王寧濤
(海軍駐廣州廣船公司軍事代表室,廣州 510382)
某船的國產(chǎn)L21/31柴油機3#機在給全船系泊試驗供電過程中,發(fā)現(xiàn)氣缸蓋有異響。經(jīng)拆檢,發(fā)現(xiàn)3#機組的4#、8#缸的排氣側(cè)閥橋?qū)U斷裂,氣閥轉(zhuǎn)帽損壞。對4臺機組全部氣缸蓋進行了拆檢,發(fā)現(xiàn)多個氣缸蓋中的閥橋?qū)U斷裂,斷裂部位均發(fā)生在閥橋?qū)U與氣缸蓋安裝面下1mm~2mm處;同時發(fā)現(xiàn)數(shù)個氣缸蓋中的氣閥轉(zhuǎn)帽損壞,損壞形式均為碟形彈簧斷裂。截至故障發(fā)生時,1#機組運行138h、2#機組運行134h、3#機組運行111h、4#機組運行63h。
故障發(fā)生后,立即從氣缸蓋組件加工與裝配工藝、氣閥閥橋組件受力有限元計算、閥橋?qū)U材質(zhì)與熱處理工藝、閥橋?qū)U斷裂與氣閥轉(zhuǎn)帽損壞的邏輯關(guān)系四個方面對該L21/31柴油機的故障原因進行了較為深入全面的分析,同步完成了L21/31柴油機氣缸蓋加工工藝與組件裝配工藝的自查,還取得了L21/31柴油機專利方(德國MAN公司)和氣閥轉(zhuǎn)帽供應(yīng)方(韓國STX公司)對閥橋?qū)U斷裂和氣閥轉(zhuǎn)帽損壞原因的分析意見。最后,柴油機總裝廠完成了L21/31柴油機全部氣缸蓋組件的更換和整機恢復(fù)工作。
1)加工和裝配工藝方面的自查
(1)針對L21/31 氣缸蓋組件加工工藝開展檢查
重點圍繞著氣缸蓋閥橋?qū)U安裝孔的垂直度與位置度、閥橋?qū)U的加工、閥橋體內(nèi)孔的加工精度和搖臂的加工進行了重點分析和成品檢查。
經(jīng)過工藝過程的自查和實測檢查,由于均有相應(yīng)的成熟工藝驗證,并有專用非標(biāo)刀具和數(shù)控設(shè)備的保證,氣缸蓋閥橋?qū)U安裝孔的加工,閥橋?qū)U、閥橋體和搖臂的加工均符合專利方的圖紙要求。
(2)同時還進行了L21/31氣缸蓋裝配工藝的檢查,重點是圍繞L21/31發(fā)電機組氣閥間隙調(diào)整工藝的可操作性。通過對裝配工藝自查,裝機的閥橋機構(gòu)的裝配工藝和調(diào)整工藝符合專利方的要求。
氣閥機構(gòu)調(diào)整工藝通過三個版本的更新,目前采用的版本中對閥橋體的調(diào)整采用了紅丹粉來檢查,工藝可行,易于操作。
2)氣閥閥橋組件動力學(xué)受力分析
關(guān)于L21/31 柴油機閥橋?qū)U出現(xiàn)的斷裂問題,根據(jù)斷口掃描電鏡觀察結(jié)果,其斷裂性質(zhì)屬于疲勞斷裂,說明在運轉(zhuǎn)過程中作用在閥橋?qū)U上有附加的交變應(yīng)力。根據(jù)對閥橋機構(gòu)的動力學(xué)計算和分析,通過合理簡化建模,選擇三個臨界狀態(tài)進行了有限元的計算和分析[1][2]。
根據(jù)閥橋?qū)U的機械性能、結(jié)構(gòu)形狀、表面質(zhì)量來判斷,材料的疲勞極限值約為500N/mm2~700N/mm2。通過有限元分析可以看出,在柴油機運轉(zhuǎn)過程中,對于進氣閥側(cè)和排氣閥側(cè)的閥橋?qū)U,分別在調(diào)節(jié)側(cè)氣閥開啟瞬間,在調(diào)節(jié)側(cè)約束處存在最大拉應(yīng)力,而在非調(diào)節(jié)側(cè)氣閥開啟瞬間,在調(diào)節(jié)側(cè)約束處存在最大壓應(yīng)力(如圖),說明作用在閥橋?qū)U上的應(yīng)力大小及方向隨柴油機的運轉(zhuǎn)不斷交替變化。該交替變化的應(yīng)力是引起閥橋?qū)U斷裂的主要原因,而引起交替變化的應(yīng)力主要是由于閥橋體的調(diào)節(jié)螺釘調(diào)整不正確,詳情具如圖1~4所示。
圖1 排氣閥側(cè)閥橋?qū)U調(diào)節(jié)側(cè)根部左側(cè)拉應(yīng)力分析圖(878MPa)
圖2 排氣閥側(cè)閥橋?qū)U調(diào)節(jié)側(cè)根部左側(cè)壓應(yīng)力分析圖(655MPa)
圖3 進氣閥閥橋?qū)U調(diào)節(jié)側(cè)根部左側(cè)拉應(yīng)力分析圖(478MPa)
圖4 進氣閥閥橋?qū)U調(diào)節(jié)側(cè)根部左側(cè)壓應(yīng)力分析圖(393MPa)
3)氣閥閥橋組件材料與熱處理工藝分析
通過對閥橋體、閥橋?qū)U,搖臂材料的分析,以及結(jié)合對不同批次的材料的化學(xué)分析和強度的試驗和驗證,目前的閥橋體、閥橋?qū)U和搖臂的性能和化學(xué)成分,以及熱處理的工藝要求都符合圖紙要求。
在與專利技術(shù)符合性方面,選用的材料在化學(xué)成分與機械性能方面和許可證方的材料相近。
4)閥橋?qū)U斷裂與氣閥轉(zhuǎn)帽損壞的邏輯關(guān)系
通過對閥橋?qū)U的相關(guān)分析計算,在柴油機運轉(zhuǎn)過程中,由于閥橋體兩側(cè)高度差的存在,作用在閥橋?qū)U上相應(yīng)的交變應(yīng)力就會大于閥橋?qū)U的疲勞極限,從而引起閥橋?qū)U的疲勞斷裂。氣閥轉(zhuǎn)帽的損壞表現(xiàn)為轉(zhuǎn)帽內(nèi)彈簧片的損壞,從某大學(xué)實驗室對彈簧片損壞斷口的掃描電鏡宏/微觀分析來看,該斷面具有明顯的疲勞破壞特征,屬于典型的疲勞破壞??傮w上斷口較為平整??梢钥吹狡诹鸭y源區(qū)位于鋼球壓槽的背面位置;在鋼球壓槽位置,可以看到存在疲勞裂紋擴展的情況;在彈簧片靠近內(nèi)圈區(qū)域,存在相互擠壓及擦傷所留下的塑性變形痕跡。由此分析,在柴油運轉(zhuǎn)過程中,轉(zhuǎn)帽彈簧片斷裂損壞主要是由轉(zhuǎn)帽內(nèi)鋼球作用在彈簧片上過大的交變應(yīng)力所引起。由于閥橋體上與兩個氣閥接觸處存在高度差,導(dǎo)致兩個氣閥開閉出現(xiàn)時間差,從而在閥橋?qū)U產(chǎn)生了附加的交變應(yīng)力作用,使得閥橋?qū)U在機器運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生彎曲撓度。在正常狀態(tài)下,閥橋與兩個氣閥上端面同時接觸,兩個接觸面具有較好的平面度和與運動軸線的垂直度,所以作用在氣閥上端面上的力是均勻分布的。但當(dāng)調(diào)整出現(xiàn)問題時, 在搖臂的作用下,閥橋開始向下壓氣閥,先接觸側(cè)的氣閥開啟時,閥橋?qū)U開始在氣缸壓力的作用下產(chǎn)生彈性變形,由于氣缸內(nèi)部壓力比較大,所以此彈性變形非???,它會瞬間敲擊到另一側(cè)的氣閥上面。而被敲擊側(cè)的氣閥打開后,也會形成一個反向的敲擊力。這樣,在柴油機運行時,就會存在一個反復(fù)敲擊兩側(cè)氣閥的情況,該敲擊力通過轉(zhuǎn)帽內(nèi)鋼球作用在轉(zhuǎn)帽彈簧片上面,從而使彈簧片受到反復(fù)的沖擊力。
由此看出,氣閥轉(zhuǎn)帽彈簧片的斷裂損壞也是由于閥橋體兩側(cè)存在的高度差引起的,與氣閥閥橋?qū)U斷裂的原因相同。
綜合以上分析及實際損壞情況來看,氣閥閥橋?qū)U斷裂和氣閥轉(zhuǎn)帽損壞沒有直接的聯(lián)系,閥橋?qū)U斷裂的時候,氣閥轉(zhuǎn)帽不一定發(fā)生斷裂損壞,反之亦然。
5)專利方及供應(yīng)方的初步分析
許可證部技術(shù)支持經(jīng)理對閥橋?qū)U損壞也進行了初步分析,認為錯誤的閥橋體和氣閥間隙的調(diào)整會導(dǎo)致閥橋?qū)U、氣閥、轉(zhuǎn)帽、搖臂的損壞和斷裂,MAN也遇到類似的問題。從損壞情況的照片,他們可以斷定錯誤的閥橋體間隙調(diào)整是引起氣閥導(dǎo)桿斷裂的主要原因。
轉(zhuǎn)帽的供應(yīng)商發(fā)來初步原因分析說明。他們根據(jù)損壞轉(zhuǎn)帽情況介紹,初步認為轉(zhuǎn)帽的損壞原因為外在負荷較大或氣閥間隙調(diào)整不正確引起的。
從以上專利方與轉(zhuǎn)帽供應(yīng)商的初步分析來看,閥橋間隙調(diào)整的不正確應(yīng)該是造成此次閥橋?qū)U斷裂和轉(zhuǎn)帽損壞的主要原因。
6)同批次閥橋?qū)U的質(zhì)量情況
某船L21/31 發(fā)電機組使用的閥橋?qū)U有兩個批次,經(jīng)追溯這兩個批次閥橋?qū)U共計安裝于27 臺發(fā)電機組上,安裝這些柴油機的船部分運行了超過1年的時間(運行超過2,000 h以上)。目前從售后服務(wù)的反饋質(zhì)量投訴中沒有發(fā)現(xiàn)類似的質(zhì)量問題。這從側(cè)面反映閥橋?qū)U的質(zhì)量是可靠的。
7)其他類似案例分析
為了進一步分析此次故障的原因,也專門查詢了相關(guān)文獻資料,在《內(nèi)燃機車》雜志上查到兩篇類似閥橋?qū)U斷裂的分析案例:《東風(fēng)4 型機車柴油機橫臂導(dǎo)桿折斷原因分析及解決措施》(內(nèi)燃機車2001年第7 期)和《柴油機橫臂導(dǎo)桿斷的原因分析及解決措施》(內(nèi)燃機車2003年第10 期)。
這兩個案例都論述了閥橋調(diào)整偏差較大會產(chǎn)生閥橋?qū)U的斷裂。
通過以上分析,可得到以下結(jié)論:
1)L21/31柴油機發(fā)生閥橋?qū)U斷裂與氣閥轉(zhuǎn)帽損壞的主要原因是裝配操作失誤,閥橋體調(diào)節(jié)螺釘調(diào)整失當(dāng),導(dǎo)致閥橋?qū)U兩側(cè)高度差大幅超差(要求是0.1mm,失效部件的高度差達到1.24mm~3mm),閥橋?qū)U和氣閥轉(zhuǎn)帽受到較大的非正常交變載荷,從而使閥橋?qū)U從交變應(yīng)力最大的部位(閥橋?qū)U與氣缸蓋安裝面處)疲勞斷裂,氣閥轉(zhuǎn)帽蝶形彈簧疲勞損壞。
2)閥橋?qū)U和氣閥轉(zhuǎn)帽蝶形彈簧的斷口呈現(xiàn)典型疲勞斷裂特征,符合疲勞斷裂的一般規(guī)律。
3)由于L21/31柴油機故障的受損部件均在氣缸蓋組件內(nèi)部,采用整體更換氣缸蓋組件、嚴格安裝工藝(涂色檢查)的修復(fù)措施是合理、可行的。
[1]梁莎莉 ,代秀紅 ,姚海民 ,等 .柴油機氣缸蓋的三維有限元結(jié)構(gòu)強度分析 [J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報 ,2004,35(3):45-48.
[2]王凱 ,趙雨東 .小型汽油機缸蓋有限元強度分析 [J].內(nèi)燃機,2008,6(6):1-5.