容易揮發(fā)出油汽,在排氣閥頂部形成氣容。
3.3電控元件的故障
FIVA閥泄油滯后,排氣閥行程監(jiān)測探頭失常,傳感器電纜接頭松動(dòng)都可導(dǎo)致排氣閥故障,不過電控元件的故障在MOP電腦上均會(huì)有報(bào)警,通過FunctionTest模塊對故障通道進(jìn)行功能測試,都能有助于故障的排除。平時(shí)通過CoCoS-EDS系統(tǒng)了解主機(jī)的各運(yùn)行參數(shù),以及各參數(shù)的變化趨勢,了解主機(jī)的運(yùn)行工況與各電控元件功能狀況,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。利用停車機(jī)會(huì),及時(shí)對各傳感器電纜接頭與接頭插針進(jìn)行檢查緊固,以防松動(dòng)。[科]